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    膜法水處理應用于發(fā)電廠(chǎng)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-8-11 9:56:21

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    1.介紹

       
    鍋爐補給水的制備工藝近些年有了比較大的進(jìn)步。傳統的制備工藝主要利用混凝、澄清、過(guò)濾來(lái)去除懸浮物,利用離子交換技術(shù)來(lái)去除水中各種鹽離子,稱(chēng)為化學(xué)水處理:

                         

      傳統工藝存在的主要問(wèn)題一是預處理系統的效率不高,流程長(cháng),效果不穩定;二是離子交換樹(shù)脂需酸堿再生,大量排放酸堿廢水,污染環(huán)境。
     
       近些年隨著(zhù)水資源的匱乏和環(huán)保呼聲的提高,新的水處理技術(shù)發(fā)展勢頭很快。利用各種膜分離技術(shù)可以構建如下的鍋爐補給水處理流程:

                       

      其中,超濾與傳統的預處理技術(shù)相比,其產(chǎn)水水質(zhì)更好,可以為下游反滲透膜提供最佳的保護,使得污水或者廢水進(jìn)入反滲透脫鹽成為可能;而反滲透則是這個(gè)工藝中脫鹽的核心,它可以去除98%以上的各種離子; EDI新技術(shù)近兩年來(lái)我國多個(gè)熱電廠(chǎng)的鍋爐補給水系統中得到應用,它取代傳統的混床,無(wú)需消耗酸堿就可連續制取高純水,是一項環(huán)保的新技術(shù)。這個(gè)全膜法工藝是一個(gè)物理
    的凈化過(guò)程,它高效、環(huán)保,并且在投資、運行、維護方面擁有諸多優(yōu)勢,從而引起廣泛的關(guān)注。

      山西古交發(fā)電廠(chǎng)是全國最大的燃用洗中煤的坑口電廠(chǎng)之一。規劃容量為4×300MW。古交發(fā)電廠(chǎng)由山西省電力勘測設計院負責工程設計,設計人員針對電廠(chǎng)亞臨界鍋爐補給水系統的工藝進(jìn)行了大量的前期調研工作,在此基礎上比較了傳統的一級除鹽加混床、反滲透加一級除鹽加混床、以及超濾-反滲透-EDI”
    三種工藝的經(jīng)濟性、可靠性和環(huán)保性。最后初步擬定了第三種全膜法的方案。

      考慮到超濾和EDI新技術(shù)在國內30萬(wàn)千瓦以上的大機組中沒(méi)有應用的先例,而EDI
    作為補給水系統最后一道處理工序,其產(chǎn)水水質(zhì)直接關(guān)系到鍋爐和汽輪機的安全運行。因此,在實(shí)地考察的基礎上,山西恩華能源公司、山西電科院、山西電力設計院組織了一個(gè)聯(lián)合試驗組,在古交電廠(chǎng)的水源地-萬(wàn)家寨針對黃河水連續進(jìn)行了兩周的現場(chǎng)中試。中試的主要目的包括:

       
    1
    )考察是否有必要使用超濾,超濾的產(chǎn)水水質(zhì),超濾本身抗污堵的狀況;

      2)考察EDI的產(chǎn)水水質(zhì)是否能夠安全可靠地滿(mǎn)足超高壓鍋爐的用水要求;

      2.試驗水質(zhì)以及工藝設備

      2.1
    試驗流程

      試驗采用如下的膜法處理流程:

          
            試驗規模:超濾產(chǎn)水:4.5m3/h;EDI產(chǎn)水:2.0m3/h

      2.2試驗用水質(zhì)

      試驗所取萬(wàn)家寨黃河水水質(zhì)資料見(jiàn)表1。

     表1. 萬(wàn)家寨黃河水水質(zhì)

    項目
     
    含量(mg/L) 項目 含量(mg/L)
    K+ Na+ 130 Cl- 105
    Ca2+ 61.7 SO42- 214
    Mg2+ 35.2 HCO3- 245
    TDS 725 膠體硅 49.6
    SS 31 溶解硅 7.2
    COD-Mn 4.2 pH 7.7
        TOC 5.6

            2.3試驗裝置及分析手段

      試驗裝置采用一體化的集裝箱式中試裝置,全自動(dòng)控制。其中包括:

      1. 濾料過(guò)濾器1
    臺;

      2. 超濾裝置1套。含 OMEXELLTM-SFP2660超濾膜4支(膜材質(zhì)為PVDF
    );

       3.
    一級、二級反滲透裝置各一套;

      4. EDI裝置一套。含OMEXELLTM-210 EDI
    元件一支及附屬系統。
      
           試驗中檢測的項目及方法如下:

      表2. 檢測的項目及方法

    檢測項目
     
    檢測方法 儀器名稱(chēng) 規格型號 精度 制造廠(chǎng) 檢測頻率
    濁度 取樣人工 濁度儀 2100P ±0.01 HACH 2小時(shí)
    SDI 人工手動(dòng) SDI測定儀     Millipore 4小時(shí)
    SiO2 取樣人工 分光光度計 721型     2次
    硬度 取樣人工 化學(xué)滴定       2小時(shí)
    電導率 在線(xiàn)自動(dòng) 電導率表 8850 ±0.1 Signet 1小時(shí)
    pH值 在線(xiàn)自動(dòng) PH表 8750 ±0.1 Signet 1小時(shí)
    流量 在線(xiàn)自動(dòng) 流量計 8550 ±0.1 Signet 1小時(shí)
    壓力 在線(xiàn)自動(dòng) 壓力表   ±0.01 Wika 1小時(shí)
    溫度 在線(xiàn)自動(dòng) 溫度表 8850 ±0.1 Signet 1小時(shí)
     

            3. 試驗結果與討論

      3.1
    預處理系統對濁度的去除

      預處理系統包括雙濾料過(guò)濾器裝置和超濾裝置,主要去除水中的顆粒、膠體、懸浮物、大分子有機物、濁度等,使出水滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水條件(主要有濁度和SDI
    值兩個(gè)指標)。

      1) 濾料過(guò)濾器出水濁度最高43.3NTU,最低2.6NTU,出水濁度受原水濁度的變化影響較大,去除率在46.96%~94.51%
    之間。

      2.)超濾出水濁度最高0.4NTU,最低0.14NTU。去除率在92.19%~99.52%
    之間。

      說(shuō)明:超濾的降濁作用非常明顯,在雙濾料出水濁度較高、變化較大的情況下,出水濁度也非常穩定,能滿(mǎn)足反滲透進(jìn)水濁度<1NTU
    的要求。

         
                                    
        
                            圖1. 預處理系統對濁度的去除情況

           3.2 預處理系統對SDI
    的去除

      SDI值是污染指數的簡(jiǎn)稱(chēng),在反滲透系統中,用來(lái)衡量反滲透進(jìn)水的一個(gè)重要指標。反滲透系統進(jìn)水要求15分鐘SDISDI155,推薦值SDI154。反滲透進(jìn)水SDI15
    值越小說(shuō)明進(jìn)水對反滲透膜的污染程度越小。

      試驗期間超濾出水SDI15值的變化曲線(xiàn)如圖2所示。從圖中可以看出超濾出水SDI15值最大1.33(出現在萬(wàn)家寨水庫排砂,原水濁度>100NTU期間)最小0.00,除了4次>1.0外,其余均<1.0;優(yōu)于SDI154的反滲透進(jìn)水推薦值。說(shuō)明SFP超濾對污染指數SDI15值有很有效降低作用。超濾進(jìn)水(即雙濾料過(guò)濾器出水)SDI15>6.67SDI極限值),
    無(wú)法測量。這表明,如果不使用超濾進(jìn)行更深度的處理,雙濾料過(guò)濾器的產(chǎn)水是不能滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水要求的。因此,在此水質(zhì)條件下,超濾是必需的處理工序。

        
                        圖2. 預處理系統對SDI15的去除情況
        
       
    3.3
    超濾裝置進(jìn)出水壓差的變化

      試驗期間保持產(chǎn)水流量不變,監測超濾進(jìn)出水壓力數據,得到超濾的進(jìn)出水差壓變化曲線(xiàn),并經(jīng)溫度修正后如圖3
    所示?梢钥闯,超濾的進(jìn)出水壓差在試驗期間有一定的波動(dòng),但總體沒(méi)有明顯的升高趨勢。說(shuō)明在此期間超濾膜沒(méi)有明顯的污堵。

                     圖3. 超濾過(guò)膜壓差的變化情況

       
    3.4 反滲透和EDI
    的除鹽情況

      除鹽系統包括一、二級反滲透和EDI。一級反滲透作為預脫鹽裝置,脫除水中大部分的溶解鹽類(lèi)、顆粒、硬度、活性硅,二級反滲透和EDI作為精脫鹽裝置,進(jìn)一步脫除水中微量的溶解鹽類(lèi)、硬度、活性硅,使整個(gè)系統的出水水質(zhì)達到超高壓亞臨界鍋爐的補水水質(zhì)要求。原水和EDI
    產(chǎn)水電導率的變化如下圖所示:

                      圖4. 原水與EDI產(chǎn)水電導率的變化

            3.5
    膜法除鹽系統對硅的去除

      硅是鍋爐補給水的一項重要指標,在電廠(chǎng)的運行中硅的含量被嚴格監測和控制。試驗期間,對膜法除鹽系統的進(jìn)、出水硅含量進(jìn)行了監測分析。其中兩次取水樣送至北京譜尼理化分析測試中心
    進(jìn)行低含量硅的分析,分析結果如下:
                                       表3
    . 水樣低含量硅分析
                                             

    序號
     
    水樣一(取樣時(shí)間:2003年3月29日9:00) 水樣二(取樣時(shí)間:2003年4月2日12:00)
    1 原水 全硅(mg/l) 8.73      
    活性硅(mg/l) 8.18      
    2 濾料出水 全硅(mg/l) 6.69 濾料出水 全硅(mg/l)  
    活性硅(mg/l) 6.28   活性硅(mg/l) 8.01
    3 超濾出水 全硅(mg/l) 6.16      
    活性硅(mg/l) 5.79      
    4 一級RO出水 全硅(mg/l) 0.084 一級RO出水 活性硅(mg/l) 0.078
    去除率 98.64%   去除率 99.02%
    5 二級RO出水 全硅(mg/l) 0.012      
    去除率 85.71%      
    6 EDI出水 全硅(mg/l) 0.002 EDI出水 活性硅(mg/l) 0.003
    去除率(%) 83.30%      
     

      從表中數據可以看出,膜法除鹽系統各單元對硅均有較高的脫除率。一級反滲透脫硅率達到
    99%左右,與設計軟件的計算值接近;而二級反滲透進(jìn)水的硅含量較低(84ppb),其對硅的脫除率也相對較低,約86%;而EDI對硅的脫除率約為83%。試驗期間系統產(chǎn)水硅含量在0.003 mg/L(3ppb)左右。

      另外,EDI產(chǎn)水中的硬度指標始終保持在檢測下限之下,符合鍋爐用水的要求。

      4. 結論

      通過(guò)試驗過(guò)程和試驗過(guò)程各種數據的分析,可以得出以下結論

      
    1) 試驗期間,萬(wàn)家寨水庫水經(jīng)過(guò)濾料過(guò)濾+超濾+兩級反滲透+EDI”
    的工藝處理后,出水硬度、活性硅、電阻率各項指標完全能滿(mǎn)足古交新建超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求。

      2)濾料過(guò)濾后水質(zhì)的濁度和SDI值均不滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水要求;而經(jīng)超濾處理后,產(chǎn)水濁度小于1、SDI小于1
    ,可大大降低反滲透膜的受污染程度。同時(shí)超濾本身沒(méi)有觀(guān)察到明顯的污堵現象;

      3.)EDI出水硬度接近于0、活性硅含量?jì)H3ppb、電導率低于0.06mS/cm,各項指標完全能滿(mǎn)足古交電廠(chǎng)超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求?紤]到原水硅含量可能的波動(dòng)、反滲透和EDI設備性能長(cháng)期運行后可能的衰減等因素,綜合認為該工藝是安全、可靠的。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)

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