膜法水處理應用于發(fā)電廠(chǎng)
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-8-11 9:56:21
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1.介紹
鍋爐補給水的制備工藝近些年有了比較大的進(jìn)步。傳統的制備工藝主要利用混凝、澄清、過(guò)濾來(lái)去除懸浮物,利用離子交換技術(shù)來(lái)去除水中各種鹽離子,稱(chēng)為化學(xué)水處理:
傳統工藝存在的主要問(wèn)題一是預處理系統的效率不高,流程長(cháng),效果不穩定;二是離子交換樹(shù)脂需酸堿再生,大量排放酸堿廢水,污染環(huán)境。
近些年隨著(zhù)水資源的匱乏和環(huán)保呼聲的提高,新的水處理技術(shù)發(fā)展勢頭很快。利用各種膜分離技術(shù)可以構建如下的鍋爐補給水處理流程:
其中,超濾與傳統的預處理技術(shù)相比,其產(chǎn)水水質(zhì)更好,可以為下游反滲透膜提供最佳的保護,使得污水或者廢水進(jìn)入反滲透脫鹽成為可能;而反滲透則是這個(gè)工藝中脫鹽的核心,它可以去除98%以上的各種離子; EDI新技術(shù)近兩年來(lái)我國多個(gè)熱電廠(chǎng)的鍋爐補給水系統中得到應用,它取代傳統的混床,無(wú)需消耗酸堿就可連續制取高純水,是一項環(huán)保的新技術(shù)。這個(gè)“全膜法”工藝是一個(gè)“物理”的凈化過(guò)程,它高效、環(huán)保,并且在投資、運行、維護方面擁有諸多優(yōu)勢,從而引起廣泛的關(guān)注。
山西古交發(fā)電廠(chǎng)是全國最大的燃用洗中煤的坑口電廠(chǎng)之一。規劃容量為4×300MW。古交發(fā)電廠(chǎng)由山西省電力勘測設計院負責工程設計,設計人員針對電廠(chǎng)亞臨界鍋爐補給水系統的工藝進(jìn)行了大量的前期調研工作,在此基礎上比較了傳統的一級除鹽加混床、反滲透加一級除鹽加混床、以及“超濾-反滲透-EDI”三種工藝的經(jīng)濟性、可靠性和環(huán)保性。最后初步擬定了第三種全膜法的方案。
考慮到超濾和EDI新技術(shù)在國內30萬(wàn)千瓦以上的大機組中沒(méi)有應用的先例,而EDI作為補給水系統最后一道處理工序,其產(chǎn)水水質(zhì)直接關(guān)系到鍋爐和汽輪機的安全運行。因此,在實(shí)地考察的基礎上,山西恩華能源公司、山西電科院、山西電力設計院組織了一個(gè)聯(lián)合試驗組,在古交電廠(chǎng)的水源地-萬(wàn)家寨針對黃河水連續進(jìn)行了兩周的現場(chǎng)中試。中試的主要目的包括:
1)考察是否有必要使用超濾,超濾的產(chǎn)水水質(zhì),超濾本身抗污堵的狀況;
2)考察EDI的產(chǎn)水水質(zhì)是否能夠安全可靠地滿(mǎn)足超高壓鍋爐的用水要求;
2.試驗水質(zhì)以及工藝設備
2.1試驗流程
試驗采用如下的膜法處理流程:
試驗規模:超濾產(chǎn)水:4.5m3/h;EDI產(chǎn)水:2.0m3/h
2.2試驗用水質(zhì)
試驗所取萬(wàn)家寨黃河水水質(zhì)資料見(jiàn)表1。
表1. 萬(wàn)家寨黃河水水質(zhì)
含量(mg/L)
項目
含量(mg/L)
K+ Na+
130
Cl-
105
Ca2+
61.7
SO42-
214
Mg2+
35.2
HCO3-
245
TDS
725
膠體硅
49.6
SS
31
溶解硅
7.2
COD-Mn
4.2
pH
7.7
TOC
5.6
2.3試驗裝置及分析手段
試驗裝置采用一體化的集裝箱式中試裝置,全自動(dòng)控制。其中包括:
1. 雙濾料過(guò)濾器1臺;
2. 超濾裝置1套。含 OMEXELLTM-SFP2660超濾膜4支(膜材質(zhì)為PVDF);
3. 一級、二級反滲透裝置各一套;
4. EDI裝置一套。含OMEXELLTM-210 EDI元件一支及附屬系統。
試驗中檢測的項目及方法如下:
表2. 檢測的項目及方法
檢測方法
儀器名稱(chēng)
規格型號
精度
制造廠(chǎng)
檢測頻率
濁度
取樣人工
濁度儀
2100P
±0.01
HACH
2小時(shí)
SDI
人工手動(dòng)
SDI測定儀
Millipore
4小時(shí)
SiO2
取樣人工
分光光度計
721型
2次
硬度
取樣人工
化學(xué)滴定
2小時(shí)
電導率
在線(xiàn)自動(dòng)
電導率表
8850
±0.1
Signet
1小時(shí)
pH值
在線(xiàn)自動(dòng)
PH表
8750
±0.1
Signet
1小時(shí)
流量
在線(xiàn)自動(dòng)
流量計
8550
±0.1
Signet
1小時(shí)
壓力
在線(xiàn)自動(dòng)
壓力表
±0.01
Wika
1小時(shí)
溫度
在線(xiàn)自動(dòng)
溫度表
8850
±0.1
Signet
1小時(shí)
3. 試驗結果與討論
3.1 預處理系統對濁度的去除
預處理系統包括雙濾料過(guò)濾器裝置和超濾裝置,主要去除水中的顆粒、膠體、懸浮物、大分子有機物、濁度等,使出水滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水條件(主要有濁度和SDI值兩個(gè)指標)。
1) 雙濾料過(guò)濾器出水濁度最高43.3NTU,最低2.6NTU,出水濁度受原水濁度的變化影響較大,去除率在46.96%~94.51%之間。
2.)超濾出水濁度最高0.4NTU,最低0.14NTU。去除率在92.19%~99.52%之間。
說(shuō)明:超濾的降濁作用非常明顯,在雙濾料出水濁度較高、變化較大的情況下,出水濁度也非常穩定,能滿(mǎn)足反滲透進(jìn)水濁度<1NTU的要求。
圖1. 預處理系統對濁度的去除情況
3.2 預處理系統對SDI的去除
SDI值是污染指數的簡(jiǎn)稱(chēng),在反滲透系統中,用來(lái)衡量反滲透進(jìn)水的一個(gè)重要指標。反滲透系統進(jìn)水要求15分鐘SDI值SDI15<5,推薦值SDI15<4。反滲透進(jìn)水SDI15值越小說(shuō)明進(jìn)水對反滲透膜的污染程度越小。
試驗期間超濾出水SDI15值的變化曲線(xiàn)如圖2所示。從圖中可以看出超濾出水SDI15值最大1.33(出現在萬(wàn)家寨水庫排砂,原水濁度>100NTU期間)最小0.00,除了4次>1.0外,其余均<1.0;優(yōu)于SDI15<4的反滲透進(jìn)水推薦值。說(shuō)明SFP超濾對污染指數SDI15值有很有效降低作用。超濾進(jìn)水(即雙濾料過(guò)濾器出水)SDI15>6.67(SDI極限值), 無(wú)法測量。這表明,如果不使用超濾進(jìn)行更深度的處理,雙濾料過(guò)濾器的產(chǎn)水是不能滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水要求的。因此,在此水質(zhì)條件下,超濾是必需的處理工序。
圖2. 預處理系統對SDI15的去除情況
3.3 超濾裝置進(jìn)出水壓差的變化
試驗期間保持產(chǎn)水流量不變,監測超濾進(jìn)出水壓力數據,得到超濾的進(jìn)出水差壓變化曲線(xiàn),并經(jīng)溫度修正后如圖3所示?梢钥闯,超濾的進(jìn)出水壓差在試驗期間有一定的波動(dòng),但總體沒(méi)有明顯的升高趨勢。說(shuō)明在此期間超濾膜沒(méi)有明顯的污堵。
圖3. 超濾過(guò)膜壓差的變化情況
3.4 反滲透和EDI的除鹽情況
除鹽系統包括一、二級反滲透和EDI。一級反滲透作為預脫鹽裝置,脫除水中大部分的溶解鹽類(lèi)、顆粒、硬度、活性硅,二級反滲透和EDI作為精脫鹽裝置,進(jìn)一步脫除水中微量的溶解鹽類(lèi)、硬度、活性硅,使整個(gè)系統的出水水質(zhì)達到超高壓亞臨界鍋爐的補水水質(zhì)要求。原水和EDI產(chǎn)水電導率的變化如下圖所示:
圖4. 原水與EDI產(chǎn)水電導率的變化
3.5 膜法除鹽系統對硅的去除
硅是鍋爐補給水的一項重要指標,在電廠(chǎng)的運行中硅的含量被嚴格監測和控制。試驗期間,對膜法除鹽系統的進(jìn)、出水硅含量進(jìn)行了監測分析。其中兩次取水樣送至“北京譜尼理化分析測試中心”進(jìn)行低含量硅的分析,分析結果如下:
表3. 水樣低含量硅分析
水樣一(取樣時(shí)間:2003年3月29日9:00)
水樣二(取樣時(shí)間:2003年4月2日12:00)
1
原水
全硅(mg/l)
8.73
活性硅(mg/l)
8.18
2
雙濾料出水
全硅(mg/l)
6.69
雙濾料出水
全硅(mg/l)
活性硅(mg/l)
6.28
活性硅(mg/l)
8.01
3
超濾出水
全硅(mg/l)
6.16
活性硅(mg/l)
5.79
4
一級RO出水
全硅(mg/l)
0.084
一級RO出水
活性硅(mg/l)
0.078
去除率
98.64%
去除率
99.02%
5
二級RO出水
全硅(mg/l)
0.012
去除率
85.71%
6
EDI出水
全硅(mg/l)
0.002
EDI出水
活性硅(mg/l)
0.003
去除率(%)
83.30%
從表中數據可以看出,膜法除鹽系統各單元對硅均有較高的脫除率。一級反滲透脫硅率達到99%左右,與設計軟件的計算值接近;而二級反滲透進(jìn)水的硅含量較低(84ppb),其對硅的脫除率也相對較低,約86%;而EDI對硅的脫除率約為83%。試驗期間系統產(chǎn)水硅含量在0.003 mg/L(3ppb)左右。
另外,EDI產(chǎn)水中的硬度指標始終保持在檢測下限之下,符合鍋爐用水的要求。
4. 結論
通過(guò)試驗過(guò)程和試驗過(guò)程各種數據的分析,可以得出以下結論
1) 試驗期間,萬(wàn)家寨水庫水經(jīng)過(guò)“雙濾料過(guò)濾+超濾+兩級反滲透+EDI”的工藝處理后,出水硬度、活性硅、電阻率各項指標完全能滿(mǎn)足古交新建超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求。
2)雙濾料過(guò)濾后水質(zhì)的濁度和SDI值均不滿(mǎn)足反滲透的進(jìn)水要求;而經(jīng)超濾處理后,產(chǎn)水濁度小于1、SDI小于1,可大大降低反滲透膜的受污染程度。同時(shí)超濾本身沒(méi)有觀(guān)察到明顯的污堵現象;
3.)EDI出水硬度接近于0、活性硅含量?jì)H3ppb、電導率低于0.06mS/cm,各項指標完全能滿(mǎn)足古交電廠(chǎng)超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求?紤]到原水硅含量可能的波動(dòng)、反滲透和EDI設備性能長(cháng)期運行后可能的衰減等因素,綜合認為該工藝是安全、可靠的。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)