淺談曝氣生物濾池污水處理工藝的運行與管理
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-7-13 10:18:22
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要:曝氣生物濾池(biological aerated filter)與普通活性污泥法相比,具有有機負荷高、占地面積小、投資少、濾池截污能力強、氧傳輸效率高、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在進(jìn)水預處理要求高、反沖洗水量和水頭損失大,運營(yíng)成本偏高等不足。眉山市城市污水處理廠(chǎng)通過(guò)幾年來(lái)不斷摸索、總結和創(chuàng )新,在科學(xué)管理的基礎上對部分設施設備進(jìn)行了改造和升級,有效地降低了運營(yíng)成本,取得了較好的環(huán)境、經(jīng)濟和社會(huì )效益。
關(guān)鍵詞:曝氣生物濾池(BAF)處理工藝 運行 管理
BAF污水處理工藝是90年代初最先在歐美發(fā)展起來(lái)的一種新型污水生物處理技術(shù)。是在普通生物濾池、高負荷生物濾池、生物濾塔、生物接觸氧化法等生物膜法的基礎上發(fā)展而來(lái)的,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、去除AOX(有害物質(zhì))的作用,其特點(diǎn)是集生物氧化和截留懸浮固體于一體,節省了后續沉淀池(二沉池);其容積負荷、水力負荷大,水力停留時(shí)間短,出水水質(zhì)好等特點(diǎn)?蓮V泛用于水體富營(yíng)養化、生物污水、市政污水、生活雜排水、食品加工、釀造、化工、制藥、印染等可生活的污水和廢水處理。
1 概述
眉山市城市污水處理廠(chǎng)于2002年12月開(kāi)工建設,2004年12月竣工,2005年5月投入試運行,設計規模為4萬(wàn)噸/日,采用BAF曝氣生物濾池處理工藝,主要處理眉山市城區生活污水。目前老城區為雨污合流制,污水量占整個(gè)城區的60%,新城區為雨污分流制,污水量占整個(gè)城區的40%。
我廠(chǎng)自建成投運以來(lái),通過(guò)不斷地優(yōu)化工藝流程,完善自身管理機制,大膽探索勇于創(chuàng )新,在節能降耗和控制與降低運營(yíng)成本方面收到了較為理想的效果。截止目前,我廠(chǎng)已累計處理污水4930萬(wàn)噸,F日處理污水量已達4萬(wàn)噸,呈滿(mǎn)負荷狀態(tài)。出水水質(zhì)經(jīng)市環(huán)保部門(mén)檢測合格率為100%,達到一級B標排放標準,部份指標優(yōu)于國家一級A標。
2 工藝流程及技術(shù)指標
2.1
工藝流程圖(見(jiàn)附件)
2.2
(表一) 設計進(jìn)、出水水質(zhì)指標
項目 |
COD |
BOD5 |
氨氮 |
SS |
總磷 |
設計進(jìn)水水質(zhì) |
260 |
160 |
20 |
180 |
1 |
出水水質(zhì) |
≤60 |
≤20 |
≤5 |
≤20 |
≤0.5 |
2.3
(表二) 實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)指標(2010年1-7月均值)
項目 |
COD |
BOD5 |
氨氮 |
SS |
總磷 |
進(jìn)水水質(zhì) |
168 |
96 |
15 |
100 |
2.5 |
出水水質(zhì) |
31 |
13.5 |
0.62 |
13 |
0.75 |
3 生產(chǎn)環(huán)節中應注意的問(wèn)題
3.1 強化預處理,降低SS指標
BAF工藝預處理環(huán)節包括粗格柵、提升泵房、細格柵、旋流沉砂池、分配井、斜管沉淀池、超細格柵等;每道工序相互連接、相互制約。
在操作實(shí)務(wù)中,我們發(fā)現如果粗、細格柵、沉砂池處理不徹底,一方面會(huì )造成沉淀池渣物較多,污泥濃度較高,引起桁架式刮吸泥機和污泥泵葉輪堵塞,離心脫水機在脫泥時(shí),轉鼓螺旋片常被一些紙片、粗纖維、塑料品纏住,時(shí)間一長(cháng)離心脫水機動(dòng)平衡受到破壞,導致出現嚴重故障,影響正常生產(chǎn)。另一方面會(huì )增大超細格柵的運行負荷,影響超細格柵的使用效果,從而加重生物濾池的負荷。
所以預處理各個(gè)工段要緊密配合,強化預處理,力爭SS去除率達60%以上,盡量減輕生物濾池運行負荷。
3.2 合理控制反沖洗時(shí)間和強度
BAF生物濾池是整個(gè)工藝的核心部分。我廠(chǎng)的生物濾池分為兩級濾池,每級4個(gè)濾池,一、二級濾池組為串聯(lián)運行,共計8個(gè)生物濾池。濾料采用陶粒濾料,靠濾料間的生物膜對污水有機物進(jìn)行降解,并靠濾料對懸浮物進(jìn)行截留。時(shí)間一長(cháng),濾阻增大,根據水頭損失設定值,對濾池進(jìn)行反沖洗。
合理的調整反沖洗時(shí)間和反沖洗的強度,對濾池的恢復和運行以及能耗都比較重要。濾池沖洗不到位會(huì )導致沖洗的頻率增加,過(guò)度沖洗又會(huì )使生物膜流失,延長(cháng)濾池的恢復時(shí)間。在操作實(shí)務(wù)中,我們主要以每個(gè)濾池的池底壓力達到設定值作為沖洗條件(一級濾池:90kpa,二級濾池:68kpa)。通常一級濾池因負荷較大,沖洗時(shí)間在16~36小時(shí),二級濾池沖洗時(shí)間在36~72小時(shí)。沖洗時(shí)由1名操作員在中控室遠程操作,1名操作員在現場(chǎng)指揮,根據沖洗的情況,增加汽沖、汽水聯(lián)合沖洗、水漂洗的強度和時(shí)間。如遇濾池堵塞嚴重時(shí),可增加到兩臺鼓風(fēng)機、兩臺水泵聯(lián)合沖洗,但要防止因強度過(guò)大造成沖洗池漫水,每次沖洗的時(shí)間通常在25~30分鐘,沖洗水量在500~550立方米左右為宜。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
4 部分技改項目及實(shí)施效果
4.1 技改項目
4.1.1 提升泵房有5臺污水泵,每臺流量約700m3/h,為解決了1臺水泵水量過(guò)小2臺水泵又過(guò)大的問(wèn)題,我們在泵房加裝了兩臺變頻器,通過(guò)變頻器對進(jìn)水提升泵進(jìn)水量進(jìn)行合理調節,保證了進(jìn)水量的穩定。
4.1.2 在污泥脫水機房加裝儲泥斗。解決了因1臺污泥運輸車(chē)運力不夠而影響污泥正常生產(chǎn)的問(wèn)題,提高了工作效率。
4.1.3 生物濾池加裝過(guò)水柵條。為盡量減少濾料在反沖選過(guò)程中流失,我們在每組濾池出水口處加裝了間隙為3mm的過(guò)水柵條(材質(zhì)為304不銹鋼)。經(jīng)過(guò)改造既保障了管道的暢通,又降低了濾料的損耗。
4.1.4 改進(jìn)污泥濃縮機,提高了該機的轉速,并在污泥泵前加裝了破碎機,提高了污泥均勻度,防止離心脫水機堵塞,保證了出泥穩定性。
4.1.5 增大一級生物濾池曝氣頭膜片的孔徑。運行中我們發(fā)現一級鼓風(fēng)機在工作時(shí)噪音、電流和風(fēng)壓的數值均偏大,經(jīng)過(guò)分析研究后,發(fā)現曝氣頭膜片孔徑偏小導致鼓風(fēng)機曝氣阻力大,找到原因后,我們將一級生物濾池曝氣膜片孔徑由原來(lái)的1mm改為2mm,電流值隨之由原來(lái)的53A降到了43A,噪音和壓力值也明顯降低。
4.1.6 改造鼓風(fēng)機冷卻系統。為降低水耗,我們將原有的鼓風(fēng)機冷卻系統由直接排放改為冷卻塔循環(huán)用水,用水量由原來(lái)的180m3/日降至現在的30m3/日。僅此一項,一年就節約用水54750 m3,折合經(jīng)費17.8萬(wàn)元。
4.1.7 噪音控制與治理。為盡可能的降低廠(chǎng)區和周邊環(huán)境噪音影響,我們在鼓風(fēng)機房安裝吸音墻以及在生物濾池散熱口改造通風(fēng)系統,降低了廠(chǎng)區和周邊環(huán)境的噪音影響。(因鼓風(fēng)機房?jì)仍O備自身噪音較大,故改造前后無(wú)明顯變化)。
(表三) 噪音均值對比表dB(A)
位置 區分 |
鼓風(fēng)機房 |
濾池散熱口 |
一級濾池池面 |
周邊 |
改造前 |
106 |
103 |
100 |
65 |
改造后 |
103 |
75 |
74 |
48 |
4.1.8 完成中控系統改造。為滿(mǎn)足相關(guān)環(huán)保要求,我司在經(jīng)費相對緊張的情況下,結合自身工藝特點(diǎn),僅用一個(gè)月時(shí)間,完成了中控系統升級整改工作,新添COD、氨氮進(jìn)水在線(xiàn)監測儀各1臺,溶解氧儀4臺。并對中控系統軟件進(jìn)行升級改造,使各種參數和歷史記錄數據完全滿(mǎn)足了環(huán)保檢驗要求,為進(jìn)一步指導生產(chǎn)運行起到了重要作用。此次技改比周邊同工藝同規模污水處理廠(chǎng)節約資金近100萬(wàn)元。
4.2 經(jīng)濟效益
通過(guò)技術(shù)改造和合理調整工藝運行,我廠(chǎng)的每千方水電耗由設計時(shí)的平均380°/1000m3降至270°/1000m3以?xún),耗水量由設計時(shí)的180m3/日降至30 m3/日,有效地降低了運行成本。
(表四) 技改項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益
項目 區分 |
理論耗量 |
實(shí)際耗量 |
單位節能 |
日節 約數 |
單價(jià)(元) |
折合日減少運行成本(元) |
備注 |
電耗(度/千方水) |
380 |
270 |
110 |
4400度 |
0.75 |
3300 |
現日處理4萬(wàn)立方 |
水耗(噸/日) |
180 |
30 |
|
150噸 |
3.25 |
487.5 | |
日小計 |
|
|
|
|
|
3787.5 | |
年累計 |
|
|
|
|
|
138.2(萬(wàn)元) |
5 幾點(diǎn)體會(huì )
5.1 嚴把設備選購關(guān)
一個(gè)污水處理廠(chǎng),除了選擇正確的處理工藝外,設備質(zhì)量的優(yōu)劣與好壞,直接決定了整個(gè)工藝是否正常運行和達標排放。由于我國環(huán)保設備制造業(yè)起步較晚,設備制造的工藝和水平相對滯后。因此在設備選購上可以從國產(chǎn)設備的質(zhì)量、穩定性和進(jìn)口設備的技術(shù)成熟度這兩方面考慮。
5.1.1 國產(chǎn)設備
我廠(chǎng)非標設備粗、細格柵機均采用四川省成都市蜀潔環(huán)境工程有限責任公司生產(chǎn)制造設備,該設備機架部分材質(zhì)為壁厚16mm的碳鋼,傳動(dòng)系統采用雙鏈條傳動(dòng),動(dòng)力裝置采用SEW斜齒輪減速機。從2005年運行至今,除正常的維護保養外,沒(méi)有出現任何故障。相比國產(chǎn)同類(lèi)型產(chǎn)品,該機具有,整機運行平穩可靠,清理渣物效果好,維護成本較低等優(yōu)點(diǎn)。
5.1.2 進(jìn)口設備
我廠(chǎng)的主要設備多采用進(jìn)口設備,從幾年的運行情況來(lái)看,這些設備相比國產(chǎn)設備技術(shù)較為成熟,處理效果較好,故障率低。如:超細格柵機采用德國琥珀原裝進(jìn)口設備,攔截細小渣物能力強,為生物濾池正常運行提供了重要保障。與此相比,在其他一些污水處理廠(chǎng),很多國產(chǎn)超細格柵攔截渣物效果差,有的甚至根本不出渣,造成生物濾池運行負荷加大。同時(shí)未處理的細纖維、頭發(fā)絲、塑料細繩等渣物將濾頭纏住,造成濾料嚴重堵塞,過(guò)水量逐漸降低,導致沖洗強度提不高,沖洗次數增多效果卻差,恢復時(shí)間增長(cháng),處理水質(zhì)不好,甚至部分污水處理廠(chǎng)在沖洗時(shí)因堵塞問(wèn)題出現濾板沖壞現象,造成重大損失;又如:污水泵采用ITT飛力泵,提升泵房水泵設計流量為600m3/h,功率為55KW,而實(shí)際采用ITT飛力泵流量為700m3/h,功率卻為45KW,大大提高了該機的使用效能,并且幾年來(lái)只大修了1臺次;再如:電動(dòng)閥門(mén)采用一體化依波羅閥門(mén),使用的是德國auma電動(dòng)頭,結構緊湊,運行可靠,減少了閥門(mén)、電動(dòng)控制分離的繁瑣;還有自控儀器儀表采用E+H等,這些設備使用至今,技術(shù)狀況良好。
5.2 根據實(shí)際情況靈活調控工藝運行
5.2.1 按設計要求沉砂池需要連續運行,但從實(shí)際運行的情況來(lái)看,沉砂池大部分時(shí)間基本不出渣,可將連續運行改為間隙運行;
5.2.2 按設計要求沉淀池刮吸泥機每天運行3次,每次約1小時(shí)。在操作實(shí)務(wù)中我廠(chǎng)經(jīng)根據出泥的實(shí)際濃度情況,將刮吸泥機的運行次數調整為每天1次每次約1小時(shí)。但在此項操作中要注意及時(shí)的將污泥抽走并進(jìn)行脫水處理,防止因污泥沉淀過(guò)久,造成磷的釋放,使總磷值增加。
5.2.3 調整反沖洗時(shí)間和反沖洗強度,并在反沖洗一個(gè)池組時(shí)將對應的另一級池組鼓風(fēng)機關(guān)閉。將設計一級池組沖洗時(shí)間16~24小時(shí)變?yōu)?6~36小時(shí),二級池組的36~48小時(shí)變?yōu)?6~72小時(shí);并將全自動(dòng)沖洗改為由人工現場(chǎng)指揮,中控室遠程操作沖洗,可在保證沖洗質(zhì)量的情況下降低沖洗次數,降低能耗。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。
5.3 二級濾池與一級濾池兩者間的效果差
我廠(chǎng)設計為兩級生物濾池,經(jīng)過(guò)與現行設計的一級濾池工藝對比和分析,我們認為二級濾池的強化處理的效果要比一級濾池略好,且更具保險性。另,兩級生物濾池工藝可在一級濾池經(jīng)過(guò)沖洗后,過(guò)水可立即進(jìn)入到二級濾池,不需要等一級濾池出水恢復后再到二級,保證了正常的處理水量。而只設計一級生物濾池時(shí),則必須經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能恢復正常過(guò)水。
(表五) 一、二級指標對比(2010年7月份水質(zhì))
項目 區分 |
氨氮 |
COD |
BOD |
SS |
進(jìn)水 |
27 |
220 |
105 |
120 |
一級出水 |
8.43 |
44.1 |
21 |
22 |
二級出水 |
1.56 |
32.7 |
16.5 |
13 |
5.4 工藝的優(yōu)缺點(diǎn)
5.4.1 優(yōu)點(diǎn)
5.4.1.1 該工藝占地面積小,我廠(chǎng)設計能力為日處理4萬(wàn)噸,占地面積為28.35畝。
5.4.1.2 容積負荷、水力負荷大,水力停留時(shí)間短,出水水質(zhì)好。我廠(chǎng)現執行的排放標準為一級B標,其部分出水指標如COD、氨氮優(yōu)于一級A標。
5.4.1.3 不需要設置終沉池。
5.4.1.4 生物濾池掛膜時(shí)間較快,一般掛膜時(shí)間在15天左右,最快時(shí)在7天左右。
5.4.1.5 自動(dòng)化程度高,減輕了人工操作強度。
5.4.2 缺點(diǎn)
5.4.2.1 對預處理要求高,在污水處理廠(chǎng)分配井前需投加絮凝劑以達到沉淀除磷效果。
5.4.2.2 因設計最早參照《污水綜合排放標準》對總氮未做要求,導致我廠(chǎng)BAF工藝對總氮的處理較低。
5.4.2.3 對設備運行可靠性要求高,由于設備較多,投入的維護費用也相應增加。
5.4.2.4 對自控要求較高,生物濾池的反沖洗和正常操作一般都由中控室控制,對自動(dòng)控制系統的依耐性較強。
5.4.2.5 對操作和維護人員的技術(shù)水平要求高。
5.4.2.6 能耗相比其他工藝要略高。每千方水耗電約270度。
5.4.2.7 系統水頭損失大,運行費用較其他工藝高。(來(lái)源:谷騰水網(wǎng) 作者:李錫祥 彭慶)
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