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    印染廢水處理

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-1-21 14:31:52

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)廢水的產(chǎn)生量逐年增加,水環(huán)境問(wèn)題也日趨嚴重。紡織印染廢水是中國最主要的工業(yè)廢水污染源之一,廢水中含有大量難降解有機物,是目前工業(yè)污染治理的難點(diǎn)。印染廢水一般采用生化法進(jìn)行處理,但生化法具有占地面積大、投資成本高、易產(chǎn)生二次污染且對COD 和色度的去除率不高等缺點(diǎn)。

    臭氧具有強氧化性,但是臭氧的利用率較低。多相催化臭氧氧化法是將一些金屬(或金屬氧化物)負載到某些載體(如活性炭)上,以此提高臭氧的利用率。催化臭氧氧化法處理印染廢水具有占地面積小、處理時(shí)間短、無(wú)二次污染且對色度去除率高的優(yōu)點(diǎn)。筆者以活性炭(AC)為載體制備了負載鐵錳氧化物的催化劑(Fe+Mn)/AC,并將其用于多相催化臭氧氧化處理實(shí)際印染廢水的試驗中,同時(shí)對工藝參數進(jìn)行了優(yōu)化。

    1 試驗部分

    1.1 試驗材料

    原水取自常州市武進(jìn)紡織工業(yè)園區馬杭污水 處理廠(chǎng)進(jìn)水口,廢水呈紫紅色,有刺激性氣味,COD為682.4 mg/L、色度為450 倍、TP 為2.57 mg/L、NH3-N 為14.85 mg/L、pH=8.6。

    活性炭:粒狀(GAC),氣性活化法制得,孔徑5~10 nm。

    其他試劑:100 mg/L 的Mn2+ 溶液,100 mg/L 的Fe2+溶液,無(wú)氨水,質(zhì)量分數為95%的乙醇(分析純),COD 快速測定D 試劑,COD 快速測定E 試劑。

    1.2 試驗裝置及流程

    試驗采用圖1 所示工藝流程。其中臭氧反應器為自制管式玻璃反應器,其管徑58 mm,有效高度500 mm,采用鈦合金微孔布氣曝氣頭布氣。

    試驗前先用純水沖洗反應器,再開(kāi)啟臭氧發(fā)生器預氧化5 min 以去除臭氧反應器中可能消耗臭氧的成分,然后排空,再用純水沖洗2 次。然后將一定量的活性炭或負載了金屬的活性炭催化劑加入到反應器中,通入廢水,打開(kāi)氧氣瓶,調節氧氣壓力為0.05 MPa,打開(kāi)臭氧發(fā)生器,控制臭氧流量一定,待反應一定時(shí)間后,從出水口取樣分析COD、色度、NH3-N 等指標,并計算相應的去除率。

     圖1 試驗工藝流程

    2 結果與討論

    2.1 催化劑的制備與選擇

    催化劑采用浸漬焙燒法制備。選取一定量活性炭洗凈,分別用質(zhì)量分數為10%的NaOH 和HNO3溶液浸泡,然后烘干、活化。按一定比例,各取一定體積的100 mg/L 的Mn2+溶液和Fe2+溶液,配成100 mL混合溶液,然后將預處理后的活性炭放入混合溶液中浸泡24 h。將浸漬好的活性炭干燥、焙燒。重復浸漬、焙燒2~3 次,制得鐵錳配比不同的活性炭負載催化劑。

    各取20 g不同催化劑進(jìn)行臭氧氧化試驗,調節氧氣壓力為0.05 MPa,打開(kāi)臭氧發(fā)生器,控制臭氧通氣量為0.2 L/min,反應60 min,以COD 去除率為指標,考察不同催化劑(包括活性炭)對COD 去除效果的影響,結果見(jiàn)表1。

     由表1 可以看出,活性炭對COD 有一定的吸附去除作用,與之相比催化劑對COD 的去除率大幅提高,說(shuō)明催化作用明顯,其中以鐵錳質(zhì)量比1∶2 時(shí)制備的(Fe+Mn)/AC 催化劑對印染廢水處理的效果最好。

    2.2 催化劑的穩定性

    加入20 g最佳條件下制備的(Fe+Mn)/AC 催化劑,在臭氧通氣量為0.2 L/min,廢水pH=5 的條件下,通入300 mL 印染廢水,反應60 min 后從反應器中取出全部水樣,重新加入300 mL 原水水樣,如此反復6 次,測定每次取出的水樣的COD 并計算COD 去除率,相應的COD 去除率依次為81.7%、81.4%、80.9%、79.6%、77.4%、74.5%?梢钥闯,催化劑在使用6 次后,COD 的去除率僅比第一次使用時(shí)降低了約7%,說(shuō)明(Fe+Mn)/AC 具有較好的活性和壽命。

    2.3 影響多相催化臭氧氧化工藝的條件

    以COD 去除率為考察指標,對影響多相催化臭氧氧化工藝的條件進(jìn)行了優(yōu)化。

    2.3.1反應時(shí)間對印染廢水處理效果的影響

    通入300 mL 印染廢水,在廢水pH=8.6、臭氧通氣量為0.2 L/min、(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g的條件下,分別在反應10、20、30、40、50、60、90、120 min時(shí)取樣分析并計算COD 去除率,結果見(jiàn)圖2。

     由圖3 可以看出,隨著(zhù)臭氧通氣量的增加,COD的去除率也在提高,但超過(guò)0.2 L/min 后COD 的去除率變化不明顯,考慮到運行成本,確定本試驗最佳臭氧通氣量為0.2 L/min。

    2.3.3催化劑投加量對印染廢水處理效果的影響

    通入300 mL 印染廢水,在廢水pH=8.6、臭氧通氣量為0.2 L/min,反應時(shí)間為60 min 條件下,改變(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量,考察其對COD 去除率的影響,結果見(jiàn)圖4。

     由圖4 可以看出,催化劑投加質(zhì)量超過(guò)20 g后,COD 去除率變化較小,因此確定催化劑的最佳投加質(zhì)量為20 g。

    2.3.4 pH 對印染廢水處理效果的影響

    通入300 mL 印染廢水,在反應時(shí)間為60 min、(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g、臭氧通氣量為0.2L/min 的條件下,調節廢水pH,考察pH 對COD 去除率的影響,結果見(jiàn)圖5。

     由圖5 可以看出,pH 在4~6 時(shí),(Fe+Mn)/AC的催化活性較高,COD 的去除率均達到75%以上,并以pH=5 時(shí)最高。因此確定本試驗廢水最佳pH=5。

    2.4 對印染廢水中主要污染指標的去除效果

    在最佳運行條件下,即(Fe+Mn)/AC 投加質(zhì)量為20 g、臭氧通氣量為0.2 L/min、廢水pH=5、處理時(shí)間60 min,廢水出水的COD、NH3-N、TP 分別為124.9、1.45、0.17 mg/L,色度為4 倍,COD、NH3-N、TP、色度去除率分別為81.7%、90.2%、93.4%、99.1%。

    馬杭污水處理廠(chǎng)采用好氧活性污泥法處理印染廢水,其二沉池出水中COD、TP、氨氮等分別為133.5、12.48、0.36 mg/L,色度為16 倍。由此對比可知,多相催化臭氧氧化法對印染廢水中COD、氨氮、TP、色度都有很好的去除效果。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    3 結論和建議

    在制備活性炭負載型催化劑的基礎上,采用多相催化臭氧氧化工藝對印染廢水進(jìn)行試驗研究,確定了主要影響因素和最佳工藝條件。對于武進(jìn)紡織工業(yè)園區馬杭污水處理廠(chǎng)的原水,該工藝可行并可達到較好的處理效果。本次試驗是在單因素條件下進(jìn)行分析的,但在實(shí)際處理中會(huì )有多種因素對實(shí)驗結果造成影響,因此要結合實(shí)際,考慮多因素條件下多相催化臭氧氧化處理印染廢水的效果。通過(guò)對運行成本的估算可知,多相催化臭氧技術(shù)運行成本較高,建議作為預處理使用。根據工廠(chǎng)的實(shí)際情況,適當減少處理時(shí)間,催化臭氧氧化達到預處理效果后,可與活性生物床處理技術(shù)相結合,最終使出水達標排放。這樣既降低了運行成本,又提高了處理效果。

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