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    膜分離技術(shù)處理含酚廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-1-27 12:17:37

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    由于酚類(lèi)物質(zhì)對生物活體均能產(chǎn)生毒害,它可通過(guò)皮膚及粘膜的接觸而吸入或經(jīng)口腔侵入體內,與細胞原漿中蛋白質(zhì)接觸后,形成不溶性蛋白質(zhì),使細胞失活。一般低濃度酚可使蛋白質(zhì)變性,高濃度酚則使蛋白質(zhì)凝固,并繼續向體內滲透,引起組織損傷、壞死乃至使生物體中毒。而含酚廢水排放到自然環(huán)境中又很難通過(guò)自然降解過(guò)程凈化,一直成為化工生產(chǎn)過(guò)程中形成的、較難治理的污染物流。因此,如何合理而有效的處理含酚廢水是環(huán)境保護及綜合利用的重要研究課題。

    1 傳統的處理方法

    通?梢愿爬閮深(lèi):萃取法和吸附法。近年來(lái),隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展,有一些新的處理含酚廢水的方法在開(kāi)發(fā)和使用。例如,化學(xué)藥劑法、紫外線(xiàn)氧化法、生物處理法等。

    1.1 萃取法

    萃取是利用不同溶劑對苯酚的不同溶解度、共沸點(diǎn)或液體比重,通過(guò)向含酚廢水中添加具有選擇能力的萃取劑,萃取出酚類(lèi),再通過(guò)蒸餾和沉降分離回收酚類(lèi),減少向環(huán)境的排放。此法的優(yōu)點(diǎn)是過(guò)程簡(jiǎn)單,萃取劑可重復使用,適合于酚含量較高的廢水;缺點(diǎn)是能耗大,操作費用高,脫酚效果差,容易產(chǎn)生第三組分所帶來(lái)的二次污染。

    1.2 吸附法

    其原理是利用含酚廢水通過(guò)固體吸附劑時(shí)酚類(lèi)被吸附,以減少出水中的酚含量。解吸后的吸附劑可以再生利用。此法的優(yōu)點(diǎn)是操作方便,能耗低,適合于酚含量較低的廢水;缺點(diǎn)是設備投資大,吸附劑效率低,同樣容易產(chǎn)生第三組分所帶來(lái)的二次污染。

    1.3 化學(xué)藥劑法

    此法是向含酚廢水中添加化學(xué)氧化劑,使酚氧化分解,適合于酚含量較低的廢水。此法沒(méi)有二次污染,工藝簡(jiǎn)單。但條件控制較嚴,氧化劑無(wú)法重復使用且價(jià)格昂貴,操作費用高。

    1.4 紫外線(xiàn)氧化法

    此法是含酚廢水通過(guò)裝有紫外燈的反應器,通過(guò)向反應器中通臭氧或添加雙氧水,達到去除酚類(lèi)的目的。此法的優(yōu)點(diǎn)是脫酚效率高。缺點(diǎn)是對高COD值的含酚廢水處理效果差。

    1.5 生物處理法

    此法是向含酚廢水中添加活性組分,通過(guò)生物降解完成含酚廢水的凈化。此法的優(yōu)點(diǎn)是處理效率高,設備簡(jiǎn)單。缺點(diǎn)是占地面積大,且只適用于低COD值的含酚廢水處理。以上這些方法雖各有優(yōu)缺點(diǎn),但從綜合治理含酚廢水的角度出發(fā),都難以達到穩定、可靠和安全的要求。

    2 膜分離技術(shù)

    近年來(lái),國內外越來(lái)越廣泛地應用膜分離技術(shù)處理含酚廢水,達到了很好的效果,與傳統的處理方法比較其優(yōu)勢非常明顯。但對高COD值且成分復雜的含酚廢水,一直未找到一個(gè)很好的處理方法。

    2.1 新技術(shù)

    1997年,美國STEEDAENTERPRISES公司開(kāi)發(fā)出一種新型膜分離過(guò)濾設備——V+SEP。此設備采用一種新的膜振動(dòng)剪力增強處理技術(shù),該技術(shù)的主要特點(diǎn)如下:

    2.1.1 高濾速
    流體經(jīng)過(guò)膜的平均流速是一般過(guò)濾工藝過(guò)濾流速的十多倍,且對膜產(chǎn)生的損耗非常小。

    2.1.2 不結垢
    由于采用振動(dòng)剪力增強處理技術(shù),使膜的表面產(chǎn)生巨大的振動(dòng)剪力,阻止了濾速降低,從而使膜表面保持干凈。

    2.1.3 高濃縮率
    膜表面產(chǎn)生的巨大振動(dòng)剪力能保證其在不結垢的情況下產(chǎn)生高的濃縮率,因而能夠使物料的分離達到最佳極限。
    由于該技術(shù)擁有眾多優(yōu)點(diǎn),使其在分離過(guò)濾領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。而采用該技術(shù)的V+SEP設備應用到高COD值的含酚廢水處理上,效果非常明顯。

    2.2 V+SEP設備

    該設備使用以聚丙烯為材質(zhì)的分子膜,以為動(dòng)力,將液體中的水和其它烴類(lèi)化合物過(guò)濾分離。整個(gè)分離過(guò)程是不使用任何添加劑和催化劑的物理過(guò)程,不產(chǎn)生二次污染。另外其先進(jìn)的控制系統,使整個(gè)分離過(guò)程達到穩定、可靠和安全。分子膜的使用壽命約為3年。

    3 膜分離技術(shù)處理含酚廢水

    1998年初,美國STEEDAENTERPRISES公司與天津開(kāi)發(fā)區金?乒べQ有限公司合作,對北京燕化化工二廠(chǎng)苯酚丙酮裝置含酚廢水的數據進(jìn)行了分析研究,確定用V+SEP設備處理含酚廢水。通過(guò)實(shí)驗,效果非常明顯,一次處理即可將被處理廢水的COD值降低85%。1998年底,我院根據實(shí)驗報告完成設計。

    3.1工藝流程

    3.1.1 規模及水質(zhì)
    水量:5.0m3/h
    水質(zhì):COD1500mg/1
    PH=4左右
    水溫:7O℃
    成分:苯酚、丙酮、異丙苯及無(wú)機鹽類(lèi)

    3.1.2 工藝流程簡(jiǎn)述
    裝置排出的含酚廢水先進(jìn)入調節罐進(jìn)行調節,然后經(jīng)進(jìn)水加壓[1.7MPa(G)]送入V+SEP中進(jìn)行分離過(guò)濾。為了去除廢水中大的懸浮顆粒,減少其對V+SEP設備中濾膜表面的磨損,在進(jìn)水前的路上設置了過(guò)濾器。

    廢水經(jīng)V+SEP的分離過(guò)濾產(chǎn)生出過(guò)濾物和濾清液,濾清液被排入濾清液罐[0.1MPa(G)],然后用排水將濾清液送往污水凈化廠(chǎng)進(jìn)一步處理。分離過(guò)濾產(chǎn)生的過(guò)濾物[1.5MPa(G)]送去焚燒或裝桶外運銷(xiāo)售,進(jìn)一步綜合利用或作燃料。V+SEP設備投入運行時(shí),過(guò)濾物排放自控閥關(guān)閉,通過(guò)濾膜過(guò)濾廢水中的有機質(zhì)和懸浮顆粒被截留到V+SEP設備中。當被截留物達到一定濃度時(shí),過(guò)濾物排放自控閥開(kāi)啟,過(guò)濾物被排入過(guò)濾物罐。這是個(gè)循環(huán)過(guò)程,可保證廢水被連續不斷地處理。

    3.1.3 出水水質(zhì)
    濾清液:流量4.68m3/hCOD225Omg/1
    過(guò)濾物:流量0.32m3/hCOD199219mg/1

    3.1.4 控制水平
    V+SEP設備的控制系統完全由邏輯程序控制器(PLC)提供,它可自動(dòng)測試并選擇合適的參數來(lái)保證設備正常地運行。此外,它還包括自動(dòng)清洗、自動(dòng)關(guān)閉、自動(dòng)報警、數字檢測顯示器、遙控檢測及監聽(tīng)等一系列措施,保證整個(gè)系統安全、可靠、穩定地運行。

    3.2 技術(shù)經(jīng)濟

    3.2.1 主要設備

    1)進(jìn)料平衡罐(玻璃鋼):1臺

    2)進(jìn)料(耐酸):2臺

    3)V+SEP設備(進(jìn)口):1臺(底座尺寸1.2×1.2m,總高4.6m)

    4)出料濾清液罐(玻璃鋼):1臺

    5)出料過(guò)濾物罐(玻璃鋼):1臺

    6)排水(耐酸):2臺

    7)玻璃鋼

    8)過(guò)濾器:1臺

    3.2.2 技術(shù)經(jīng)濟分析

    1)設備投資:500萬(wàn)元人民幣

    2)向酚丙酮裝置收排污費(6.8元/噸):391萬(wàn)元/年

    3)給污水凈化廠(chǎng)交排污費(6.8元/噸):55萬(wàn)元/年

    4)操作運行費:電費(用電量2O.5KW/h)12萬(wàn)元/年
       其它10萬(wàn)元/年
        預計總投資回收年限為兩年。

    4 結論

    (1)V+SEP設備處理一噸水僅耗電4KW,是一種節能設備且占地面積非常小。

    (2)如兩臺V+SEP設備串聯(lián)使用,COD的去除率達98%,可極大地緩解污水凈化廠(chǎng)的壓力。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)

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