SBR生物脫氮技術(shù)在味精廢水治理中的應用
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-1-11 11:07:22
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要:本文介紹了通過(guò)調整SBR的運行參數和運行方式來(lái)實(shí)現生物脫氮的應用實(shí)踐,為水污染防治特別是味精廢水的管理運營(yíng)和設計提供了借鑒思路。
關(guān)鍵詞:生物脫氮 SBR 味精廢水 運行控制
1 前言
味精生產(chǎn)屬發(fā)酵行業(yè),生產(chǎn)過(guò)程主要是以水為媒介進(jìn)行,所排廢水中以有機污染物為主,濃度較高,成份相對復雜,治理難度較大。由于味精生產(chǎn)過(guò)程中使用了液氨作為輔料,使得處理的廢水中NH3-N濃度較高,對流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根據味精污染物排放標準的要求[1],所有外排味精廢水COD≤200mg/L,NH3-N≤50mg/L,標準更嚴,環(huán)境要求更加迫切,解決廢水的脫氮問(wèn)題成為同行業(yè)的主要環(huán)保工作。為此,公司在2005年組織有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行了脫氮研究,對現有治理設施進(jìn)行完善,對現有治理技術(shù)進(jìn)行創(chuàng )新,以期提前實(shí)現味精工業(yè)污染物排放標準的新要求。
2 氨氮治理的技術(shù)路線(xiàn)
通過(guò)將近一年的研究、探討、摸索、優(yōu)化和實(shí)踐,自2005年12月份以來(lái),我們已基本解決了味精廢水的氨氮治理問(wèn)題,實(shí)現了味精廢水的穩定達標排放,主要污染物控制指標優(yōu)于味精工業(yè)污染物排放新標準,達到外排廢水COD≤150mg/L,NH3-N≤35mg/L。
具體技術(shù)路線(xiàn)敘述如下。
2.1 實(shí)施清潔生產(chǎn) 強化源頭控制
對生產(chǎn)中產(chǎn)生高NH3-N濃度的發(fā)酵取樣水、發(fā)酵看pH水進(jìn)行收集后隨發(fā)酵液一起進(jìn)入下道工序;對產(chǎn)生較高NH3-N濃度的粗制濃縮蒸發(fā)水回用到發(fā)酵車(chē)間,作為其它輔料的配料水進(jìn)入發(fā)酵罐,同時(shí)也節省了液氨的投加量;對產(chǎn)生較低NH3-N濃度的發(fā)酵洗罐廢水、粗制尾液濃縮蒸發(fā)水全部收集后送到污水處理廠(chǎng)進(jìn)行生物處理。通過(guò)分流和回用等措施使污水處理廠(chǎng)每天接收廢水中的NH3-N總量減少了75%~80%,其中第一污水處理廠(chǎng)每天接收的中、低濃度廢水水量由原來(lái)的4500 m3減少到3000 m3,綜合水質(zhì)的NH3-N濃度由550 mg/L降到200 mg/L。實(shí)施清潔生產(chǎn)和源頭控制為后續生物脫氮處理創(chuàng )造了條件,減輕了壓力。
2.2 創(chuàng )新治理技術(shù) 提高脫氮效果
原有中、低濃度廢水的處理設施先后于1996年和1997年建成投產(chǎn)運行,采用“UASB+SBR”工藝,SBR設施的原設計進(jìn)水水質(zhì)為COD≤1500mg/L,NH3-N≤550mg/L,出水水質(zhì)為COD≤300mg/L,NH3-N≤120mg/L,不能滿(mǎn)足行業(yè)廢水排放的新要求,特別是對氨氮指標的要求,再加之部分設備老化,為此,必須完善設施、創(chuàng )新技術(shù)、提高效果。于是對接收的綜合廢水利用原有SBR處理設施,在調整控制參數、增加脫氮設施、改變運行方式的基礎上進(jìn)行生物脫氮研究。首先,我們對污水處理設施進(jìn)行了大規模的整修,并在每個(gè)SBR反應池內增加了兩臺推流器,使調節池的各種進(jìn)水與反應池的活性污泥進(jìn)行充分混合,以便反硝化反應的良好進(jìn)行;其次,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,我們對調節池的綜合水質(zhì)進(jìn)行調整,控制C/N比值在5:1左右,pH≥6.5,提高反硝化反應的效率;第三,結合常規硝化反硝化理論和好氧反硝化[2]的新理論,我們對工藝參數和運行方式進(jìn)行了優(yōu)化調整,處理流程為:進(jìn)水→缺氧攪拌(3h)→曝氣(6.5h)→缺氧攪拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。
3 生物脫氮總結(以第一污水處理廠(chǎng)為例)
為了工藝完善和更進(jìn)一步的優(yōu)化,我們對現階段采用生物脫氮技術(shù)后的好氧生化處理情況進(jìn)行了整理,并結合一年來(lái)的治理情況進(jìn)行了分析和總結。
3.1 污水處理廠(chǎng)每天接收的來(lái)水情況
小麥淀粉廢水水量為50~100 m3,COD在9000mg/L左右,NH3-N在100mg/L左右;制糖廢水水量為10~20 m3,COD在12000mg/L左右,NH3-N在300mg/L左右;發(fā)酵廢水水量為50~70 m3,COD在15000mg/L左右,NH3-N在650mg/L左右;粗制廢水水量為900~1000m3,COD在500mg/L左右,NH3-N在450mg/L左右;精制廢水水量為300~350 m3,COD在400mg/L左右,NH3-N在110mg/L左右;尾液濃縮蒸發(fā)水水量為300~350 m3,COD在800mg/L左右,NH3-N在250mg/L左右;脫泥水水量為800 m3~1200 m3,COD在150mg/L左右,NH3-N在35mg/L左右;綜合水量為2800 m3/d左右,COD在1000mg/L左右,NH3-N在200mg/L左右。
3.2 SBR好氧工藝調整情況
控制調節池的實(shí)際水質(zhì)為:COD在1000mg/L左右,NH3-N在200mg/L左右。好氧系統共有8個(gè)SBR反應池,每個(gè)SBR反應池的有效容積為1600 m3,控制MLSS為3500~4000 mg/L,每周期進(jìn)水250~280 m3,進(jìn)水的同時(shí)輕微開(kāi)啟曝氣閥(以翻動(dòng)污泥為準),同時(shí)開(kāi)啟推流器,使SBR反應池污泥與進(jìn)水充分接觸反應,3小時(shí)后停推流器和開(kāi)大曝氣閥,DO控制在0.5 mg/L~1.5 mg/L,進(jìn)行硝化反應,曝氣6~7h后關(guān)閉氣閥、開(kāi)啟推流器攪拌1h,然后進(jìn)行靜沉操作,沉淀1h后開(kāi)始逐步下降排水。排水水質(zhì)為:pH 7.2左右,COD在150mg/L以下,NH3-N在35mg/L 以下。
3.3 數據分析
表1是8#SBR反應池(2006年8月1日至10日)在運行周期內不同時(shí)間點(diǎn)的水質(zhì)測定的平均值。
氨氮的變化:
NH3-N在反應池第一缺氧攪拌段和第二缺氧攪拌段的變化不大,說(shuō)明沒(méi)有發(fā)生硝化反應,反硝化菌將上一周期剩余的NO-3-N還原為N2[3]。在曝氣段,NH3-N濃度呈現逐漸降低的趨勢,說(shuō)明在有氧狀態(tài)下發(fā)生了硝化反應,NH3-N主要是在曝氣段的前3h內降低,3h后濃度降低的較平緩,總去除率為88%左右。
CODCr的變化:
CODCr在反應池的第一缺氧攪拌期間內下降比較多,說(shuō)明硝酸鹽反硝化時(shí)需消耗有機物。第二缺氧攪拌期間內下降較少,說(shuō)明由于經(jīng)曝氣段之后有機物已被基本耗盡,反硝化細菌主要進(jìn)行內源反硝化。在曝氣段,CODCr的下降也主要發(fā)生在前3h,總體上濃度呈逐漸降低。從出水水質(zhì)看,CODCr的去除率為87%左右。
C/N比值對脫氮的影響:
從味精生產(chǎn)廢水的處理實(shí)踐看,當C/N低于4時(shí),脫氮效果較差。而我公司的綜合廢水的C/N比值可基本保持在5:1,完全可滿(mǎn)足生化過(guò)程對碳源的需求,達到良好的脫氮效果。
溶解氧對脫氮的影響:
2005年,我們通過(guò)在1.0mg/ L、2.0 mg/L和3.0 mg/L三種DO濃度下的好氧生化實(shí)踐效果進(jìn)行對比,監測結果表明,NH3-N去除率基本一致,因此我們選定維持較低的DO濃度,這樣即降低運行費用,而同時(shí)還提高了脫氮效率。
污泥濃度對脫氮的影響:
曾通過(guò)控制MLSS分別在3000mg/ L、3500mg/L、4000 mg/L和4500 mg/L四種情況下的生物脫氮效果進(jìn)行同期運行對比,結果表明,MLSS在3500mg/L和4000 mg/L時(shí) NH3-N去除率較高。
4 結束語(yǔ)
通過(guò)我們在味精廢水治理中的應用實(shí)踐表明:對SBR工藝的運行方式和運行參數進(jìn)行合理調整和有效控制,不僅能顯著(zhù)降解BOD,而且也能取得良好的脫氮效果。
參考文獻
[1] GB19431-2004,味精工業(yè)污染物排放標準[S].
[2] 呂錫武.氨氮廢水處理過(guò)程中的好氧反硝化研究[J].給水排水.2000,26(4):17-22.
[3] 孫錦宜.含氮廢水處理技術(shù)與應用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.4.178-179.作者: 周 陽(yáng), 高立棟, 王現星