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    大型甲醇生產(chǎn)廠(chǎng)廢水治理措施

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-3-22 16:35:02

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    1、引言

    隨著(zhù)石油資源緊缺、油價(jià)上漲及甲醇汽油的推廣使用和甲醇生產(chǎn)烯烴類(lèi)物質(zhì)關(guān)鍵技術(shù)的突破,國內外甲醇生產(chǎn)正呈現突飛猛進(jìn)的態(tài)勢。甲醇生產(chǎn)原料包括天然氣、煤、輕油、重油等,鑒于我國自身的資源儲量現狀,煤將成為我國甲醇生產(chǎn)最重要的原料。隨著(zhù)煤制甲醇廠(chǎng)家在國內大批上馬,其帶來(lái)的“三廢”環(huán)境污染也就不容忽視。以煤為原料生產(chǎn)甲醇工藝較復雜,各個(gè)工段的工藝不同,其生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染源項、源種、源強均不同。本文即針對某工廠(chǎng)以山西混配煤為原料,采用殼牌氣化、寬溫耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、低壓法Lurgi合成、三塔+回收塔精餾為主的甲醇合成工藝所產(chǎn)生的廢水,從多方面對比,提出針對性的治理措施。

    2、擬建項目生產(chǎn)工藝及產(chǎn)污環(huán)節分析

    甲醇廠(chǎng)生產(chǎn)主要工序包括原輔料貯運、氣化備煤(包括磨煤及干燥、煤粉加壓給料)、Shell的SCGP干煤粉加壓氣流床氣化(包括氣化、除渣、除灰、濕洗、初步水處理、公用系統、二氧化碳壓縮等工序)、寬溫耐硫變換、酸性氣體脫除(低溫甲醇洗)、甲醇合成、氫回收、甲醇精餾及貯存、硫回收和空分制氧。

    3、廢水污染源分布及水質(zhì)情況

    生產(chǎn)過(guò)程中廢水產(chǎn)生源有造氣洗滌廢水、變換冷凝液、脫碳冷凝液、酸性氣體脫除分離水、壓縮分離水、甲醇精餾釜殘液、空分分離水、分析化驗廢水、車(chē)間沖洗水、生活污水、軟水站酸堿廢水、軟水站含鹽廢水、循環(huán)水系統排水。其中變換冷凝液和脫碳冷凝液補入造氣洗滌水,軟水站酸堿排水復用于出渣補水,軟水站含鹽廢水和循環(huán)水系統排水直接外排,造氣洗滌廢水經(jīng)過(guò)預處理措施后排入污水處理站處理,三塔+回收塔精餾工藝的應用使得甲醇精餾釜殘液中甲醇含量小于 0.05%,CODCr濃度大大降低,與其它的廢水一起送入污水處理站處理。入水水質(zhì):CODCr為400~500mg/L、BOD5為180~280mg/L、NH3-N為70~120mg/L、總氰化物為3.5~5mg/L。

    4、廢水治理措施分析

    4.1 廢水預處理措施分析

    4.1.1造氣洗滌水預處理措施

     造氣工段洗滌塔洗滌排放的洗滌水含灰低,溫度也不高,并且補充的是變換冷凝液(軟化水),因此大部分可循環(huán)使用。根據Shell造氣工藝技術(shù)并結合用煤質(zhì)成分,少量排水主要含有灰分、NH3-N、CODCr、氰化物等,其中NH3-N 濃度較高,約400~500mg/。采用初步水處理,即經(jīng)一級減壓放出溶解氣后,經(jīng)過(guò)汽提、澄清、沉降后排放去生化處理。其中蒸汽汽提工藝主要汽提污水中的氨、硫化物等。污水中殘留的氨濃度主要與汽提所用的蒸汽溫度有關(guān),汽提后污水中的氨含量可小于200mg/L。

    4.1.2精餾釜殘液

    采用三塔精餾工藝,并在常壓塔后設回收塔,增加副產(chǎn)品雜醇。按照精餾模型設計和操作,甲醇精餾釜殘液中甲醇含量能夠降低至小于0.05%,CODCr濃度低于800mg/L。其應用實(shí)例如下:

    (1)天津大學(xué)技術(shù)應用情況

    粗甲醇物系的溶液理想性極差,尤其是其含有少量的烷烴、酮和高級醇,它們能與水或相互間形成復雜的共沸物系,世界上現有軟件的計算精度較差,為此,天津大學(xué)研究開(kāi)發(fā)出甲醇精餾系統模擬計算軟件,為甲醇精餾系統的優(yōu)化和設計、改造提供精確可靠的設計參數。本技術(shù)已成功地應用于以煤為原料的25、 35萬(wàn)噸/年、以天然氣為原料的14萬(wàn)噸/年和聯(lián)醇6萬(wàn)噸/年等多套甲醇精餾系統的設計、改造中,甲醇質(zhì)量達到美國AA級或國優(yōu)級標準,節能20%,提高甲醇收率1%,廢水中甲醇含量小于30ppm。

    (2)浙江巨化股份有限公司合成氨廠(chǎng)3萬(wàn)噸甲醇生產(chǎn)裝置情況

    浙江巨化股份有限公司合成氨廠(chǎng)現有年產(chǎn)3萬(wàn)噸甲醇生產(chǎn)裝置,采用雙塔流程進(jìn)行精甲醇生產(chǎn),年排放甲醇殘液1.2萬(wàn)噸左右,其中的CODCr含量2000-20000mg/l,甲醇含量2%左右。殘液中還含有微量的異庚酮、異丁基油、其它高級醇等高沸點(diǎn)組份,使殘液的處理非常困難。

    通過(guò)廠(chǎng)內攻關(guān)小組與南京化工大學(xué)的共同開(kāi)發(fā),把甲醇精餾過(guò)程的技術(shù)研究成果應用到該項目中,建立了精餾模型,利用化工軟件模擬精餾操作,選取精餾塔的最佳設計和操作條件。通過(guò)優(yōu)化操作,使甲醇殘液中的甲醇含量控制在0.05%(wt)以下,CODCr降至800mg/L以下,產(chǎn)品中的乙醇含量基本能控制在0.03%以下。甲醇殘液測試數據如下表1。

    表1 浙江巨化股份有限公司監測數據

    序號 取樣時(shí)間 甲醇含量(%) CODCr(mg/l) 備注
    1 6月25日 1.69 >15000 技改前
    2 6月26日 1.66 9229 技改前
    3 6月29日 0.025 751 技改后
    4 6月28日 0.043 488 技改后

    通過(guò)以上應用實(shí)例可知,本工程采用三塔精餾+回收塔工藝,可保證進(jìn)入污水處理站的水質(zhì)中CODCr濃度低于800mg/L。

    4.2污水處理站處理措施分析

    4.2.1處理工藝介紹

     進(jìn)入污水處理站的廢水中的BOD5:CODCr約為0.6左右,屬于可生化性好的廢水。但含有醇類(lèi)、酸類(lèi)、醚類(lèi)、氨類(lèi)和氰化物等物質(zhì),且氨濃度相對較高。目前去除這些污染指標的常用方法有厭氧、好氧或厭氧+好氧復合等多種生物處理工藝。具體有序列間歇式循環(huán)活性污泥法(CASS)、UASB反應器工藝、A2O工藝、固定化微生物-曝氣生物濾池(Gaia-BAF)生物處理工藝。

    (1)序列間歇式循環(huán)活性污泥法(CASS)處理工藝

    CASS屬于序列間歇式活性污泥法(SBR)工藝的一種變形,工藝特點(diǎn)的大部分與傳統SBR相似。CASS工藝最大的特點(diǎn)是連續進(jìn)水,間歇排水。為了提高廢水的可生化性和防止污泥膨脹,一般設有生物選擇器或預生物反應器。

    與普通活性污泥法相比,CASS工藝流程簡(jiǎn)單,占地面積小,投資較低;處理效率高,出水水質(zhì)好;運行靈活,適合分批建設。但是工藝本身也存在一些不足,如運行理較復雜,關(guān)鍵設備潷水器故障率高。CASS工藝周期排水量?jì)H為有效容積的1/3,一般情況下要求最少設置兩池,因此處理裝置容積閑置率較高。另外,由于排水為間歇方式,因此使CASS工藝與后續處理設施銜接較困難,通常要增加中間水池和提升設備。

     CASS工藝目前在國內多用于生活污水和一些可生化性較好的工業(yè)廢水,如食品工業(yè)廢水等。但CASS工藝對氨的去除效率一般。據國內研究應用CASS工藝較多的總裝備部工程設計研究總院環(huán)保中心的研究資料顯示,當進(jìn)水氨大于100mg/L時(shí),出水氨的濃度超過(guò)50mg/L,氨去除率小于50%。為了增加脫氨效率,工程實(shí)際中增加了水解酸化池和污泥回流系統,使廢水處理系統投資增加,運行費用升高,理難度加大。

    (2)UASB反應器+好氧

    污水先進(jìn)入調節池調節水質(zhì)、水量,并進(jìn)行預曝氣,然后進(jìn)入隔油池進(jìn)行除油,除油后的污水經(jīng)pH(化學(xué)沉淀法)值調整、混凝沉淀后進(jìn)入UASB進(jìn)行厭氧生化處理,然后進(jìn)入好氧池進(jìn)行好氧生化處理,最后經(jīng)過(guò)沉淀、消毒、過(guò)濾及活性炭吸附,處理后的水送循環(huán)系統。

    (3)A2/O法

    A2/O的處理機理是硝化與反硝化作用。硝化作用就是廢水中的氨在有氧條件下通過(guò)硝化菌作用,將氨氧化成NO2和NO,同時(shí)降解廢水中的氰等有機物。反硝化作用就是在缺氧的條件下,通過(guò)脫將硝化反應所產(chǎn)生的NO2和NO中的N還原為N2排入大氣,達到脫的目的,同時(shí)降解有機物。該工藝在國內焦化廠(chǎng)應用較多,廢水處理效果較好。

    (4)固定化微生物—曝氣生物濾池(Gaia-BAF)生物處理工藝

    Gaia-BAF工藝是在吸收國內外曝氣生物濾池優(yōu)點(diǎn)的基礎上,采用高效微生物及固定化微生物技術(shù)發(fā)展而成的污水處理新工藝。與傳統的曝氣生物濾池相比,Gaia-BAF采用一類(lèi)高效懸浮大孔載體,與傳統載體相比,該載體比表面積大(350000m2/m3),孔隙率高(>96%)。同時(shí),通過(guò)分子設計,向載體中引入大量的活性和強極性基團并通過(guò)固定化技術(shù),將大量變異菌和酶制劑牢牢固定在載體上,單位體積生物量可高達40g/L,固定化微生物后的載體平均濕密度為1.00g/cm3,在水中呈懸浮狀。由于采用固定化技術(shù),微生物不易脫落,既提高了生物濃度,又避免了堵塞,相對于傳統活性污泥工藝來(lái)說(shuō),省去了二沉池和污泥回流,污泥量減小95%以上。

    濾池采用新型懸浮載體,微生物通過(guò)固定化技術(shù),固定在大孔載體上,具有生物負載量大、接觸均勻、傳質(zhì)速度快、廢水基質(zhì)降解速度快及停留時(shí)間短的工藝特點(diǎn)。

    微生物采用高效復合微生物及酶制劑,這種復合菌是對自然微生物的強化與提高,其優(yōu)點(diǎn)是:馴化速度快,對有機物的降解速度快,剩余污泥少,耐沖擊負荷強,單位體積微生物含量可達30-50億個(gè)/g,因而污染物去除率高、速度快,在低溫下仍具有較好的生物活性。

    Gaia-BAF中的曝氣系統采用Gaia-ADS高效曝氣系統,該系統克服了傳統曝氣系統的許多缺點(diǎn),具有傳質(zhì)均勻、氧利用率高(25%以上)、能耗低、壽命長(cháng)及易于施工等優(yōu)點(diǎn)。Gaia-BAF還具有在高進(jìn)水負荷下出水穩定的優(yōu)點(diǎn),污染物去除量及去除率均隨進(jìn)水濃度的提高而增加,即在一定濃度范圍內去除率隨COD容積負荷的增大而升高,表現出Gaia-BAF具有耐沖擊負荷的優(yōu)異性能。因此,采用Gaia-BAF工藝,可使裝置容積大大減縮小,從而減少土地占用面積,降低工程造價(jià)。在Gaia-BAF工藝中,依據載體性能可維持生物的多樣性,使好氧、厭氧、兼性菌同時(shí)存在,提高了去除有機物的廣譜性,尤其在去除NH3-N和總方面具有獨特的優(yōu)點(diǎn)。

     綜上所述,該工藝同時(shí)兼有活性污泥法、生物膜法和固定化微生物的長(cháng)處, 吸收了生物流化床的傳質(zhì)速度快的優(yōu)點(diǎn),因而使得整個(gè)污水處理工程的基建投資減少,運行費用降低,處理效率提高,占地面積大幅減小。不會(huì )對環(huán)境造成二次污染。具體的工藝流程如下:

    各種生產(chǎn)廢水和生活污水首先流入調節池,均化水質(zhì)調節水量,然后進(jìn)初沉池;初沉池的出水由提升進(jìn)入冷卻塔;冷卻塔采用角形橫流式低噪音冷卻塔;廢水經(jīng)過(guò)降溫處理后自流進(jìn)入GAIA-BAF池進(jìn)行生化處理。經(jīng)Gaia-BAF池處理后的出水溢流到集水槽,通過(guò)道送至接觸消毒池,經(jīng)深度處理后復用。復用后的各項水質(zhì)指標均達到《污水回用設計規范》中再生水用作冷卻用水的水質(zhì)標準值。

    (1)生化降解速度快,處理效果好,出水質(zhì)量高。該技術(shù)采用先進(jìn)的生物活性分子固定化技術(shù),將高效微生物固定在特制的大孔網(wǎng)狀載體上,使微生物的負載量比傳統生物處理工藝提高了10~20倍。所以,生化降解速度快,處理效率高,出水水質(zhì)好。

    (2)微生物活性高、繁殖快、適應性廣、降解能力強。該技術(shù)所添加的B系列高效微生物復合微生物制劑,適應性強,可適用于各種不同水質(zhì)的污水,生物活性高,對人工合成的化學(xué)物質(zhì)降解速度快,降解能力強,用量少,繁殖快。與傳統生物處理方法相比,該微生物對污水中有機物的降解速度比傳統方法提高100倍。

    (3)占地小、投資少、運行成本低。采用該技術(shù)后曝氣池的體積是普通曝氣池60~80% 。曝氣池污泥量是傳統生物處理工藝的3~5%,可以取消或減少污泥消化系統。并因固定化微生物的過(guò)濾作用,可省去第二次沉淀池。因此,采用該技術(shù)進(jìn)行污水處理,占地面積小,可大大節省基建費用。同時(shí),由于微生物被固定在載體上,防止了微生物的流失,減少了微生物用量,提高了生物處理效率,建成后的運行成本也大大降低。與傳統污水生物處理工藝相比,可節省基建投資30%,降低運行成本30~50%。

    (4)對難降解有機物和氨有獨特的效果。該技術(shù)對目前傳統生物方法認為不可降解的污染物有獨特的處理效果,出水COD值低,且不需要反沖洗;運行過(guò)程中載體內部存在著(zhù)良好的厭氧區微環(huán)境,使其內部形成無(wú)數個(gè)微型的反硝化反應器,故而造成在同一個(gè)反應器當中同時(shí)發(fā)生氨氧化、硝化和反硝化聯(lián)合作用,對氨的去除效率達99.0%以上;同時(shí),通過(guò)控制各級Gaia-BAF反應器的運行參數,造成宏觀(guān)好氧及厭氧環(huán)境的存在,有利于聚磷菌的釋磷和過(guò)度攝磷,保證了磷的去除。

    (5)抗沖擊負荷能力強。載體材料表面所生長(cháng)的生物量通常為18-25g/L,最高達到40g/L,是普通生物膜法的1.5-2.0倍,是傳統活性污泥法的10-20倍,并且微生物與載體結合牢固,不易脫落,不易流失,高負載的生物量保證了Gaia-BAF反應器去除污染物的高效和穩定。

    (6)污泥生成量少,不產(chǎn)生污泥膨脹的危害,能保證出水水質(zhì)。由于采用固定化微生物載體,厭氧和好氧同時(shí)存在,微生物呈現分層和分群現象,生物鏈長(cháng),污泥產(chǎn)生量極少。

    (7)該技術(shù)還能去除污水中的無(wú)機離子和重金屬離子,運行過(guò)程中不產(chǎn)生臭味,能驅除池蠅,美化環(huán)境。

    (8)該技術(shù)運行理方便。不需污泥回流,運行理簡(jiǎn)單;設備可?赊D,即使設備停運一年,啟動(dòng)也只需恢復曝氣一周即可,無(wú)須專(zhuān)人理。

    (9)本技術(shù)可建成一體化的設備或建成地埋式設備(或池子),加蓋后可恢復種草坪等綠化功能。

    4.2.2 污水處理方法的技術(shù)經(jīng)濟比較

    以上三種污水處理方法的技術(shù)經(jīng)濟比較見(jiàn)表2。

    表2 Gaia-BAF工藝與常規處理工藝比較

    項目 Gaia-BAF工藝 CASS工藝 A2/O工藝
    投資費用 土建工程 無(wú)需二沉池,效率很高,土建量較小 無(wú)需二沉池,池體一般較深,土建量較大 土建量最大
    機電設備及儀表 設備投資少 設備閑置浪費大,自控儀表多 設備投資一般
    總投資 與CASS工藝相近 較小
    污泥回流 不需污泥回流 不需污泥回流 100%-150%
      曝氣量 比活性污泥法低30%-40%
    運行費用 藥劑量 較低 較低 較高
      消毒劑用量 由于出水水質(zhì)好,消毒劑消耗量最少 消毒劑消耗較大 消毒劑消耗較大
      電耗 較低 較高 最高
      總運行成本 較低 較高 最高
    工藝效果 出水水質(zhì) SS≤15mg/L SS≤30mg/L SS≤30mg/L
    BOD≤10mg/L BOD≤15mg/L BOD≤15mg/L
    COD≤40mg/L COD≤100mg/L COD≤100mg/L
    NH3-N<5mg/L NH3-N≤15mg/L NH3-N≤15mg/L
    沖擊負荷的影響 可承受日常的沖擊負荷 池容決定了承受沖擊負荷的能力,較強 池容決定了承受沖擊負荷的能力,較強
    溫度變化(低溫的影響 低溫運行較穩定 處理效果受低溫影響較大 露天面積大,處理效果受低溫影響較大
    自動(dòng)化程度 連續進(jìn)水系統,可根據出水水質(zhì)實(shí)現供氧量和反沖洗的自動(dòng)調節和控制 連續進(jìn)水系統,可實(shí)現供氧量和回流比的自動(dòng)調節 連續進(jìn)水系統,可實(shí)現供氧量和回流比的自動(dòng)調節
    產(chǎn)泥量 污泥量極少 產(chǎn)泥量與A2/O差不多,污泥相對穩定 產(chǎn)泥量一般,污泥相對穩定
    工藝效果 臭氣問(wèn)題 基本無(wú)臭味,對周?chē)h(huán)境影響小 生化部分為敞開(kāi)式,臭味對周?chē)h(huán)境影響很大 生化部分為敞開(kāi)式,臭味對周?chē)h(huán)境影響很大
    運行 日常維護 設備和道布置緊湊;采用ADS曝氣,不堵塞,維護量較小 設備閑置較多,微孔曝氣頭容易堵塞,維護量大 廠(chǎng)區面積大,設備分散,微孔曝氣頭容易堵塞,維護量最大
    大修 濾池成組布置,數量較多,停一個(gè)濾池進(jìn)行依次大修對出水水質(zhì)和出水量影響很小 需停一個(gè)SBR池進(jìn)行一次大修,時(shí)間長(cháng),對處理水量和出水水質(zhì)有影響 需停一條線(xiàn)進(jìn)行大修,時(shí)間長(cháng),對處理水量和出水水質(zhì)有影響
    正常的增加處理量 模塊化結構,擴建容易,所需占地和土建工作量很小,工期較短 池體為模塊結構,擴建相對常規工藝容易,但所需占地和土建工程量大,工期較長(cháng) 由于它為非模塊化結構,擴建時(shí)所有的沉淀池和曝氣池均需增加個(gè)數,所需占地和土建工程量最大

    由表3可知,A2/O工藝投資較大,一般用于水質(zhì)較復雜的焦化廠(chǎng)廢水處理。從出水標準、水質(zhì)(要求滿(mǎn)足《山西省地表水環(huán)境理區劃方案》中環(huán)監I類(lèi)標準值,出水氨要求≤5mg/L。)、臭氣問(wèn)題、日常維護等方面比較CASS和Gaia-BAF兩種污水處理工藝,Gaia-BAF工藝出水水質(zhì)較好,不會(huì )放出臭氣污染環(huán)境,日常維護較CASS簡(jiǎn)單,且更能夠滿(mǎn)足進(jìn)水水質(zhì)變化帶來(lái)的沖擊負荷,尤其是氨能保證≤5mg/L。因此從技術(shù)經(jīng)濟和出水水質(zhì)角度考慮,選擇Gaia-BAF工藝作為該甲醇廠(chǎng)污水處理工藝更為合理。

    4.2.3污水處理工藝效果分析

     Gaia-BAF工藝作為污水處理領(lǐng)域內的新技術(shù),目前已經(jīng)應用于垃圾滲瀝液、石油化工、制革、印染行業(yè)的廢水處理,取得了較好的效果;在生物脫氨方面,目前居世界領(lǐng)先水平。2001年GAIA-BAF工藝首先應用于蘭州石化公司高濃度催化劑廢水的治理,日處理量為15600m3/d,表3列出了該工程監測報告中進(jìn)出水水質(zhì)部分數據(甘肅省環(huán)境監測中心提供)。同時(shí)Gaia-BAF在蘭州煤氣廠(chǎng)、新疆八一鋼鐵廠(chǎng)及神華集團煤液化、布吉鎮甘坑垃圾滲瀝液處理等多個(gè)項目中得到成功應用,詳見(jiàn)表4。

    表3 蘭州石化分公司催化劑廢水水質(zhì)監測結果

    序號 監測日期 監測內容 進(jìn)口濃度(mg/L) 出口濃度(mg/L) 排放指標(mg/L)
    1 04.9.22 CODcr 275 60.3 100
    2 04.9.23 CODcr 250 58.1 100
    3 04.9.24 CODCr 280 73.2 100
    4 04.9.22 NH3-N 373 0.194 15
    5 04.9.23 NH3-N 538 0.497 15
    6 04.9.24 NH3-N 591 0.545 15

    表4 Gaia-BAF工藝工程實(shí)例水質(zhì)監測結果

              項目 CODCr NH3-N 總氰化物
    工程實(shí)例 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
    蘭州煤氣廠(chǎng)中試水 3450 92.6 451 0.285    
    新疆八一鋼鐵廠(chǎng)焦化廢水 5120 68 713.23 0 15.09 0.52
    神華集團煤液化污水 34000 70.2 15900 0.287    
    布吉鎮甘坑垃圾滲瀝液 16200~22100 412~449 2230~2450 4.26~4.76    

    由表3及表4可以看出,Gaia-BAF工藝對廢水水質(zhì)變化適應性強,氨去除率高,可耐高濃度氨、CODCr沖擊。由此可知GAIA-BAF工藝在處理高濃度、難降解廢水和高氨廢水方面具有良好的處理效果。因而對于規模較大、排水嚴于《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中一級標準的甲醇廠(chǎng)選用Gaia-BAF工藝對污水進(jìn)行生化處理是合理的。

    5、結論

    以山西混配煤為原料,主要生產(chǎn)過(guò)程采用殼牌氣化、寬溫耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、低壓法Lurgi合成、三塔+回收塔精餾工藝,廢水排放標準執行《山西省地表水環(huán)境理區劃方案》中環(huán)監I類(lèi)標準的甲醇廠(chǎng)排水,除去復用、串用的水及直接外排水,針對需要進(jìn)行處理的廢水,首先對高濃廢水(造氣洗滌水、精餾釜殘液)進(jìn)行預處理,其次選擇CASS工藝、UASB反應器工藝、A2/O工藝、Gaia-BAF等四種污水處理工藝作為備選工藝,從技術(shù)經(jīng)濟、污水處理效果及工程應用實(shí)例對比,最終認為Gaia-BAF工藝是較為合理的該甲醇廠(chǎng)污水處理工藝。

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