印染工業(yè)園污水處理廠(chǎng)運行中的問(wèn)題解決
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-7-17 9:35:14
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印染廢水中纖維較多,污染物成分復雜,水質(zhì)波動(dòng)大,處理難度較大,而且隨著(zhù)園區的發(fā)展, 水質(zhì)和水量發(fā)生變化, 在運行過(guò)程中可能會(huì )發(fā)生一系列問(wèn)題,主要有:
一、加酸系統設計容量偏小,加酸量不夠;加酸泵容易被腐蝕。
當園區印染廢水增大,加酸量不足,且加酸泵螺桿經(jīng)常被腐蝕,導致加酸不穩定,不能使pH 值降低到11.0,生化系統活性污泥開(kāi)始失去活性,原生動(dòng)物滅絕,處理效率降低,出水pH 值波動(dòng)較大,不能持續穩定達標。
解決方案:
1 增加儲罐(材質(zhì):8mmFRP,內襯10mmPVC),安裝在平流沉砂池東側,采用2 臺PVC 泵頭離心卸酸泵,一用一備,儲罐高位布置,自流到加藥點(diǎn),并在初沉池進(jìn)水口增加pH 計, 管材均采用耐濃硫酸材質(zhì)UPVC,采用電動(dòng)調節閥(材質(zhì):聚四氟乙烯)根據中和反應后的pH 值(安裝在線(xiàn)pH 計于調節沉淀池進(jìn)口)來(lái)控制加酸量,并把調節閥和酸儲罐液位信號接入PLC 自控系統中。
2 把螺桿泵改為PVC 泵頭隔膜式計量泵,對原有加酸系統管路進(jìn)行變更,改為對絮凝平流沉淀池和輻流式絮凝沉淀池加酸,并在出水口安裝在線(xiàn)pH 計,通過(guò)監測出水pH 值來(lái)控制計量泵的加酸流量,為出水pH 值達標起到保障作用。
通過(guò)以上改造基本解決了加酸量不夠、加酸泵腐蝕及pH 值調節不穩定等問(wèn)題。
二、預處理系統容易發(fā)生堵塞現象,例如進(jìn)廠(chǎng)污水管道容易淤積泥沙,清淤工作量大;粗細格柵撈渣效果差且易被棉紗、纖維等纏繞和堵塞;平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞;砂水分離器出啥效果差;調節沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞等。
1 進(jìn)廠(chǎng)污水管道容易淤積泥沙。若園區采用雨污分流制重力自流式收集管網(wǎng),主干管渠設計流量為30.0×104 m3/d,牛仔服洗漂企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的沸石與沸石粉末,沸石最大的直徑約20mm,沸石粉末直徑約0.1mm,為了節省一級提升泵電耗,保持管網(wǎng)高液位運行,導致主干管網(wǎng)流速很慢,大量沸石和沸石粉在進(jìn)廠(chǎng)污水管道中淤積,主干管渠內沉積固體物質(zhì)厚度約1m 以上,每年需要人工清理管網(wǎng)2 次,清淤工作量大,費用遠遠超過(guò)一級提升泵節省的電費。
可以通過(guò)把一級提升泵房運行液位從原來(lái)的5 ~ 8m 降低到2.8 ~ 5 m,使得管網(wǎng)液味大幅降低,管網(wǎng)流速增大,使管網(wǎng)的沸石、泥沙全部沖入粗格柵池前端的初沉砂池,同時(shí)加大粗格柵前端抓斗工作頻率,24 小時(shí)派人不停的進(jìn)行撈沙。
2 粗格柵易被纏繞和堵塞。因牛仔服洗漂加藥過(guò)程中使用大量的塑料袋進(jìn)行量和投藥,導致外排廢水中含有大量丟棄塑料袋,同時(shí),洗漂和印染過(guò)程中都會(huì )產(chǎn)生大量棉紗和纖維,而園區各用戶(hù)排水預處理設施比較簡(jiǎn)陋,有些廠(chǎng)甚至沒(méi)有設置預處理設施,直接對管網(wǎng)進(jìn)行排污,導致大量的沸石、塑料袋、棉紗和纖維隨污水一起排入污水廠(chǎng)。若粗格柵為高鏈式格柵,底部為20mm 間隙固定柵條,比較長(cháng)的棉紗與塑料袋很容易兩頭穿過(guò)柵條,而中間部位掛在柵條上,發(fā)生纏繞,而高鏈撈渣耙無(wú)法把這些纏繞物抓上來(lái),導致粗格柵經(jīng)常堵塞,盡管有4 臺粗格柵,但格柵前后液位差經(jīng)常超過(guò)1m,對安全運行造成嚴重威脅。為了維持運行,開(kāi)始采取定期人工清理柵條的辦法,后來(lái)發(fā)現柵條因棉紗纏繞和沸石堵塞,撈渣耙落耙不到位,導致柵條和撈渣耙嚴重變形。
通過(guò)與設備廠(chǎng)家聯(lián)合現場(chǎng)試驗,發(fā)現齒耙回轉式格柵比較適合該廠(chǎng)預處理,最終廢除原來(lái)4 臺高鏈式格柵機,更換為齒耙回轉式格柵,耙齒為尼龍材料,間隙為3mm,2 用2備,經(jīng)過(guò)半年的使用,格柵運行良好,撈起棉紗、塑料袋、沸石,柵渣量是原來(lái)的3 倍,沒(méi)有發(fā)生任何堵塞,前后液位差保持在0.1m 以?xún),證明該項改造十分成功。
3 轉鼓細格柵容易發(fā)生堵塞,污水倒流。細格柵采用 4 臺1mm 間隙轉鼓細格柵,直徑3m,由于該設備屬于某國內廠(chǎng)家新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的第一代產(chǎn)品,使用初期因細小棉紗和毛絨較多,格柵間隙經(jīng)常發(fā)生纏繞和堵塞,4 臺全部開(kāi)啟后,前后液位差仍然達到0.3m,且出渣量少,效果較差,導致污水從平流沉砂池前端倒流至一級提升泵池,運行半年后發(fā)現柵條變形、脫落,經(jīng)過(guò)增加內部支撐鋼筋后得到解決,但是需要人工用高壓水槍間歇性的反沖格柵才能保證過(guò)流能力。后來(lái)在平流沉砂池前端增加了細格柵后,對轉鼓細格柵進(jìn)行了廢除,沒(méi)有對后續處理造成不良影響,而且確保了系統的過(guò)流能力。
4 平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞。吸砂泵采用抗纏繞、防堵塞泵,流量為35 m3/h,揚程8m,但依然發(fā)生葉輪被纏繞,發(fā)生堵塞現象,主要原因是依然有不少長(cháng)條棉紗能通過(guò)粗格柵,而平流沉砂池前端沒(méi)有細格柵,長(cháng)條纖維被吸砂泵吸入,發(fā)生纏繞。后來(lái)我們試用了2 種形式的細格柵,均安裝在平流沉砂池前端,一種為間隙為1mm 的齒耙回轉式格柵,另一種為濾布式固液分離機,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)運行,發(fā)現2 種格柵均能有效去除棉紗,濾布式固液分離機分離效果尤為明顯,吸砂泵再也沒(méi)有出現過(guò)堵塞現象。
5 砂水分離器出砂效果差。經(jīng)過(guò)調試,發(fā)現平流沉砂池沉淀下來(lái)的固體懸浮物大部分是不溶性染料和沸石粉末(密度小于河沙),而該廠(chǎng)采用的無(wú)軸螺旋式砂水分離器沉淀空間較小,沸石粉末沒(méi)有在分離器內充分沉淀,無(wú)法把沸石粉末從染料中分離出來(lái),造成大量染料和沸石粉又回流到平流沉砂池,發(fā)生淤積。后來(lái)廢棄了砂水分離器,在調節沉淀池排泥泵池前端制作了一個(gè)人工砂水分離器,讓沸石粉末在分離器內充分沉淀,再通過(guò)人工定期撈砂得以有效去除,沒(méi)有沉淀下來(lái)的不溶性染料流入排泥泵池,最后泵入污泥池,避免了平流沉砂池淤積泥沙。
6 調節沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞,行車(chē)滑觸線(xiàn)易腐蝕。調節沉淀池分3 格,各配吸泥行車(chē)1 臺,每臺行車(chē)均配滑觸線(xiàn)和4 臺吸泥泵,吸泥泵流量10 m3/h,揚程8m,因調節沉淀池內沉淀的污泥較濃,伴有棉紗、纖維等懸浮物,導致吸泥泵經(jīng)常堵塞,需要把池抽干再進(jìn)行泵體拆卸,進(jìn)行葉輪的清理,嚴重影響穩定運行。通過(guò)試用35 m3/h,70 m3/h 等不同流量和型號的吸泥泵,觀(guān)察發(fā)現70 m3/h 流量的泵流量太大,吸上來(lái)的污泥含水率太高,最終改造選定流量為35 m3/h,揚程10m 的抗纏繞、防堵塞吸泥泵,既能避免纏繞和堵塞,又能保證吸上來(lái)的污泥濃度適中,方便連續運行。
吸泥泵抽取的污泥流入排泥泵池,再通過(guò)排泥泵(70m3/h,揚程15m)泵入污泥池,排泥泵也發(fā)生同樣的棉紗纏繞和堵塞問(wèn)題,還經(jīng)常導致排泥泵電機燒壞,通過(guò)把排泥泵更換為150m3/h,揚程15m 的帶自動(dòng)切割抗纏繞、防堵塞潛污泵,問(wèn)題得以有效解決。改造更換下來(lái)的排泥泵可用于網(wǎng)格絮凝平流沉淀池排泥(該處排泥泵僅設計2 臺10 m3/h 的排泥泵,造成沉淀池排泥不暢)。
通過(guò)以上運行調整和設備改造,預處理系統各環(huán)節堵塞問(wèn)題得以有效解決。
三、水量波動(dòng)大,導致曝氣池易受到負荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動(dòng)。
進(jìn)水量少,水量波動(dòng)大,不能滿(mǎn)負荷運行,導致曝氣池易受到負荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動(dòng)。利用氧化溝系統耐沖擊負荷強的特點(diǎn),通過(guò)兩套生化系統水量合理調配,使曝氣池系統保持相對穩定的進(jìn)水量,增加或者減少的水量由氧化溝系統承擔,通過(guò)開(kāi)停表曝機的臺數來(lái)調整溶解氧,以應對水量變化。通過(guò)長(cháng)期監測,發(fā)現系統能穩定運行,且運行操作簡(jiǎn)便。
四、 氧化溝曝氣量不足,表面曝氣機容易跳閘,且水量大時(shí)易超電流。
開(kāi)始調試時(shí),氧化溝表曝機容易跳閘,且水量大時(shí)易超電流,曝氣量不足。通過(guò)對表曝機各部分零件排查和檢測,最后發(fā)現容易跳閘的原因是變速箱油壓保護器有故障,通過(guò)更換油壓保護器得以解決。通過(guò)分析,發(fā)現水量大容易跳閘的主要原因是出水調節閘門(mén)在安裝時(shí)安裝位置太高,當閘門(mén)調至最低,氧化溝液位仍然超過(guò)表曝機運行液位,最后通過(guò)調節表曝機基座螺絲,填充基礎鋼板和混凝土,把表曝機抬高了80mm,超電流問(wèn)題得到解決。
當水量逐漸增大,污水濃度逐漸增高,發(fā)現氧化溝曝氣量明顯不足,不能滿(mǎn)足滿(mǎn)負荷時(shí)的溶解氧需求,經(jīng)分析發(fā)現主要是因為僅設計3 臺160kW 表曝機,即使表曝機效率能達到設備設計效率,也很難滿(mǎn)足滿(mǎn)負荷時(shí)(進(jìn)水COD 約450 mg .L-1),且該廠(chǎng)廢水溫度高,導致充氧效率低,故需要增加曝氣設備才能使氧化溝滿(mǎn)負荷時(shí)具有較好的處理效率。
五、鼓風(fēng)機曝氣系統故障多,例如鼓風(fēng)機基礎下沉,導致鼓風(fēng)機機身傾斜;鼓風(fēng)機濾網(wǎng)易堵塞,經(jīng)常發(fā)生喘振現象。
運行一段時(shí)間后,發(fā)現鼓風(fēng)機基礎下沉,特別在雨季的時(shí)候下沉速率最快,導致鼓風(fēng)機在3 個(gè)月雨天后發(fā)生機身傾斜。經(jīng)觀(guān)察發(fā)現,基礎下沉的主要原因是鼓風(fēng)機地基土質(zhì)屬于淤泥質(zhì)土,既沒(méi)有硬化處理也沒(méi)有打木樁處理;次要原因是鼓風(fēng)機房周邊沒(méi)有設計雨水排水溝,雨季時(shí)大量雨水滲入基座底部泥土中,造成泥土流失。通過(guò)認真研究,決定采取在鼓風(fēng)機房周?chē)_(kāi)挖雨水溝,把該區域雨水引流到排水渠道,再對基礎進(jìn)行灌漿硬化處理,目前鼓風(fēng)機下沉現象基本得到控制。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
因該污水廠(chǎng)地處工業(yè)區,空氣中粉塵量較大,且鼓風(fēng)機房門(mén)窗沒(méi)有防塵功能,導致鼓風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口濾網(wǎng)易堵塞,風(fēng)量下降,壓差增大,最后導致喘振現象的發(fā)生。通過(guò)對這種現象的頻率統計,發(fā)現需要對濾網(wǎng)進(jìn)行每周至少2 次的清洗才能保證正常運轉,最終決定對鼓風(fēng)機房門(mén)窗進(jìn)行防塵改造,通過(guò)在窗戶(hù)外加裝百葉窗,內附過(guò)濾網(wǎng)等措施,徹底解決鼓風(fēng)機因進(jìn)風(fēng)口堵塞發(fā)生喘振問(wèn)題。
⑥ 水解酸化池潛水攪拌機功率偏小,發(fā)生污泥沉積。
運行一段時(shí)間后發(fā)現曝氣池前段水解酸化池發(fā)生污泥沉積在池內,最嚴重時(shí)甚至整個(gè)池內全是污泥,并有部分死泥上浮。經(jīng)分析發(fā)現主要原因是水解酸化池潛水攪拌機功率太小,再加上污泥回流量過(guò)大,池內介質(zhì)密度太大,潛水攪拌機無(wú)法使整池泥水混合物翻滾起來(lái),導致發(fā)生污泥沉積現象。
通過(guò)降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問(wèn)題,但系統除磷效率和水解酸化功能明顯降低,最好的解決辦法是把潛水攪拌器更換為大功率潛水攪拌器。
七、 SVI 值偏高,二沉池時(shí)有細小污泥外漂現象。
經(jīng)過(guò)運行監測,發(fā)現SV30 高達90%,SVI 值高達200 以上,二沉池時(shí)有細小污泥外漂現象,但出水仍然達標。
最初懷疑是污泥膨脹,但通過(guò)長(cháng)時(shí)間顯微鏡觀(guān)察,沒(méi)有發(fā)現絲狀菌膨脹的跡象,只有少量鐘蟲(chóng)活動(dòng),靜置3 小時(shí)后 SV30 可降低至50%以下,通過(guò)分析,我們認為生化系統進(jìn)水pH 太高,有時(shí)高達11.2,且夏季水溫高達39℃,累枝蟲(chóng)、輪蟲(chóng)等原生動(dòng)物和后生動(dòng)物不活躍是導致SVI 值偏高的主要原因。在實(shí)驗室通過(guò)降低pH 和水溫運行發(fā)現SVI 值很快降低至150 以下,累枝蟲(chóng)是優(yōu)勢菌落,非;钴S。所以在實(shí)際運行中既要減少加酸量,經(jīng)濟運行,又要避免pH 值太高(最好控制在11.0 以下)使生化系統受到影響。
八、 污泥脫水機濾帶經(jīng)常破損,污泥脫水機效率低。
某廠(chǎng)采用4 臺3m 寬帶式濃縮壓濾一體化污泥脫水機,是國內某廠(chǎng)家新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的第一代產(chǎn)品。剛開(kāi)始調試期間,發(fā)現濾布過(guò)水能力差,濾布兩邊經(jīng)常跑泥,效率很低,且糾偏裝置失靈導致濾布被撕裂。經(jīng)過(guò)更換濾布、把機械糾偏器全部改為光電感應糾偏器等改造之后,基本能運轉,再通過(guò)把在3m 濃縮帶兩側加裝擋板,使污泥濃縮縮小到濃縮帶中間2.7m 范圍內,防止污泥在壓濾帶上擴散到濾帶外面,解決了跑泥問(wèn)題。
經(jīng)運行2 個(gè)月后發(fā)現濃縮濾帶破損嚴重,主要原因是濾帶下方的固定式托輥磨擦引起的,有的托輥被磨得非常鋒利,容易把濾帶刮破,通過(guò)把固定式托輥改造為帶軸承的滾動(dòng)式托輥,減少濾帶下方托輥的磨擦力,問(wèn)題得到有效解決。通過(guò)對更換下來(lái)的濾布進(jìn)行分析,發(fā)現濾布上有很厚一層PAM 藥劑黏附在濾布上,造成堵塞,這也是濾布過(guò)水能力差的原因,根本原因是PAM 配藥系統熟化區域容積太小,藥劑沒(méi)有得到完全溶解就加入到污泥濃縮罐,導致藥劑黏附在濾布上,在運行過(guò)程中還發(fā)現上下壓濾帶上PAM 有拉絲現象,通過(guò)增設2 個(gè)3m3 容積的熟化罐,使藥劑溶解后充分攪拌熟化,使該問(wèn)題得到有效解決,目前4 臺脫水機運行良好,已運行1 年沒(méi)有更換任何主要配件。