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    水解酸化—UASB—SBR 組合法處理印染廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-7-16 10:00:48

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    印染廢水主要來(lái)自退漿、煮煉、漂白、絲光、染色、印花、整理工段。生產(chǎn)工段的特點(diǎn)決定了印染廢水具有“高濃度、高色度、高pH、難降解、多變化”五大特征。一般情況下,COD平均為800~2000 mg/L,也有不少廠(chǎng)家的廢水COD指標平均達2500~4500 mg/L;色度一般為200~800倍,有的甚至高達1000~2000倍;pH一般為10~13,個(gè)別為13~14;BOD5/COD為25~0.4,多數不到0.3;平均每印染100 m要排放廢水2.5~3m3(布窗以914mm計),水量極不均勻。

      因此,在選擇處理工藝時(shí)必須充分考慮印染廢水的這些特征,對癥下藥。

      1 工藝流程

      印染廢水的五大特征,也是印染廢水治理的五大難題。在選擇治理方法〔工藝路線(xiàn)〕時(shí),必須妥善解決好這五大難題。對于高濃度印染廢水,則必須選擇可靠的組合工藝,使其濃度降下來(lái),達到排放標準。顯然,單純采用物化法很難滿(mǎn)足要求,一是因為運行費用高,二是因為污泥產(chǎn)量大,處理困難,存在二次污染隱患。對于高色度印染廢水,則必須找到好的脫色方法,并要求脫色入法簡(jiǎn)單,運行費低,用投藥混凝、O3氧化、活性炭吸附、電解等方法雖然有好的脫色效果,但廠(chǎng)家因長(cháng)期運行費用太高而無(wú)法承受(高達1~2元/m3),因而必須尋找新的方法。

      對高pH印染廢水,則必須用簡(jiǎn)單、經(jīng)濟、實(shí)用的方法,在廢水進(jìn)入處理系統之前將pH調整到6~9范圍內。對難生物降解的印染廢水,則必須采取有效措施,增加可生化性。對多變化的印染廢水,則必須采用加大調節池容量(這是以往特別容易忽視的問(wèn)題)的辦法,保證水量、水質(zhì)、色度達到相對均勻的要求,為后續工藝創(chuàng )造良好的進(jìn)水條件,為此,我們提出了如圖1所示的印染廢水處理工藝流程。

      2 工藝特點(diǎn)及運行經(jīng)驗

      上述工藝方法我們已在綿陽(yáng)和成都2家印染廠(chǎng)廢水處理工程中實(shí)施?偨Y2項工程運行的經(jīng)驗,該方法具有以下待點(diǎn):

    (1)以廢治廢。用高濃度、高堿度(pH)的煮煉和絲光廢水取代清水加堿的脫硫除塵用水,可起一舉多得的作用。一方面這2股廢水呈堿性,煙氣呈酸性,可起酸堿中和并達脫硫目的;另一方面可以節約水資源和堿投加量。麻石除塵器本身需耗大量自來(lái)水,若脫硫則必須投加堿液。在成都、綿陽(yáng)2家印染廠(chǎng)的運行結果表明,每天可為工廠(chǎng)節約清水1000M3左右,且進(jìn)脫硫除塵器的廢水pH為12~14,經(jīng)脫硫除愛(ài)后pH降為8~10。這不僅解決了印染廢水pH高的問(wèn)題,而且使煙氣林格曼黑度、總懸浮顆粒物(TSP)、S02皆達一級排放標準,脫硫率達70%~85%,同時(shí)使處理裝置進(jìn)水COD從6000—8000mg/L降為4000—6000mg/L。

      (2)調節、酸化池功效明顯。為解決好印染廢水“多變化”的難題,調節池容量必須足夠大。根據我們的工程實(shí)踐,調節池調節量須達日處理水量的60%~80%,有條件達100%最好。本工藝采用調節池、酸化池共建,可節約占地和投資。特別是酸化池采用厭氧折流方式,經(jīng)培養酸化菌,有效地克服了印染廢水可生化性差的問(wèn)題。經(jīng)酸化處理后廢水的可生化性明顯提高,BOD5/COD從0.15~0.3提升到0.3~0.45。

      (3)UASB脫色率及COD去除效率高。經(jīng)酸化處理后的廢水,由于可生化性提高,使UASB的進(jìn)水水質(zhì)及水量穩定,出水COD去除率達65%~80%從4000~5000mg/L降為600~l000mg/L,且產(chǎn)CH4氣明顯;特別是由于厭氧脫色菌的培養,脫色效率高達60%~80%,色度從600~800倍降至80~150倍,為保證出水達標排放起到關(guān)鍵作用。有印染廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。

     (4)曝氣方法先進(jìn)。本方法并沒(méi)采用常用的鼓風(fēng)曝氣方式,而是采用自吸射流曝氣裝置,其充氧效率達1.8~2.5kg/(kw·h),且消除了鼓風(fēng)機的噪聲污染,大大減少了曝氣頭的維修工作,使用壽命長(cháng)。同時(shí),因采用了先進(jìn)的SBR運行工藝,COD去除率達80%以上,色度去除率達50%,進(jìn)一步保證了廢水的達標排放。

      (5)污泥回流處理方式獨特。由SBR排出的剩余好氧活性污泥不是直接排放,而是返回調節酸化池,再進(jìn)入UASB,經(jīng)厭氧消化處理后從UASB排放。這種污泥回流處理方式可使整個(gè)系統的剩余污泥減量1/3~2/3,且經(jīng)厭氧消化后污泥基本實(shí)現穩定,易脫水,不發(fā)臭,可直接作肥料使用。

      (6)污泥膨脹控制方法有效。該系統在調試過(guò)程中出現的最大問(wèn)題是曝氣池污泥膨脹,最?lèi)毫訒r(shí)SVI(污泥膨脹指數)達600~800,造成污泥沉降性能極差,隨出水大量流失。鏡檢分析表明,污泥膨脹為絲狀菌膨脹。其原因是曝氣池進(jìn)水濃度過(guò)高,池中DO(溶解氧)濃度低,N、P缺乏。適量投加尿素和磷肥,將pH調至8.0~8.5之間(這一點(diǎn)非常重要,一般UASB出水pH在6~7),可使絲狀菌受到明顯抑制。

      3 主要經(jīng)濟技術(shù)指標

      廢水處理主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下

      (1)處理水量2000m3/d。

      (2)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

      (3)總投資約240萬(wàn)元,單位投資約l200元/m3。

      (4)占地面積1500~2500 m2,即O.75~1.25m2/m3)。

      (5)運行費用0.6~0.8元/m3,若將節約的自來(lái)水費計算在內,則更低。

      (6)裝機容量為180kw,每天耗電1200~1600kW·h,去除1kgCOD耗電約0.35kW·h。

      表1進(jìn)水、出水水質(zhì)

    項目

    COD/mg·L-1

    BOD5/mg·L-1

    SS/mg·L-1

    pH

    色度/

    進(jìn)水

    25004500

    6001000

    400600

    914

    100600

    出水

    80150

    3040

    2070

    69

    5060

    GB428792二級標準

    180

    40

    100

    69

    80

                      

      4 結束語(yǔ)

      采用本工藝處理印染廢水具有投資省、運行費低、操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn),可使具有“高濃度、高色度、高pH、難降解、多變化”五大特征的印染廢水實(shí)現穩定達標排放。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)

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