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    飲料生產(chǎn)廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-2 9:56:41

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    甘肅某飲料生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品為果汁飲料、純凈水、牛奶飲料等,廠(chǎng)區廢水主要來(lái)源于設備清洗、消毒過(guò)程產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水以及少量生活污水。廢水中含有一定量的過(guò)氧乙酸,主要污染因子為SS、COD、BOD5、TP 等,廢水具有排放不穩定、可生化性較好、懸浮物含量較高等特點(diǎn)。

    根據企業(yè)建設規劃,基地污水處理站的一期建設規模為900 m3 /d,二期擴建到2 000 m3 /d,本次建設為一期工程。

    污水處理站的出水水質(zhì)需滿(mǎn)足《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB 18918-2002) 的一級A標準要求。

    設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    表1 設計進(jìn)、出水水質(zhì)

    Tab.1 Design influent and effluent quality

     1 處理工藝

    1. 1 工藝流程

    廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。廢水經(jīng)過(guò)格柵去除固體漂浮物和懸浮物后進(jìn)入集水井,經(jīng)一級提升泵提升,進(jìn)入調節池,調節池出水進(jìn)入氣浮設備,為了防止由于水中懸浮物在調節池中沉淀而影響調節池的運行,調節池中設有穿孔曝氣管對其進(jìn)行定期攪拌。廢水經(jīng)過(guò)氣浮處理后由泵提升進(jìn)入水解酸化池,部分有機污染物得以降解,并且廢水的可生化性也得到改善。水解酸化池出水自流進(jìn)入生物接觸氧化池進(jìn)行好氧生物處理,出水在二沉池進(jìn)行泥水分離,二沉池出水經(jīng)曝氣生物濾池進(jìn)一步深度處理后達標排放。水解酸化池的剩余污泥及二沉池排出的污泥進(jìn)入污泥濃縮池進(jìn)行濃縮,濃縮后的污泥使用帶式壓濾機脫水,脫水污泥外運。污泥濃縮池上清液及帶式壓濾機濾液回集水井。

     圖1 工藝流程

    Fig.1 Flow chart of process

    1. 2 工藝特點(diǎn)

    ①原水懸浮物濃度高,在進(jìn)入生化處理之前必須去除大部分懸浮物,以減輕對后續生化處理工藝可能產(chǎn)生的沖擊。預處理階段采用了格柵/曝氣調節池/氣浮工藝,可以確保后續生化系統的正常運行。

    ②工廠(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中PET 洗瓶廢水中含有過(guò)氧乙酸,具有酸性和氧化性,導致廢水在某些時(shí)段pH 值為4~5,廢水進(jìn)入生化處理前必須對其pH 值進(jìn)行調節,以保證進(jìn)入生化系統的廢水pH 值為6 ~8。

    ③針對水質(zhì)特點(diǎn)和工程用地情況,生化階段采用了水解酸化/接觸氧化/BAF 工藝,并采用了池體共壁的設計,在滿(mǎn)足處理效果的同時(shí)也最大程度地節省了工程占地。

    ④為保證出水中磷的達標,生化處理之后采用了化學(xué)除磷措施。

    ⑤為保證最終出水水質(zhì)達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB 18918-2002) 一級A 標準要求,系統設置了曝氣生物濾池(BAF) 深度處理單元,運行實(shí)踐證明,BAF 單元對出水水質(zhì)達標起到了重要作用。

    2 主要處理單元的設計參數

    ①調節池

    一期、二期合建。尺寸為10.0 m×18.0 m×6.2 m,設計水力停留時(shí)間為12 h,調節池內設穿孔管預曝氣,并起攪拌作用; 池內配置潛污泵2 臺。

    ②氣浮設備

    組合氣浮設備1 套(置于氣浮間內),尺寸為6.7 m×2.0 m×2.45 m,水力停留時(shí)間為30 min,處理水量為50 m3 /h,水力表面負荷為4 m3 /(m2·h),氣水回流比為30%。配套設備包括回流泵、溶藥裝置、加藥裝置、溶氣裝置等。氣浮設備之前設置管道混合器,廢水進(jìn)入氣浮前同時(shí)投加PAC、PAM 兩種藥劑,其中PAC 投加量為100~150 mg/L、PAM 投加量為3~5 mg /L。

    ③水解酸化池

    尺寸為10.0 m×8.0 m×7.0 m,有效容積為528 m3,水力停留時(shí)間為14.1 h。采用布水器布水,布水器設主管和支管,可覆蓋所有水解酸化池,沒(méi)有死角。

    ④生物接觸氧化池

    生物接觸氧化池3 座,單座尺寸為10 m×5.5m×5.6 m,總有效容積為841.5 m3,水力停留時(shí)間為22.4 h,每座安裝165 m3組合填料,設有微孔曝氣管曝氣。

    ⑤二沉池

    二沉池采用豎流沉淀池,并設立式污泥泵排泥。尺寸為10.0 m×4.7 m×6.0 m,沉淀時(shí)間為2 h,表面負荷為0.8 m3 /(m2·h) 。

    ⑥曝氣生物濾池

    設置曝氣生物濾池2 座,單座尺寸為3.0 m×3.0 m×5.5 m,容積負荷為2.0 kgBOD5 /(m3·d),配有陶粒濾料,安裝有長(cháng)柄曝氣濾頭及單孔膜空氣擴散器。

    ⑦反沖洗池

    尺寸為3.4 m×3.0 m×3.7 m,總容積為37.7m3,有效容積為32.6 m3,配有反沖洗泵1 臺。

    ⑧污泥儲池

    污泥儲池一、二期共用。尺寸為6.0 m×4.0 m× 4.5 m,配有潛水攪拌機1 臺。

    ⑨污泥脫水間

    污泥脫水間中設置帶式脫水機,脫水間及帶式脫水機一、二期共用。脫水間尺寸為7.2 m×6.0 m× 4.0 m。采用1 臺濾帶寬度為1.0 m的帶式脫水機。脫水后污泥含水率為80%~82%。

    3 工程運行結果

    該工程于2010 年11 月完成設備安裝及單機調試后進(jìn)入為期70 d 的工藝調試階段。系統試運行后,出水水質(zhì)達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB 18918-2002) 一級A 標準。環(huán)保部門(mén)連續3 天檢測的出水水質(zhì)見(jiàn)表2。

    表2 系統實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)

    Tab.2 Actual influent and effluent quality

     經(jīng)統計,運行電費為0.68 元/m3,藥劑費為0.35 元/m3,人工費為0.22 元/m3,則直接運行費用總計為1.25 元/m3,年運行費用為40.5 萬(wàn)元。

    4 討論和建議

    ①采用預處理/水解酸化/生物接觸氧化/曝氣生物濾池多級工藝處理飲料生產(chǎn)廢水,系統運行穩定可靠,出水水質(zhì)達到排放標準。

    ②生產(chǎn)企業(yè)廢水具有排水不穩定、懸浮物多等特點(diǎn),在生化工藝之前必須重視預處理,特別是強化對懸浮物的去除,以確保后續生化處理單元的正常運行。

    ③由于該企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)運行不穩定,特別是投產(chǎn)初期,系統來(lái)水水量和水質(zhì)都很不穩定,因此調節池的大小對后續處理單元的穩定運行有重要作用。本工程調節池設計水力停留時(shí)間為12 h,從實(shí)際運行情況看,調節池采用較長(cháng)的水力停留時(shí)間是很有必要的。

    ④由于該企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品中有牛奶及果汁飲料,當生產(chǎn)線(xiàn)清洗和運行異常時(shí)含糖類(lèi)和蛋白質(zhì)類(lèi)較高的廢水進(jìn)入廢水處理系統后,調節池的酸化作用比較明顯,特別是夏季溫度較高時(shí),在調節池停留3~4 h 以后廢水pH 值會(huì )出現突降現象,廢水酸化腐敗現象明顯,對后續處理帶來(lái)了不利影響,此時(shí)需減少廢水在調節池的停留時(shí)間。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    ⑤系統來(lái)水pH 值不穩定,特別是調試初期,來(lái)水pH 值經(jīng)常在4 左右波動(dòng),因此在調試和運行階段現場(chǎng)需要準備一定量的堿,一般采用NaOH 固體,將進(jìn)水的pH 值調整至6.5 左右方可進(jìn)入后續處理單元。

    ⑥生產(chǎn)過(guò)程中PET 洗瓶廢水中含有過(guò)氧乙酸,具有酸性和氧化性。經(jīng)測算,工廠(chǎng)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)時(shí)洗瓶廢水水量約200 m3 /d,過(guò)氧乙酸含量約20 ~40 mg /L,與全廠(chǎng)廢水混合后過(guò)氧乙酸含量約5~10mg /L,這一部分過(guò)氧乙酸沒(méi)有進(jìn)行針對性處理而直接進(jìn)入后續生化單元。運行結果表明,生化系統對5~10 mg /L 過(guò)氧乙酸具備耐受性。

    ⑦ BAF 在運行過(guò)程中發(fā)現了曝氣不均勻的情況,對處理效果有一定的影響,主要是施工過(guò)程中池底曝氣管安裝質(zhì)量問(wèn)題。由于BAF 池曝氣管上方是2.5~3.0 m高的填料層,因此對曝氣管的維修非常困難,因此在施工過(guò)程中對重要環(huán)節進(jìn)行嚴格的質(zhì)量控制是非常必要的。

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