內電解-二相厭氧-好氧處理苧麻脫膠廢水
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-1-4 15:03:10
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要: 云南賓川某亞麻有限公司地處金沙江流域,產(chǎn)生大量污染極為嚴重的苧麻廢水。廢水處理規模:300m3/d,進(jìn)水CODCr=8000 mg/l,BOD5=2500 mg/l,SS=500 mg/l,采用鐵屑內電解-二相厭氧-接觸氧化為主體的處理工藝,出水達到GB8978-96一級排放標準,工程投資和運行費用低。
關(guān)鍵詞: 鐵屑內電解 二相厭氧 苧麻脫膠廢水
苧麻是我國重要的紡織原料之一,苧麻加工業(yè)為紡紗、織造提供纖維。苧麻脫膠是苧麻加工的重要工序,雖然生物脫膠法近年來(lái)逐步完善,但是尚未得到推廣,目前國內廣泛采用化學(xué)脫膠法。我們把苧麻脫膠過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水稱(chēng)為脫膠廢水,它具有濃度高、堿度高、色度高的特點(diǎn),成分復雜,并含有難降解的有機物。由于我國苧麻加工業(yè)的規模大,產(chǎn)生廢水多,如不妥善處理,會(huì )對環(huán)境造成嚴重危害,因而,多年來(lái),國內相關(guān)單位進(jìn)行了積極的研究。但由于苧麻廢水的處理難道較大相關(guān)技術(shù)瓶頸難以突破,目前國內尚無(wú)公認最佳組合處理工藝。苧麻廢水處理關(guān)鍵技術(shù)是木質(zhì)素、纖維素等大量難生物降解物質(zhì)的去除。本文就苧麻廢水處理,結合目前的研究狀況和技術(shù)趨勢,對云南賓川某亞麻有限公司的苧麻廢水處理進(jìn)行工程設計。
1 工程基本情況簡(jiǎn)介
本次處理工程是云南賓川某亞麻有限公司的生產(chǎn)廢水處理工程,設計處理能力為300m3/d,其污染物的含量和控制標準見(jiàn)表1。
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2 工程主體工藝流程確定
在工藝流程確定的過(guò)程中,主要考慮以下幾條原則:
(1)苧麻生產(chǎn)廢水含有機質(zhì)多,濃度、色度高,同時(shí)本工程中廢水排放要求較高。
(2)苧麻廢水中含有大量不宜生物降解的木質(zhì)素,需要進(jìn)行預處理,預處理采用鐵屑內電解。
(3)工藝采用先厭氧后好氧處理方案,厭氧段采用兩相厭氧處理方法,使纖維素、半纖維素等大分子物質(zhì)得以分解為淀粉和糖類(lèi)的小分子物質(zhì),以便進(jìn)一步好氧處理。
(4)本工程要求工藝先進(jìn),低運行成本。
根據上述原則,確定采用圖1所示的處理工藝流程。
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生產(chǎn)工藝廢水通過(guò)格柵篩網(wǎng)進(jìn)入污水處理段調節池,調節水質(zhì)水量,在絮凝劑的作用下,去除廢水中的懸浮物和膠體物質(zhì)等污染物,降低后續處理單元的工作負荷。經(jīng)泵定量提升進(jìn)入鐵屑內電解池,去除水中大部分木質(zhì)素等難降解大分子物質(zhì)。出水進(jìn)入二相厭氧反應器,在厭氧微生物的作用下,將廢水中的各種復雜有機物分解轉化成小分子有機物,甲烷和二氧化碳等物質(zhì),剩余污泥進(jìn)入污泥沉淀池。消化后的廢水再進(jìn)入接觸氧化池,與附著(zhù)在生物填料上的好氧微生物的進(jìn)一步作用,去除剩余的有機物,部分隨水流帶出的懸浮物在斜管沉淀池中得以沉淀出來(lái)。這樣出來(lái)的廢水即可達到標準,進(jìn)行排放。調節池、厭氧接觸池、接觸氧化池及斜管沉淀池的剩余污泥通過(guò)污泥泵進(jìn)入污泥儲存池,加入絮凝劑后,經(jīng)過(guò)板框壓濾機脫水處理后運走。濾液回流到調節池進(jìn)行循環(huán)處理。具體分為如下三個(gè)階段:
1)廢水物理處理階段。廢水流經(jīng)細格柵池,有效去除細小纖維素等不容性懸浮物,減輕后續生化處理的負荷;同時(shí),考慮到苧麻生產(chǎn)廢水排放的不連續和水質(zhì)變化大的特點(diǎn),在細隔柵池的后面設置了一個(gè)調節池,以均衡水質(zhì)水量,同時(shí)兼具沉淀作用,便于后續的處理。
2)廢水化學(xué)處理階段。苧麻廢水中木質(zhì)素含量較高,對生物處理有較大的阻礙作用,因此最大限度降低進(jìn)水的木質(zhì)素含量,是提高生物處理效果的關(guān)鍵之一,為達到此目的,本工藝采用鐵屑內電解法鐵屑內電解法,該法是基于化學(xué)原理,將兩種具有不同電極電位的金屬或金屬和非金屬直接接觸在一起,浸沒(méi)在傳導性的電解質(zhì)溶液中,形成原電池,利用其周?chē)纬傻碾妶?chǎng)效應,使溶液中的膠體粒子向相反電荷的電極移動(dòng),進(jìn)行凝聚并沉積到電極(由純鐵和Fe3C及一些雜質(zhì)組成)上,同時(shí)電極反應生成的產(chǎn)物能與溶液中的許多物質(zhì)起化學(xué)反應,達到去除污染物的目的。
3)廢水生化處理階段。經(jīng)物理處理后的廢水,先流入二相厭氧反應器中,進(jìn)行厭氧反應處理。水解酸化階段作為不完全厭氧過(guò)程,并沒(méi)有直接降低廢水中CODCr及BOD5,而是使廢水中結構復雜的大分子有機物降解轉變成結構簡(jiǎn)單的小分子有機物,使它們易于生物降解。同進(jìn)水相比,水解酸化階段其CODCr并沒(méi)有降低,而是pH值降低,揮發(fā)有機酸升高,BOD5/CODCr值提高。因此,二相厭氧工藝的引入,使廢水中難降解的污染物變?yōu)橐捉到獾奈廴疚,改變?span id="ioid7w8" class=keyword>廢水的可生化性,為后續好氧生物降解提供了保證。在這一過(guò)程中,采用了自行設計的二相厭氧器。在設計中利用了水力自流作用,使廢水進(jìn)出反應器時(shí),無(wú)需外加動(dòng)力。
采用鐵屑—二相厭氧—好氧組合工藝處理高濃度苧麻廢水,要保證最后出水水質(zhì),仍是好氧階段起決定性的作用。在該項工程中,好氧處理采用了接觸氧化法,選用了供氧能力大、氧利用效率高的導流式機械曝氣機進(jìn)行階段曝氣,曝氣機的開(kāi)啟與停止,均是根據廢水中的DO濃度自動(dòng)實(shí)行在線(xiàn)控制,取得良好效果。通過(guò)現場(chǎng)測定,曝氣池內殘余溶解氧在1。5~2。5mg/l之間。
4)二沉階段。向好氧反應器處理排出的廢水中投入微量絮凝劑,使廢水中的懸浮物在絮凝劑的作用下,經(jīng)斜管填料進(jìn)行最后沉淀。
3 主要構筑物簡(jiǎn)介
(1)沉淀調節池
采用鋼筋砼平流式沉淀池一座,地下式,置于廠(chǎng)區綠化帶下,既不影響廠(chǎng)區美觀(guān),又具保溫功效,同時(shí)由于生產(chǎn)排水不均勻,可兼有調節池的功能。水力停留時(shí)11h,尺寸為:15m×3。0m×3。5m。
(2)鐵屑內電解池
鐵屑內電解池為柱形體,用鋼筋混凝土建造。有效容積為12。5m3,停留時(shí)間為1h。池子直徑2。4m,高度為3。5m。距池底部0。60m處內設置一層厚度為5cm的承托層,承托層上部為厚度為2。0m填料層,填料層為活性炭、鐵屑以及添加金屬氧化物(三氧化二鋁和氧化銅)的均勻混合物,承托層底部設曝氣裝置。
(3)二相厭氧反應器
采用鋼筋砼結構,中溫消化。產(chǎn)酸反應器有效容積為:190m3,COD容積負荷率6。4kgCOD/(m3·d),BOD5容積負荷率2。89kgBOD5/(m3·d);產(chǎn)甲烷反應尺寸為:350m3,COD容積負荷率2。4kgCOD/(m3·d),BOD5容積負荷率3。2kgBOD5/(m3·d)。
(4)接觸氧化池
采用矩形鋼筋砼結構,內設PE半軟性填料,有效容積160m3。COD填料體積負荷1。3kgCOD/(m3·d),BOD5填料體積負荷1。1kgBOD5/(m3·d)。采用清華同方生產(chǎn)的導流式機械曝氣機4臺,2用2備。單臺溶氧量8kgO2/h,配套電機4Kw。工程運行時(shí)采用階段曝氣,曝氣機的開(kāi)啟與停止,均是根據廢水中的DO濃度自動(dòng)實(shí)行在線(xiàn)控制。
(5)斜管沉淀池
采用斜管填料沉淀池,有效容積為25m3。水力停留時(shí)間2。0h,表面負荷為1。0m3/(m2·h)。
4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
(1)人員編制
由于本工程基本無(wú)需人員操作,現實(shí)行三班二人制,即一共三班,每班二人,主要工作為檢查各機械設備的運行情況。
(2)總投資概算
廢水處理站工程總投資:96萬(wàn)元。其中,土建構筑物:40萬(wàn)元;設備:45萬(wàn)元;間接費用:11萬(wàn)元。
根據以上總投資,折合單位廢水投資為3200元/(m3·d)。
(3)運行費用
a.動(dòng)力費 廢水處理站總裝機容量為27kW,實(shí)際工作容量為10kW。每m3廢水處理費用為:10×0。5×24/300=0。4元/m3。
b.人工費 操作人員以六人計,每人月工資600元,人工費為:(6×600)/(30×300)=0。40元/m3。
c.藥劑費 為0。30元/m3。
以上三相費用合計為:1。10元/m3廢水。
(4)工程運行結果
工程經(jīng)四個(gè)月調試后,國家法定環(huán)境監測單位對工程出水進(jìn)行監測,結果為:CODCr 60。7mg/l;BOD5 18。8 mg/l;SS 17。7 mg/l;pH 7。43;色度7倍。
5 結語(yǔ)
(1)苧麻廢水成分復雜,屬高濃度難生化降解廢水。經(jīng)過(guò)一年來(lái)運行證實(shí),采用鐵屑內電解—兩相厭氧—好氧工藝處理苧麻廢水效果較好,鐵屑內電解段CODcr的去除效率在30%以上,兩相厭氧段CODCr的去除效率在85%以上,整個(gè)系統CODCr、BOD5去除率穩定在98%以上。
(2)本系統對廢水流量、有機負荷的抗沖擊能力強,不易發(fā)生污泥膨脹,系統穩定性好。
參考文獻
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