廢舊聚酯回收車(chē)間廢水治理工藝
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-18 10:56:26
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
某化纖有限公司設計規模為每年回收廢舊聚酯28000噸、生產(chǎn)聚酯瓶片24000噸、聚乙烯片1800噸、聚氯乙烯片2000噸,其生產(chǎn)工藝見(jiàn)圖1。
以上共有8條半自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。堿洗液采用獨立循環(huán)的方式,并單獨處置,廢水產(chǎn)生于堿洗脫水后漂洗工段,每套半自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)漂洗配備循環(huán)泵流量為10m3/h,最大生產(chǎn)能力下循環(huán)水量為80m3/h。結合現有生產(chǎn)線(xiàn)工藝情況及水質(zhì)水量特點(diǎn),討論及確定廢水治理工藝。
1、設計進(jìn)、出水水質(zhì)情況
1.1 設計進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn)
廢水主要產(chǎn)生堿洗脫水后的漂洗工段,主要污染物質(zhì)為有機污染物,設計進(jìn)水水質(zhì)如表1。
1.2 設計出水水質(zhì)
處理出水標準:污水處理后達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級A標準GB18919-2002要求,具體參數如表2。
2、工藝探討
針對以上生產(chǎn)工藝水質(zhì)情況,目前我國傳統處理工藝為:調節池+混凝沉淀+活性污泥法+深度過(guò)濾處理工藝。經(jīng)過(guò)實(shí)驗室小試,此工藝經(jīng)過(guò)活性污泥法處理后的出水CODcr為100~150mg/L,廢水中部分難生物降解的部分有機物不能去除,達不到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級A標準出水CODcr為50mg/L要求。為此我們在原傳統工藝的基礎上進(jìn)行了改造,工藝流程如下:集水池+沉淀調節池+混凝氣浮池+水解酸化+好氧處理法+沉淀池+濃縮罐+DF膜。
3、工藝說(shuō)明
3.1 預處理系統
流程:集水池+沉淀調節池+混凝氣浮池
來(lái)水由集水池收集后經(jīng)提升泵送入沉淀調節池,通過(guò)重力沉淀去除水中的懸浮物質(zhì)并確保水質(zhì)均勻穩定,出水自流入混凝氣浮池,池底沉淀物則定期排入污泥池。
混凝氣浮池采用加壓溶氣氣浮,浮上法是一種有效的固-液和液-液分離方法,常用與對那些顆粒密度較小或小于水的細小顆粒的分離;浮上法凈水的原理是設法在水中通入或產(chǎn)生大量的微細氣泡,便其粘附于雜質(zhì)絮粒上,造成整體比重小于水的狀態(tài),并依靠浮力使其迅速上浮至水面,從而獲得固液分離的一種凈水方法。因此,在本工藝通過(guò)混凝反應將水中小顆粒的懸浮物凝聚,生成大顆粒的絮狀體,并通過(guò)氣浮原理,將水中含有的細小懸浮顆粒等物質(zhì)去除。經(jīng)氣浮后的出水自流入緩沖池,上層懸浮物及下層底泥均排入污泥池。
3.2 生化系統
流程:生化處理系統采用水解酸化+好氧處理法+沉淀池
水解酸化法是通過(guò)酸化菌作用將水中的難生物降解的大分子有機物質(zhì)降解為易氧化分解的小分子的物質(zhì),提高污水的可生化性,為后續處理創(chuàng )造條件。
好氧處理,通過(guò)好氧異養型微生物代謝作用降解水中的有機物質(zhì)。以達到去除水中有機物目的。
氣浮后的出水由緩沖池提升泵送入酸化池,酸化池設脈沖布水裝置,以保證池內污泥呈懸浮狀態(tài)、泥水充分接觸,并確保布水均勻穩定。
經(jīng)過(guò)好氧處理后的出水自流入沉淀池進(jìn)行泥水分離,上清液進(jìn)入下級處理工藝,沉淀的活性污泥則由污泥回流泵送入好氧池,剩余污泥則排入污泥池。酸化與好氧均采用接觸氧化方式。
3.3 DF膜處理系統
流程:DF膜處理系統為濃縮罐+DF膜
DF膜過(guò)濾技術(shù)把機械過(guò)濾與化學(xué)處理技術(shù)有效的相結合以達到分離的目的。DF處理系統包括濃縮池和DF膜處理裝置兩個(gè)組成部分。濃縮罐設置在DF膜前接受沉淀池出水,同時(shí)接受從膜系統不斷回流的濃水,在罐中投加活性炭吸附部分有機物,同時(shí)活性炭顆粒物能起到擦洗膜內表面的污泥及污泥,達到維持膜的產(chǎn)水通量的目的。經(jīng)活性炭處理后的污水通過(guò)提升泵進(jìn)入DF膜系統,DF膜過(guò)濾是在壓力和速度的驅使下,使懸浮物與液體分離,它是錯流分離及過(guò)濾的過(guò)程,在每一膜組列中,污水經(jīng)泵輸送到膜管的流速很高,流速的料液與膜表面平行湍流,產(chǎn)生一個(gè)剪切力將沉積在膜上的懸浮物最小化。經(jīng)過(guò)過(guò)濾之后的清水達標外排,濃縮液回到濃縮罐內,整個(gè)系統是一個(gè)不斷循環(huán)和濃縮的過(guò)程。
DF膜一般不需要反沖洗,只需要定期采用鹽酸和次氯酸鈉進(jìn)行化學(xué)清洗,從而達到恢復通量的目的。
4、處理效果表
進(jìn)過(guò)現場(chǎng)試驗,各階段處理效果見(jiàn)表3。
5、結論
(1)本文主要討論了廢舊聚酯回收車(chē)間廢水治理在傳統處理工藝的改進(jìn)。經(jīng)過(guò)改進(jìn)后的廢水治理工藝更加結合現場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)狀況,進(jìn)過(guò)實(shí)際運行滿(mǎn)足相關(guān)標準的出水水質(zhì)要求。
(2)主要是引用DF膜過(guò)濾技術(shù)取代了傳統的砂濾的過(guò)濾技術(shù),能去除生化出水中難降解有機物同時(shí),降低了出水懸浮物的含量,工藝更加優(yōu)化。
(3)文章主要針對廢水處理過(guò)程中主要有機污染物質(zhì)COD的去除率做了詳細的說(shuō)明,其余控制指標例如:懸浮物SS,及pH值也均能達到規范要求。(來(lái)源: 唐山菲爾環(huán)境檢測有限公司)