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    生物制劑在SBR中的工業(yè)化試驗

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-10-20 9:24:27

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘 要:生物促進(jìn)劑(BE)和毒性緩沖劑(MT),是普羅公司的兩個(gè)主要產(chǎn)品,藥劑的基本成分是從美國愛(ài)達荷州西南部“風(fēng)化褐煤”(一種軟煤)中提取的,包含有降解污染物的多種酶、緩減環(huán)境中有毒物質(zhì)的緩沖物質(zhì)和促進(jìn)微生物生長(cháng)的能源以及有機酸、微量元素、常量元素、維生素等營(yíng)養物質(zhì)。

    上海煉油廠(chǎng)SBR裝置主要處理經(jīng)堿渣濕式氧化后,分離粗酚調節pH值后的高濃度廢水,該廢水中污染物的質(zhì)量濃度很高,ρ(CODcr)約200000mg/L,ρ(揮發(fā)酚)約10000mg/L。設計進(jìn)水負荷以CODc,計為2.0-2.5kg/(m3·d),反應池污泥的質(zhì)量濃度為6-8g/L。該裝置由于堿渣原料的問(wèn)題,采用間歇式生產(chǎn),致使SBR反應池污泥濃度無(wú)法達到設計指標,同時(shí)因各種原因來(lái)水的揮發(fā)酚的含量又遠遠大于設計指標,再加上動(dòng)力風(fēng)的供應不足,酸堿中和不足等多種原因,造成SBR裝置的出水波動(dòng)較大,對下游裝置污水處理場(chǎng)造成沖擊。經(jīng)過(guò)考察,選用普羅生物促進(jìn)劑和毒性緩沖劑,并對煉油SBR裝置廢水處理的促進(jìn)作用進(jìn)行了試驗。

    1 普羅藥劑原理

    生物促進(jìn)劑(BE)和毒性緩沖劑(MT),是普羅公司的兩個(gè)主要產(chǎn)品,藥劑的基本成分是從美國愛(ài)達荷州西南部“風(fēng)化褐煤”(一種軟煤)中提取的,包含有降解污染物的多種酶、緩減環(huán)境中有毒物質(zhì)的緩沖物質(zhì)和促進(jìn)微生物生長(cháng)的能源以及有機酸、微量元素、常量元素、維生素等營(yíng)養物質(zhì)。普羅產(chǎn)品能通過(guò)所含的緩沖物質(zhì)減輕環(huán)境中的毒性,并在酶的輔助作用下將復合有機分子、碳鏈轉化為更有利于被微生物吸收的分子,使微生物對自然生成的有機物進(jìn)行利用(這些有機物在有毒環(huán)境中是難以被微生物吸收的),從而幫助降解污染物質(zhì)。當投加普羅產(chǎn)品到污染環(huán)境中后,酶可立即發(fā)揮作用,迅速將各類(lèi)污染物降解成小分子有機物或直接降解為C02,H20等無(wú)機物,達到穩定化的目的,并使污染物的耗氧量大大下降。而污染環(huán)境中的土著(zhù)微生物在利用普羅產(chǎn)品中的營(yíng)養物質(zhì)大量繁殖的同時(shí),繼續對殘存的有機污染物質(zhì)進(jìn)行降解。污染環(huán)境的逐步改善,使環(huán)境中的溶氧漸漸地升高,有助于好氧微生物區系的建立,競爭性地抑制了只能在污染環(huán)境中生存的微生物。
    普羅產(chǎn)品本身并不含活生命體,其治污作用通過(guò)營(yíng)養土著(zhù)或原有混合菌群進(jìn)行原位降解來(lái)實(shí)現,所以不象活體微生物那樣既怕被環(huán)境淘汰又可能污染環(huán)境。

    2 工業(yè)化試驗的方案設計

    2.1 試驗設備
    本試驗采用污水調節和均質(zhì)原料罐1只(100m3),SBR反應池容積1 000m3,SBR進(jìn)水2臺,加藥槽2只(0.2m3)。
    2.2 試驗方案
    試驗運行程序為進(jìn)水曝氣5 h,鼓風(fēng)曝氣13h,沉降5h,排水45min,閑置15min。
    第一階段試驗:污水量1.5m3/h,稀釋水量13-15m3/h,風(fēng)量500-600m3/h,溫度為20-24℃。
    第二階段試驗:污水量2.0m3/h,稀釋水量、風(fēng)量和溫度與第一階段相同。
    2.3 藥劑投加方案
    在SBR池進(jìn)水曝氣開(kāi)始時(shí),根據SBR池補充水量(約200t/d)進(jìn)行計算,稀釋20倍后投加。第一個(gè)月毒性緩沖劑和生物促進(jìn)劑分別投加質(zhì)量濃度為7mg/L(總量分別為1.4L/d)第一個(gè)月后,分別投加5mg/L(總量分別為1 L/d)。

    3 工業(yè)化試驗結果與分析

    從近20d的使用情況來(lái)看,達到了預期效果,試驗數據見(jiàn)表1。

    表1SBR出水數據對照


    3.1 出水CODcr,值穩定下降

    試驗第一階段:向SBR裝置曝氣池投加BE和MT后,出水CODcr值逐步下降。在投加藥劑之前,CODcr的質(zhì)量濃度通常在2000 mg/L以上,投加BE和MT藥劑后,SBR池排水CODcr的質(zhì)量濃度基本在1000mg/L,大大低于試驗前。試驗第二階段:高濃度廢水進(jìn)水量增加30%以后,出水CODcr的質(zhì)量濃度仍基本在1 000mg/L以下,且保持下降趨勢,由此不難看出:系統在投加BE和MT后,耐負荷沖擊能力得到提高。

    SBR系統在投加BE和MT后,耐負荷沖擊能力和CODcr去除率都得到了提高,第一階段,在容積負荷不變的情況下:CODcr去除率與同期相比提高10%以上;第二階段,在容積負荷提高30%的情況下,CODcr去除率與同期相比仍提高10%以上。

    3.2 出水揮發(fā)酚和硫化物值逐漸下降

    從表1我們不難看出:在投加藥劑前,出水揮發(fā)酚平均值為20mg/L,最高值達到42.8mg/L,而投加藥劑后的平均值為4.9mg/L,最高值不超過(guò)10mg/L。另外,在進(jìn)水量提高30%后出水揮發(fā)酚的值也沒(méi)有波動(dòng)現象,而且有繼續下降趨勢;投加藥劑前,出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為1.24mg/L,最高值達到2mg/L,而投加藥劑后,在容積負荷提高之前出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為0.76mg/L,多數值在0.8以下;只有當容積負荷提高30%后才出現波動(dòng)現象,但平均值不超過(guò)0.7mg/L,仍低于投加藥劑前的水平。在加入BE和MT之后,揮發(fā)酚和硫化物的值呈現明顯下降趨勢,充分說(shuō)明了MT對緩減和轉化有毒物質(zhì)的效果良好,微生物的生長(cháng)環(huán)境得到改善,為后續的生化處理降低了毒性沖擊的可能性。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。

    3.3 污泥性狀趨向好轉

    如表l所示,向SBR池加入BE和MT后,污泥濃度MLSS值明顯增大,污泥濃度平均值從實(shí)驗前的3.9Sg/L增加到4.9g/L,SVI值提高到100左右,灰分值較實(shí)驗前有所下降,說(shuō)明污泥的性狀正在趨向好轉,有機成分含量增加,為污染物降解、系統穩定運行提供了保證。

    3.4 活性污泥中生物相發(fā)生變化

    從連續鏡檢來(lái)看,在BE和MT使用前(見(jiàn)圖1),曝氣池中菌膠團外形輪廓不明顯,污泥結構較松散,而且絮體較小,游離細菌較多,沒(méi)有發(fā)現原生動(dòng)物。這種現象表明,曝氣池中毒性物質(zhì)濃度較高,污泥處于中毒狀態(tài);在試驗第一階段投加普羅產(chǎn)品一周后(圖2)和試驗第二階段(圖3),我們都可以發(fā)現,污泥絮體增大,邊緣清晰,結構緊密,游離細菌很少發(fā)現,有原生動(dòng)物出現,而且非;钴S。從生物相的變化可以看出藥劑的投加,達到了預期的效果。污泥中生物多樣性及活性的提高,無(wú)疑有助于生化處理系統的處理效率和處理的穩定性的提高。

    4 技術(shù)經(jīng)濟分析

    由于我國生物制劑的研制工作開(kāi)展得較晚,目前國內市場(chǎng)上的生物制劑主要還是依靠進(jìn)口,生物制劑的價(jià)格較高。但生物制劑的使用效果非常明顯,上海煉油廠(chǎng)SBR裝置使用生物制劑后,裝置的處理能力提高30%以上。堿渣的單位處理成本反而下降12%。

    使用生物制劑后,解決了SBR裝置動(dòng)力風(fēng)供應不足,酸堿中和不充分等原因引起的出水水質(zhì)不穩定減少今后SBR裝置的改造費用。來(lái)源:中國環(huán)保頻道

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