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    生物-化學(xué)氧化組合工藝在廢水處理中的應用

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-10-10 11:08:30

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    隨著(zhù)醫藥、農藥、印染等行業(yè)對化工中間體需求的提高,精細化工行業(yè)迅速發(fā)展,并由此產(chǎn)生了大量的有機廢水。這種有機廢水成分復雜,COD、含鹽量很高,可生化性較差,處理難度很大,一般都得不到有效處理。在現有的處理技術(shù)中,有的采取傳統單一的生物方法處理,有的采用絮凝沉淀等物化方法處理,也有的采用電化學(xué)或膜技術(shù)處理,但是從實(shí)際的處理效果看,上述各種方法均不理想。

    某有機合成企業(yè)每年生產(chǎn)醫藥中間體50 t,廢水排放量280 t/d。筆者與企業(yè)共同合作,結合其廢水特點(diǎn)和水質(zhì)情況,選用脫鹽+厭氧+好氧+曝氣生物濾池(BAF)+臭氧氧化組合工藝對該廢水進(jìn)行處理后,出水達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中二級排放標準要求。

    1 廢水的水質(zhì)、水量

    該企業(yè)的廢水種類(lèi)復雜,成分多,其高濃度有機含鹽廢水為間歇排水,不僅含有生產(chǎn)中使用的有機溶劑,還含有生產(chǎn)過(guò)程中添加的酸、堿、鹽等,水質(zhì)變化較大。根據廢水水質(zhì)的特點(diǎn),將全廠(chǎng)生產(chǎn)廢水分流為高COD 含鹽廢水和其他廢水兩大類(lèi),分別用兩根排水管道排至廢水處理站。該廢水處理工程的設計處理量分別為:高COD 含鹽廢水80 m3/d,其他工藝及廠(chǎng)區生活污水200 m3/d。廢水分類(lèi)、水質(zhì)、水量情況及排放標準見(jiàn)表1。

    表1 廢水的水質(zhì)及水量

    2 廢水處理工藝流程和主要處理單元

    2.1 廢水處理工藝流程

    根據該有機合成廢水的水質(zhì)特點(diǎn),綜合考慮系統的先進(jìn)性、工藝的成熟性、運行的可靠性、占地面積、抗沖擊負荷、最終出水質(zhì)量、污泥處理、運行成本、系統對周邊環(huán)境的影響等多重因素,最終確定了廢水處理組合工藝為:調節+脫鹽+厭氧+好氧+曝氣生物濾池(BAF)+臭氧氧化。工藝流程見(jiàn)圖1。

     

    圖1 廢水處理工藝流程

    由圖1 可見(jiàn),生產(chǎn)工藝中鹽水洗滌排出的高COD 含鹽工藝廢水,平均鹽質(zhì)量分數7%左右,這部分水由專(zhuān)用管線(xiàn)離心泵打入含鹽集水池,經(jīng)絮凝預處理除去大部分固體有機物,再經(jīng)三效脫鹽、脫溶系統除鹽后,進(jìn)入污水站調節池合并其他污水進(jìn)入生化系統處理。洗釜、沖洗地面水和工藝廢水自污水管進(jìn)入污水站調節池合并其他污水進(jìn)入生化系統處理。生活污水經(jīng)化糞池處理后,進(jìn)入污水站調節池合并其他污水進(jìn)入生化系統處理。

    2.2 主要處理單元及特點(diǎn)

    (1)集水池。高COD 含鹽廢水種類(lèi)多,成分復雜,水質(zhì)、水量變化較大。集水池收集高COD 含鹽廢水,進(jìn)行水量與水質(zhì)雙重調節。

    (2)脫鹽系統。高COD 含鹽廢水含有大量的無(wú)機鹽。廢水中無(wú)機鹽含量遠遠超過(guò)相關(guān)的排放標準,且無(wú)機鹽的存在對后續的生化處理系統很不利,故必須對廢水中的無(wú)機鹽進(jìn)行有效的處理。脫鹽系統先在85 ℃對廢水進(jìn)行粗餾,去除大部分的有機污染物,再蒸發(fā)濃縮結晶,去除無(wú)機鹽,所得廢鹽(因含有大量的雜質(zhì))經(jīng)煅燒后,回用于生產(chǎn)工序;蒸發(fā)后的水相經(jīng)冷凝后,排入調節池,與其他廢水混合后,進(jìn)行生化處理。

    (3)調節池。調節池收集其他廢水,包括洗釜、沖地面廢水、水噴泵用水、生活用水和經(jīng)預處理、脫鹽處理后的廢水等。這些廢水混合后在調節池中進(jìn)行預曝氣,均衡水質(zhì)。

    (4)上流式厭氧污泥床過(guò)濾器(UBF)。厭氧反應器的去除效率取決于顆粒污泥的質(zhì)量。顆粒污泥的質(zhì)量不僅與厭氧反應器進(jìn)水的水質(zhì)有關(guān),也與厭氧反應器的氣、液、固三相混合接觸方式密切相關(guān)。本方案采用的UBF 是一種改進(jìn)型厭氧反應器,不僅占地面積小,具有污泥顆;潭雀吆皖w粒污泥密實(shí)度高的優(yōu)點(diǎn),而且處理效率高,抗沖擊負荷能力強,運用效果穩定,其COD 去除率在80%以上。

    (5)好氧接觸氧化池。經(jīng)厭氧處理后的出水進(jìn)入好氧接觸氧化池,進(jìn)行好氧生物處理。

    (6)管道混合器。為了去除部分COD 和提高廢水的可生化性,為后續生化處理創(chuàng )造更為有利的條件,需要在管道混合器中實(shí)現無(wú)機混凝劑與有機絮凝劑異步反應。根據廠(chǎng)方排放廢水情況選擇投加于管道混合器中的無(wú)機、有機絮凝劑分別是聚氯化鋁鐵和聚丙烯酰胺。

    (7)曝氣生物濾池。曝氣生物濾池采用生物陶粒料,其集生物反應與生物過(guò)濾為一體,尤其適用于厭氧之后的好氧處理工藝。由于厭氧處理出水可生化性很差,必須對好氧工藝加以強化方可實(shí)現達標。就本項目而言,曝氣生物濾池是一種合適的選擇。曝氣生物濾池的填料擁有數倍于普通曝氣池的生物量,故在可生化性很差的條件下依然能夠達到所需的有機物去除效果,而且由于填料的分散作用和截濾作用,其不僅對空氣中的氧利用率很高,出水基本不帶懸浮物,出水水質(zhì)好,而且耐負荷沖擊能力強,不發(fā)生污泥膨脹。

    (8)臭氧發(fā)生器。用臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的臭氧對生物處理的出水深度化學(xué)氧化,確保出水達標排放。

    2.3 主要構筑物及工藝參數

    本工程主要構筑物為集水池、調節池、UBF、好氧接觸氧化塔、曝氣生物過(guò)濾器、反沖洗排水收集池、沉淀池、臭氧氧化反應器等,其設計參數見(jiàn)表2。

    表2 主要構筑物及設計參數

     

    3 工程運行

    3.1 工程竣工驗收監測結果

    廢水處理設施運行效果見(jiàn)表3。

    表3 廢水處理設施運行效果

     

    由表3 可知,預處理階段對高濃度含鹽廢水COD、SS 的去除率分別為72.8%、64.6%;生物處理和臭氧氧化對混合廢水COD、SS 的總去除率分別為96.1%、94.4%。

    3.2 工程運行費用

    工程運行費用包括:(1)電費。用電量8 kW·h/t,電價(jià)以0.56 元/(kW·h)計,則電費共4.48 元/t。(2)蒸汽消耗費用。需消耗蒸汽0.12 t/t,蒸汽單價(jià)按157 元/t 計,則蒸汽消耗費用為18.84 元/t。(3)藥劑費用。需投加聚氯化鋁鐵1.4 kg/t,聚丙烯酰胺0.08kg/t,二者單價(jià)分別為2 元/kg 和40 元/kg,則藥劑費用分別為2.8、3.2 元/t。(4)其他費用。修理費0.4元/t,人工費8.8 元/t?梢杂嬎愠隹偟膹U水處理費用為38.5 元/t。

    可見(jiàn)采用脫鹽+厭氧+好氧+BAF (曝氣生物濾池)+臭氧氧化組合工藝處理高COD、含鹽且難生化的有機廢水取得了成功,不僅技術(shù)成熟、可靠,處理效果穩定,耐負荷沖擊性強,工藝組合合理,工程總投資和運行費用適中,并且能保證廢水達標排放,具有廣泛的應用前景。(谷騰水網(wǎng))

    [參考文獻]

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    [作者簡(jiǎn)介]李純茂(1963—),2006 年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué),博士。

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