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    A2/O法處理表面活性劑廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-11-16 8:24:07

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    [摘要]總結了A2/O法處理表面活性劑廢水的一個(gè)實(shí)例。實(shí)踐證明,A2/O 法處理表面活性劑廢水是可行的。其關(guān)鍵技術(shù)在于泡沫分離器和)UASB反應器。廢水經(jīng)A2/O工藝處理后,,COD 值從1200mg/L以上降至150mg/L以下,COD去除率達85%以上,廢水處理量為80m3/h。

    [關(guān)鍵詞]表面活性劑;A2/O;UASB反應器;泡沫分離;接觸氧化

    金陵石化有限責任公司化工二廠(chǎng)生產(chǎn)農藥乳化劑、油田破乳劑、聚醚等表面活性劑類(lèi)產(chǎn)品,生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生高濃度可生化性較差(BOD5<CODCr<0.2)的表面活性劑廢水。該廢水用傳統的曝氣法來(lái)處理非常困難,該廠(chǎng)使用A2/O 法處理表面活性劑廢水獲得成功,每年減少,COD排放量84萬(wàn)t,取得可觀(guān)的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

    1 廢水處理工藝

    1.1 廢水水質(zhì)及水量

    水量為80m3/h,COD 1200~1600 mg/L,BOD 240~350 mg/L,pH 6.0,SS 250 mg/L.

    1.2  工藝流程及分析

    系統工藝流程可分為預處理過(guò)程和生化過(guò)程,流程如圖1。

    圖1 表面活性劑廢水處理裝置工藝流程

    各表面活性劑生產(chǎn)裝置的廢水通過(guò)緩沖池進(jìn)入廢水處理車(chē)間,經(jīng)格柵去除雜物后進(jìn)入調節池,調節池有效容積1200m3,停留時(shí)間(HRT)為80h。 調節池廢水經(jīng)提升至泡沫分離塔,由空氣壓縮機通過(guò)微孔曝氣器向塔底曝氣V(空氣):V(H2O)=45:1,利用表面活性劑的表面活性特征,使大部分表 面活性劑物質(zhì)吸附在泡沫表面從塔頂分離出來(lái),經(jīng)脫泡處理進(jìn)入200m3中間池,濃縮液,COD>4400 mg/,廢水水量為16m3,塔底殘液出水400mg/L。

    生化處理過(guò)程由上流式厭氧污泥床(UASB)反應器、水解池、接觸氧化池、二沉池組成。UASB 反應器共2個(gè),每個(gè)800 m3,中間池的高濃度 廢水入反應器,流量控制在8 m3/L以下,HRT為80h。反應器下部有高濃度顆粒狀活性污泥,污泥負荷高;反應器中部裝有組合式填料,廢水上升過(guò)程中加強生物膜反應,以取得更好的 處理效果;反應器頂部為三相分離器,進(jìn)行三相分離。反應器出水和泡沫分離器底部殘液一起進(jìn)入水解池進(jìn)行兼氧水解處理,水解池溶解氧(DO)控制在 0.3mg/L以下,大分子有機物在兼氧菌的作用下分解為小分子有機物,提高了廢水的可生化性。水解池出水進(jìn)入掛膜接觸氧化池進(jìn)行好氧氧化處理,最后廢水 進(jìn)入二沉池進(jìn)行沉淀分離,出水COD<150mg/L,剩余污泥送入干化系統或部分回流使用。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。

    2  系統調試

    調試重點(diǎn)和難點(diǎn)是UASB反應器和A/O掛膜,UASB反應器的調試過(guò)程分為污泥接種、污泥馴化增值、穩定提高三個(gè)階段。

    2.1  污泥接種

    調試初期,UASB 反應器中投入直徑為20 μm、相對密度1.4 的陶粒作載體,內回流線(xiàn)上接蒸汽,使反應器溫度達到,30℃以上,實(shí)際操作過(guò)程中必須控制在30~38℃,但調溫速度以0.1 ℃/h左右為宜。具備必要調試條件后,將另一污水處理廠(chǎng)的厭氧污泥50 m3, 用水稀釋2倍,經(jīng)沉淀去除砂石雜物后,加入50kg 淀粉、2t糞便清液、200g硫酸亞鐵、200g氯化鎳,以2 m3/h 入反應器,溫度變化<0.1℃/h,以35℃左右為宜,溫度波動(dòng)大時(shí),可以間斷入。

    2.2  污泥馴化

    接種污泥后,檢測污泥質(zhì)量濃度小于1 g/L,每天從中間池〔投加營(yíng)養鹽質(zhì)量比按m(CODCr):m(N):m(P)=300:5:1〕向UASB反應器入20m3表活廢水與糞便清液的混合液,分5次入,每次入4m3,經(jīng)過(guò)28 d馴化,污泥質(zhì)量濃度達到13 g/L,呈顆粒狀,產(chǎn)氣比較明顯。以后連續進(jìn)高濃度廢水,流量為23 m3/h,每天測定污泥濃度,在20 d后達到61 g/L,反應器內堿度、酸度穩定,表明酸化過(guò)程、堿化過(guò)程穩定。出水中污泥濃度未檢出,表明三相分離器的分離效果良好,顆粒狀活性污泥沉淀性質(zhì)非常好。

    2.3  穩定提高階段

    在穩定UASB反應器溫度、pH、堿度、揮發(fā)酸的前提下,提高進(jìn)水負荷,在經(jīng)過(guò)24 d,反應器污泥負荷達到設計要求,污泥質(zhì)量濃度達到103g/L,產(chǎn)氣非常明顯。在提高進(jìn)水負荷的過(guò)程中,曾經(jīng)發(fā)生反應器內pH 急劇下降的現象(通常稱(chēng)之為酸。,此時(shí)堿性過(guò)程受到抑制,應當降低負荷,并且適量入NaHCO3溶液,以防敗酸情況進(jìn)一步惡化。

    2.4  水解接觸氧化(A/O)掛膜

    由于UASB 反應器的調試過(guò)程比較長(cháng)(約80 d),出水直接進(jìn)入水解池,因此,水解兼性微生物基本上是UASB反應器出水接種馴化,經(jīng)長(cháng)時(shí)間馴化產(chǎn)生,沒(méi)有對水解池和接觸氧化池進(jìn)行特別接種。水解池 的營(yíng)養鹽投加按m(CODCr):m(N):m(P)=200:5:1進(jìn)行。水解池有效容積與氧化池有效容積之比(VA/VO)為1,經(jīng)過(guò)對各段出水 CODCr、BOD5分析后,發(fā)現VA/VO=0.5。實(shí)踐表明,接觸氧化段起的作用比較大,接解氧化段DO控制在24mg/L。

    3 運行效果

    驗證調試結束,裝置投入正常運行,實(shí)際來(lái)水為80 m3/h,達到設計要求。分析站的分析數據表明,來(lái)水COD平均為1300 mg/L,UASB 反應器進(jìn)水COd平均為1600 mg/L,反應器出水COD 為1600 mg/L,總出水COD <150 mg/L,反應器的COD去除率平均為63%,COD 總去除率在85%以上,表1是2009年9月份的數據統計分析。

    表1  9月份水質(zhì)統計

    4  問(wèn)題討論與結論

    該工藝設計和調試運行比較成功,進(jìn)一步探討的問(wèn)題:(1)來(lái)水比較復雜,有時(shí)泡沫分離系統效率比較低,起泡的效果不理想,此時(shí)可以向泡沫分離器添加泡沫形成劑,以取得比較好的泡沫分離效果;(2)UASB 反應器進(jìn)水COD負荷為1.06 kg/(m3·d),時(shí)有酸敗情況發(fā)生,酸敗發(fā)生時(shí),揮發(fā)酸濃度急劇上升,pH 急劇下降,此時(shí)應降低負荷,適當投加NaHCO3,待pH穩定后,再逐步提高進(jìn)水水量;(3)VA/VO比值對出水有一定影響,當泡沫分離系統的效率低時(shí),提高VA/VO比值對系統效率有利,但VA/VO比值不能大于1。

    結論:A2/O法處理表面活性劑廢水是可行的,UASB反應器負荷高、效率高、產(chǎn)泥量小,占地省,是一種高效、節能的廢水處理單元。

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