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    丹參提取生產(chǎn)廢水處理技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2014-12-27 8:43:37

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    上海華源安徽錦輝制藥有限公司是國內生產(chǎn)丹參滴注液的主要企業(yè)之一。丹參滴注液的生產(chǎn)工藝是將丹參中藥材加工成高純度的丹參有效成分提取液,然后與其它藥物配伍生產(chǎn)丹參滴注液。丹參有效成分的提取主要采用煎煮水提、濃縮醇沉的方式,在提取過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量含有鞣酸蛋白、糖類(lèi)、纖維素、乙醇等有機成分的廢水。經(jīng)過(guò)多年研究和不斷改進(jìn),該企業(yè)廢水治理工程采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)工藝,廢水處理量為400 t/d,廢水處理取得了較好的效果,減輕了對周?chē)h(huán)境的污染。

    1 廢水來(lái)源及水量、水質(zhì)

    丹參提取的生產(chǎn)工藝如圖1 所示。該廠(chǎng)廢水排放量為400 t/d,包括淋洗廢水及沉渣、濾渣的沖洗廢水等,其中主要成分為鞣酸蛋白、糖類(lèi)、纖維素、丹參酮、丹酚酸、乙醇等有機物。

    處理出水執行GB 21906—2008《中藥類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》的要求。綜合廢水水質(zhì)和排放標準如表1 所示。

     圖1 丹參提取的生產(chǎn)工藝

    表1 丹參提取生產(chǎn)廢水水質(zhì)及排放標準

     2 廢水處理工藝及說(shuō)明

    2.1 處理工藝的選擇

    丹參有效成分提取生產(chǎn)廢水為高濃度有機廢水,各工序產(chǎn)生的廢水混合后,pH 值為5 ~ 6,SS的質(zhì)量濃度為300 mg/L,沒(méi)有大的根莖和顆粒,溫度為30 ~40 ℃,且不含重金屬及其它對微生物有害的物質(zhì),故不需要對混合廢水進(jìn)行預處理。廢水的m(BOD5)/m(CODCr)值約為0.35,適宜采用生化法處理。生化法中的厭氧法容積負荷較高、能耗低、污泥產(chǎn)生量少、投資及運行費用低,且占地少,但其處理過(guò)程中微生物生長(cháng)繁殖速率慢,處理時(shí)間長(cháng),對低濃度有機廢水的處理效率低。常規好氧法處理高濃度有機廢水時(shí),供氧速率不能滿(mǎn)足微生物代謝有機物的需氧速率,去除率不高,出水水質(zhì)難以達到排放要求,且能耗大,因此對高濃度有機廢水多采用厭氧-好氧處理。在厭氧處理中,上流式厭氧污泥床反應器(UASB)負荷能力大,設備簡(jiǎn)單,不需要充填填料和攪拌,不需設沉淀池和污泥回流裝置,能適應較大幅度的沖擊負荷、溫度和pH 的值變化,適用于高濃度有機廢水的處理,并且運行、管理方便,造價(jià)相對較低。為提高好氧處理效果,先采用兼氧處理去除一部分污染物。在好氧處理過(guò)程中,SBR 工藝通過(guò)進(jìn)水、曝氣、沉淀、排水等工序,完成好氧的生化過(guò)程,這樣不僅可進(jìn)一步去除CODCr、BOD5,而且可以達到良好的生物脫氮除磷效果。對丹參提取生產(chǎn)廢水而言,其CODCr的質(zhì)量濃度遠大于3 000 mg/L,宜采用厭氧-兼氧-好氧聯(lián)合法處理,先利用厭氧單元去除廢水中的大部分有機污染物,再利用兼氧-好氧進(jìn)一步處理,利用厭氧處理能力大和好氧處理去除率高的優(yōu)勢,使出水水質(zhì)達到排放標準的要求。

    2.2 廢水處理工藝流程

    廢水處理工藝流程如圖2 所示。

     圖2 廢水處理工藝流程

    丹參提取過(guò)程中產(chǎn)生的淋洗廢水及濾渣、沉渣等的沖洗廢水進(jìn)入集水混合調節池均勻混合,以達到穩定水質(zhì)的目的,然后送入UASB,廢水通過(guò)反應器底部的進(jìn)水管進(jìn)入內筒,逐步上升到反應器頂部的水分布器,通過(guò)虹吸管均勻進(jìn)入外筒和中筒之間,與其中馴化好的污泥相混合,在厭氧菌的作用下,廢水中的有機物被分解產(chǎn)生沼氣,通過(guò)三相分離器的分離作用,水通過(guò)分離器上部的出水管排入兼氧池,污泥被留在反應器的底部,沼氣通過(guò)水封的作用經(jīng)管道排出進(jìn)入沼氣儲罐。兼氧池中的廢水經(jīng)微量曝氣后進(jìn)入SBR 反應池進(jìn)一步去除CODCr、BOD5,并進(jìn)行脫氮除磷。曝氣處理后的廢水經(jīng)靜止沉淀后,清水從上部潷水器排出。從UASB 和SBR 反應池定期排放污泥至污泥池,污泥經(jīng)脫水后外運。儲罐中的沼氣供生產(chǎn)及生活使用。

    3 主要處理構筑物及設計參數

    (1)集水混合調節池。由2 組260 m3蓄水池組成。2 組調節池周轉使用,HRT 在12 h 以上。

    (2) UASB。根據廢水排放量為400 t/d 可知,廢水中CODCr總量約為2 800 kg/d,設計UASB 處理負荷為8.0 kg[CODCr]/(m3·d)、容積為420 m3(Ф9 000 mm × 7 000 mm),有效容積為330 m3,厭氧消化溫度為35 ℃,HRT 為20 h。

    (3)兼氧池。2 座,單池池容100 m3,池內懸掛彈性立體填料,填充率為70%。HRT 為6 h,溶解氧的質(zhì)量濃度為0.5 mg/L,pH 值為6.5 ~ 8.0,處理負荷為0.5 kg[CODCr]/(m3·d)。

    (4) SBR 反應池。SBR 反應池2 座,單池尺寸為11 000 mm × 6 000 mm × 4 500 mm,有效容積為260 m3,分布260 個(gè)曝氣頭,通過(guò)SSR-80 羅茨鼓風(fēng)機供氧,溶解氧的質(zhì)量濃度大于2 mg/L,污泥的質(zhì)量濃度為3 000 mg/L,污泥負荷為0.3 kg[CODCr]/(kg·d),pH 值為7 ~ 8,溫度為20 ~35℃,排出比為1 ∶ 2.5,處理負荷為0.8 kg[CODCr]/(m3·d),對CODCr和氮、磷的去除率分別達到85%和70%以上。1 個(gè)運行周期為12 h,進(jìn)水2 h,曝氣5 h,沉淀1 h,排水2 h,閑置2 h,每天運行2個(gè)周期。

    (5)污泥池。尺寸為3 000 mm × 5 000 mm ×2 000 mm,有效容積為30 m3,從UASB 和曝氣池(停風(fēng)機后)定期排入污泥池的污泥,經(jīng)濾帶污泥脫水機過(guò)濾脫水后外運,作為農田有機肥料。

    4 運行結果

    4.1 廢水處理效果

    在以上工藝條件下,跟蹤監測廢水處理工程的運行情況,廢水處理效果如表2 所示。

    表2 廢水處理效果

     根據監測數據分析,每段處理工序的出水水質(zhì)都能達到設定的目標,最終廢水能夠達標排放。

    4.2 工藝特征分析

    (1)采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)處理流程有利于提高污染物去除效果。采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)生化處理流程,充分利用了各處理方法的優(yōu)點(diǎn),合理分擔處理負荷,使每個(gè)處理單元都能在較高效率下工作。先采用厭氧法使CODCr和BOD5的去除率達到85%,大大減輕能耗高的后處理工序的負擔。然后采用兼氧法,去除30%左右的CODCr、BOD5后,再利用好氧曝氣法去除85%的CODCr、90%的BOD5,由于兼氧法所需曝氣量遠遠小于好氧法,因此,這樣安排比只用好氧法或厭氧-好氧處理流程能耗少,從而降低了處理成本,而且先用兼氧法處理去除一部分污染物,有利于提高好氧部分的處理效果。

    (2)采用中溫厭氧消化以降低能耗。由于車(chē)間排放廢水的溫度為30 ~ 40 ℃,若采用高溫(60 ℃)厭氧發(fā)酵,生化反應速率雖高,但需進(jìn)行升溫處理,耗用大量能源。采用中溫(35 ℃)厭氧發(fā)酵,發(fā)酵溫度與車(chē)間排放廢水溫度一致,不需增加處理費用,而出水溫度適中,可以直接進(jìn)入兼氧池。

    ( 3)采用UASB 厭氧處理強化處理過(guò)程。UASB 厭氧反應器可以使活性污泥自身固定化,形成生物聚體結構———顆粒污泥。顆粒污泥生物相呈層分布,即外層占優(yōu)勢的細菌是水解發(fā)酵菌,而內層則是產(chǎn)甲烷菌,各種細菌組成了一條很完整的食物鏈。顆粒污泥使反應器中保持較高的污泥濃度和容積負荷,與傳統的活性污泥法相比,該法可簡(jiǎn)化處理流程,降低成本。

    5 經(jīng)濟效益分析

    該工程總投資195 萬(wàn)元,其中土建費用110 萬(wàn)元,設備65 萬(wàn)元,其它費用20 萬(wàn)元,2011 年6月建成投運。系統自運行以來(lái),丹參提取生產(chǎn)廢水處理量為400 m3/d,處理后廢水的CODCr平均質(zhì)量濃度在110 mg/L 以下,BOD5的平均質(zhì)量濃度低于25 mg/L,SS 的質(zhì)量濃度在60 mg/L 以下,pH 值為6 ~ 9,達到GB 21906—2008 的要求,每年可減排CODCr 1 000 t、BOD5 340 t、SS 35 t,減輕了對環(huán)境的污染。

    本系統采用自動(dòng)控制方式,處理效果穩定,操作簡(jiǎn)單,易于維護,便于管理,該廢水處理站不設置專(zhuān)職操作人員,由車(chē)間后勤人員兼職管理,減少了人工費用。

    由于先采用低處理成本的厭氧、兼氧技術(shù)使絕大多數污染物降解,然后再利用高處理成本的好氧曝氣法進(jìn)一步處理,從而使廢水處理成本降低。目前每天耗電250 kW·h 左右,每天的電費約200元,加上折舊、物料消耗等,廢水處理費用為0.70元/m3 左右。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    厭氧處理單元每天可產(chǎn)生沼氣約1 000 m3,相當于標煤700 kg,除可作為職工食堂生活用燃料之外,還可以供生產(chǎn)使用,節約了燃料,同時(shí),用沼氣代替煤炭也可降低大氣污染物的排放量。

    6 結語(yǔ)

    采用厭氧-兼氧-好氧串聯(lián)法處理高濃度丹參提取生產(chǎn)廢水,處理后出水各項水質(zhì)指標均達到GB 21906—2008 的要求,所產(chǎn)生的沼氣可作為燃料供生產(chǎn)、生活使用,具有較好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

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