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    加工高硫原油污水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-3 9:30:45

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    隨著(zhù)原油需求量的不斷增加,原油產(chǎn)量相對不足,世界能源供應日趨緊張,高硫原油(S%>2.5%)的開(kāi)發(fā)和利用受到世界各國的重視〔1〕。僅中國石化 2010 年進(jìn)口高硫原油就達7 000 萬(wàn)t,占全年原油加工總量的33%。由于高硫原油的含硫量很高,在其加工過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生高濃度污水,對后續污水處理系統造成沖擊,降低生化處理效果。目前我國石化企業(yè)解決這一問(wèn)題的方法是將高硫原油與其他含硫/低硫原油混煉(混合后S 質(zhì)量分數<2.5%)〔2〕,以減小污水中的硫化物、COD、氨氮等,便于后續生化處理。但并不能從根本上解決問(wèn)題,因此,筆者對A 煉油廠(chǎng)單獨加工加拿大西部原油(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加西原油”)(S 質(zhì)量分數為3.87%)期間產(chǎn)生污水進(jìn)行分析,并對其處理工藝進(jìn)行討論,為大規模加工高硫原油的污水處理提供依據。

    A 煉油廠(chǎng)在加工加西原油之前,主要加工旅大原油,加西原油性質(zhì)較旅大原油有較大區別,本著(zhù)最大化利用現有污水處理系統的原則,使加西原油加工期間產(chǎn)生高濃度污水達標外排,根據污水的性質(zhì)對污水處理工藝及運行參數進(jìn)行了適當調整與完善。

    1 原油性質(zhì)的比較
     
    A 煉油廠(chǎng)加工原油主要為重質(zhì)原油,A 煉油廠(chǎng)加工的旅大原油和加西原油主要性質(zhì)如表 1 所示。

    由表 1 可見(jiàn),A 煉油廠(chǎng)加工的加西原油具有API 度低、含硫量高、酸值高的特點(diǎn),屬于高硫高酸重質(zhì)原油。因此,以其加工期間產(chǎn)生的污水作為研究對象,為單獨加工高硫原油產(chǎn)生污水的處理提供依據。

    2 加西原油污水的性質(zhì)與處理工藝
     
    2.1 污水性質(zhì)分析
     
    由于加西原油含硫質(zhì)量分數高達3.87%,A 煉油廠(chǎng)產(chǎn)生的含硫污水可能會(huì )對生化池造成沖擊,因此含硫污水在進(jìn)污水處理場(chǎng)前經(jīng)過(guò)酸性水汽提,將污水中的硫化物和氨氮轉化為H2S、NH3 氣體。處理后的含硫污水與其他污水進(jìn)入調節罐混合后,再進(jìn)入污水處理系統。下面對混合污水的性質(zhì)進(jìn)行分析。

    2.1.1 污水的pH、硫化物、氨氮、含油量
     
    加西原油加工期間產(chǎn)生污水性質(zhì)由圖 1 所示。

    圖 1 加西原油加工期間產(chǎn)生污水性質(zhì)  

    由圖 1 可見(jiàn),加工加西原油期間產(chǎn)生污水:

    (1)pH 波動(dòng)較大,而且大于旅大原油加工期間污水的pH,部分超過(guò)了進(jìn)水pH 6~9 的標準。這主要是因為加西原油硫含量很高,在塔頂“三注”中增加了氨的注入量。

    (2)硫化物前后期波動(dòng)較大,最大高達136.8 mg/L,而最低僅為0.047 mg/L。這是因為加工中后期加開(kāi)了酸性水汽提裝置,將含硫污水中的硫化物轉化為H2S 氣體,使得污水中的硫化物降低。

    (3)氨氮較小,主要是因為加西原油含氮量較小,此外酸性水進(jìn)行汽提后,含硫污水中的氨氮部分轉化為NH3 氣體,使得污水中的氨氮小于100 mg/L 的進(jìn)水標準。

    (4)含油量較低,遠小于污水進(jìn)水含油質(zhì)量濃度不大于500 mg/L 的標準。

    2.1.2 污水的COD
     
    加西原油加工期間產(chǎn)生污水COD 變化情況如 圖 2 所示。

    由圖 2 可見(jiàn),加西原油加工期間污水中COD 波動(dòng)較大,而且部分污水中COD 超過(guò)了1 200 mg/L 的進(jìn)水水質(zhì)標準。

    污水中COD 反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度,煉化企業(yè)廢水中無(wú)機還原性物質(zhì)的含量相對較小,主要為石油類(lèi)、有機溶劑等〔3, 4, 5, 6〕。A 煉油廠(chǎng)加工工藝較為簡(jiǎn)單,產(chǎn)品較少,將污水中含油物質(zhì)作為石油或重油考慮,通過(guò)計算可知平均含油量對COD 的貢獻約為295~423 mg/L,占COD 的39.21%~56.20%。由此可以看出,雖然污水中含油量較小,但是其對 COD 的貢獻較大,可以通過(guò)去除污水中的石油類(lèi)物質(zhì)降低COD。

     

    圖 2 加西原油加工期間產(chǎn)生污水COD 變化情況 

    綜上所述,加西原油加工期間,在加開(kāi)酸性水汽提裝置的前提下,產(chǎn)生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高,其中石油類(lèi)對 COD 的貢獻較大。

    2.2 處理工藝流程及措施
     
    A 煉油廠(chǎng)污水處理場(chǎng)采用目前石化企業(yè)普遍采用的“老三套”工藝———“隔油、浮選、曝氣”的處理工藝。污水處理場(chǎng)處理工藝流程如圖 3 所示。其中,黑色加粗部分為處理加西原油加工產(chǎn)生污水新增的工藝和措施。

    為了確保污水處理場(chǎng)外排水達標排放,在現有污水處理場(chǎng)設施的前提下,采取了一系列措施:(1)含硫污水經(jīng)污水汽提處理。為避免污水處理場(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)硫化物含量超標,含硫污水先經(jīng)過(guò)污水汽提裝置,將其中的硫化物部分轉化為H2S,減小混合后污水的硫化物含量。

    (2)增大HCl 投加量。加西原油加工期間污水 pH 較大,在隔油池和氣浮池按40 kg/月投加質(zhì)量分數為31%的HCl 調節污水pH 接近于中性。

    (3)增加絮凝劑投加量。加西原油加工初期污水有明顯黑色懸浮物,因而在溶氣氣浮池增加PAC (聚合氯化鋁)投加量1 050 kg/月、PAM(聚丙烯酰胺)投加量102.5 kg/月。

     

    圖 3 污水處理場(chǎng)流程示意  

    (4)增加生化池葡萄糖投加量。加西原油加工期間污水污染物濃度高,廢水可生化性不高,因此向生化系統投加葡萄糖給污泥提供營(yíng)養物質(zhì),提高污泥活性。后期因廢水濃度過(guò)高,導致生化系統污泥有厭氧酸化現象,故通過(guò)增加葡萄糖投加量975 kg/月,為污泥馴化提供充足的營(yíng)養,使污泥逐漸恢復活性。

    (5)生化系統投用蒸汽伴熱系統。由于加西原油加工期間氣溫降低,為使生化系統的溫度盡量保持最佳溫度,保證污泥的活性最高,因此開(kāi)啟污水處理場(chǎng)的蒸汽系統,使溫度維持在25~30 ℃。

    2.3 污水處理場(chǎng)的運行及處理效果
     
    2.3.1 污水處理工藝的運行
     
    本工程主體工藝為A/O 生化處理,因此啟動(dòng)時(shí)主要考慮生化池的運行。啟動(dòng)初期,采用緩慢增大混合污水混合比馴化生化池的接種污泥。馴化初期,生化池出水有明顯黑色懸浮物,增大隔油池和氣浮池絮凝劑投加量,生化池增大葡萄糖的投加量,并且維持生化池溫度為25~30 ℃,使污泥活性保持在最佳狀態(tài)。隨著(zhù)生化池污泥的馴化,處理系統運行穩定, COD 去除率達到90%以上。

    生化池馴化過(guò)程中,監測到的COD 變化情況如 圖 4 所示。

     

    圖 4 加西原油加工期間生化池運行情況 

    由圖 4 可見(jiàn),在馴化初期生化池COD 隨著(zhù)進(jìn)水 COD 增高而增高,隨著(zhù)運行趨于平穩,生化池COD 逐漸降低,COD 去除率維持在90%左右,最高達 94%,說(shuō)明生化池污泥馴化效果良好,污水處理系統運行平穩。

    2.3.2 處理效果
     
    污水在經(jīng)過(guò)生化池厭氧好氧生化處理,進(jìn)入二沉池沉淀,通過(guò)監測池實(shí)時(shí)監測達標后,外排市政污水管網(wǎng),加西原油加工期間外排水水質(zhì)分析如圖 5 所示。

     

    圖 5 污水處理場(chǎng)外排水水質(zhì)分析  

    3 結論
     
    (1)加西原油API 度低、硫含量高、酸值高,屬于高硫高酸重質(zhì)原油。

    (2)加工加西原油產(chǎn)生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    (3)加工加西原油產(chǎn)生污水含油量低,但其對COD的貢獻較大,可以通過(guò)增大絮凝劑的投加量,去除污水中石油類(lèi)物質(zhì)達到降低COD 的目的。

    (4)通過(guò)增開(kāi)酸性水汽提裝置、生化系統投加蒸汽,并且增大HCl、絮凝劑、葡萄糖投加量,可保證處理場(chǎng)正常運行,使加工加西原油產(chǎn)生的污水全部達標排放。

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