
摘 要: 本文介紹了朝陽(yáng)污水處理廠(chǎng)自控系統的構成方式、網(wǎng)絡(luò )結構、工藝流程、網(wǎng)絡(luò )通信方式、系統運行情況以及要解決的問(wèn)題。
關(guān)鍵字: 自動(dòng)控制 可編程邏輯控制器 網(wǎng)絡(luò ) 工藝流程
1 引言
南昌市朝陽(yáng)污水處理廠(chǎng)工程于2000年底全部竣工并投產(chǎn),同期被南昌水業(yè)集團收購,現已成為日處理污水8×104m3的現代化污水處理廠(chǎng)。工廠(chǎng)建立了計算機自動(dòng)監測、控制和管理系統,實(shí)現了生產(chǎn)控制自動(dòng)化和管理自動(dòng)化,極大的提高了生產(chǎn)效率,減輕了勞動(dòng)強度。該套自控系統由上海市政工程設計院斯美自控公司設計,在系統調試過(guò)程中,工廠(chǎng)技術(shù)人員給予了相當大的技術(shù)支持,并在試運行過(guò)程中結合實(shí)際情況,提出了許多合理化建議。以下將對該系統各部分進(jìn)行介紹。
2 系統構成
工廠(chǎng)自控系統采用集中管理、分散控制的模式?刂葡到y分為兩級:現場(chǎng)站和中央站。廠(chǎng)內設一個(gè)中央控制站、兩個(gè)現場(chǎng)控制站,F場(chǎng)站獨立完成該區域有關(guān)工藝過(guò)程中參數檢測值的數據采集和設備控制,中央站主要完成全廠(chǎng)的數據顯示、控制和管理。
(1) PLC控制系統
本廠(chǎng)設2個(gè)PLC現場(chǎng)站,負責收集設備狀態(tài)信號及儀表測量值,并完成現場(chǎng)控制。1號PLC站設于進(jìn)水泵房,用于粗格柵及進(jìn)水泵站、細格柵及沉砂池的工藝過(guò)程參數采集和控制。2號PLC站設于配電間,用于對氧化溝、回流剩余污泥站、二沉池、排放泵站和脫水機房等主要設備狀態(tài)信號、儀表參數、工藝過(guò)程參數進(jìn)行采集和控制。其硬件框圖如圖1所示。
圖1 PLC控制系統硬件框圖
(2) 上位機及模擬屏監控系統
集中控制室配置互為熱備的集中監控計算機操作單元兩套、模擬屏一面。計算機與PLC采用了TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)通訊,構成全廠(chǎng)的監控網(wǎng)絡(luò )。模擬屏采用鑲嵌式彩色馬賽克,用于反映全廠(chǎng)污水處理工藝過(guò)程和主要工藝參數的動(dòng)態(tài)顯示。模擬屏與計算機采用RS232口通訊。上位機能完成各種數據的處理并將處理結果提交到中央數據庫進(jìn)行集中管理,可打印日、月報表及報警值,還可在人機界面中顯示各組相關(guān)數據、工藝流程的實(shí)時(shí)狀態(tài)以及歷史趨勢。
3 PLC控制方案
在介紹自控系統之前,先介紹一下朝陽(yáng)污水處理廠(chǎng)工藝流程(如圖2所示)。
圖2 工藝流程圖
現將根據工藝流程、系統各部分功能介紹如下:
3.1 進(jìn)水泵房
來(lái)自市政管網(wǎng)的污水先經(jīng)粗格柵去除較大的飄浮物后,再由潛污泵提升入污水處理廠(chǎng)。
泵房?jì)仍O潛污泵8臺(其中2臺備用),正常情況下水泵由PLC根據超聲波液位計顯示液位啟動(dòng),采用先開(kāi)先停,輪換開(kāi)泵,使泵開(kāi)啟時(shí)間均衡。在非常情況下(如城市遭受大暴雨襲擊等),PLC可以執行應急控制程序,該控制程序能在極端情況下最大限度的控制設備運行,同時(shí)保證泵和配電設備的安全運行。由于進(jìn)水泵房是整座污水廠(chǎng)最重要的部分之一,故在現場(chǎng)控制箱二次回路中再增加低液位鎖定與高液位緊急啟動(dòng),以確保在液位計故障的情況下,進(jìn)水泵房的設備能夠安全運行。PLC的應急控制程序與現場(chǎng)控制箱的高低液位鎖定構成了進(jìn)水泵房的雙保險。
以下是對進(jìn)水泵房各環(huán)節控制方案的簡(jiǎn)要介紹。
(1) 機械粗格柵控制方案
機械粗格柵正常情況下,每隔兩小時(shí)啟動(dòng)一次,但當粗格柵前后液位差大于200mm時(shí),立即啟動(dòng)除污機。當液位差恢復正常時(shí),除污機按正常程序工作。格柵與皮帶輸送機、壓榨機的聯(lián)動(dòng)由現場(chǎng)控制箱控制,格柵也可在現場(chǎng)手動(dòng)控制。
(2) 進(jìn)水泵控制方案
進(jìn)水泵房?jì)裙苍O8臺潛污泵(其中兩臺備用),工作泵根據PLC送來(lái)的液位信號逐臺開(kāi)停,并根據累計運行時(shí)間自動(dòng)輪值,使各泵開(kāi)啟時(shí)間均衡,同時(shí)現場(chǎng)控制箱利用高、低液位開(kāi)關(guān)信號,低液位鎖定停泵及高液位緊急啟動(dòng),并備有應急控制程序;進(jìn)水泵房集水井設超聲波液位計一套,測量進(jìn)水液位值,測量信號送1#PLC;設浮球開(kāi)關(guān)兩套,信號送1#PLC及現場(chǎng)控制箱,作高液位報警和水泵干運行保護。
最高報警液位 Hm=15.30 (33%)
高液位 H=14.75(23%)
低液位 L=14.45(17%)
最低報警液位 Lm=13.65(3%)
當液位Y:
Y≥Hm:執行應急控制程序
Hm>Y>H:為開(kāi)泵區,當液位再上升時(shí)增開(kāi)一臺泵
H>Y>L: 維持泵開(kāi)啟臺數不變
L>Y> Lm:為關(guān)泵區,當液位再下降時(shí)關(guān)閉一臺泵
Lm≥Y: 關(guān)閉所有泵。
PLC執行上述判別的時(shí)間為每5分鐘1次
(3) 細格柵除污機控制方案
機械細格柵正常情況下,每隔兩小時(shí)啟動(dòng)一次,但當細格柵前后液位差大于200mm時(shí),應立即啟動(dòng)除污機。當液位差恢復正常時(shí),除污機按正常程序工作。格柵與皮帶輸送機、壓榨機的聯(lián)動(dòng)由現場(chǎng)控制箱控制,格柵也可在現場(chǎng)手動(dòng)控制。細格柵前后各設超聲波液位計一套,測量細格柵前液位,測量信號送1#PLC。
(4) 沉砂池控制方案
沉砂池內攪拌板為連續運轉,砂泵可根據PLC由時(shí)間程序控制開(kāi)停,以節約能耗。具體運行時(shí)間根據進(jìn)水沙的含量來(lái)確定,砂水分離器的啟停與砂泵實(shí)行聯(lián)動(dòng)。
兩條沉砂池出水管各設一套電磁流量計,測量進(jìn)水流量,測量信號送1#PLC;沉砂池設pH測量?jì)x一套,測量進(jìn)水pH,測量信號送1#PLC。
3.2 氧化溝
沉砂池出水由底部進(jìn)入配水井,通過(guò)兩座調節堰門(mén)向回轉式氧化溝配水后與回流污泥一起進(jìn)入氧化溝。兩組氧化溝共設10臺葉輪表曝機。出水采用可調式堰板,每組氧化溝設2臺5m長(cháng)堰板。
每組氧化溝設4只溶解氧測定儀,氧化溝中溶解氧的分布是不均勻的,污水對氧的需求量與進(jìn)水流量、污水濃度等因素有關(guān),因此僅僅靠溶解氧值控制表曝機不盡合理,上海市政工程設計院根據多年調試氧化溝的經(jīng)驗,總結了溶解氧與充氧量之間的關(guān)系,形成了“模糊技術(shù)自動(dòng)控制充氧量”的技術(shù),該技術(shù)綜合了進(jìn)水流量、污水濃度、溶解氧的分布等情況來(lái)控制表曝機,使氧化溝出水水質(zhì)達到最佳狀態(tài),同時(shí)使表曝機處于節能的運行狀態(tài)。
兩座氧化溝各設四套DO測量?jì)x,測量DO值,測量信號送2#PLC;同時(shí)各設兩套MLSS測量?jì)x,測量懸浮固體濃度,測量信號送2#PLC。
(1) 表曝機控制方案
當進(jìn)水流量大于1000m3/h時(shí)啟動(dòng)1#、2#、3#定速表曝機,1#變速表曝機由3#、4#溶氧儀控制,控制采用模糊控制技術(shù),4#溶氧儀以2-3mg/l為最佳值,3#溶氧儀以3-4mg/l為最佳,2#變速表曝機由氧化溝溶解氧的平均值控制。
若溶解氧的平均值小于0.5mg/l,2#變速表曝機開(kāi)100%;
若溶解氧的平均值大于0.5mg/l,小于1mg/l:2#變速表曝機開(kāi)80%;
若溶解氧的平均值大于1mg/l,小于1.5mg/l:2#變速表曝機開(kāi)60%;
若溶解氧的平均值大于1.5mg/l,小于2mg/l:2#變速表曝機開(kāi)40%;
若溶解氧的平均值大于2mg/l,2#變速表曝機關(guān)閉。
(2) 堰門(mén)控制方案
根據氧化溝的運行狀況,可以由手動(dòng)調節出水堰門(mén)的高度。
3.3 二沉池單元
二沉池采用周邊進(jìn)水、出水輻流式沉淀池,直徑36m,共四座。單池內安裝周邊傳動(dòng)全橋雙臂式吸泥機一臺,沉淀污泥由吸泥機吸出后重力排至池邊污泥井,經(jīng)堰門(mén)調節后進(jìn)入回流污泥泵房。
兩座回流污泥泵房設浮球開(kāi)關(guān)兩套,作高低液位報警和水泵干運行保護,測量信號送2#PLC;同時(shí)設浮球開(kāi)關(guān)兩套,作高低液位報警和水泵干運行保護,測量信號送2#PLC;兩條回流污泥管各設一套電磁流量計,測量回流污泥量,測量信號送2#PLC;同時(shí)各設一套電磁流量計,測量剩余污泥量,測量信號送2#PLC。
該系統采用的控制方式為:連續運行,由PLC自動(dòng)顯示工作狀況,現場(chǎng)手動(dòng)控制開(kāi)停。
3.4 回流污泥泵站與剩余污泥泵站
兩座回流污泥泵站位于兩座沉淀池中間,每座泵站內設置3臺潛污泵(其中1臺備用),用于提升回流污泥至回轉式氧化溝,保持氧化溝內微生物數量。
廠(chǎng)內設二座剩余污泥泵站,每座泵站內設置2臺潛污泵(其中1臺備用),用于將剩余污泥提升至均質(zhì)池。當液位小于液位下下限時(shí),PLC送出聯(lián)鎖信號停泵(回流污泥泵和剩余污泥泵);當液位大于液位上上限時(shí),PLC送出聯(lián)鎖信號開(kāi)泵(回流污泥泵和剩余污泥泵)。
均質(zhì)池內設超聲波液位計一套,測量泥位,測量信號送2#PLC。
(1) 回流污泥泵控制方案
根據回流污泥井液位由PLC自動(dòng)控制水泵開(kāi)停(常開(kāi)2臺),自動(dòng)切換,同時(shí)可采用遙控或現場(chǎng)手動(dòng)控制。
(2) 剩余污泥泵控制方案
根據剩余污泥井液位由PLC自動(dòng)控制水泵開(kāi)停(常開(kāi)1臺),自動(dòng)切換,同時(shí)可采用遙控或現場(chǎng)手動(dòng)控制。
3.5 均質(zhì)池
均質(zhì)池內設水下攪拌器,為潛水葉輪結構,通過(guò)轉向手柄可在池內任一角度進(jìn)行攪拌,使池內污泥濃度均勻。
3.6 污泥脫水機
本工程采用一體化濃縮脫水機。經(jīng)過(guò)脫水后的污泥含水率低于80%,泥餅通過(guò)泥餅運輸系統送至污泥堆棚,然后裝車(chē)外運。濃縮脫水一體機共兩套,控制柜由設備供應商成套提供。
3.7 出水泵房
為減少污水廠(chǎng)日常運行費用,降低流程標高,在污水處理流程末端增設出水泵房。根據撫河水位,污水廠(chǎng)出水采用高水位泵排,低水位重力排放的運行方式,以達到節能的目的。泵房?jì)仍O潛污泵6臺(其中兩臺備用)。水泵由PLC根據液位啟動(dòng),先開(kāi)先停,采用輪換開(kāi)泵,使各泵開(kāi)啟時(shí)間均衡。
4 運行情況總結
整套系統運行以來(lái),基本上能達到設計要求,特別是對于運行班組的成員,可以更加全面及時(shí)的了解全廠(chǎng)設備的運行情況,及時(shí)處理運行時(shí)出現的各種問(wèn)題。
在氧化溝單元,由于對變速曝氣機實(shí)行了“模糊技術(shù)自動(dòng)控制充氧量”方案,根據溶氧值及進(jìn)水流量等參數對曝氣機的頻率進(jìn)行調節,使溶解氧值平穩地保持在一定范圍內,在較大程度上節省了電能,降低運行成本,取得了令人滿(mǎn)意的效果。
當然,在運行過(guò)程中,也發(fā)現了該系統存在的不足之處,例如:
(1) 在進(jìn)水泵房單元,由于市政管網(wǎng)的污水中含有大量泥砂和浮渣,泵在自動(dòng)運行一段時(shí)間后會(huì )被堵塞,必須強制停止一段時(shí)間后再繼續運行,這給自動(dòng)控制進(jìn)水泵的開(kāi)啟增加了一定的麻煩,建議在PLC程序中增加限制條件,使之運行一段時(shí)間后可強制停止水泵延時(shí)幾分鐘再繼續運行。
(2) 由于我廠(chǎng)剩余污泥泵房日排泥量有限,氧化溝內的濁度(MLSS)儀數值偏高,而溶氧值偏低,在此情況下,曝氣機處于全部啟動(dòng)狀態(tài),從而使變配電間變電器的負荷較大。
(3) 由于我廠(chǎng)人員大多數來(lái)自水廠(chǎng),對污水處理的工藝也是第一次接觸,且沒(méi)有接觸過(guò)PLC系統,這就要求生產(chǎn)技術(shù)人員除了要掌握自控操作的一般要求外,還必須掌握PLC的程序,熟悉程序設計思路,以便及時(shí)更改參數,并根據我廠(chǎng)實(shí)際工作需要修改程序,使之符合我廠(chǎng)工藝的要求。
5 污水廠(chǎng)自控系統建設的幾點(diǎn)建議
(1) 現代化污水處理廠(chǎng)應建立完整的現場(chǎng)控制網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )
工廠(chǎng)雖然建立了自動(dòng)化控制系統,但它僅僅是一個(gè)對基層現場(chǎng)控制、管理的網(wǎng)絡(luò )系統,并沒(méi)有建立生產(chǎn)管理的計算機網(wǎng)絡(luò ),廠(chǎng)長(cháng)室、生產(chǎn)技術(shù)科、化驗室、中控室和機修車(chē)間的數據不能共享。因此在設計時(shí)應當把生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )作為污水處理廠(chǎng)重要的硬件設施加以考慮。建立企業(yè)的信息化管理系統,可以協(xié)調各部門(mén)的工作,提高企業(yè)勞動(dòng)效率和企業(yè)的管理水平,并可實(shí)現辦公的無(wú)紙化。其次在建立了現場(chǎng)控制網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )后,應當加強系統的管理,重點(diǎn)是建立歷史數據庫,積累工藝參數、測量數據、化驗數據和調度指令,它是運行管理經(jīng)驗的積累,也是科學(xué)研究的重要資料。
(2) 加強自控系統管理人員的培訓
污水處理廠(chǎng)調試結束投人運行,意味著(zhù)一個(gè)相對穩定的控制模式已經(jīng)建立和調試人員的撤離,但是污水廠(chǎng)的水質(zhì)水量不是一成不變的,隨著(zhù)水質(zhì)水量的變化,就應當建立一套與之相適應的控制模式,要求系統管理人員具備PLC編程的能力。另外目前的上值機往往與因特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)或充當辦公設備,也會(huì )有感染病毒的可能,會(huì )造成死機或文件丟失,系統管理人員應當具備處理這類(lèi)問(wèn)題的能力。這些都對系統管理人員的業(yè)務(wù)水平提出很高的要求,筆者認為這些人員培訓的最佳機會(huì )是自控系統的調試階段,這個(gè)過(guò)程是最具針對性的,應當充分利用這一機會(huì )提高系統管理人員的業(yè)務(wù)水平。
(3) 加強儀表的維護和保養工作
污水處理廠(chǎng)自控系統的運作首先依賴(lài)于儀表,沒(méi)有正確的儀表指示,PLC無(wú)法進(jìn)行有效正確的自動(dòng)控制。儀表的維護和保養往往是污水處理廠(chǎng)管理的弱項。另外由于資金原因,過(guò)期的探頭得不到及時(shí)的更換,這些都是自動(dòng)控制系統的污水處理廠(chǎng)應當注意的。
6 結束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)一年多的試運行,系統達到了設計要求并且取得了令人滿(mǎn)意的效果,實(shí)現了生產(chǎn)管理自動(dòng)化,使生產(chǎn)率大大提高。但該系統還存在一定的不足,需要工程設計人員和系統管理人員在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中不斷的探索。
地 址:桃苑住宅一區21-A
郵 編:330009
電 話(huà):6507859
注冊日期:6/15/2001
行政區號:360111
職工人數:88
法 人:何洪
經(jīng)營(yíng)范圍:城市生活污水