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    物化—生物接觸氧化工藝處理釀造廢水

    發(fā)布時(shí)間:2008-10-13 15:00:51  中國污水處理工程網(wǎng)

    1 廢水處理流程


    1.1 工藝流程的確定

      根據釀造廢水的特點(diǎn),主要的污染指標為CODcr、BOD5和色度等,由于BOD5/CODcr(=0.66)值較高,所以適宜采用以生化為主的處理工藝。釀造廢水中的色度基本是以有機狀細小微粒懸浮于廢水中而形成的,為了減輕生化處理的負擔,保證廢水達標排放,因此在生化的前面增加一級物化處理單元,以降低廢水中的大部分色度和部分CODcr、BOD5。

      生化處理部分可采用多種方式:如普通活性污泥法、接觸氧化法、SBR法等。因接觸氧化法具有流程簡(jiǎn)單,抗沖擊性能好,操作運行穩定、方便,成為我們的首選工藝。

    1.2 處理流程簡(jiǎn)述

      
    廢水工藝流程見(jiàn)圖1。釀造廢水首先經(jīng)粗、細格柵攔截雜物后進(jìn)人預曝氣調節池,待藥劑與廢水充分混合反應后由污水泵提升進(jìn)入初沉池進(jìn)行固液分離,出水進(jìn)人生物接觸氧化池,廢水中的有機物經(jīng)微生物氧化分解后進(jìn)人二沉地進(jìn)行泥水分離,二沉池出水經(jīng)微珠過(guò)濾器過(guò)濾后出水直接排放。


    1.3 污泥處理及處置

      因合肥深華釀造公司地理位置的特殊性,污水站附近有一200m2燃煤堆放場(chǎng),初沉池和二沉池污泥定期直接用軟管排至燃煤堆放場(chǎng),拌煤后送鍋爐焚燒,有效解決了污泥的出路問(wèn)題。

    2 主要建、構筑物及設計參數

    2.1 預曝氣調節池

      采用地下磚砼結構,停留時(shí)間20h,內采用穿孔管進(jìn)行預曝氣,氣水比為3:1[1]。

    2.2 初沉池

      采用豎流式鋼制結構,1座。表面負荷為0.8m3/(m2.h),停留時(shí)間2.5h。

    2.3 接觸氧化池

      1座,鋼制。曝氣時(shí)間12h,氣水比為20:1,設計容積負荷1kgBOD5/(m3.d)。內置半軟性分枝式填料,填料高度為2m。池底安裝45只WKB215微孔曝氣頭,空氣管采用復合PVC管。
    2.4 二沉池

      
    采用豎流式鋼制結構,1座。表面負荷為0.8m3/(m2.h)停留時(shí)間為2.5b。

    2.5 清水池

      
    鋼制,1座,與二沉池共壁結構。有效容積5m3,內設液位控制器一套。

    2.6 過(guò)濾器

      2座,鋼制。內裝微珠濾料,濾速V=10m/h,工作周期12h,濾后水SS≤15mg/L。

    2.7 風(fēng)機房、控制室

      
    合建在一幢建筑內。內設可編程序控制器一套及3L13XD羅茨風(fēng)機2臺(1用1備,N=2.2kw)。

    3 處理效果和工程經(jīng)濟指標
     
    3.1 處理效果

      該工程于1999年6月份動(dòng)工,7月份建成并試運轉,同年11月份順利通過(guò)合肥市環(huán)境監測站竣工驗收監測。各主體操作單元處理效果見(jiàn)表1。

    表1  處理效果(污染物濃度為平均濃度)

    序號

    項目

    CODcr/(mg.L-1)

    色度/倍

    SS/(mg.L-1)

    pH

    1

    進(jìn)水口

    1226

    500

    168

    6.13

    2

    衩沉池出水

    903

    80

    65.2

    6.10

    3

    二沉池出水

    114

    25

    74.7

    6.98

    4

    過(guò)濾器出水

    108

    20

    5.6

    6.94

    3.2 工程經(jīng)濟指標

      整個(gè)工程總投資35.60萬(wàn)元,噸水直接運行費用為1.74元/m3。(包括電費、藥劑費和人員工資,不含構筑物折舊費)

    4 經(jīng)驗與討論

      4.1 本工程建成初期僅采用粗格柵一道,但車(chē)間排水塑料袋等雜物較多,運行中經(jīng)常阻塞水泵,后在粗格柵后增添細格同一道,有效解決了泵的堵塞問(wèn)題。

      4.2
    曝氣調節池設計合理(調節時(shí)間為20h),可以較好地均勻水質(zhì)、調節水量,避免沖擊負荷的出現,為后段處理提供了可靠保障。

      4.3
    應嚴格控制絮凝劑反應條件:在調節池內投加石灰乳液,調整廢水pH9~10,以改善混凝條件,有利于絮體形成,再通過(guò)泵前投藥方式使廢水與藥劑混合反應。調試初期,僅加入F4SO4單一絮凝劑,發(fā)現初沉池內礬花細小,且投藥量大(達300mg/L),色黃,不易沉降,出水SS在300mg/L左右,增加了處理成本;后增添助凝劑PAM(投藥量1mg/L),FeSO4投藥量降為180mg/L,礬花大易沉且色變清[2]。

      4.4
    因廢水含鹽量較高,調試中根據食鹽量濃度大小,分為四個(gè)階段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)對生物接觸氧化池進(jìn)行掛膜馴化。先將廢水稀釋至含鹽量為0.5%的濃度,投加生活污泥,20d后掛膜成熟,再依次提高廢水濃度,每7d為一個(gè)周期,40d后按正常排水水質(zhì)滿(mǎn)負荷投入運行。從我們后期監測結果表明:其出水CODcr濃度一直在98.3~131mg/L之間,效果穩定。

      4.5
    過(guò)濾器作為把關(guān)單元可有效截留二沉池帶出的細碎老化污泥(去除率可達99%以上),對水質(zhì)的穩定達標排放是有必要的。
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