聚氯乙烯作為全球五大通用型合成樹(shù)脂材料之一,由于具有優(yōu)異的性能已經(jīng)成為應用領(lǐng)域最為廣泛的塑料品種之一,在很多領(lǐng)域均有廣泛應用。截止到2017年底,全球PVC產(chǎn)能約為5800萬(wàn)t/a,中國產(chǎn)能約2400萬(wàn)t/a,占世界40%左右,其中懸浮法產(chǎn)能接近95%。
懸浮法PVC生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和雜水,由于成分復雜,其回用有較大難度。PVC生產(chǎn)廢水的COD一般為100~400mg/L,成分復雜,尤其是含有一些難處理的有機雜環(huán)化合物和高分子化合物。有機污染物主要是來(lái)源于聚合反應中所添加助劑(如:引發(fā)劑、分散劑、終止劑和少量的涂壁劑等)。對PVC生產(chǎn)過(guò)程中的廢水進(jìn)行分類(lèi)處理并回用,是目前PVC生產(chǎn)過(guò)程中的重要課題,對于減少PVC生產(chǎn)過(guò)程水耗,降低PVC生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境影響具有重要意義。
陜西北元化工集團股份有限公司在總結國內外懸浮法生產(chǎn)聚氯乙烯污水處理回用技術(shù)基礎上,對PVC生產(chǎn)過(guò)程的不同類(lèi)型廢水進(jìn)行分類(lèi)處理,研究總結出一套完善的污水處理回用且全流程控制的新工藝,并將PVC生產(chǎn)廢水全部回用于聚合生產(chǎn),使企業(yè)真正實(shí)現有機廢水零排放,PVC生產(chǎn)污水資源化。
1、PVC生產(chǎn)廢水來(lái)源
PVC生產(chǎn)廢水主要是PVC聚合操作過(guò)程產(chǎn)生的有機廢水、汽提操作過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、干燥離心PVC漿料產(chǎn)生的母液廢水。其中聚合操作過(guò)程產(chǎn)生的有機廢水中含有大量的抗氧劑(多元酚)、單體(VCM)、引發(fā)劑(過(guò)氧化物)以及分散劑(聚乙烯醇)殘余物等,聚乙烯醇殘余物所占全部殘余物的比率約70%以上。干燥離心母液廢水及汽提過(guò)程廢水含有機污染物相對較少,PVC生產(chǎn)過(guò)程中廢水情況見(jiàn)表1。
一方面這些廢水中含有大量的難降解有機物,使得廢水的達標排放非常困難;另一方面,這些廢水中除有機物外,離子含量很低。如果能夠對這些廢水進(jìn)行處理,進(jìn)而作為去離子水原料制備去離子水,則不但可以解決廢水排放問(wèn)題,而且能夠降低去離子水生產(chǎn)過(guò)程的酸堿用量。
2、PVC生產(chǎn)廢水處理技術(shù)進(jìn)展
PVC生產(chǎn)廢水處理工藝主要有3種:(1)傳統的活性污泥PVC生產(chǎn)廢水生化處理工藝;(2)雙膜法處理工藝;(3)生物接觸濾床氧化PVC生產(chǎn)廢水處理工藝。
2.1 傳統的活性污泥PVC生產(chǎn)廢水生化處理工藝
采用活性污泥法處理PVC生產(chǎn)廢水,很多企業(yè)在小試中取得的效果很好,但在工程投產(chǎn)后處理效果不理想。因為大多數企業(yè)PVC生產(chǎn)廢水混在一起進(jìn)入系統處理,由于干燥離心廢水、汽提過(guò)程廢水較低的有機負荷使絲狀菌更容易優(yōu)勢繁殖,從而引起污泥膨脹,導致出水中含有懸浮固體,出水水質(zhì)惡化,所以采用活性污泥生化工藝處理母液水比較困難。
2.2 雙膜法處理工藝
雙膜法處理工藝流程較長(cháng),一次性投資較高。該工藝在使用初期效果較好,處理后的PVC生產(chǎn)廢水水質(zhì)可達到一次新鮮水的品質(zhì)。但是運行一段時(shí)間后,透過(guò)初步過(guò)濾系統的微量聚乙烯醇膠體會(huì )在孔徑為1.5μm的超濾膜表面聚集,堵塞濾孔,并會(huì )導致微孔無(wú)法反洗再生,最終導致過(guò)濾系統阻力逐漸上升,過(guò)濾效率快速衰減,必要時(shí)須更換新膜,增加了母液水處理成本,超過(guò)了一般聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的成本承受能力,無(wú)法在行業(yè)內得到大面積的推廣。
2.3 生物接觸濾床氧化PVC生產(chǎn)廢水處理工藝
生物接觸濾床氧化PVC生產(chǎn)廢水處理工藝是生化法的一種,屬于好氧生化處理工藝。該方法首先對固體懸浮物和有機物進(jìn)行預處理;然后有機物在生物接觸濾床中進(jìn)行生物接觸氧化反應;之后污水進(jìn)入碳濾器、精密過(guò)濾器,脫除前一道工序未清除徹底的殘留COD及細微粒徑SS,從而基本解決了傳統活性污泥生化法及雙膜過(guò)濾工藝各自存在的突出問(wèn)題。
3、PVC生產(chǎn)廢水處理新工藝
在總結國內外懸浮法PVC生產(chǎn)廢水處理回用技術(shù)基礎上,因地制宜,分類(lèi)處理,研究總結出一套完善的PVC生產(chǎn)廢水處理回用且全流程控制的新工藝,并將聚合母液廢水(聚合反應和沖洗用水、涂釜廢水等)全部回用于生產(chǎn),使得企業(yè)真正實(shí)現生產(chǎn)有機廢水零排放,使得PVC生產(chǎn)污水資源化。該技術(shù)采用的是生物接觸氧化+砂濾+O3+活性炭過(guò)濾+離子交換工藝主流程,并在不同階段輔以特殊的物化方法,將困擾同行業(yè)的涂壁類(lèi)廢水第一次真正實(shí)現全部回用,利用輔助物化法在生化處理段去除聚合母液中乳濁狀物質(zhì),使后續生物分解多元酚類(lèi)效率大幅提高。而且通過(guò)有效控制,使生化處理工程中污泥產(chǎn)生量相比減少1/3。
3.1 生化與臭氧處理技術(shù)
基于廢水中污染物的組成,尤其是廢水中難降解有毒污染物多元酚的含量,采用兩種不同的生化處理方法對廢水分別進(jìn)行兩步法生物氧化處理。生物氧化法的特點(diǎn)是,處理成本相對低些,操作簡(jiǎn)便,但其缺點(diǎn)是大分子的物質(zhì)難以去除。PVC生產(chǎn)使用的PVA、纖維素等分散劑正是大分子物質(zhì),且其是母液水中COD的主要貢獻來(lái)源,由于其分子量大且生化性(B/C比)低,被公認為難以處理物質(zhì)。另外此類(lèi)大分子物質(zhì)長(cháng)期存在于循環(huán)水中,會(huì )對冷卻塔填料、換熱器等設備造成一定影響。因而常規方法是通過(guò)生化+物化(如O3+A/C)的組合方式來(lái)去除此類(lèi)大分子,最終生成一次水重復利用。
3.2 離子交換樹(shù)脂法水處理技術(shù)
離子交換樹(shù)脂法是通過(guò)帶電的溶質(zhì)分子與離子交換樹(shù)脂中可交換而達到分離純化的方法。在工業(yè)水制備純水中離子交換樹(shù)脂法成為首選工藝技術(shù),主要因為反滲透法在維護費用上較高。該PVC生產(chǎn)過(guò)程水資源回用技術(shù)中也考慮使用離子交換樹(shù)脂法處理生物氧化法處理后的廢水,主要是由于PVC生產(chǎn)過(guò)程中大量生產(chǎn)廢水還是母液水,這種水電導很低,酸堿消耗比正常少50%~60%,綜合費用遠低于R/O方法,且也遠低于自來(lái)水制純水費用。
3.3 工藝流程和系統簡(jiǎn)述
PVC生產(chǎn)廢水處理新工藝(見(jiàn)圖1)。
從干燥離心機脫出的離心母液廢水,經(jīng)簡(jiǎn)單過(guò)濾后冷卻到30~40℃。聚合過(guò)程廢水、汽提過(guò)程廢水與離心母液廢水混合之后,水流進(jìn)沉淀池及之后的厭氧處理系統。厭氧處理的水進(jìn)入生物接觸氧化系統,進(jìn)行大約20h左右好氧生物接觸氧化。達到廢水COD降到40mg/L以下。生化后水經(jīng)過(guò)過(guò)濾送到深度處理系統。
深度處理系統包括特殊過(guò)濾、臭氧氧化和活性炭吸附反應三個(gè)重要階段。臭氧發(fā)生器產(chǎn)生O3,之后進(jìn)入含有廢水的反應器中,對剩余COD繼續分解氧化,然后由泵送到活性炭過(guò)濾器中進(jìn)行剩余有機物和雜質(zhì)吸附及反應,此時(shí)COD降低到10mg/L以下,儲存于清水池中做一次水用。過(guò)濾器的反洗水都回到生化系統前端進(jìn)入系統再處理,做到有機廢水不排放。
深度處理出水由活性炭過(guò)濾器進(jìn)行保護性過(guò)濾后再經(jīng)過(guò)專(zhuān)有纖維過(guò)濾器進(jìn)行一次攔截,再經(jīng)過(guò)燒結濾芯過(guò)濾,此時(shí)水可以作為離子交換系統的進(jìn)水。接著(zhù)水先經(jīng)過(guò)陰陽(yáng)床系統進(jìn)行離子交換,最后經(jīng)過(guò)燒結濾芯過(guò)濾后進(jìn)入最終純水儲罐儲存。
4、PVC生產(chǎn)廢水處理新工藝運行
4.1 PVC生產(chǎn)廢水處理新工藝運行情況
PVC生產(chǎn)廢水采用生化+臭氧+深度處理,去除PVC生產(chǎn)廢水和生產(chǎn)雜水中的高分子聚合物和雜環(huán)化合物等,工藝過(guò)程增加沉淀池除去部分沉淀物。整個(gè)過(guò)程不使用絮凝劑,保證制水品質(zhì)。該工藝通過(guò)使用臭氧與PVC生產(chǎn)廢水逆向接觸反應,最大限度的打斷PVC生產(chǎn)廢水中大分子鏈,COD含量可達到10mg/L以下,解決單純生物法和雙膜法不能徹底把PVC生產(chǎn)廢水中大分子分解的難題。PVC生產(chǎn)廢水處理前后水質(zhì)指標及指標變化趨勢分別見(jiàn)表4、表5、表6和圖2。
5、效益及效果分析
以處理80m3/h常規PVC生產(chǎn)廢水計算,運行費用包括:電、人工、藥劑和主要消耗品;化學(xué)品費(酸堿、化肥)0.8元/t純水(不含稅),電費1.39元/t純水(不含稅)--電不含稅價(jià)格0.4元/kW•h,人工:0.35元/t純水,水耗0.01元/t水(不含稅),消耗品折算(活性炭、石英砂、纖維束及過(guò)濾介質(zhì))0.41元/t純水(不含稅),全過(guò)程制純水運行成本2.55元/t,若考慮消耗品折算預計總成本2.96元/t純水。
通過(guò)廢水綜合治理的達到保護環(huán)境,保護水資源的目的。廢水處理裝置每年可比按照一級排放標準排放減少COD量234.4t(330天計)。減少排放即是節約排放費用,且可以有余量參加排放權交易。按照目前通用8元/t純水價(jià)格,以及自來(lái)水溫度節能和環(huán)保隱形效益,制純水節約338萬(wàn)元(考慮每噸水取水排污費1元)。同時(shí),冷卻水負荷降低,有利于生產(chǎn)換熱設備和提高PVC產(chǎn)能,并消除了PVC生產(chǎn)廢水去往循環(huán)水造成的冷卻塔填料堵塞、換熱設備表面粘結雜物的不利影響帶來(lái)隱形效益巨大。
6、結語(yǔ)
通過(guò)新技術(shù)運行情況看,該工藝具有以下特點(diǎn):
(1)操作彈性大,水量可以在65%到最高110%工作。系統水處理后收率可以達到95%以上;钚蕴肯到y出水COD可以穩定在10mg/L以下。配合其他工藝,可做到零排放。
(2)由于PVC生產(chǎn)廢水處理過(guò)程中溫度在30~40℃,制純水回用后水溫較工業(yè)水制出的純水(15~20℃)高,工藝用水可節約大量能源,效益可觀(guān)。
(3)由于PVC生產(chǎn)廢水電導遠低于自來(lái)水,若采用離子交換樹(shù)脂法水處理技術(shù),使用處理后的PVC生產(chǎn)廢水制備純水,離子交換樹(shù)脂再生周期延長(cháng),對酸、堿消耗減少,降低生產(chǎn)成本。
(4)采用該工藝技術(shù)所制純水各項指標已經(jīng)達到甚至優(yōu)于電站制純水系統。因此作為聚合入料工藝用水沒(méi)有任何問(wèn)題,對于PVC產(chǎn)品質(zhì)量不造成任何影響。同時(shí)由于其成本低廉,可大量替代使用母液水沖洗工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
PVC生產(chǎn)廢水處理技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應用,提高了企業(yè)形象和環(huán)境質(zhì)量,提高了職工的健康水平,促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)濟的可持續發(fā)展。并將PVC生產(chǎn)廢水(聚合反應和沖洗用水、涂釜廢水、母液水等)全部回用于生產(chǎn),使得行業(yè)內真正實(shí)現生產(chǎn)有機廢水零排放,使得PVC生產(chǎn)污水資源化。(來(lái)源:陜西北元化工集團股份有限公司)