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    太陽(yáng)能光伏廢水處理脫氮優(yōu)化技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-7-19 16:13:00  中國污水處理工程網(wǎng)

    1、工程概況

    某集團公司是全球領(lǐng)先的太陽(yáng)能光伏企業(yè),其已建的廢水處理設施采用“調節+混凝沉淀+厭氧罐+厭氧沉淀池+缺氧池+好氧池+二沉池”工藝,處理能力為4000m3/d,主要處理有機廢水、濃酸廢水、廢氣塔廢氣排液,以及稀酸廢水。其中,濃酸廢水及廢氣塔廢氣排液經(jīng)除氟后進(jìn)入上述廢水處理設施,原有的混凝沉淀工藝用于去除由廢水中剩余的氟離子,以滿(mǎn)足氟離子排放標準要求。

    隨著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)工藝的更新和生產(chǎn)使用物料的變化,企業(yè)生產(chǎn)廢水的主要污染物質(zhì)也發(fā)生了變化,生產(chǎn)工藝上硝酸的大量使用,使得廢水中的主要污染物由有機物轉變?yōu)橄鯌B(tài)氮,綜合廢水的硝態(tài)氮濃度高達644mg/L。原有厭氧罐主要用于處理有機物,其采用底部布水,無(wú)三相分離器,上升流速較低,污泥容易堆積,且后續缺氧池停留時(shí)間只有7.5h,容積較小,整體廢水工藝中缺少去除硝態(tài)氮的功能,系統排水總氮濃度無(wú)法滿(mǎn)足排放標準。

    本次除總氮功能優(yōu)化工程主要是將原有厭氧罐、厭氧沉淀池,分別改造為缺氧罐、缺氧池,同時(shí)增加碳源投加設備,提升系統脫氮功能,改造處理能力為4000m3/d。排水執行《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB304842013)表2的間接標準,廢水水質(zhì)、水量見(jiàn)表1。

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    2、處理工藝

    2.1 廢水水質(zhì)分析

    太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)廢水中的典型污染物包括:有機污染物、氟化物、硝態(tài)氮、懸浮物以及酸堿污染物等。此類(lèi)廢水總氮含量高,有機污染物含量較低,營(yíng)養比失調。其中,氟化物、懸浮物以及酸堿污染物可以通過(guò)物化處理方法得以去除,處理效果穩定、有效;有機污染物和硝態(tài)氮則采用通過(guò)生物處理技術(shù),在缺氧條件下,生物反硝化技術(shù)能把硝態(tài)氮通過(guò)異養反硝化菌轉化為氮氣排放去除,在好氧條件下,好氧菌將有機污染物為無(wú)機物、CO2H2O。

    在傳統的生物脫氮工藝中,氮的去除是通過(guò)硝化與反硝化兩個(gè)獨立的過(guò)程實(shí)現的,進(jìn)行硝化與反硝化的細菌種類(lèi)和所需環(huán)境條件都不同,硝化細菌主要以自養菌為主,需要環(huán)境中有較高的溶解氧;而反硝化細菌與之相反,以異養菌為主,適宜生長(cháng)于缺氧環(huán)境。

    影響反硝化過(guò)程的因素很多,如微生物組成、碳源種類(lèi)、碳源量、pH值、溫度、溶解氧和C/N等,其中,碳源是一個(gè)重要的控制因素。太陽(yáng)能光伏廢水的C/N值較低,反硝化生物脫氮需外加碳源,實(shí)際工程應用采取投加常規的甲醇、乙醇、醋酸鈉、葡萄糖等液體碳。此外,天然纖維素物質(zhì)及人工合成高聚物為主的固體碳源以及工業(yè)廢水、垃圾滲濾液、發(fā)酵液等新型碳源,也有一定的研究進(jìn)展。

    隨著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)的改變,原有設施存在兩個(gè)主要問(wèn)題:

    1)缺氧池停留時(shí)間短,反硝化菌數量少,脫氮效果差;

    2)碳源量不足,原水中的有機碳源遠遠不能滿(mǎn)足反硝化過(guò)程中的碳源需求,運行過(guò)程中必須補加碳源。

    2.2 廢水處理工藝流程優(yōu)化

    根據廢水水質(zhì)特點(diǎn)和設計處理目標,結合太陽(yáng)能光伏行業(yè)廢水處理取得的工程技術(shù)經(jīng)驗,并因地制宜、充分利用原有設施,優(yōu)化工藝采用“調節+混凝沉淀+缺氧罐(改造部分)+缺氧池(改造部分)+好氧池+二沉池”組合工藝,即將原有厭氧罐改造為缺氧罐,將原有厭氧沉淀池改造為缺氧池,并作為回流泵的吸水點(diǎn),增加缺氧段的停留時(shí)間和缺氧塔的泥水混合效果。原有初沉調節池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池及二沉池不做改動(dòng),混凝沉淀池投加PACPAM,去除剩余氟離子,好氧池停留時(shí)間為15h,用于去除反硝化未耗盡的剩余COD,維持原有功能不變。廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

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    2.3 涉及改造的構筑物功能及參數

    1)中間水池:

    增加碳源投加設備,保證運行中的C/N值達到4,為反硝化過(guò)程提供充足碳源,新增中間水池碳源加藥泵2臺,機械隔膜計量泵,Q=1500L/h,H=30m,N=0.75kW,11備;新增缺氧池碳源加藥泵1臺,機械隔膜計量泵,Q=300L/h,H=30m,N=0.55kW,1用;新增碳源卸料泵1臺,臥式化工離心泵,Q=50m3/h,H=8m,N=2.2kW。

    2)缺氧罐

    將原有的厭氧罐改造為缺氧罐,單個(gè)尺寸φ×H=9.5mx17.0h,共4個(gè),有效容積約4000m3。由于原有厭氧罐無(wú)三相分離器,且上升流速較低,只有0.58m/h,污泥容易產(chǎn)生堆積,所以此次優(yōu)化增加了回流泵,利用后續帶有泥斗的缺氧池(原厭氧沉淀池改)進(jìn)行泥水混合回流,增加上升流速,罐內整體上升流速最高可達2.4mh,同時(shí)為了固定反硝化細菌,減少污泥流失,改造增加了聚氨酯材質(zhì)的脫氮填料。另外,改造在罐內增加了內循環(huán)桶,內循環(huán)桶直徑6.5米,高10米,底部距離罐底1.2米,筒壁采用鍍鋅鋼板,底部和頂部采用玻璃鋼格柵板,填料全部置于內循環(huán)桶中,回流的布水管道全部位于內循環(huán)桶正下方,桶內上升流速會(huì )比筒外上升流速高,利用類(lèi)似射流的原理,使得罐體內部形成水流的內循環(huán),改良泥水混合效果。新增3臺回流泵,Q=260m3/h,H=30m,N=37kW,21備。

    3)缺氧池

    將原厭氧沉淀池改造為缺氧池,單座尺寸LxBxH=6.0mx6.0mx6.5m,共2座,有效容積約400m3,該單元作為缺氧罐的回流起始點(diǎn),可將缺氧罐內流失污泥回流至缺氧罐內。拆除原有的中心筒;新增2臺多曲面攪拌機,N=1.5kW,葉輪FRP材質(zhì)。

    維持原有的缺氧池功能不變,單座尺寸LxBxH=16.0mx6.0mx7.3m,共2座,有效容積約1300m3。拆除原有的填料;新增4臺潛水推流器,N=1.5kW,葉輪聚氨酯材質(zhì),優(yōu)化池內的推流攪拌效果。

    改造后,所有缺氧單元的總有效容積約5700m3,停留時(shí)間達到34h。

    3、處理效果分析

    3.1 運行效果分析

    運行過(guò)程中,根據進(jìn)水水量,及時(shí)調節中間水池提升泵的流量,保持生化處理單元持續進(jìn)水;中間水池投加碳源及少量磷源,根據進(jìn)水水量、進(jìn)水總氮濃度,及時(shí)調節碳源加藥泵的開(kāi)度,維持C/N值在35之間(一般取4),定期清洗加藥泵出口的Y型過(guò)濾器,防止管道堵塞;保持缺氧池的潛水推流器、回流泵24h常開(kāi);定期開(kāi)啟缺氧池的多曲面攪拌機,保證池底的污泥不會(huì )淤積;確保好氧池溶解氧濃度在24mg/L,防止曝氣過(guò)量或曝氣不足影響處理效果;控制缺氧池、好氧池內SV30值分別為30%20%40%,并根據實(shí)際處理效果進(jìn)行調整;及時(shí)監控缺氧池、好氧池內pH值,控制pH7.09.0,防止pH過(guò)低過(guò)高影響微生物性能;控制缺氧池、好氧池內的溫度在20-30℃,以防溫度過(guò)高過(guò)低影響微生物活性,由于項目地位于北方,冬季氣溫較低,可適當往缺氧池、好氧池中補充活性污泥,以提高COD、總氮的去除率。

    缺氧罐是作為核心單元,承擔了主要的反硝化任務(wù),實(shí)際運行過(guò)程中,缺氧罐出水TN穩定小于30mg/L。原有的缺氧池作為保障單元,防止前端生化單元出水總氮出現異常,可以在該工段投加碳源進(jìn)行應急處理,同時(shí),原有缺氧池和好氧池的污泥回流系統,也可防止因單一碳源引起的好氧池污泥膨脹。

    經(jīng)過(guò)優(yōu)化改造后,工程已實(shí)現連續穩定運行,最終出水主要污染物都能達到排放標準,各單元出水水質(zhì)見(jiàn)表2。

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    3.2 技術(shù)經(jīng)濟分析

    優(yōu)化改造工程投資約為400萬(wàn)元,包含了設計、設備和電氣儀表采購、安裝工程等。生物脫氮工藝相比物化脫氮工藝,具有投資少、運行費用低的特點(diǎn)。根據運行數據計算得出廢水的處理成本約為9.1/m3,主要為藥劑消耗、水耗、電耗,不含污泥處置費用和人工費用,其中碳源的投加費用約為8/m3,處理成本可被集團公司接受。

    4、結論與展望

    4.1 結論

    (1)A/O反硝化工藝能有效去除太陽(yáng)能光伏廢水中的總氮和有機污染物,具有投資少、運行費用低的特點(diǎn)。廢水處理設施優(yōu)化后,總氮去除率由75%提高至95%。

    (2)缺氧池中反硝化菌世代周期長(cháng),對水質(zhì)敏感,建議生化處理單元前的中間水池設計停留時(shí)間6h~12h,避免生化處理單元受到前端來(lái)水水質(zhì)水量頻繁變化帶來(lái)的沖擊,運行時(shí)嚴格控制碳源投加量、溶解氧濃度和堿度平衡。

    4.2 展望

    碳源在生物脫氮工藝中是一個(gè)重要的控制因素。傳統的甲醇、乙醇、葡萄糖等液體碳源的使用成本較高。研究者開(kāi)始嘗試用固體碳源作為替代物,這種工藝稱(chēng)“固相反硝化”,采用結構疏松的有機碳物質(zhì),將其作為碳源又作為生物膜的載體,相比液體碳源,既能降低運行成本,又能為微生物提供多元的營(yíng)養物質(zhì)、提高反硝化效率。未來(lái)生物反硝化外加碳源的研究,可實(shí)現低碳運行和資源化可持續發(fā)展,具有廣闊的應用前景。(來(lái)源:江蘇南大環(huán)?萍加邢薰緡噎h(huán)境保護有機化工廢水處理與資源化工程技術(shù)中心,江蘇省有機毒物污染控制與資源化工程技術(shù)研究中心,南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院污染控制與資源化研究國家重點(diǎn)實(shí)驗室)

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