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    微生物絮凝劑與PAC復配在印染廢水的應用

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2022-5-23 16:48:19

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      印染廢水在工業(yè)廢水中占據比較大的比例,具有有機污染物含量高,色度深,堿性大,水質(zhì)變化大等特點(diǎn)。近年來(lái)隨著(zhù)印染技術(shù)的發(fā)展,PVA漿料,人造絲堿解物,新型助劑等難生化降解有機物的加入使得傳統的處理工藝受到嚴重挑戰,開(kāi)發(fā)新型環(huán)保高效型水處理技術(shù)勢在必行。

      微生物絮凝劑是一種天然高分子絮凝劑,具有高效、無(wú)毒、無(wú)二次污染、可自然降解的新型絮凝劑,廣泛應用于水處理、食品加工和發(fā)酵工業(yè),尤其對有機色素具有較強的絮凝能力。但微生物絮凝劑用量大,成本高,對水質(zhì)要求苛刻等問(wèn)題嚴重制約著(zhù)微生物絮凝劑的大規模推廣和應用。大量研究表明微生物絮凝劑與無(wú)機絮凝劑復配使用不僅能明顯提高絮凝率,而且還能大大減少絮凝劑的投加量。

      1、實(shí)驗部分

      1.1 廢水來(lái)源及水質(zhì)指標

      廢水取自肇慶市某紡織印染廠(chǎng),該廠(chǎng)廢水水質(zhì)如表1:

    1.jpg

      該印刷廠(chǎng)主體生化處理工藝為:厭氧池→好氧池采用厭氧池前置的AO工藝處理廢水。由于該廠(chǎng)COD值較高,BOD/COD較低可生化性差,色度與SS都較高,因此在進(jìn)入生化池前需對其進(jìn)行絮凝處理,用于部分脫色及除去大部分的SS,COD以提高廢水的可生化性。但還原染料、硫化染料、冰染料的大量使用使得該廢水的化學(xué)絮凝效果相對較差,且化學(xué)絮凝劑的投加量較大,絮凝污泥的產(chǎn)生量隨之增加,加重系統的負擔。因此本文開(kāi)發(fā)出相對高效的微生物絮凝劑并復配PAC應用于該系統以解決上述問(wèn)題。并通過(guò)實(shí)驗論述其處理效果。

      1.2 菌種的來(lái)源

      菌種取自該廠(chǎng)生化處理池中的活性污泥和剩余污泥經(jīng)過(guò)篩選,培養及馴化后得到的高效穩定的優(yōu)勢菌種Q03。

      1.3 化學(xué)試劑

      PAC:無(wú)機絮凝劑聚合氯化鋁,工業(yè)級,其中Al2O3含量為29%~30%。

      1.4 微生物絮凝劑(MBF)的制備

      將菌株接種到發(fā)酵培養基中(接種量為體積的2%),振蕩培養96h(120r/min,30℃)所得發(fā)酵菌液即為本實(shí)驗采用的微生物絮凝劑XQ03。

      1.5 主要儀器

      立式壓力蒸汽滅菌器(LDZX-75KB);高效離心機(AvantiJ-25XP);六聯(lián)攪拌器(JJ-6);電子天平(AL204-IC);恒溫振蕩培養箱(HZQX100);分光光度計(752S)

      1.6 實(shí)驗方法

      根據GBT16881-2008《水的混凝沉淀試杯試驗》進(jìn)行絮凝試驗1.6.1MBF或PAC單獨應用處理印染廢水取500mL廢水于1L燒杯中然后置于六聯(lián)攪拌器上,在120r/min轉速下快速攪拌,加入不同量的XQ03或PAC或兩者復配藥劑,然后在120r/min下攪拌1min后慢速(40r/min)攪拌10min,沉降15min后取上清液在550nm波長(cháng)下測吸光度值,以蒸餾水代替絮凝劑做空白對照。其中絮凝效果用絮凝率表示:

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      式中:A為對照上清液的吸光度;B為樣品上清液的吸光度。

      1.6.2 MBF與PAC復配處理印染廢水

      根據XQ03和PAC的最佳添加量進(jìn)行正交實(shí)驗,絮凝試驗方法同上并測定各個(gè)配比下絮凝水樣上清液的COD值和SS值從而確定最佳的復配比例,獲得最優(yōu)的絮凝效果。其中:

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      1.6.3 考察復配絮凝劑處理印染廢水時(shí)的最佳pH

      選擇MBF與PAC聯(lián)合處理廢水時(shí)的最佳配比,在不同的pH值下進(jìn)行絮凝試驗,考察不同pH值下復配藥劑的絮凝效果。

      2、結果與討論

      2.1 單獨使用XQ03處理印染廢水

      以50mL廢水中微生物絮凝劑菌液的加入量為橫坐標,與之相對應的絮凝率為縱坐標繪制圖表,所得結果如圖1:

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      由圖1可知隨著(zhù)絮凝劑投加量的增加,絮凝率逐漸提高并在10mL時(shí)達到峰值,即最佳投加量為20mL/L。繼續增加絮凝劑投加量絮凝率反而下降,最佳值大約是固體顆粒表面吸附大分子化合物達到飽和時(shí)的一半的吸附量,此時(shí)大分子的固體顆粒上架橋的幾率最大。

      2.2 單獨使用PAC處理印染廢水

      PAC對印染污水的絮凝效果見(jiàn)圖2:

    5.jpg

      由圖2可以看出,絮凝率在一定范圍內隨著(zhù)PAC的投加量增加而升高,當投加量為450mg/L時(shí)絮凝率可達到89.1%,繼續加大投加量后絮凝率反而趨于穩定。最佳投加量為450mg/L。

      2.3 XQ03與PAC復配處理印染廢水

      根據單一因素的實(shí)驗結果,各選取3組數據進(jìn)行2因素3平行的正交實(shí)驗參數選取見(jiàn)表2。

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      由表3中可見(jiàn):在MBF投加量為16mL/L,PAC投加量為200mg/L時(shí)絮凝率最高為97.5%且此時(shí)COD去除率為44.1%,SS去除率為68.7%均最高,處理效果最好。因此最佳復配方案為MBF投加量16mL/L,PAC投加量200mg/L。

      2.4 pH值對絮凝率的影響

      選取試驗得到的最佳復配比即MBF投加量16mL/L,PAC投加量200mg/L進(jìn)行不同pH值下的絮凝試驗,實(shí)驗結果圖3。

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      由圖3可見(jiàn):在pH值7.0~9.0的范圍內該復配方案的絮凝率都能保持在97%左右的較高水平,在此區間內處理效果較好。

      3、結論

      3.1 通過(guò)實(shí)驗確定了微生物絮凝劑XQ03和PAC復配處理印染廢水時(shí)的最佳投配比為MBF16ml/L,PAC200mg/L;兩者聯(lián)合投加時(shí)比單獨使用其中任一種絮凝效果更好,與無(wú)機絮凝劑相比絮凝率由89.1%提高到97.5%,絮凝率提高了8.4%。

      3.2 采用微生物絮凝劑和PAC復配時(shí)對比單獨使用兩種絮凝劑,復配使用時(shí)單劑投加量更少且能達到更高的處理水平。復配使用時(shí)無(wú)機絮凝劑的用量減少56%,微生物絮凝劑用量減少20%,絮凝劑的總投加量降低,從而大大降低了絮凝污泥的產(chǎn)生量,減少了二次污染和后續沉淀池的工作壓力。又因微生物絮凝劑菌種取自于后續生化工藝的活性污泥中,自產(chǎn)菌用于絮凝,對后續生化系統無(wú)負面影響,并能提高相應的活性污泥濃度提高生化池的處理能力,進(jìn)一步提高了整體污水處理系統的處理效果。

      3.3 考查了復配藥劑對COD和SS的去除率,發(fā)現復配藥劑對COD和SS都有穩定的去除效果,在最佳投加量下COD去除率可達44.1%,SS去除率可達68.7%,實(shí)現了絮凝池對COD和SS的一定去除功能,使BOD/COD提高到0.45,提高了廢水的可生化性。

      3.4 確定了微生物絮凝劑和PAC聯(lián)合投加時(shí)在pH7.0~9.0的范圍內均能維持較高的絮凝水平,適用范圍較廣。當廢水pH<9 時(shí)無(wú)需調節酸堿度 即能獲得較高的絮凝效果,當廢水堿度>9需調節堿度時(shí),也降低了酸的投加量只需少量調節既能達到合適的pH值。(來(lái)源:中海油天津化工研究設計院有限公司)

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