隨著(zhù)科技的發(fā)展,印染行業(yè)普遍采用堿減量技術(shù), 使滌綸織物獲得光滑柔軟的手感、懸垂感和飄逸感等絲 綢織物的性能,并使織物在其他品質(zhì),諸如染色性等方 面甚至超過(guò)了天然纖維。但是由此而產(chǎn)生的堿減量廢水 COD高,可生化性較差,污染嚴重,已成為難處理的工 業(yè)廢水之一。
1 項目概況
廈門(mén)某纖維材料有限公司是一家從事超細纖維非 織造布的生產(chǎn),并制成高檔聚氨酯合成革的公司。該 公司在生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水主要有四種類(lèi)型,其 中,堿減量廢水800m3/d,COD為2000~80,000mg/L; 染色廢水480m3/d,COD含量為800~1400mg/L;生 活污水150m3/d,COD含量為300~500mg/L;其它廢水 100m3/d,COD含量為2000~3000mg/L。該項目廢水處理 執行《廈門(mén)市水污染排放控制標準》(DB35/322-1999) 中的一級排放標準,各項指標要求見(jiàn)表1
2 廢水處理工藝流程
由于生產(chǎn)工藝各工段產(chǎn)生的廢水具有不同性質(zhì),應 采取分質(zhì)分治的工藝對其進(jìn)行處理。
2.1 分質(zhì)分治工藝路線(xiàn)
2.1.1 濃堿減量廢水處理
濃堿減量廢水源自生產(chǎn)工藝前段堿液池,NaOH含量 可達到1%~2%,COD濃度達到5×104~8×104mg/L。水 中的對苯二甲酸鹽含量高,有較大的回收價(jià)值。為提高 回收的對苯二甲酸(TA)純度,設計中采用多介質(zhì)過(guò)濾 器進(jìn)行預處理,去除水中雜質(zhì),再進(jìn)行后續酸析處理。 采用硫酸對堿減量廢水進(jìn)行酸析以回收TA,pH值越 低則析出的TA量越大。通過(guò)試驗分析比較,酸析應控制 pH在3.5,TA析出量和硫酸投加量可達到最佳平衡點(diǎn)。酸 析反應時(shí)間應保證20min,再進(jìn)入濃縮池,濃縮液用防腐 聚丙烯廂式壓濾機進(jìn)行脫水回收TA。該廢水經(jīng)過(guò)酸析處 理后可使COD去除率大于65%,BOD5/COD提升到0.3以 上。濃縮澄清液和濾液到集水池進(jìn)行再處理。
2.1.2 稀堿減量廢水處理
該廢水pH值為13~14,COD為2×104~4×104 mg/L,主要為生產(chǎn)工藝后段清洗水。由于TA濃度較低 且量大,若直接加硫酸進(jìn)行酸析,則達到酸析點(diǎn)的投酸量大,而TA析出量少,使得單位處理成本上升。為此, 擬先將稀堿減量廢水用于脫硫除塵,由于廢水中的NaOH 能和煙氣中SO2快速反應,在有效去除SO2的同時(shí),廢水 pH降低,減少后續酸析的硫酸投加量?紤]到TA回收 需要,通過(guò)調節脫硫水回流量,控制pH在6.5以上,防 止TA析出。試驗證明,該控制點(diǎn)的脫硫效率達到95%以 上,可使煙氣達標排放,為企業(yè)解決了另一環(huán)保難題。 脫硫廢水經(jīng)過(guò)沉淀后,澄清液再投加硫酸進(jìn)行酸析 處理,同樣控制pH在3.5,后續處理與上述濃堿減量廢 水處理工藝一致。
2.1.3 鐵碳微電解
酸析后廢液pH低,若直接采用堿回調,則投堿量 大,增加處理成本?衫迷姵卦,在酸性條件 下,反應池中形成無(wú)數以鐵為陽(yáng)極、碳為陰極的微型原 電池,電極反應如下:
陽(yáng)極:Fe-2e→Fe2+ E0(Fe2+/Fe)= -0.44V
陰極:2H++2e→ 2[H]→H2↑ E0(H+/H2)=0V
電極反應產(chǎn)生的Fe2+在后續處理中將被作為混凝劑 使用,且在曝氣條件下多形成Fe3+,有利于后續的混凝 反應,減少混凝劑投加量。而電極反應產(chǎn)生的羥基自由 基(OH•)可氧化多種有機物。在充氧曝氣條件下,經(jīng) 過(guò)30min鐵碳微電解反應后,廢水的COD去除率可達到 50%~60%。
pH影響微電解的電極反應速率和產(chǎn)物生成,而反 應最終水中導致OH-濃度增加,pH上升。試驗表明,當 pH升高了1.5左右之后趨緩,即出水pH一般在4.5~5.0。
2.1.4 綜合廢水處理
其它廢水主要有實(shí)驗室廢水、織機含油廢水、差別 化纖工藝廢水等。這部分水經(jīng)過(guò)隔油預處理后與錦綸印 染廢水混合后,再進(jìn)入曝氣混合池與鐵碳微電解池出水 進(jìn)行曝氣混合,同時(shí)投加石灰,調節pH至8.0。
由于鐵碳微電解池出水pH值較低,且水中含有大量 Fe2+、Fe3+、硫酸根等,選擇投加石灰,可同時(shí)形成CaSO4 和Fe(OH)2、Fe(OH)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通過(guò)吸 附架橋作用去除水中污染物質(zhì)。在后續的混凝反應池中 再投加助凝劑,以增強沉淀去除效果。
中試數據表明,印染廢水與鐵碳反應后的堿減量廢 水混合處理的加藥量和處理效果,與各自單獨處理相比 較,可節省加藥量約30%,并且出水水質(zhì)更佳。經(jīng)過(guò)混 凝反應和斜管沉淀后,混合廢水COD可控制在3000mg/L 左右,BOD5為1000~1600mg/L。這時(shí)再與生活污水混合進(jìn)行后續生化處理。 生化處理工藝采用U A S B +接觸氧化工藝。針對 水中殘留的一定量的生物難降解物質(zhì),采用UASB工 藝。UASB工藝出水COD為500~1200mg/L,BOD5約為 300~700mg/L。而接觸氧化工藝通過(guò)充氧曝氣和好氧菌 膠團的作用,進(jìn)一步氧化分解水中污染物質(zhì),并通過(guò)二 沉池的污泥回流,提高生化系統污泥活性。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
由于該項目的廢水污染物濃度高,水質(zhì)變化大,因 此在后段增加混凝沉淀池、生物濾池和砂濾池,可確保 出水色度和有機物達標排放。
工藝產(chǎn)生的污泥主要為混凝沉淀污泥和生化剩余污 泥,通過(guò)濃縮、壓濾脫水,干污泥外運妥善處置。
2.2 工藝流程
綜合上述分析,確定廢水處理工藝流程如下圖。
2.3 處理效果
根據中試試驗數據,該處理系統各工段處理效果如表2所示。
3 經(jīng)濟效益分析
本設計總裝機容量為193kW。崗位定員10人。通過(guò) 分析核算,該項目所有廢水經(jīng)過(guò)處理至達標排放,平均 噸水直接處理成本為0.89元,其中包含人工、藥劑、動(dòng) 力、維修耗材等各項直接費用。工藝回收的TA含量可 達到95%以上,可作為較初級的化工原料應用,為企業(yè) 創(chuàng )造了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
4 結論
(1)印染廠(chǎng)堿減量廢水經(jīng)廢酸酸析,控制酸析點(diǎn)pH在3~4范圍,可有效回收TA,COD 去除率大于60%,并使得廢水的B/C 比提升到0.3以上,適合生物處理。
(2)經(jīng)過(guò)酸析處理的堿減量廢 水經(jīng)鐵碳微電解反應池,既提高了 pH值,又去除了50%~60%的COD。 還可使得出水富含混凝成分,用于其 他印染廢水的混凝處理,可節省藥劑 量30%。
(3)UASB-接觸氧化處理工 藝,可實(shí)現堿減量廢水、印染廢水、 生活污水等混合廢水的達標處理。
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