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    硝酸銨廢水處理反滲透技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-1-4 13:35:09  中國污水處理工程網(wǎng)

    山東聊城魯西硝基復肥有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)硝酸(27萬(wàn)t/a)和硝酸銨(40萬(wàn)t/a)生產(chǎn)采用天津華景化工新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝,將液氨蒸發(fā)為氣氨,氣氨經(jīng)氨過(guò)熱器加熱,過(guò)濾,與空氣混合后進(jìn)入氨氧化爐,在鉑網(wǎng)上進(jìn)行氧化反應,反應生成NOx,NOx氣體在塔中被H2O吸收生成硝酸,硝酸與氨中和生產(chǎn)硝酸銨。生成的硝酸wNHO3)僅為60%,雖然與氨中和過(guò)程中蒸發(fā)掉一部分水,但是大部分水還是在硝酸銨中,wNN4NO3)約為75%。復合肥生產(chǎn)需要高濃度的硝酸銨,要求硝酸銨濃縮至wNH4NO3)≥99%。為滿(mǎn)足復合肥的生產(chǎn)要求,需要對低濃度的硝酸銨進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)出的水蒸氣中wNH4NO3)為0.1%1.0%,無(wú)法對外排放,目前是經(jīng)冷凝后(含硝酸銨的廢水)再濃縮處理。本研究主要是探索反滲透技術(shù)在硝酸銨廢水濃縮中的應用。

    1、硝酸銨廢水處理現狀

    硝酸銨廢水無(wú)法對外直接排放,硝酸銨生產(chǎn)企業(yè)大多采用電滲析法處理此類(lèi)廢水,也有少數企業(yè)采用AB法(吸附-生物降解工藝)全回收處理工藝、電去離子等工藝,或者以上工藝相結合進(jìn)行處理,但是相關(guān)操作和維護都需要2人甚至更多。

    硝酸銨廢水其實(shí)不是真正的廢水,而是含硝酸銨的純水。對硝酸銨進(jìn)行提濃,分離出的水可直接排放或回收利用,提取的硝酸銨含量較高的濃水回系統再回收。由于硝酸銨自身性質(zhì)的原因,若采用反滲透技術(shù)進(jìn)行此類(lèi)廢水處理,容易堵塞反滲透膜,使用反滲透技術(shù)對硝酸銨廢水進(jìn)行處理,國內暫無(wú)較好的案例。

    2、反滲透技術(shù)處理硝酸銨廢水流程及特點(diǎn)

    結合反滲透技術(shù)在水處理中的應用,以及反滲透技術(shù)無(wú)人操作和值守的特點(diǎn),經(jīng)公司領(lǐng)導、技術(shù)人員反復論證,并針對其他企業(yè)使用反滲透技術(shù)存在的弊病,與北京頗爾過(guò)濾器有限公司進(jìn)行共同評審,確定了硝酸銨廢水的處理流程。

    本工程反滲透膜過(guò)濾系統設計進(jìn)水規模為30m3/h,原水為硝酸銨廢水,采用三級、兩段反滲透系統進(jìn)行設計。系統廢水從儲水池被離心泵提升后,經(jīng)過(guò)T型過(guò)濾、盤(pán)式過(guò)濾、超濾系統過(guò)濾,去除小顆粒后進(jìn)入管道攪拌器,在管道攪拌器處投加硝酸或氨水,酸堿的投加量根據廢水的pH值進(jìn)行調節,調節pH值后的硝酸銨廢水進(jìn)入中間水池后,由泵提升至一級反滲透系統,一級反滲透的濃水經(jīng)過(guò)中間水箱后,進(jìn)入高壓反滲透單元。一級反滲透的產(chǎn)水進(jìn)入二級反滲透和三級反滲透系統過(guò)濾后,產(chǎn)水ρ(NH4+-N)小于6mg/L,可以直接排出或回用;二級反滲透的濃水和三級反滲透的濃水由于硝酸銨濃度仍然較低,直接回到一級反滲透前端,進(jìn)行合并處理。同時(shí),一級反滲透濃水經(jīng)過(guò)高壓反滲透系統濃縮后可以將濃水的硝酸銨質(zhì)量分數提高到5%10%。

    硝酸銨廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

    1.jpg

    該廢水處理系統的最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現了無(wú)人值守,除需要定期清洗過(guò)濾器(主要過(guò)濾機械雜質(zhì))外,其他全部實(shí)現自動(dòng)清洗。并且針對硝酸銨廢水中的硝化細菌影響超濾和反滲透運行情況,通過(guò)多次運行試驗和摸索,制定了超濾和反滲透清洗流程、周期及方法,解決了硝酸銨廢水堵塞反滲透膜造成處理能力降低的問(wèn)題。

    3、生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及處理方法

    201410月反滲透系統正式投入運行,經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的摸索,在北京頗爾過(guò)濾器有限公司和公司技術(shù)人員的共同努力下,系統正常運行。針對生產(chǎn)初期存在的問(wèn)題,對系統進(jìn)行了2次流程改造,并總結超濾系統及反滲透膜的清洗方法,徹底解決了反滲透技術(shù)應用在硝酸銨廢水處理中存在的問(wèn)題,并且對用于硝酸銨廢水處理的反滲透膜的清洗方法申請了專(zhuān)利。目前此裝置已正常運行近4年,應該可以實(shí)現5年穩定運行。

    系統運行主要存在3個(gè)方面的難點(diǎn),以下介紹存在問(wèn)題及解決方法。

    1)機械雜質(zhì)堵塞

    機械雜質(zhì)堵塞是反滲透技術(shù)的一個(gè)弊病,因硝酸銨廢水中含有氨態(tài)氮,不能像其他水處理濃水一樣排放,且反沖洗水也含有氨態(tài)氮,所有雜質(zhì)全部在系統內循環(huán),時(shí)間久了系統內雜質(zhì)會(huì )越來(lái)越多,影響系統運行。

    為解決此問(wèn)題,裝置在超濾系統前面增加了過(guò)濾盤(pán)式過(guò)濾器、T型過(guò)濾器,以及2級沉降,對硝酸銨廢水除利用原來(lái)的900m3沉降池進(jìn)行沉降外,另外增加50m3沉降池4個(gè),運行2個(gè)備用2個(gè),進(jìn)行沉降,清理系統的雜質(zhì),達到系統運行穩定的目的。

    2)硝酸銨廢水指標不穩定

    硝酸銨蒸發(fā)系統運行不穩定時(shí),廢水指標有時(shí)嚴重超標,并且非常不穩定,對反滲透的運行造成較大的威脅,并且對反滲透膜造成損傷。

    為解決此問(wèn)題,首先增加2個(gè)容積100m3的廢水調節緩沖罐,穩定硝酸銨廢水的pH和鹽含量;其次對二級反滲透、三級反滲透濃水進(jìn)行改造,配置管道將濃水引入緩沖罐中進(jìn)行貯存,或引入原水池中再次進(jìn)行處理,可在最短時(shí)間內調整三級反滲透產(chǎn)出淡水至合格水平,不影響生產(chǎn)。

    3)超濾膜和反滲透膜堵塞

    超濾膜和反滲透膜堵塞,運行壽命不足1年。這個(gè)問(wèn)題是反滲透技術(shù)無(wú)法應用到硝酸銨廢水處理中的真正原因。

    針對以上問(wèn)題,首先在設計階段,增加超濾和反滲透的反洗次數,延長(cháng)運行周期;其次增加反滲透中水的流速和流量,使水流速超過(guò)3m/s,減少水的自身結垢和雜質(zhì)集聚。

    根據硝化細菌產(chǎn)生的成因,制定廢水的pH值指標,降低細菌生存環(huán)境的適宜性,大大延長(cháng)了反滲透的運行周期。

    為徹底解決堵塞問(wèn)題,針對反滲透堵塞和堵塞后的清理進(jìn)行研究。硝酸銨廢水中含有一些雜質(zhì),這些雜質(zhì)很容易粘附在反滲透系統上,堵塞反滲透系統的超濾膜和一級反滲透膜,且堵塞物質(zhì)的黏度大,采用常規的酸性清洗劑(鹽酸、硝酸、硫酸)及堿性清洗劑(燒堿、次氯酸鈉)等藥物進(jìn)行泡洗基本沒(méi)有效果,即使在藥物泡洗的基礎上再對堵塞物質(zhì)用水進(jìn)行沖洗,效果仍不明顯,處理后的反滲透系統只能維持12d,就重新回到堵塞的狀態(tài)。并且進(jìn)行藥物泡洗和沖洗處理每次需要12~24h,不僅成本高,費時(shí)費力,處理效果還不好,嚴重影響工廠(chǎng)的生產(chǎn)效率。

    針對上述現有技術(shù)中存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析硝基復合肥裝置處理的硝酸銨廢水的特性及與北京頗爾過(guò)濾器有限公司技術(shù)人員溝通后發(fā)現,導致堵塞物質(zhì)難以被清除的原因在于:硝酸銨廢水中的硝化菌類(lèi)在經(jīng)過(guò)反滲透水處理系統的超濾膜和一級反滲透膜時(shí)會(huì )粘附在超濾膜和一級反滲透膜上,堵塞超濾膜和一級反滲透膜。對此采用清洗、藥物泡洗、空氣快速分離、清水沖洗的方法,實(shí)現了超濾系統、反滲透系統每6個(gè)月以上清洗一次,即可滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。

    4、結束語(yǔ)

    反滲透技術(shù)在硝酸銨廢水處理中的應用,是硝酸銨廢水處理中的一次嘗試,是一次成功的嘗試,雖然在運行的前2年系統運行不太正常,但是最終解決了硝酸銨廢水處理的瓶頸問(wèn)題,大大節省了人力和物力,并且裝置在第2年就真正實(shí)現了無(wú)人值守,同樣也說(shuō)明這套裝置應用的成功。(來(lái)源:山東聊城魯西硝基復肥有限公司)

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