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    冶金軋鋼行業(yè)廢水膜處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-4-8 11:08:58

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      軋鋼企業(yè)是我國冶金行業(yè)中的支柱企業(yè),軋鋼廢水是典型的冶金廢水,排放量大,軋鋼廢水的中水回用問(wèn)題已經(jīng)成為抑制企業(yè)及區域經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。另外,由于軋鋼企業(yè)中進(jìn)口軋機及鍋爐要求的進(jìn)水水質(zhì)高,需要穩定、高效的處理技術(shù)才能達到中水回用的要求。目前眾多深度處理技術(shù)中,膜分離技術(shù)由于具有分離精度高、占地省、自動(dòng)化程度高、出水水質(zhì)優(yōu)良等眾多優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在軋鋼廢水處理中得到廣泛的應用并顯示出廣闊的發(fā)展前景。

      酸鈉廢水電化學(xué)分解成硫酸和氫氧化鈉,產(chǎn)物均可返回流程,該法己實(shí)現工業(yè)化。日本的KimuraToru等用電滲析回收了處理鋁印刷板表面的酸性廢水,并申請了專(zhuān)利。Toshiba公司的ShojiYuichi等研究了用該法將硝酸鈉廢液電化學(xué)分解成硝酸和氫氧化鈉,產(chǎn)物均可返回流程。NishimotoYoshiji等對處理堿性氟化物廢水的雙極膜電滲析法申請了專(zhuān)利。該法可回收所有的苛性堿和氫氟酸,電流效率為70%。N.P.Gnusin等研究證實(shí)了用該法從稀的含鋅酸洗廢液中提取和濃縮酸的可能性。N.V.Vitul'skava等人利用雙極膜電滲析對鋁和鋁合金的堿性浸蝕廢液進(jìn)行了電化學(xué)回收。Broom等利用重金屬沉淀物形成的動(dòng)態(tài)膜來(lái)實(shí)現對廢水中沉淀的去除。YusufUludag等用聚乙烯亞胺為螯合劑,對Hg2+模擬廢水進(jìn)行了處理實(shí)驗,在pH為5,螯合劑與汞量之比為1左右時(shí),截留率最高可達98%以上。本文選取美國KOCH公司生產(chǎn)的V1072-35-PMC膜組件,采用超濾工藝對典型冶金企業(yè)廢水進(jìn)行預處理試驗,通過(guò)實(shí)驗結果分析探討該型號膜組件對我國典型冶金廢水的預處理效果。本文所得出的結論,亦可為進(jìn)一步開(kāi)展大規模冶金廢水處理的研究提供理論基礎和技術(shù)支持。

      本實(shí)驗選用分析純級的次氯酸鈉、亞硫酸鈉、氫氧化鈉、鹽酸、PTP-0100(阻垢劑)等化學(xué)藥劑。

      試驗中所用的主要儀器設備為CODCr測定儀、pHS-34型精密pH計、氯離子測定儀、SZD-2型智能化學(xué)散射濁度儀、DDS-1型電導率儀、SDI測定儀、TG328電光分析天平和溫度計(0~100攝氏度)。

      試驗裝置及工藝流程

      本次試驗采用整體超濾試驗裝置,超濾膜采用美國KOCH公司生產(chǎn)的V1072-35-PMC膜組件,該膜為聚醚砜中空纖維膜。主要工藝流程為:預過(guò)濾器采用袋式過(guò)濾器(過(guò)濾精度為50~100μm)去除水中較大顆粒的懸浮物,之后進(jìn)入超濾裝置進(jìn)行過(guò)濾,超濾產(chǎn)水流入超濾集水池。同時(shí)將超濾集水池中的少部分水用于超濾裝置本身的反沖洗。過(guò)濾方式為全過(guò)濾。超濾采用1束膜組件,處理水量為4.9m3/h。聚醚砜超濾膜主要技術(shù)參數為最大進(jìn)口壓力0.4Mpa,最高使用溫度50℃,pH范圍2~13,產(chǎn)水濁度<1NTU,SDI<5。

      超濾膜對濁度的去除效果

      為驗證超濾膜對冶金廢水濁度的處理效果,本研究進(jìn)行了進(jìn)出水濁度的比對實(shí)驗,濁度采用散射光濁度計量單位(NTU),該超濾膜對濁度有良好的去除效果,當進(jìn)水濁度在14.1~17.1NTU之間變化時(shí),出水濁度均在1.0NTU以下,對濁度的去處率高于94%,表明該超濾膜對濁度有較高的耐受負荷和穩定的去除特性,對降低出水濁度有明顯效果。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      超濾膜對SDI去除效果

      SDI(SiltingDensityIndex,簡(jiǎn)稱(chēng)SDI,下同)是水質(zhì)指標的重要參數之一。SDI表征了水中顆粒、膠體和其它能阻塞各種水純化設備的物質(zhì)含量,為保證反滲透膜性能的穩定性,SDI的平均值應低于3。本研究對超濾裝置進(jìn)行了為期5d共240個(gè)周期的實(shí)驗監測。結果表明,超濾出水的SDI值比較穩定,240個(gè)超濾周期出水SDI在x-y之間波動(dòng),均小于3,完全滿(mǎn)足反滲透進(jìn)水要求。

      超濾膜對有機物的去除效果

      冶金廢水中的有機物種類(lèi)多、成分復雜,有機物含量過(guò)高會(huì )造成反滲透膜的有機物污染,因此對有機物含量必須加以控制。進(jìn)水CODCr平均為58.5mg/L,最高為62mg/L;出水CODCr平均為29.33mg/L,最高為33mg/L,CODCr平均去除率為49.86%?梢(jiàn),超濾對廢水中CODCr有一定去除能力。

      超濾反滲透對總堿度的處理效果

      運行時(shí)間30min條件下,超濾對總堿度的去除效果。由圖中可以看出,超濾對進(jìn)水總堿度具有較好的處理效果,進(jìn)水濃度為210~270mg/L,超濾出水濃度為180~200mg/L,但經(jīng)過(guò)超濾處理后出水的總堿度仍高于軋機循環(huán)用水144mg/L的水質(zhì)指標要求。因此,還需要反滲透工藝進(jìn)行進(jìn)一步深度處理。

      超濾對TDS的處理效果

      由于軋鋼企業(yè)特定的生產(chǎn)工藝,所產(chǎn)生廢水中TDS(溶解性總固體)含量較高,去除TDS是影響中水回用的關(guān)鍵。該超濾膜對廢水中TDS的去除效果,研究表明,進(jìn)水濃度為1860~2280mg/L,超濾出水1550~1980mg/L,但仍遠高于900mg/L的軋機循環(huán)用水水質(zhì)要求。因此,冶金廢水通過(guò)該超濾膜進(jìn)行預處理后,仍需要通過(guò)反滲透工藝進(jìn)行進(jìn)一步處理。

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