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    電鍍廢水處理站DTCR輔助氫氧化物沉淀工藝改造

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-9-29 9:37:50

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    某航空零部件熱表處理廠(chǎng)房電鍍生產(chǎn)工藝的鍍件漂洗工序排放大量含鉻和氰鎘廢水。該廠(chǎng)房附屬電鍍廢水處理站建于2001年,處理工藝出水水質(zhì)按照滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)限值設計。近年來(lái)為提高鍍件質(zhì)量,電鍍生產(chǎn)中使用的添加劑成分越來(lái)越復雜,廢水處理站運行效果很不穩定[1, 2]。2008年8月1日起開(kāi)始實(shí)施的《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)對電鍍污染物的排放要求更加嚴格,該處理站已不能達標排放,必須進(jìn)行改造。

    1 廢水處理站現狀

    1.1 廢水水質(zhì)及水量

    電鍍工段生產(chǎn)為連續作業(yè),每天運行8 h,產(chǎn)生酸堿廢水、含鉻廢水、含氰鎘廢水約400 m3/d。處理站進(jìn)水水質(zhì)及水量情況見(jiàn)表1。

    1.2 工藝流程

    采用化學(xué)法分質(zhì)處理電鍍廢水處理,工藝流程見(jiàn)圖1。含鉻廢水在pH為2 ~ 2. 5條件下投加Na2S2O5,將Cr6+還原為Cr3+,然后在pH為8.5~9時(shí)生成氫氧化物沉淀,通過(guò)氣浮設備去除;含氰鎘廢水中投加NaClO,在pH為10~11條件下將CN-氧化成CNO-,再在中性條件下進(jìn)一步氧化為二氧化碳,在pH為11.5~12條件下Cd2+生成氫氧化物沉淀,通過(guò)氣浮設備去除。

    1.3 主要構筑物及設備

    (1)含鉻廢水調節池1座,地下式鋼筋混凝土結構,內壁防腐防滲,尺寸為4 m×5 m×4 m,HRT為4.5 h。安裝提升2臺(1用1備),單臺流量15 m3/h,揚程12 m。

    (2)鉻還原反應槽1座,地上式PVC材質(zhì),尺寸為3 m×1.5 m×1.8 m,分2格,HRT為30 min。

    (3)含鉻廢水混合反應槽1座,地上式,PVC材質(zhì),尺寸為2 m×1.5 m×1.5 m,HRT為15 min。

    (4)含鉻廢水氣浮設備1套,氣浮池為地上式鋼結構,內外壁防腐,HRT為1 h,加壓溶氣壓力為0.4 MPa,回流比為35%。

    (5)含鉻廢水機械過(guò)濾器2臺,地上式鋼結構,內外壁防腐, 1.5 m×3.5 m,濾速10 m/h。

    (6)含氰鎘廢水調節池1座,地下式鋼筋混凝土結構,內壁防腐防滲,尺寸為3 m×5 m×4 m,HRT為5 h。安裝提升2臺(1用1備),單臺流量10 m3/h,揚程12 m。

    (7)破氰反應槽1座,地上式,PVC材質(zhì),尺寸為3 m×1.5 m×1.8 m,分2格,HRT為40 min。


    (8)含氰鎘廢水混合反應槽1座,地上式PVC材質(zhì),尺寸為2 m×1 m×1.5 m,HRT為15 min。

    (9)含氰鎘廢水氣浮設備1套,氣浮池為地上式鋼結構,內外壁防腐,HRT為1 h,加壓溶氣壓力為0.4 MPa,回流比為35%。

    (10)含氰鎘廢水機械過(guò)濾器2臺,地上式鋼結構,內外壁防腐, 1.2 m×3 m,濾速10 m/h。

    1.4 運行效果

    處理站建成初期,進(jìn)水中Cr6+在50 mg/L以下,Cd2+在1 mg/L以下,廢水處理后可以穩定達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的要求。但2005年后,隨著(zhù)電鍍添加劑成分變化及鍍件漂洗節水要求,廢水中Cr6+升至100 mg/L, Cd2+達到4 mg/L,處理后廢水很難穩定達標。2008年8月1日《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)開(kāi)始實(shí)施,總鉻的排放限值由GB 8978—1996的1.5 mg/L改為1 mg/L,總鎘由0.1 mg/L改為0.05 mg/L,廢水處理站必須進(jìn)行改造。

    2 廢水處理站改造內容

    廢水處理站占地280 m2,地下為各廢水調節池及清水池,地上兩層包括廢水處理設備間、儲藥及藥劑調配間、化驗室、值班休息室。設備間的布局已非常緊湊,在現有基礎上增加設備不具備條件,因此考慮調整投加化學(xué)藥劑,增加重金屬離子捕集劑[3~5]輔助去除重金屬步驟。重金屬離子捕集劑嘗試應用某公司生產(chǎn)的水溶性氨基二硫代甲酸型螯合樹(shù)脂(DTCR 1型)。DTCR為含有大量極性基的長(cháng)鏈高分子,極性基中的硫離子易于極化變形,與重金屬離子成鍵,生成難溶的氨基二硫代甲酸鹽(TDC鹽)析出。

    現狀含鉻廢水與氰鎘廢水處理系統的混合反應槽水力停留時(shí)間均為15 min,其后各串聯(lián)新增混合反應槽1座,水力停留時(shí)間為15 min;現狀反應槽中安裝有pH檢測儀,控制計量投加NaOH調整pH,在新增反應槽中投加DTCR、PAC及PAM。

    3·改造后運行調試效果分析

    調試期間,含鉻廢水的Cr6+為80~100 mg/L,氰鎘廢水的Cd2+3~4 mg/L。根據該電鍍廢水的特點(diǎn)及以往運行經(jīng)驗,使用堿法處理時(shí)出水總鉻最低只能達到2 mg/L,鎘只能達到0.08 mg/L。改造增加了DTCR輔助去除重金屬步驟后,在合理藥劑用量下,出水重金屬濃度遠低于《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)限值。

    3.1 pH對DTCR去除重金屬離子效果的影響

    藥劑廠(chǎng)家提供資料說(shuō)明DTCR可在pH為5~13范圍使用,但堿法處理中不同重金屬離子沉淀所需的最佳pH不同。較高pH有利于重金屬離子沉淀,但會(huì )使耗堿量增加,并且出水排放前還需要加酸回調pH;低pH不利于節約DTCR藥劑,因此考察了DTCR處理效果隨pH的變化情況。

    3.1.1 pH對DTCR除鉻效果的影響

    如圖2所示,單獨使用堿法,pH控制在8.5~9時(shí)處理效果最好,出水總鉻在2 mg/L左右,尚不能達標排放;pH超過(guò)9后,由于Cr(OH)3的溶解,處理效果迅速惡化。增加DTCR輔助去除重金屬步驟后,DTCR投加量為40 mg/L時(shí),在pH為6~10,出水總鉻濃度均比未投加DTCR大幅降低;pH為7~9時(shí)處理效果最好,出水總鉻基本不隨pH變化,保持在0.75 mg/L左右。圖中曲線(xiàn)還表明在酸性條件下DTCR處理效果不理想,這是因為大量以離子態(tài)存在的金屬離子占據了DTCR的螯合基團,使DTCR投加量不足;控制pH為7~7.5條件下投加DTCR,既減少了堿的消耗量,又利于節約DTCR投加量。

    3.1.2 pH對DTCR除鎘效果的影響

    如圖3所示,單獨使用堿法,pH在11.5時(shí),出水鎘濃度可以降至0.1 mg/L以下;繼續提高pH,鎘濃度基本不變化,最低只能達到0.08 mg/L,不能達標排放。增加DTCR輔助去除重金屬步驟后,在pH達到11條件下,投加5 mg/L的DTCR,出水鎘濃度就可降到0.05 mg/L以下,實(shí)現達標排放。

    3.2 DTCR投加量對重金屬離子去除效果的影響

    3.2.1 DTCR投加量對除鉻效果的影響

    控制pH為7~7.5條件下投加DTCR,出水總鉻隨DTCR投加量變化如圖4所示。

    在投加量0~40 mg/L范圍內,出水總鉻濃度隨DTCR投加量增加基本呈線(xiàn)性減少趨勢;投加量繼續增加,出水總鉻濃度降低的趨勢趨緩,當投加量為50 mg/L時(shí),總鉻濃度降至0.5 mg/L,比現行GB 21900—2008限值大幅降低。過(guò)量投加DTCR,出水總鉻濃度穩定在0.2 mg/L左右,這可能是由于廢水中存在著(zhù)與鉻離子結合得更穩定的配合物,DTCR難以將其置換。

    3.2.2 DTCR投加量對除鎘效果的影響

    控制pH為11~11.5條件下投加DTCR,出水總鎘隨DTCR投加量變化如圖5所示。投加量達到10 mg/L時(shí),鎘濃度可降至0.02 mg/L以下。

    4·改造后運行情況及技術(shù)經(jīng)濟分析

    廢水處理站改造工程調試運行結束后,含鉻廢水處理系統的混合反應槽在pH為7~8、DTCR投加量為50 mg/L工況下運行;氰鎘廢水處理系統的混合反應槽在pH為11~12、DTCR投加量為10 mg/L工況下運行。系統投入運行半年多來(lái),出水水質(zhì)實(shí)現了穩定達標,改造前后出水水質(zhì)如表2所示。

    本工程改造投資費用約7.8萬(wàn)元,其中舊管路系統改造費0.8萬(wàn)元,新增加藥、混合反應設備費7萬(wàn)元。改造前,含鉻廢水、含氰鎘廢水處理系統運行藥劑費分別為3.5元/m3和2.9元/m3。改造增加了DTCR輔助去除重金屬步驟后,含鉻廢水、含氰鎘廢水處理系統運行藥劑費分別為4.2元/m3和3.1元/m3。雖然改造后含鉻廢水、含氰鎘廢水處理系統運行藥劑費分別增加了0.7元/m3和0.2元/m3,但是重金屬去除效果大大提高,出水穩定達標。

    5·結論

    (1)對于單獨使用堿法處理不能達標排放的電鍍廢水,增加DTCR輔助去除重金屬步驟后,可實(shí)現穩定達標排放,并且該工藝易于改造。

    (2)采用DTCR輔助去除重金屬,可適當降低反應時(shí)的pH,較傳統堿法處理節約酸、堿用量。

    (3)處理含鉻廢水,DTCR投加量為50 mg/L時(shí),出水總鉻穩定在0.5 mg/L以下;處理含氰鎘廢水,DTCR投加量為10 mg/L時(shí),出水總鎘穩定在0.02 mg/L以下,出水總鉻、鎘濃度均低于GB21900—2008限值。(谷騰水網(wǎng))

    參考文獻

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