大觀(guān)霉素廢水處理技術(shù)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-1-15 11:20:13
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
對于制藥企業(yè),特別是抗生素行業(yè)來(lái)說(shuō),環(huán)保問(wèn)題顯得尤為重要。制藥工業(yè)廢水主要包括抗生素生產(chǎn)廢水、合成藥物生產(chǎn)廢水、中成藥生產(chǎn)廢水以及各類(lèi)制劑生產(chǎn)過(guò)程的洗滌水和沖洗廢水四大類(lèi)。其廢水的特點(diǎn)是成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業(yè)廢水。隨著(zhù)我國醫藥工業(yè)的發(fā)展,制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類(lèi)廢水是當今環(huán)境保護的一個(gè)難題。
在制藥工業(yè)排放廢水中,含有一定量藥物,這些藥物尤其是抗生素對微生物具有毒性,同時(shí)由于在制藥工藝中加入溶媒進(jìn)行萃取或加入其他一些有機成份和無(wú)機鹽,導致其廢水高色度、高含鹽量、高濃度的。采用傳統的生化法難以處理。而采用膜分離技術(shù)同傳統的生化方法相結合則可以處理廢水到達標排放。
在大觀(guān)霉素的生產(chǎn)過(guò)程中,大觀(guān)霉素發(fā)酵液經(jīng)過(guò)酸化、過(guò)濾,在樹(shù)脂提取的過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的廢水,這些廢水的成份主要有:大觀(guān)霉素、溶媒和部分蛋白等,其產(chǎn)生的廢水的COD高達50000mg/l以上,處理起來(lái)有相當大的難度。
大觀(guān)霉素原廢水處理工藝及存在的問(wèn)題
2.1原有的廢水處理工藝
廢水處理流程圖:(略)
制藥廢水的水質(zhì)特點(diǎn)使得多數制藥廢水單獨采用生化法處理根本無(wú)法達標,所以在生化處理前必須進(jìn)行必要的預處理。一般應設調節池,調節水質(zhì)水量和pH,且根據實(shí)際情況采用某種物化或化學(xué)法作為預處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少廢水中的生物抑制性物質(zhì),并提高廢水的可降解性,以利于廢水的后續生化處理。
預處理后的廢水,可根據其水質(zhì)特征選取某種厭氧和好氧工藝進(jìn)行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續進(jìn)行后處理。具體工藝的選擇應綜合考慮廢水的性質(zhì)、工藝的處理效果、基建投資及運行維護等因素,做到技術(shù)可行,經(jīng)濟合理?偟墓に嚶肪(xiàn)為預處理-厭氧-好氧-(后處理)組合工藝。
2.2原大觀(guān)霉素廢水處理工藝存在的問(wèn)題
在原有廢水處理的過(guò)程中,由于廢水的COD過(guò)高,加上抗生素對生化處理細菌的抑制作用,給廢水處理帶來(lái)了很大的難度。首先,處理工藝復雜,原處理工藝要經(jīng)過(guò)氣浮、一級兼氧、一級好氧、二級兼氧、二級好氧等工藝,最后經(jīng)過(guò)砂濾后排放。此工藝要進(jìn)行二級兼氧、二級好氧四道生化處理,而且由于大觀(guān)霉素對微生物的抑制作用,使常規生化處理效率受到影響,導致處理時(shí)間很長(cháng),處理后水質(zhì)很難達到排放標準。
經(jīng)過(guò)上海一鳴過(guò)濾技術(shù)有限公司與金華康恩貝制藥有限公司合作對廢水處理流程和大觀(guān)霉素生產(chǎn)流程進(jìn)行分析后發(fā)現,廢水主要在樹(shù)脂的洗脫過(guò)程和濃縮過(guò)程中產(chǎn)生,其廢水中含有大量可回收利用的物質(zhì),我們決定先用納濾對廢水進(jìn)行濃縮,濃縮液進(jìn)行薄膜蒸發(fā),可以提煉部分有用物質(zhì),提高產(chǎn)品的收率;經(jīng)過(guò)納濾處理后,廢水的COD可以降低90%,大大減輕了后級處理的負擔,減少了廢水處理時(shí)間,降低了污泥排放量,減少了處理成本。
3 納濾技術(shù)介紹
納濾膜是在反滲透膜的基礎上發(fā)展起來(lái)的,它的截留分子量約為200—1000,截留孔徑介于反滲透與超濾之間,納濾膜的另一個(gè)特點(diǎn)是膜表面有荷電基團,因此NF的分離作用既有篩分作用,又有靜電作用。NF膜由于荷電,對不同的荷電溶質(zhì)有選擇性截留作用,它又是多孔膜,在低壓下有高透水性。在制藥工業(yè)中,納濾用于抗生素的純化、分離、脫鹽和濃縮等過(guò)程,也應用制藥廢水中降低有機物和回收藥品等。納濾膜可回收有用物質(zhì),減少有機物的排放總量。該技術(shù)的主要特點(diǎn)是設備簡(jiǎn)單、操作方便、無(wú)相變及化學(xué)變化、處理效率高和節約能源。
膜分離技術(shù)作為新的分離凈化和濃縮方法,與傳統分離操作(如蒸發(fā)、萃取、沉淀、混凝和離子交換樹(shù)脂等)相比較,過(guò)程中大多無(wú)相變化,可以在常溫下操作,具有能耗低、效率高、工藝簡(jiǎn)單、投資小等特點(diǎn)。膜分離技術(shù)應用到污水處理領(lǐng)域,形成了新的污水處理方法。
4 納濾試驗
4.1試驗工藝流程
4.2工藝流程簡(jiǎn)介
4.2.1預過(guò)濾器:考慮到廢水的雜質(zhì)較多,粘度很大,采用美國FSI公司生產(chǎn)的袋式過(guò)濾器,濾袋精度為5μm,一方面納污能力強,另一方面容易更換。作用是去除料液中的懸浮顆粒,攔截管道或外來(lái)的剛性顆粒,為納濾膜減輕負擔,保證膜不受損壞。 具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4.2.2納濾膜:采用美國進(jìn)口的濃縮專(zhuān)用的納濾膜,這種納濾膜的特點(diǎn)是:截留效率高、流道寬、耐有機污染、恢復性好。
4.3試驗過(guò)程
首先我們先用小試裝置在現場(chǎng)進(jìn)行試驗,對大觀(guān)霉素廢水進(jìn)行濃縮,濃縮5-10倍后,將濃縮液進(jìn)行薄膜蒸發(fā),部分有用物質(zhì)回用。透過(guò)液繼續進(jìn)行生化處理。濃縮結束后,分別用清洗劑和清水對膜進(jìn)行清洗,清洗后用純水檢測膜的純水通量是否能達到濃縮前的水平。
4.4試驗結果
4.4.1納濾處理效果
將三組處理前的大觀(guān)霉素廢水與處理后的廢水進(jìn)行比較,比較結果如下:
第一組 |
第二組 |
第三組 | |
總料液體積 |
50L |
45L |
40L |
透過(guò)液體積 |
40L |
35L |
32L |
濃縮液體積 |
10L |
10L |
8L |
操作壓力 |
1.5MPa |
1.5 MPa |
1.5 MPa |
4.4.2 納濾膜的清洗恢復情況
由于廢水的 COD 含量非常高 , 隨著(zhù)濃縮過(guò)程的進(jìn)行 , 濃縮液的 COD 含量越來(lái)越高 , 與之對應透過(guò)液的流量也越來(lái)越小 , 直到流量小到無(wú)法濃縮為止。這時(shí)就需要進(jìn)行清洗,恢復納濾膜的純水通量,恢復情況的好壞,直接關(guān)系到納濾膜的使用壽命,關(guān)系到大觀(guān)霉素廢水處理的經(jīng)濟性。我們用純水、中性清洗劑、堿性清洗劑和堿性清洗劑結合純水清洗來(lái)比較不同清洗劑對納濾膜的純水通量的影響。
純水 |
中性清洗劑 |
堿性清洗劑 |
堿性清洗劑結合純水 | |
濃縮前純水通量 ml/min |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
清洗后純水通量 ml/min |
800 |
900 |
990 |
1060 |
測試壓力 MPa |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
從上表可以看出,采用堿性清洗劑結合純水來(lái)清洗效果最好,膜通量可以恢復 95% 以上。
4.5中試
根據試驗結果,我們根據用戶(hù)的處理量( 60T/D )對設備進(jìn)行了放大,設備于 2006 年 8 月調試至今,設備已經(jīng)正常運行了近 10 個(gè)月,大大減輕了后級生化處理的負擔,改善了出水水質(zhì),降低了處理成本,減少了處理周期,減少了污泥排放。
5結論
5 . 1 由于制藥廢水的可生化性很差,處理起來(lái)有一定的難度。采用納濾技術(shù)處理制藥廢水,一方面可以濃縮回用部分有用物質(zhì),另一方面可以截留絕大部分有機物,大大減輕后級生化處理的負荷,減少排泥量,減少處理時(shí)間,提高出水水質(zhì),甚至可以簡(jiǎn)化生化處理的工藝,由二級厭氧、二級好氧簡(jiǎn)化為一級厭氧、一級好氧,減小占地面積,減少處理成本。
5 . 2 采用納濾處理制藥廢水,由于納濾可去除 90% 以上的抗生素類(lèi),因此處理后廢水的可生化性大大提高,后級生化處理的效率可以大大提高,處理時(shí)間可大幅縮短。
5 . 3 由于廢水的成分復雜,納濾膜容易堵塞,所以納濾的清洗恢復顯得非常重要,采用合適的清洗劑可使膜通量恢復 95% 以上,這樣可大大延長(cháng)膜的使用壽命,降低廢水的處理成本。