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    生物制劑廢水回用技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-11-20 8:35:12

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      在全球水資源日益緊缺,環(huán)境保護政策日益嚴格的形勢下,天津某酶制劑廠(chǎng)計劃新建1套廢水回用處理設備,用于對現有廢水處理站出水進(jìn)行深度處理,將處理出水回用作為冷卻塔補水。目前,該廠(chǎng)廢水處理站的主要處理工藝為調節池-厭氧-好氧-混凝氣浮,出水直接納管排放。該廢水處理站出水具有鹽分高、硬度高、有機物及氨氮含量高的特點(diǎn)。針對現場(chǎng)調查及廢水處理站出水水質(zhì),決定采用多介質(zhì)過(guò)濾-超濾-反滲透的深度處理工藝。為驗證該工藝的可行性,進(jìn)行了一系列中試研究。結果表明,該工藝系統運行穩定,各項產(chǎn)水指標均滿(mǎn)足冷卻塔補水的水質(zhì)要求,其經(jīng)濟效益、環(huán)境效益顯著(zhù)。

      1 試驗材料與方法

      1.1 廢水來(lái)源與水質(zhì)狀況

      試驗所取廢水為天津某酶制劑廠(chǎng)廢水 處理站出水,其水質(zhì):COD 177.3mg/L,NH4+-N 12.4mg/L,TP 0.4mg/L,Cl- 1 395mg/L,總硬度(以CaCO3計)353.1mg/L,堿度(以CaCO3計) 1 311.7mg/L,電導率 6 437.3μS/cm,pH 7~8。

      1.2 試驗設備

      多介質(zhì)過(guò)濾系統1套:包括進(jìn)水泵、反洗泵、產(chǎn)水箱、多介質(zhì)過(guò)濾器等,過(guò)濾系統處理能力為2m3/h;超濾系統1套:包括進(jìn)水泵、150μm袋式過(guò)濾器、NORIT超濾膜1支(內壓式,膜絲材質(zhì)PES,膜面積40m2)、賽諾超濾膜1支(外壓式,膜絲材質(zhì)PVDF,膜面積50m2)、產(chǎn)水箱、反洗泵等;反滲透系統1套:包括進(jìn)水泵、保安過(guò)濾器、高壓泵、反滲透膜元件(陶氏BW30-400FR)3支、產(chǎn)水箱、沖洗泵等;清洗加藥系統包括阻垢劑加藥系統、還原劑加藥系統、清洗系統等。

      2 結果和結論

      2.1 系統運行穩定性

      2.1.1 超濾運行穩定性

      中試超濾運行首先選用了內壓式PES超濾膜,采用廠(chǎng)商推薦的70L/(m2·h)的通量運行,每天運行12h,每隔4h進(jìn)行1次數據記錄。其運行效果如圖 1所示。

     圖 1 內壓式PES超濾膜運行效果

      由圖 1可以看出,運行期間超濾平均產(chǎn)水流量為2.8m3/h。但運行一段時(shí)間后,進(jìn)水壓力上升速度逐漸加快,從第7天開(kāi)始,運行12h后進(jìn)水壓力就上升到0.1 MPa以上,即需要進(jìn)行化學(xué)清洗。在化學(xué)清洗過(guò)程中,采用鹽酸/檸檬酸/EDTA清洗均無(wú)明顯效果,采用次氯酸鈉和堿洗的效果較為明顯(控制pH為10,余氯為500mg/L),產(chǎn)水量可以得到有效恢復,清洗時(shí)如果余氯<500mg/L,清洗效果較差。但PES材質(zhì)超濾膜元件對余氯的耐受性較差〔1〕,通常清洗時(shí)余氯質(zhì)量濃度建議小于500mg/L,大于該數值時(shí)會(huì )嚴重影響超濾膜使用壽命。實(shí)驗結果表明,該PES超濾膜不適用于該類(lèi)廢水回用系統。因此,更換對余氯耐受性較好的外壓式PVDF超濾膜(實(shí)驗選取的PVDF超濾膜清洗時(shí)可耐受的余氯為5 000mg/L)進(jìn)行實(shí)驗。

      外壓式PVDF超濾膜采用廠(chǎng)商推薦的45L/(m2·h)的通量運行,連續24h運行,共運行40d,每隔12h進(jìn)行1次數據記錄,其運行效果如圖 2所示。

     圖 2 外壓式PVDF超濾膜運行效果

      由圖 2可以看出,整個(gè)試驗期間,進(jìn)水壓力<0.15 MPa,產(chǎn)水流量平均為1.8m3/h。運行期間,超濾膜壓力、產(chǎn)水量變化較為規律,平均每3天需要進(jìn)行1次清洗。清洗分別采用了質(zhì)量分數為0.2%的HCl、質(zhì)量分數為2%的檸檬酸、質(zhì)量分數為0.1%的氫氧化鈉+EDTA、不同濃度的次氯酸鈉,結果表明,采用1 000mg/L的次氯酸鈉溶液清洗效果最理想,判斷其主要污染物為有機物和微生物等。

      2.1.2 反滲透運行穩定性

      根據陶氏反滲透設計導則〔2〕,針對進(jìn)水水質(zhì),選用了抗污染反滲透膜元件,并采用18.3L/(m2·h)的通量運行,運行期間阻垢劑投加量為3mg/L,還原劑投加量為2mg/L。試驗過(guò)程中,進(jìn)水水溫較為恒定,基本維持在17℃左右,反滲透未作工況的調整。反滲透運行結果如圖 3所示。

     圖 3 反滲透運行效果

      由圖 3可以看出,整個(gè)試驗期間反滲透系統運行較為穩定,進(jìn)水壓力平均為1.56 MPa,產(chǎn)水流量平均為1.57m3/h。反滲透系統回收率為70%。試驗期間,膜的通量、運行壓力、運行壓差以及脫鹽率等均未發(fā)生明顯變化,未進(jìn)行膜的清洗;反滲透進(jìn)水保安過(guò)濾器也未出現因高壓差需要更換的情形。

      2.2 系統產(chǎn)水水質(zhì)

      2.2.1 超濾產(chǎn)水SDI

      SDI是衡量超濾產(chǎn)水水質(zhì)最重要的指標,通常認為超濾產(chǎn)水SDI<3是反滲透系統穩定運行的前提,在此條件下反滲透系統可保持較長(cháng)的清洗周期。試驗期間超濾產(chǎn)水SDI的變化如圖 4所示。

     圖 4 超濾產(chǎn)水SDI的變化

      由圖 4可以看出,整個(gè)試驗期間超濾產(chǎn)水SDI均小于3,平均為1.85,超濾產(chǎn)水性能穩定。

      2.2.2 反滲透產(chǎn)水電導率

      反滲透產(chǎn)水電導率和脫鹽率是衡量反滲透系統的主要指標。試驗期間反滲透產(chǎn)水電導率的變化如圖 5所示。

     圖 5 反滲透產(chǎn)水電導率的變化

      由圖 5可以看出,反滲透進(jìn)水電導率波動(dòng)較大,產(chǎn)水電導率較為穩定。試驗期間進(jìn)水電導率平均為6 441μS/cm,產(chǎn)水電導率平均為163μS/cm,平均脫鹽率達到97.5%。通常反滲透系統的脫鹽率為98%,該反滲透系統脫鹽率低于此脫鹽率的主要原因:(1) 進(jìn)水含鹽量較高,超出苦咸水超濾膜的最佳運行電導率范圍;(2)膜元件較少,為維持70%的回收率,采用了較大的濃水回流流量,導致進(jìn)膜水的實(shí)際電導率升高。

      2.2.3 反滲透產(chǎn)水水質(zhì)

      試驗期間反滲透產(chǎn)水水質(zhì)如表 1所示。

      由表 1可以看出,反滲透產(chǎn)水水質(zhì)滿(mǎn)足冷卻塔補水水質(zhì)要求〔3〕,實(shí)際工程中,其產(chǎn)水可作為冷卻塔補水使用。

      2.3 經(jīng)濟性評估

      該廠(chǎng)冷卻塔每天的平均補水量為600m3/d,因此,以日產(chǎn)水量600m3的反滲透系統,在滿(mǎn)負荷工作下進(jìn)行經(jīng)濟性評估,評估結果見(jiàn)表 2。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      3 結論

      (1)針對高鹽分、高有機物廢水,相比PES內壓式超濾膜,PVDF外壓式超濾膜更加適用。采用PVDF外壓式超濾膜,在通量為45L/(m2·h)的工況下,能保證超濾系統穩定運行;超濾膜污堵后采用1 000mg/L次氯酸鈉溶液進(jìn)行清洗,超濾產(chǎn)水通量可以得到恢復。反滲透采用抗污染膜元件,在通量為18.3L/(m2·h)的工況下,可以較好地控制膜的污染。

      (2)試驗期間,超濾產(chǎn)水SDI均小于3,滿(mǎn)足反滲透進(jìn)水要求;反滲透產(chǎn)水水質(zhì)滿(mǎn)足冷卻塔補水水質(zhì)標準。

      (3)針對600m3/d產(chǎn)水量的系統,投資費用為300萬(wàn)元,電耗/化學(xué)品/易耗品/人工等費用為42.5萬(wàn)元,每年可節約水費170.8萬(wàn)元,投資回報期為2.3 a。

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