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    制藥廢水處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-29 10:03:36

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    1 工程概況

    隨著(zhù)我國醫藥工業(yè)的發(fā)展,制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如不進(jìn)行及時(shí)有效的處理,就會(huì )造成嚴重的環(huán)境污染。

    針對天津某制藥廠(chǎng)廢水懸浮物濃度高、全鹽量高、B/C 值低、pH 值變化范圍廣等特點(diǎn),采用了混凝沉淀/臭氧/接觸氧化的組合處理工藝,出水各項指標達到或優(yōu)于天津市《污水綜合排放標準》(DB 12/356—2008) 的三級標準后排放。設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    2 工藝流程

    本工程的設計處理量為500 m3/d,由于廢水的可生化性很差(B/C = 0.1) ,同時(shí)總磷含量較高,進(jìn)水pH 值高,故選擇“混凝沉淀+ O3 + 接觸氧化”組合處理工藝作為主體工藝。

    工藝流程見(jiàn)圖1。

    ①集水井。廢水經(jīng)過(guò)廠(chǎng)區排水管道進(jìn)入到格柵井當中,格柵井為全地下鋼混結構,尺寸為3.00 m× 2.50 m × 4.50 m。井內設置機械格柵,經(jīng)過(guò)格柵去除廢水中大的懸浮物后,經(jīng)過(guò)泵一級提升到調節池當中。集水井內設置提升泵2 臺,1用1 備。

    ②調節池。半地下鋼混結構,尺寸為9.40 m× 7.00 m × 4.50 m,設置提升泵3 臺,2用1 備,同時(shí)水泵出口設置電磁流量計對流量進(jìn)行統計。

    ③混凝沉淀池。調節池內的廢水經(jīng)過(guò)二級提升進(jìn)入混凝池; 此廢水中的COD 非常高,通過(guò)加藥絮凝可以去除非溶解性污染物,將部分COD 去除,以便提高廢水的可生化性,減輕后續高級氧化的壓力,來(lái)水水質(zhì)偏酸性,所以在此用片堿對其酸堿性進(jìn)行調節,之后投加混凝劑; 廢水通過(guò)自流進(jìn)入絮凝池,在池內通過(guò)投加PAM 助凝劑,使得絮凝池內絮體進(jìn)一步增大,保證后續的沉淀效果; 該部分池體為半地下鋼混結構,絮凝、混凝停留時(shí)間各30 min,混凝沉淀池停留時(shí)間為4 h。

    ④中間水池。經(jīng)過(guò)沉淀后上清液進(jìn)入到中間水池暫存,作為后續處理工序的進(jìn)水。中間水池為半地下鋼混結構,尺寸為4.60 m × 2.20 m × 4.50m,同時(shí)中間水池設置提升泵3 臺,2用1 備。若進(jìn)水水質(zhì)差則將廢水提升至臭氧氧化塔進(jìn)行高級氧化處理,若進(jìn)水水質(zhì)好則直接進(jìn)入后續水解酸化池進(jìn)行氧化處理。

    ⑤臭氧氧化塔。對預處理后的出水通過(guò)臭氧氧化塔進(jìn)行高級氧化,廢水中的大分子、難降解的物質(zhì)進(jìn)一步轉化為小分子、易降解的有機物,從而使得廢水的可生化性進(jìn)一步改善; 處理后的出水自流進(jìn)入兩級水解酸化池。臭氧氧化塔尺寸為1.20 m ×6.00 m,停留時(shí)間為48 min。

    ⑥水解酸化池。水解酸化池為半地下鋼混結構,尺寸為4.60 m × 3.90 m × 4.50 m,共兩座。此工序是在厭氧條件下,將廢水中的大分子有機物轉化為小分子有機物的過(guò)程,具有提高廢水可生化性及去除COD、BOD5的功能。在厭氧條件下,聚磷菌占優(yōu)勢生長(cháng),使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中聚磷菌在厭氧狀態(tài)下釋放磷,在好氧狀態(tài)下過(guò)量地攝取磷。經(jīng)過(guò)排放富磷剩余污泥,其結果與普通活性污泥法相比,可去除廢水中更多的磷。在水解酸化池內設置組合填料,使得微生物的濃度大大提高,進(jìn)而提高了處理效率,縮短了處理時(shí)間。

    ⑦接觸氧化池。經(jīng)過(guò)厭氧處理后的廢水進(jìn)入多級接觸氧化池,采用固定式生物填料作為微生物的載體,生長(cháng)有微生物的載體淹沒(méi)在水中,曝氣系統為反應器中的微生物供氧。通過(guò)生物氧化作用,將廢水中的有機物氧化分解,實(shí)現對水體中COD、BOD5等有機物的降解。在硝化細菌的作用下,將水體中的氨氮轉化為硝酸鹽與亞硝酸鹽,同時(shí)還可以吹脫水體中殘留的氮氣,從而降低水體中的氨氮。接觸氧化池為半地下鋼混結構,尺寸為8.00 m ×7.00 m × 4.50 m,共兩座。

    ⑧二沉池。接觸氧化池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行固液分離,其上清液指標完全達到三級排放標準。二沉池尺寸為4.60 m × 3.00 m × 4.50 m,共兩座。

    ⑨污泥濃縮池。從混凝沉淀池以及沉淀池產(chǎn)生的污泥匯集到污泥濃縮池,再通過(guò)帶式壓濾機脫水后,外運處置。污泥濃縮池為半地下鋼混結構,尺寸為3.00 m × 2.90 m × 4.50 m。

    3 運行調試

    對本系統采用污泥培養及馴化同步進(jìn)行的方式,引入城市污水處理廠(chǎng)的消化污泥,泥量為池容的2% ~ 5%,接種20 t 投入到接觸氧化池中,加入少量生產(chǎn)廢水進(jìn)行36 h 悶曝培養,曝氣初期6 開(kāi)2 停,逐步24 h 曝氣; 在系統穩定運行3 ~ 5 天后逐漸增加進(jìn)水量; 每次遞增的水量為15 m3。50 天左右系統即達到滿(mǎn)負荷運行,經(jīng)過(guò)4 個(gè)月左右的微生物培養、馴化,系統出水經(jīng)過(guò)多次的自檢與抽樣送檢,其水質(zhì)均已達到或優(yōu)于天津市規定的三級排放標準。

    系統穩定運行后連續監測1 個(gè)月,各處理單元的COD 值變化情況見(jiàn)圖2。

    根據整個(gè)系統運行情況,運行電費約為1.54元/m3 ,藥劑費包括氫氧化鈉、PAC、PAM運行費用約為2.954 元/m3,人工費約1.20 元/m3,合計為5.694 元/m3。在實(shí)際運行過(guò)程中,嚴格控制好進(jìn)水,則臭氧氧化系統可以成為系統穩定運行的保障工序,運行費用可降至5 元/m3 以下。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    4 結論

    制藥廢水具有組分復雜、COD 濃度高、處理難度大等特點(diǎn)。絮凝沉淀/O3/接觸氧化的組合工藝是處理此類(lèi)高濃度有機廢水的有效方法,其出水水質(zhì)達到天津市《污水綜合排放標準》(DB 12/356—2008) 的三級標準。實(shí)踐證明,該系統在運行過(guò)程中處理效果好,運行穩定可靠; 同時(shí)在運行中應加強日常管理,生產(chǎn)車(chē)間內所產(chǎn)生的高濃水(氨化廢水、氨化母液等) 絕不允許排入污水處理系統(異常情況也不允許) ,必須進(jìn)行單獨回收處理。

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