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    北京航天城污水處理廠(chǎng)CASS法工藝調試及運行

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-6-9 14:49:09

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    概述

            北京航天城污水處理廠(chǎng)是跨世紀國家重點(diǎn)工程的配套設施。該污水處理廠(chǎng)分兩期建設,一期工程于1996年12月破土動(dòng)工,至1998年4月建成并投入設備調試及試運行,7月29日經(jīng)北京市環(huán)保局驗收后轉入正常運轉。近期排放污水量7 200m3/d,遠期14 400m3/d。廢水主要包括生活污水、工業(yè)廢水和醫院污水,各自所占比例為81.5%、18.0%、0.5%,其污水主要是生活污水,主要污染物包括:有機物、懸浮物和油類(lèi)等。設計進(jìn)出水水質(zhì)及排放標準(北京市綜合廢水排放二級標準)見(jiàn)表1。

    表1 設計進(jìn)出水水質(zhì)及排放標準

    項 目

    COD
    /mg/L

    BOD5
    /mg/L

    SS
    /mg/L

    pH

    礦物油
    /mg/L

    進(jìn) 水

    350

    250

    220

    6.58.5

    5.8

    出水

    50

    15

    30

    6.08.5

    3

    排放標準

    60

    20

    50

    6.08.5

    4

    1 工藝概況 

    1.1 工藝簡(jiǎn)介

            在大量文獻調研基礎上,通過(guò)方案篩選,我們選用周期循環(huán)活性污泥法(Cyclic Activated Sludge System,簡(jiǎn)稱(chēng)CASS)。該工藝最早是美國川森維柔廢水處理公司1975年研究成功并推廣應用的廢水處理技術(shù)專(zhuān)利。為將該工藝引進(jìn)、消化,探討適合 我國國情的新型污水處理工藝,總裝備部工程設計研究總院環(huán)保中心于1994年在實(shí)驗室進(jìn)行了模擬試驗研究,并成功地應用于北京航天城污水處理廠(chǎng)。

    1.2 工藝流程

            污水處理廠(chǎng)高程布置如圖1所示。污水中含有較大顆粒的懸浮物和漂浮物,經(jīng)過(guò)格柵截留,除去上述污染物,防止后續處理構筑物道、閥門(mén)和水機組堵塞。污水 經(jīng)集水池用潛污抽至沉砂池,在沉砂池中可除去比重較大的無(wú)機顆粒,污水經(jīng)沉砂池后由配水自流進(jìn)入CASS池進(jìn)行生物處理,出水達標后,部分用作農田灌 溉或池塘補充水,剩余部分排放。


            CASS池是污水處理廠(chǎng)的核心,它在SBR的基礎上前部設置了生物選擇區,后部安裝了可升降的自動(dòng)潷水器,曝氣、沉淀、排水均在同一池子內周期性循環(huán)進(jìn) 行。生物選擇區和主反應區之間由隔墻隔開(kāi),污水由生物選擇區通過(guò)隔墻下部進(jìn)入主反應區,托動(dòng)水層緩慢上升。整個(gè)CASS池平面24m×24m,主反應區和 預反應區長(cháng)度分別為19.25m和3.75m,寬度方向分4格,每格可獨立運行,池深5m,有效水深4.5m(污泥區高1.3m,緩沖區高1.7m),活 性污泥界面以上最小水深為1.34m,每周期排水比約為1/3,CASS反應池構造簡(jiǎn)圖示于圖2。

     

    2 工程調試和試運行

            污水處理廠(chǎng)調試及試運行是污水處理工程建設的重要階段,是檢驗污水處理廠(chǎng)前期設計、施工、安裝等工程質(zhì)量的重要環(huán)節。設備安裝完工后,按單體調試、局部聯(lián) 合調試和系統聯(lián)合試運轉三個(gè)步驟進(jìn)行。污泥的培養馴化采用接種培養法,具體是在CASS池中加入其它污水處理廠(chǎng)濃縮脫水后的污泥,悶曝24h,此后每天排 出部分上清液并加入新的污水,逐步加大負荷,此階段不排泥。培養期間應通過(guò)鏡檢密切觀(guān)察CASS池中微生物相的變化;同時(shí)進(jìn)行進(jìn)、出水水質(zhì)及反映活性污泥 性能指標的測定,包括:SV、MLSS、SVI、COD、BOD5等。隨著(zhù)微生物培養時(shí)間的增加,檢測到污泥中有大量活躍的原生動(dòng)物和少量的后生動(dòng)物,此 時(shí)SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,MLSS=1 200mg/L~1 800mg/L,表明活性污泥培養基本成功。此階段完成后即可進(jìn)入污水廠(chǎng)全面試運行階段。

            污水廠(chǎng)試運行是指在滿(mǎn)負荷進(jìn)水條件下,優(yōu)化、摸索運行參數,取得最佳的去除效果,同時(shí)對工程整體質(zhì)量進(jìn)一步全面考核,為今后長(cháng)期穩定運行奠定基礎。此階段 大致包括以下幾方面工作:潷水器控制參數的確定,CASS池運行周期及曝氣、沉淀、排水、閑置時(shí)間的分配,自控系統的校正、污泥脫水過(guò)程中混凝劑的投加量 等。

    2.1 潷水器控制參數的確定

            CASS工藝的特點(diǎn)是程序工作制,可依據進(jìn)、出水水質(zhì)變化來(lái)調整工作程序,保證出水效果。潷水器是CASS工藝中的關(guān)鍵設備,工程采用的潷水器是我院環(huán)保 中心和四達水處理公司在模擬試驗基礎上開(kāi)發(fā)成功的新型潷水設備。該潷水器采用絲杠套筒式,通過(guò)電機的運動(dòng),帶動(dòng)絲杠上下移動(dòng),從而帶動(dòng)連接于絲杠末端的浮 動(dòng)式潷水堰,完成潷水過(guò)程。

            每次潷水階段開(kāi)始時(shí),潷水器以事先設定的速度首先由原始位置降到水面,然后隨水面緩慢下降,下降過(guò)程為:下降10s,靜止潷水30s,再下降10s,靜止 潷水30s…,如此循環(huán)運行直至設計排水最低水位,通過(guò)潷水器的堰式裝置迅速、穩定、均勻地將處理后的上清液排至排水井,潷水器下降速度與水位變化相當, 排出的始終是最上層的上清液,不會(huì )擾動(dòng)已沉淀的污泥層。潷水器上升過(guò)程是由低水位連續升至最高位置,即原始位置,上升時(shí)間通過(guò)調試摸索確定。潷水器在運行 過(guò)程中設有限位開(kāi)關(guān),保證潷水器在安全行程內工作。調試工作主要是根據進(jìn)出水水質(zhì)及水量來(lái)探索潷水器的排水時(shí)間、潷水器最佳下降速度及排水結束后潷水器的 上升時(shí)間。

    2.2 CASS池運行周期的確定

            根據實(shí)驗室小試結果,原設計的CASS池運行周期是4h,其中曝氣2h,沉淀1h,排水1h。調試過(guò)程中發(fā)現原水濃度比設計原水濃度低,有必要根據實(shí)際廢 水水質(zhì)情況來(lái)確定運行周期,根據進(jìn)出水水質(zhì)指標適當調整周期中各階段時(shí)間的分配,如適當減少曝氣時(shí)間、延長(cháng)沉淀時(shí)間等,這樣在保證出水水質(zhì)的情況下節省了 能耗。污水廠(chǎng)實(shí)際運行周期仍是4h,其中曝氣1.5h,沉淀1h,排水1h,閑置0.5h。

    2.3 自控系統的校準

            CASS工藝之所以在國外得到普遍應用,得益于自動(dòng)化技術(shù)的應用。北京航天城污水處理廠(chǎng)根據工藝流程與廠(chǎng)區設備分布狀況,自動(dòng)控制采用集散式控制系統,由 我院環(huán)保中心與北京研華公司合作研制。整套控制系統采用現場(chǎng)可編程控制(PLC)與微機集中監控,在污水提升房、4座CASS池及污泥脫水機房各設置1 臺現場(chǎng)控制機(可手動(dòng)控制);在中心監控室設有1臺工控機和模擬顯示屏,F場(chǎng)控制機獨立完成相應的參數設置、數據顯示、自動(dòng)控制、數據通信等全功能,中央 控制計算機通過(guò)工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)向各現場(chǎng)控制機傳輸和采集數據,并可根據進(jìn)、出水水質(zhì)變化適當調整工作程序,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。模擬顯示屏顯示工藝全過(guò)程的數 據與狀態(tài)。

    2.4 運行結果

            從每天監測的水質(zhì)情況看,CASS工藝經(jīng)過(guò)上述各階段的調試和試運行,取得了良好效果。進(jìn)水水質(zhì):CODCr=70mg/L~80mg /L,BOD5=30mg/L~35mg/L,pH=6.8~7.5;出水經(jīng)常保持在CODCr=20mg/L以下,BOD5=7mg/L左 右,SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,pH=6.8~7.5,優(yōu)于國家排放標準。

            CASS工藝產(chǎn)生的污泥量較少,污泥性質(zhì)穩定,具有良好的沉降、絮凝、脫水性能。調試至今半年過(guò)去了,未發(fā)生污泥膨脹現象,這樣更從實(shí)踐上驗證了CASS工藝的優(yōu)越性。

    3 CASS工藝的特點(diǎn)

            從北京航天城污水處理廠(chǎng)的運行實(shí)踐來(lái)看,CASS工藝與其它污水處理工藝相比確實(shí)是一種先進(jìn)實(shí)用的工藝。具體體現在以下幾個(gè)方面:

            (1)此工藝建設費用低,與常規活性污泥法相比,省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流設備,工藝流程簡(jiǎn)潔,建設費用可節省10%~25%,占地面積可減少20%~35%。

            (2)運轉費用省。由于曝氣是周期性的,重新開(kāi)始曝氣時(shí),氧濃度梯度大,傳遞效率高,節能效果顯著(zhù),運轉費用可節省10%~25%。此外,本工程采用水下曝氣機代替傳統鼓風(fēng)機曝氣,消除了噪音污染。

            (3)有機物去除率高,出水水質(zhì)好。

            (4)理簡(jiǎn)單,運行可靠,能有效防止污泥膨脹。與傳統的SBR工藝相比,CASS最大的特點(diǎn)在于增加了一個(gè)生物選擇區,且連續進(jìn)水(沉淀期、排水期仍連 續進(jìn)水),沒(méi)有明顯標志的反應階段和閑置階段。設置生物選擇區的主要目的是使系統選擇出良好的絮凝性生物。

            據有關(guān)資料介紹,污泥膨脹的直接原因是絲狀菌的過(guò)量繁殖。由于絲狀菌比菌膠團的比表面積大,因此,有利于攝取低濃度底物。而一般絲狀菌的比增殖速率比其它 細菌小,在高底物濃度下菌膠團和絲狀菌都以較大速率降解底物和增殖,但由于菌膠團細菌比增殖速率較大,其增殖量也很大,從而占優(yōu)勢。所以CASS池首端設 計合理的生物選擇區可以有效地抑制絲狀菌的生長(cháng)和繁殖,克服污泥膨脹。

            (5)控制系統設計緊密結合CASS工藝特點(diǎn),理簡(jiǎn)單,運行可靠。CASS工藝要求周期性地對相關(guān)設備進(jìn)行控制,在系統設計與軟件編程上我們采取了以下 做法:①潷水器的潷水量采用了準PWM法,即在排水進(jìn)程潷水器間歇下降,由于下降時(shí)間與間歇時(shí)間均可方便設定,實(shí)現了非調速潷水機潷水量的控制;②監控室 內可方便地設定曝氣量;③采取了超低水位進(jìn)程暫停、超高水位聲光報警等較完備的保護措施。④污水提升采用自動(dòng)循環(huán)備用的自控模式,使每臺的運行幾率盡 可能相同;避免了自動(dòng)備用方式造成的主過(guò)度運轉。日處理量7 200m3/d的北京航天城污水處理廠(chǎng),需操作理工5~8人,而我國相同規模采用傳統污水處理工藝則需操作理工30人以上。

            (6)污泥產(chǎn)量低,性質(zhì)穩定。

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