• 客服電話(huà):400-000-2365

    水解酸化/Carrousel氧化溝處理漂染工業(yè)園廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-2-10 10:03:54

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘要: 某污水處理廠(chǎng)采用水解酸化/Carrousel氧化溝工藝處理漂染廢水,由于實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)、水量與設計值有偏差,造成運行理困難且費用較高。針對該廠(chǎng)的實(shí)際運行狀況,探討了水解酸化的pH、氧化溝的DO濃度、MLSS、污泥負荷等參數的優(yōu)化控制,確保該工藝的處理效果穩定、酸耗低、剩余污泥少、耐沖擊負荷能力強、不會(huì )發(fā)生絲狀菌污泥膨脹,出水水質(zhì)達到廣東省《水污染物排放限值》(DB 44 /26—2001)第二時(shí)段的一級標準。

    關(guān)鍵詞:漂染廢水;水解酸化;Carrousel氧化溝;優(yōu)化控制;絲狀菌;污泥膨脹

    某漂染業(yè)綜合治理配套工程項目地處廣東省某漂染業(yè)環(huán)保工業(yè)園,為園區企業(yè)提供集中供熱、供水、污水處理服務(wù),目前與該項目配套的污水處理廠(chǎng)為30多家入園漂染企業(yè)集中處理牛仔服裝洗漂、印染、絲光及生活等綜合廢水。廢水中的污染物主要是染色和漂洗過(guò)程中投加的沸石、漿料、硫化黑、靛藍染料、工業(yè)洗衣粉、表面活性劑、元明粉、硫代硫酸鈉、亞硫酸鈉、蘇打、燒堿等。據統計,目前綜合廢水中洗漂廢水占75%~85%、印染廢水占7% ~12%、絲光廢水占3% ~7% ,其他廢水約占5% ,水質(zhì)、水量波動(dòng)較大。污水處理廠(chǎng)一期工程的處理水量為 10. 0 ×104 m3 /d,一組采用水解酸化/好氧工藝,另一組采用水解酸化/Carrousel氧化溝工藝,筆者主要介紹后者。

    1 工藝流程

    廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

    廢水通過(guò)污水收集網(wǎng)直流到污水處理廠(chǎng)的粗格柵和一級提升站,再由提升至細格柵和平流沉砂池,并投加濃度為50%的硫酸調節pH; 調節 pH后的廢水流入調節沉淀池,再通過(guò)二級提升至水解酸化池,經(jīng)水解酸化后與二沉池回流污泥混合流入氧化溝,完成有機物的好氧去除;二沉池出水與混凝劑CF1混合、反應、絮凝、沉淀后外排或回用。調節沉淀池、混凝沉淀池的污泥與剩余污泥通過(guò)污泥排入污泥池進(jìn)行均勻混合,再通過(guò)送入帶式濃縮一體化壓濾機進(jìn)行脫水處理,泥餅外運或運至與工業(yè)園項目配套的熱電廠(chǎng)進(jìn)行烘干、摻煤焚燒[ 1、2 ] 。

    2 工藝控制

    部分時(shí)段的COD、pH、TP等水質(zhì)指標超過(guò)設計值、水量時(shí)變化較大,導致生化系統易受水質(zhì)、水量負荷沖擊,運行控制的難度較大。針對該廠(chǎng)的水質(zhì)、水量特點(diǎn),在總結水解酸化和氧化溝工藝長(cháng)期運行控制經(jīng)驗的基礎上,得出了具體的優(yōu)化控制方式。

    2.1 對pH的控制

    首先進(jìn)行氧化溝活性污泥的培養,鐘蟲(chóng)出現后, 回流10%的污泥到水解酸化池作培菌用,按照設計要求,用硫酸把pH值調整到9. 0,使水解酸化池較好地運行。

    大量資料表明在偏酸性環(huán)境下水解酸化作用比較明顯,但是由于該水廠(chǎng)的進(jìn)水pH值高達11. 5~ 12. 5,導致加酸量特別大,費用很高。運行實(shí)踐證明,該類(lèi)廢水在堿性環(huán)境下水解酸化作用仍較明顯, 且當pH < 10. 5時(shí),堿度對水解酸化的負面影響較小。水解酸化可將大分子或難降解的化合物分解為易于降解的中間產(chǎn)物,提高了廢水的可生化性[ 3 ] , 并充分發(fā)揮了酸化作用,進(jìn)一步降低了pH值,節省了加酸量。隨著(zhù)水解酸化池污泥掛膜的進(jìn)行,污泥濃度增大,水解酸化功能不斷增強,逐步減少了加酸量,提高了水解酸化池的pH值。試運行5個(gè)月后, 發(fā)現在預處理階段只需用硫酸把廢水中和到pH = 11. 0,通過(guò)水解酸化作用便可使其pH 值穩定在 10. 4,且生物膜生長(cháng)較好;再經(jīng)氧化溝處理后,除TP 以外的各項指標均達標,且可以確保氧化溝生化系統在偏堿性條件下運行,不易發(fā)生絲狀菌膨脹。

    當加酸量不充足、水解酸化池的pH 值持續2 天超過(guò)11. 5時(shí),水解酸化污泥系統開(kāi)始惡化,導致惡臭和污泥從填料上脫離、SV I值上升、二沉池出現少許漂泥現象,隨后二沉池的pH值超過(guò)9. 0,此時(shí)需要在終沉池加藥才能使pH值達標?赏ㄟ^(guò)加大酸量把水解酸化池的pH值調低至10. 5, 5天即可恢復。一般在活性污泥狀態(tài)較好的情況下,維持進(jìn)入水解酸化池的廢水pH值為11. 0~11. 4即可使系統較為穩定地運行。

    2.2 對氧化溝內DO的控制

    該廠(chǎng)氧化溝為傳統6溝式Carrousel氧化溝,采用3臺低速倒傘型表曝機曝氣,由于生物除磷本身不消耗氧氣,供氧主要消耗在對BOD5 的去除、硝化反應、對部分還原性物質(zhì)的去除等方面。在實(shí)際運行控制過(guò)程中,各段曝氣量一般是根據DO儀的監測值,通過(guò)調整表面曝氣機的開(kāi)啟臺數和運行時(shí)間來(lái)控制。經(jīng)長(cháng)期的運行實(shí)踐得出各區DO的控制范圍:缺氧區為0. 2 ~0. 5 mg/L、好氧區為1. 9 ~3. 3 mg/L,若DO的濃度太低會(huì )抑制硝化作用,太高則會(huì )使DO隨回流污泥進(jìn)入厭氧區,影響聚磷菌釋磷和對磷的吸收[ 4 ] 。根據運行經(jīng)驗, 水量< 750 m3 /h 時(shí),只需開(kāi)啟2臺表曝機;水量為750~1 200 m3 /h 時(shí),間歇開(kāi)啟進(jìn)水段表曝機;水量> 1 200 m3 /h時(shí), 需要持續開(kāi)啟3臺表曝機;當COD > 900 mg/L 時(shí), 需要增加曝氣設備才能滿(mǎn)足滿(mǎn)負荷的要求。DO是保障該工藝處理效果的關(guān)鍵,當表曝機發(fā)生故障時(shí), DO得不到保障,出水水質(zhì)惡化,在維修期間必須通過(guò)降低水量來(lái)保證出水達標。

    2.3 對氧化溝和水解酸化池MLSS的控制

    該廠(chǎng)氧化溝的MLSS設計值為5 000 mg/L,但是因工業(yè)園水量日變化較大,該廠(chǎng)另一組A /O生化系統的耐沖擊負荷能力較小[ 2 ] ,因此水量沖擊負荷主要由氧化溝系統承擔。氧化溝系統的水量在750 ~1 800 m3 /h范圍內波動(dòng),一定時(shí)間內無(wú)法使系統內的污泥濃度隨水量的變化及時(shí)調整,為了維持運行的穩定性,需把MLSS控制在適中的范圍內。經(jīng)過(guò)運行實(shí)踐和監測可知:當MLSS < 3 000 mg/L、水量為4. 0 ×104 m3 /d時(shí),各項指標均不達標,特別是出水色度較大; 當MLSS > 4 000 mg/L、水量只有 1. 5 ×104 m3 /d時(shí),污泥活性變差,死泥增多。實(shí)踐還證明,當MLSS維持在3 500 mg/L左右時(shí),能夠較好地應對水量變化的沖擊,使出水穩定達標;當水解酸化池的MLSS > 3 500 mg/L時(shí),介質(zhì)密度過(guò)高、水下攪拌器的電流偏高、污泥隨水流大量流入氧化溝, 此時(shí)需及時(shí)排泥。

    2.4 對污泥負荷的控制

    因MLSS相對保持穩定,污泥負荷主要受進(jìn)水量的影響[ 5 ] 。實(shí)際運行表明:水量在(1. 5~5. 0) × 104 m3 /d范圍內時(shí),出水可保持穩定達標,其中水量在3. 0 ×104 m3 /d時(shí)效果最佳;水量如果長(cháng)時(shí)間(10 d以上)低于或者高于該范圍,污泥活性則開(kāi)始變差,出水水質(zhì)惡化,需對MLSS做相應調整,即污泥負荷保持在0. 039 ~0. 130 kgBOD5 / ( kgMLSS·d) 時(shí),對各指標的去除率較高,其中污泥負荷在0. 078 kgBOD5 / ( kgMLSS·d)時(shí)處理效果最佳。

    2.5 對出水TP的控制

    因進(jìn)水中TP偏高( TP > 4 mg/L) ,故單獨依靠生物除磷不能使TP < 0. 5 mg/L,需進(jìn)行加藥混凝除磷。試驗結果表明,使用CF1混凝劑(用量為30~ 80 mg/L)時(shí),無(wú)需加助凝劑,既可以進(jìn)一步降低色度、S2 - 和COD等指標,又可使出水TP達標。

    3 實(shí)際運行效果

    該工程已投產(chǎn)2 年,運行穩定, 2006 年8 月— 2008年8月水質(zhì)監測結果的平均值見(jiàn)表1。

    由表1可知,該處理工藝對污染物的去除率高, 出水水質(zhì)均能達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB 44 /26—2001)第二時(shí)段一級標準。

    4 結論

    通過(guò)對水解酸化的pH、氧化溝的DO、MLSS、污泥負荷等參數進(jìn)行優(yōu)化控制,確保該工藝的處理效果穩定、酸耗低、耐沖擊負荷能力強、剩余污泥少、不會(huì )發(fā)生絲狀菌膨脹,出水水質(zhì)均能達到廣東省《水污染物排放限值》(DB 44 /26—2001)第二時(shí)段的一級標準。

    ① 為了節省酸耗,在預處理階段只需用硫酸把廢水中和到pH = 11. 0,通過(guò)水解酸化作用便可使其降低到10. 4,再經(jīng)氧化溝處理后,除TP以外的各項指標均可達標,且不會(huì )發(fā)生絲狀菌膨脹。一般在活性污泥狀態(tài)較好的情況下,維持進(jìn)入水解酸化池的廢水pH值為11. 0~11. 4即可使系統較為穩定地運行。

    ② 一般保持缺氧區的DO為0. 2~0. 5 mg/L、好氧區的DO為1. 9~3. 3 mg/L,且需要根據水量大小來(lái)控制表曝機的開(kāi)啟臺數。

    ③ 維持MLSS為3 500 mg/L左右,能較好地應對水量變化的沖擊,保證出水穩定達標;當污泥負荷為0. 039~0. 130 kgBOD5 / ( kgMLSS·d)時(shí),對各指標的去除率均較高, 其中當污泥負荷為0. 078 kgBOD5 / ( kgMLSS·d)時(shí)處理效果最佳。

    ④ 投加混凝劑CF1 (用量為30~80 mg/L) , 無(wú)需加助凝劑,既可以進(jìn)一步降低色度、S2 - 和COD 等指標,又可使出水TP達標。

    參考文獻:

    [ 1 ]  翁煥新,馬學(xué)文,蘇閩華,等. 利用煙氣余熱干化城市污泥工藝的應用[ J ]. 中國給水排水, 2008, 24 (4) : 58 - 61.

    [ 2 ]  張自杰. 廢水處理理論與設計[M ]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2003.

    [ 3 ]  李思敏,李艷平,秦衛峰,等. 改良氧化溝工藝處理城市污水的優(yōu)化控制[ J ]. 中國給水排水, 2008, 24 (10) : 91 - 94.

    [ 4 ]  余華堂,張欽勇,彭方芽,等. 預處理/水解酸化/好氧工藝處理漂染工業(yè)廢水[ J ]. 中國給水排水, 2008, 24 (18) : 75 - 77.

    [ 5 ]  余華堂,李龍天 ,劉文士,等. 漂染工業(yè)園污水廠(chǎng)實(shí)際運行中出現的問(wèn)題及其對策[ J ]. 中國給水排水, 2009, 25 (4) : 87 - 91. 來(lái)源:中國給水排水 作者: 余華堂

    2020精品极品国产色在线观看|亚洲午夜高清国产拍|久久免费国产精品|777亚洲精品乱码久久久久久|无码伊人久久大杳焦中文