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    短程硝化處理煉油催化劑廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-5-16 14:17:02

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘要:煉油催化劑生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的高鹽度、高無(wú)機質(zhì)的高氨氮廢水難以處理。研究將短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)應用于該種廢水的處理。實(shí)驗同時(shí)控制反應器溫度(31℃)、溶解氧(≤1.5 mg/L)、pH值(7.8~8.7)和污泥齡(30 d),較快地實(shí)現催化劑廢水 短程硝化污泥的馴化,亞硝酸鹽平均積累率達到了97.4%。在此基礎上,結合在線(xiàn)監控ORP、pH值變化情況及短程硝化反應動(dòng)力學(xué)研究,較好地實(shí)現了煉油催化劑廢水的短程硝化。

    煉油工業(yè)裂化催化劑的生產(chǎn)工藝中多處使用銨鹽及氨水,產(chǎn)生大量含高濃度氨氮的廢水,該廢水還具有鹽度高、有機物含量低和水質(zhì)波動(dòng)大等特點(diǎn)。目前,如何經(jīng)濟高效地去除廢水中的氨氮是催化劑生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)難題。短程硝化/厭氧氨氧化工藝的出現,為此類(lèi)高氨氮、低C/N值廢水的有效處理提供了可能,因此如何實(shí)現對催化劑廢水穩定的短程硝化具有十分重要的意義和應用價(jià)值。

    較傳統全程硝化脫氮工藝,短程硝化可降低曝氣能耗、堿度消耗量及反硝化碳源消耗量。但短程硝化工藝存在諸多影響因素,將短程硝化工藝應用于實(shí)際廢水的脫氮處理將受到水質(zhì)等多因素的限制,目前,尚未出現針對煉油催化劑生產(chǎn)廢水的短程硝化研究。為使短程硝化反硝化生物脫氮工藝更好地應用于實(shí)際工程,本研究以實(shí)際煉油催化劑廢水為處理對象,通過(guò)控制反應器內混合液溫度,對短程硝化污泥進(jìn)行了培養和馴化,獲得了穩定的NO2--N積累,實(shí)現了短程硝化-反硝化生物脫氮工藝。

    1實(shí)驗材料與方法

    1.1接種污泥與實(shí)驗用水

    接種污泥取自實(shí)驗室處理生活污水的脫氮除磷污泥,SS為9800mg/L,VSS為6645 mg/L,、VSS為0.678。污泥接種量1.5L,接種后反應器內污泥濃度為4000 mg/L。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    污泥培養階段實(shí)驗用水為實(shí)驗室模擬高氨氮配水,后續采用實(shí)際催化劑廢水。蘭州石化煉油污水處理廠(chǎng)催化劑廢水含有大量氨氮、懸浮物等,因此在對其進(jìn)行生化處理之前需要進(jìn)行預處理。蘭州石化煉油污水處理廠(chǎng)催化劑廢水處理系統采用格柵-預曝調節-均質(zhì)調節-酸堿中和兩級沉淀-ABFT生化處理工藝。實(shí)驗用水采用經(jīng)過(guò)預處理并即將進(jìn)行生化處理的二沉池出水。

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