• 客服電話(huà):400-000-2365

    SBR運行中污泥膨脹的發(fā)生與控制

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-10-28 10:43:49

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    簡(jiǎn)介: 結合SBR法處理工業(yè)廢水時(shí)發(fā)生污泥膨脹的工程實(shí)例,詳細介紹了膨脹的發(fā)生和控制過(guò)程,指出較低的污泥負荷是造成膨脹的主要原因,并對膨脹機理加以探討。

    關(guān)鍵字:SBR 污泥膨脹 低負荷

    污泥膨脹問(wèn)題是傳統活性污泥工藝運行過(guò)程中常常發(fā)生且難以杜絕的棘手問(wèn)題,且90%以上的污泥膨脹是由絲狀菌的過(guò)度生長(cháng)造成的[1]。SBR法由于其間歇式的進(jìn)水和反應方式,在時(shí)間上存在著(zhù)很高的基質(zhì)濃度梯度,因而能有效地抑制絲狀菌的生長(cháng)繁殖,被認為是最不易發(fā)生污泥膨脹的活性污泥工藝,近年來(lái)被廣泛應用于城市污水和工業(yè)廢水的處理。那么SBR法在應用過(guò)程中是否一定不發(fā)生污泥膨脹呢?2000年1月,筆者在昆明制藥股份有限公司的廢水處理(采用SBR工藝)運行中就親歷了一次污泥膨脹過(guò)程。通過(guò)充分利用SBR法本身操作的靈活性,及時(shí)有針對性地調整運行方式,僅10天左右就使污泥膨脹得到了控制。

    1 SBR工藝簡(jiǎn)介
      
    昆明制藥集團股份有限公司廢水設計處理水量為1500m3/d,原水COD為1500mg/L。采用三池交替運行的SBR主體處理工藝:設計污泥負荷為0.05kgBOD/(kgMLSS•d),MLSS為3000mg/L,排出比為1∶4,采用限制曝氣(進(jìn)水完畢后曝氣),每座反應池運行周期為12.0h(充水1.0h、曝氣反應8.0h、沉淀1.5h、潷水1.0h、閑置0.5h)。
      
    該處理系統自1999年9月通過(guò)驗收投產(chǎn)以來(lái)一直運行穩定,出水指標(見(jiàn)表1)完全符合國家《污水綜合排放標準》(GB8978—6)的一級標準。
      
    自1999年12月以來(lái),廠(chǎng)內部分車(chē)間停產(chǎn)檢修,這使得排入處理站的水量(約800m3/d)明顯減少,有機物濃度降低(見(jiàn)圖1)。于是將原來(lái)三池運行改為兩池運行(一池閑置不用),閑置期延長(cháng)至3.5h。

    2 污泥膨脹的發(fā)生和原因分析

    2.1 污泥膨脹的發(fā)生
      
    2000年1月中旬,兩SBR池幾乎同時(shí)發(fā)生了污泥膨脹。期間粘有較多細碎污泥絮體的高粘性泡沫彌漫于池面,整個(gè)曝氣階段都沒(méi)有衰減;污泥無(wú)法沉降,沉淀期結束后水面仍有明顯可見(jiàn)的大量黃褐色污泥絮團懸浮,SVI高達250~280mL/g。由于潷水時(shí)有較多污泥流失,出水COD上升至170~190mg/L。對加入聚合氯化鋁絮凝、沉淀后的上清液進(jìn)行測定,COD僅為50~60mg/L(好于正常情況下的出水),這說(shuō)明絲狀菌本身能有效地降解有機物。在顯微鏡下觀(guān)察污泥:一根根絲狀球衣細菌交錯叢生,像頭發(fā)一般散亂膨松;原來(lái)呈塊狀的菌膠團已完全解體,細碎的污泥絮體散落于絲狀菌叢中,有較多的草履蟲(chóng)和豆形蟲(chóng)等原生動(dòng)物活動(dòng)于其間,此時(shí)絲狀菌已成為污泥的主體。

    2.2 污泥膨脹原因分析
     
    每天的工作記錄表明,在調節池用80%的NaOH溶液通過(guò)pH指示調節儀自動(dòng)調節pH值在6.0~8.0,同時(shí)按比例投加營(yíng)養鹽(尿素和磷肥),曝氣池的DO值為2.0~4.5mg/L、水溫為20~25℃(由于采用鼓風(fēng)機曝氣,即使是冬季仍能保持較高水溫)條件下運行時(shí),鏡檢沒(méi)有發(fā)現污泥內部有缺氧跡象,即解體的污泥絮體呈黃褐色(中心無(wú)缺氧變黑的區域),輪蟲(chóng)和線(xiàn)蟲(chóng)等后生動(dòng)物活躍,說(shuō)明溶解氧的傳遞和滲透性良好,不存在微觀(guān)狀態(tài)中的缺氧?梢(jiàn)上述因素不是引起污泥膨脹的主要原因。


      
    從圖1可知,雖然進(jìn)水濃度持續降低,但其變化的梯度并不大,亦不可能造成沖擊負荷。值得注意的是,由于排泥堵塞,一段時(shí)期以來(lái)各SBR池的排泥量一直偏低(有時(shí)甚至不排泥),此時(shí)的MLSS高達6500~7000mg/L。即使將原來(lái)的三池改為兩池運行,較少的來(lái)水仍使每池的實(shí)際處理量只有設計水量的80%左右。顯然,過(guò)低的進(jìn)水有機物濃度和水量、過(guò)高的污泥濃度導致了污泥負荷偏低,從而推斷低負荷是引起污泥膨脹的主要原因,應依此采取相應的控制措施。

    3 控制污泥膨脹的方法和過(guò)程
      
    污泥膨脹控制從2000年1月20日開(kāi)始。由于膨脹的惡化及MLSS不斷增長(cháng),此時(shí)兩池的SV均已達到了90%以上。
      
    首先為保證出水效果,在停止曝氣前10min向SBR池投加氫氧化鈣(按1∶200的比例),通過(guò)其凝聚作用來(lái)提高污泥的壓密性以改善污泥沉降性能。在接下來(lái)的潷水過(guò)程中,將水位潷至潷水器所能到達的最低位(潷水深度為原來(lái)的3倍),這樣在進(jìn)水量不變的情況下,排出比由1∶4升至1∶2,使稀釋倍數降低,提高了基質(zhì)初始濃度。另外充分利用閑置期,將機動(dòng)潛污投入SBR池中進(jìn)行強制排泥(剩余污泥被排入閑置池中進(jìn)行消化處理),同時(shí)疏通排泥以確保每天的正常排泥。經(jīng)過(guò)4個(gè)周期的運行,到22日泡沫現象雖未有明顯改觀(guān),但各池SV均停止了增長(cháng)。這說(shuō)明對污泥膨脹原因的分析是正確的,采取的措施是可行的。
      
    通過(guò)繼續強制排泥使MLSS逐漸回落到3000mg/L左右,并縮短充水時(shí)間(由啟動(dòng)1臺提升改為2臺),進(jìn)一步提高基質(zhì)初始濃度,將曝氣時(shí)間減至6.0h增大了濃度梯度,避免了曝氣結束后污泥負荷過(guò)低而利于絲狀菌生長(cháng)。到1月24日(氫氧化鈣停止投加),水面懸浮的黃褐色污泥已基本消失,SVI亦緩慢下降(見(jiàn)圖2),出水COD降至120mg/L以下。鏡檢觀(guān)察到絲狀菌已明顯衰減,由叢生狀變?yōu)榉稚,部分單枝已折斷成散碎短枝。此時(shí),泡沫量也開(kāi)始減少,間或有水面露出。
     
    此后每天仍穩定地排除剩余污泥(MLSS控制在3000mg/L左右)并保持其他措施不變。從24日開(kāi)始SVI持續下降,泡沫也隨時(shí)間的推移而衰減,到曝氣后期主要集中在曝氣頭上方水面區域,由于粘帶的污泥絮體減少其顏色也由暗變亮。到30日,兩SBR池的SVI都降到了200mL/g以下,出水COD也已穩定在100mg/L以?xún)。鏡檢發(fā)現污泥恢復到了原來(lái)的菌膠團正常狀態(tài),且絲狀菌基本消失,僅有少量短碎單枝夾裹在污泥中;草履蟲(chóng)和豆形蟲(chóng)等這些只有在污泥性能不好時(shí)才出現的微生物也大為減少。污泥膨脹已得到有效控制。
      
    以后控制每天的排泥量,保證MLSS在3000mg/L左右,系統一直運行穩定,膨脹再也沒(méi)有發(fā)生。
      
    2000年5月后,來(lái)水水質(zhì)、水量逐漸正常,又恢復了三池運行及原來(lái)的運行參數。針對情況變化,始終著(zhù)重于通過(guò)污泥負荷的控制來(lái)調整工藝,確保了系統穩定運行。

    4 污泥膨脹及控制機理
      
    和菌膠團細菌相比,絲狀菌具有比表面積大和在低底物濃度時(shí)競爭生長(cháng)優(yōu)勢明顯的特性[2],因而低有機負荷被認為是引起污泥膨脹的重要因素[3]。
      
    SBR法能有效抑制絲狀菌生長(cháng)的關(guān)鍵在于反應器內存在較高的有機底物濃度梯度(在時(shí)間上),同時(shí)對應存在著(zhù)一個(gè)變化的污泥負荷,這一非穩態(tài)的過(guò)程不利于絲狀菌競爭生長(cháng)優(yōu)勢的發(fā)揮。在本例中,0.05kgBOD/(kgMLSS•d)的負荷在SBR工藝設計中已屬低負荷范圍;當來(lái)水有機物濃度較低時(shí),偏小的排出比(1∶4)又使混合液進(jìn)一步被稀釋?zhuān)挥山o出數據不難算出,COD實(shí)際濃度變化為80~250 mg/L(設計出水COD為80mg/L),不能形成較高的濃度梯度;而對于高出設計近一倍多的污泥濃度則污泥負荷更低且基本沒(méi)有梯度變化,上述這些情況都無(wú)法對絲狀菌形成抑制。低負荷必然又對應著(zhù)長(cháng)泥齡,這又利于絲狀菌(比增長(cháng)速率小于膠團細菌)在反應器內的停留、生長(cháng)[1]。同時(shí),低負荷下相對較高的溶解氧濃度也利于絲狀菌(絕大多數為專(zhuān)性好氧菌)生長(cháng)[1]。所以,正是由于負荷過(guò)低造成了這次污泥膨脹的發(fā)生。
      
    需要指出,雖然多數絲狀菌為絕對好氧菌,但比表面積大的生理特點(diǎn)使其在低DO濃度下的增殖速率明顯高于膠團細菌,從而也會(huì )導致污泥膨脹[4]。在本例中,MLSS高達6500~7000mg/L,容易對曝氣氣泡的擴散和轉移造成影響而使DO濃度偏低。實(shí)際中由于采用的三螺旋曝氣器具有良好的水力切割及剪切性能,使氧在液相中的傳遞和向污泥內部的滲透能夠順利進(jìn)行,保證了微生物的實(shí)際需氧。
      
    伴隨污泥膨脹的發(fā)生出現了嚴重的泡沫現象,這主要是由絲狀菌(呈絲狀或枝狀)的過(guò)度生長(cháng)引起的,絲網(wǎng)與氣泡、絮體顆;旌铣傻呐菽哂蟹定、持續、較難控制的特點(diǎn)[5]。當絲狀菌的生長(cháng)受到抑制即污泥膨脹得到控制時(shí),泡沫也會(huì )隨之減弱。泡沫表征的變化也為污泥膨脹的發(fā)生和控制起到了較好的指示作用。

    5 結語(yǔ)
      
    SBR工藝不易發(fā)生污泥膨脹,但并不排除其發(fā)生的可能性。在實(shí)際操作中,應對廢水水質(zhì)、運行條件和絲狀菌過(guò)度生長(cháng)之間的關(guān)系予以重視,充分利用工藝優(yōu)勢加以調整。同時(shí),此次控制污泥膨脹的成功經(jīng)驗也表明,SBR法比傳統活性污泥工藝在控制污泥膨脹方面更具可操作性,進(jìn)一步凸現了該工藝的優(yōu)點(diǎn)。

    參考文獻:
    [1]沈耀良,王寶貞.廢水生物處理新技術(shù)─理論與實(shí)踐[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2000.
    [2]王凱軍.活性污泥膨脹的機理與控制[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1992.
    [3]Andre Mvan Niekerk,David Jenkins,Michel GRichard.The competitive growth of zoo gloea ramiogera and type 021 N in activated sludge and pure culture─a model for low F/M bulking[J].JWPCF,1987,59(5):262-273.
    [4]王淑瑩,高春娣,彭永臻.SBR法處理工業(yè)廢水中有機負荷對污泥膨脹的影響[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2000,20(2):129-133.
    [5]李探微,彭永臻,陳志根,等.活性污泥法的生物泡沫形成和控制[J].中國給水排水,2001,17(4):73-76. 來(lái)源:《中國給水排水》

    2020精品极品国产色在线观看|亚洲午夜高清国产拍|久久免费国产精品|777亚洲精品乱码久久久久久|无码伊人久久大杳焦中文