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    焦化廢水處理工藝研究

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2017-11-26 9:03:58

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      焦化廢水作為一種高污染、高濃度、難降解且有毒有害的工業(yè)廢水。在我國工業(yè)廢水排放總量中約占 2%,廢水產(chǎn)生量較大( 焦化廢水污染物成分復雜,主要包括酚、氰化物、氨氮、硫氰化物、萘、喹啉、吡啶、蒽、油等,目前一般采用常規預處理及生化法進(jìn)行處理,出水可達到 《污水綜合排放標準》(G B8978- - 1996 )中的二級排放標準 (z- 隨 著(zhù) 《煉焦化學(xué)T 業(yè)污染物排放標準 》(G B 1617 1— 2O12 )的強制實(shí)施及環(huán)保要求的逐步提高。對于焦化廢水的處理 不再局限于達標排放,而是尋求相對經(jīng)濟、更為生態(tài)及資源化 的回用技術(shù)。以提高焦化廠(chǎng)的水資源重復利用率。膜分離技術(shù)以運行穩定、處理效率高、操作簡(jiǎn)單 、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn)。成為時(shí)下焦化廢水深度處理的研究熱點(diǎn)一 .但其也存在膜污染難以解決、化學(xué)清洗頻繁、濃水處置復雜等弊端因此,尋求一種高效、穩定的焦化廢水膜法組合深度處理T藝,實(shí)現焦化廢水資源化利用 ,成為筆者的研究重點(diǎn)。

      1 工程概況及工藝流程

      1.1 設進(jìn)出水水量及水質(zhì)

      河北省某煤化工煉焦企業(yè)的焦化廢水經(jīng)過(guò)二級生化處理后需進(jìn)行深度處理。深度處理系統設計處水量為 300 m (包含少量雜排水),設計進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表 1

      表1設進(jìn)水水質(zhì)

      要求設計出水水質(zhì)滿(mǎn)足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處 理設計規范》(G B 50050- - 2007 )中再生水水質(zhì)指標要求(其 中部分指標優(yōu)于規范要求),出水作為廠(chǎng)區生產(chǎn)水補充新水使用,設計出水水質(zhì)如表2 所示。

     表 2 設計出水水質(zhì)

      1.2 工藝流程

      通過(guò)對該工程設計進(jìn)出水水質(zhì)的分析,該焦化廢水深度處理系統進(jìn)水B/C 為0.28~0.29 .碳氮比為0.6O~0.74 ,可生化性差,含鹽量及COD 高。且廢水中包含多環(huán)芳香族化合物、脂肪族化合物等難生物降解的污染物。經(jīng)過(guò)綜合分析及比較 ,確定采用的工藝流程如圖1所示

      圖1  工藝流程

      焦化廢水,二級生化出水深度處理系統的外排濃水經(jīng)混合后自流進(jìn)入焦化廢水調節池調節水量及水質(zhì)后經(jīng)泵 加壓提 升進(jìn)入 Fenton 反應器加酸控制 Fenton 反應器的進(jìn)水pH 并投加 Fenton 試劑,其出水進(jìn)入絮凝反應池。加堿調節使 絮凝反應池進(jìn)水呈中性。同時(shí)投加PA M 強化絮凝 .出水進(jìn)入輻、流沉、淀池。沉淀池出水進(jìn)人沉淀產(chǎn)水池。再次加壓提升后 依次通過(guò)多介質(zhì)過(guò)濾器及自清洗過(guò)濾器進(jìn)行預過(guò)濾,出水進(jìn)入電滲析裝 置進(jìn)行初次脫鹽。其出水進(jìn)入緩沖水池,電滲析裝置的濃水排入濃水池供內循環(huán)利用,多余濃水排出系統進(jìn)行綜合利用。緩沖水池的出水經(jīng)泵提升后進(jìn)人超濾裝置。出水進(jìn)入超濾產(chǎn)水池。超濾產(chǎn)水池出水經(jīng)泵提升通過(guò)保安過(guò) 濾器后進(jìn)入反滲透裝置進(jìn)行再次脫鹽,出水進(jìn)入回用水池,作為廠(chǎng)區生產(chǎn)補充新水使用。反滲透裝置濃水回流至沉淀產(chǎn)水池進(jìn)行再次循環(huán)脫鹽。

      2 工藝處理單元效能分析

      2.1 Fenton 反應器、絮凝反應池、輻流沉淀池Fenton 反應器是利用Fenton 試劑 (H202與 FeSO4按照一定比例混合成 的藥劑)產(chǎn)生的羥基自由基在酸性 條件下的超強氧化性,實(shí)現對有機污染物的氧化降解,同時(shí)其還具有混凝功能。絮凝反應池 、輻流沉淀池是利用物理吸附、架橋、沉淀作用 ,通過(guò)投加混凝劑或助凝劑實(shí)現對污染物的強化分離去除該工程廢水經(jīng)調節池 (水力停留時(shí)間為 8.2 h )進(jìn)行水質(zhì)水量調節后。進(jìn)入Fenton 反應器 投加H 2SO 4調節 Fenton 反應器 (H R T=2~3 m in )的進(jìn)水pH為2.5~3.0,控制HO與 FeSO 的投加量分別為O.7~1.2、2.1~3.1 g/L :絮凝反應池的反應時(shí)問(wèn)設置為0.17 h .PA M 投加 量為4~6 m # L .其進(jìn)水投加NaO H來(lái)調節廢水pH 至中性 ;輻流沉淀池的水力負荷為0.85 m V (m 2.h).沉淀時(shí)間設置為4.05 h 。廢 水經(jīng)Fenton 反應器、絮凝反應池、輻流沉淀池處理后對COD的去除效果如圖2所示.

      圖2   COD 的去除效果

      從圖2可知Fenton 反應器進(jìn)水的 CO D 在179.9~367.2 m g/L 范圍內,變化幅度較大,而輻流沉淀池出水的 CO D 平均為107.1 m g/L 。且穩定保持在158 m g/L 以下 .該部分工藝對 C O D 的平均去除率為60.8%,去除效果顯著(zhù),但其出水仍含有部分難降解的污染物,易造成濾膜及反滲透膜的污堵,需要進(jìn)一步處理。

      2.2 多介質(zhì)過(guò) 濾器 、自清洗、過(guò)濾 器 、電滲析裝置

      多介質(zhì)過(guò)濾器及自清洗過(guò)濾器作為電滲析裝置的預處理設備,可以去除廢水中的懸浮物 、顆粒和膠體 .降低廢水的濁度和 SD I.使其滿(mǎn)足 電滲析裝置的進(jìn)水要求。電滲析裝置 利用直流電場(chǎng)及離子交換膜實(shí) 現廢水的初次脫鹽該工程采用的立式 多介質(zhì)過(guò)濾器設計出力為80m 3/(h ·套 ),直徑為 5.0 m ,共4臺 ,回收率 ≥9O% ;自清洗過(guò)濾器的設計出力為 200 m T(h·套 )。過(guò)濾精度為100 D m ;電滲析裝置的處理能力為20 m f f(h .套 ),回收率為65%~75%,脫鹽 率 為 60%~70% ,共 22 臺 。廢水經(jīng)多介質(zhì)過(guò)濾器 、自清洗過(guò)濾器 、電滲析裝置處理后對COD、電導率 的去除效果如圖3、圖4 所示。

      圖3  COD 的去除效果

      圈4   電導率的去除效果

      從圖3可知,在輻流沉淀池出水COD 平均為107.1 m g/L 條件下,電滲析裝置出水的COD 平均為77.84 m g L ,平均去除率為 27.3%.說(shuō)明多介質(zhì)過(guò)濾器、自清洗過(guò)濾器對輻流沉淀池出水COD 去除效果穩定,可以保證電滲析裝置正常運行根據工程實(shí)際運行工況。電滲析裝置的清洗周期一般為2 個(gè)月。

      從圖4可知,該工藝的調節池出水、輻流沉淀池出水、電滲析裝置出水的電導率分別在 5 672~6 573 、7 090~9 002 、2 127 ~3 600 S/cm 范圍內。 由于在Fenton 反應器進(jìn)水投加硫酸、絮凝反應池 進(jìn)水 投 加N aOH .導致輻流沉淀池 出水平均電導率較調節池出水高 31.4%.但經(jīng)過(guò)初次脫鹽后。電滲析裝置出水平均電導率較調節池出水低 53.2%.脫鹽效果顯著(zhù).緩解了后續反滲透膜的脫鹽壓力。

      2.3 超濾裝置 、反滲透裝置

      超濾裝置作為反滲透裝置的預處理裝置,為反滲透裝置提供濁度 <0.2 N TU 、SDI<3 的進(jìn)水,在降低反滲透裝置 的化學(xué)清洗頻率 、延長(cháng)反滲透膜的使用。

      壽命及保障反滲透系統的穩定運行等方面起到保安作用。反滲透裝置作為二級脫鹽裝置,可將廢水中剩余 的溶解鹽、膠體、有機物等去除該工程采用的超濾膜材質(zhì)為聚偏氟乙烯(PV D F )膜 ,膜數量為60 支/套、平均運行通量為60 L/(m 2.h)、產(chǎn)水量為180 m 3/(h .套 ),共2套超濾產(chǎn)水進(jìn)入超濾產(chǎn)水池 ( 為0.67 h )。反滲透裝置前設置保安過(guò)濾器,孔徑為5Dm .共2臺。反滲透裝置采用渦卷式反滲透膜,膜數量為204 支/套、回收率70%、平均運行通量為15 L/(m 2.h )、產(chǎn)水量為113 m f f(h .套).共2 套。廢水經(jīng)超濾裝置、反滲透裝置處理后對COD 、電導率的去除效果如圖5 、圖6 所示。

      圖5  COD的去除效果

      圖6   電導率的去除效果

      從圖5 、圖6 可知,盡管電滲析裝置出水的CO D 、電導率分別在45.76~105.3 m g/L 、2 127~3 600~ S/cm 范圍內波動(dòng),但經(jīng)超濾裝置、反滲透裝置處理后,產(chǎn)水中的COD 、電導率分別保持在l4.8 m g/L 、200 ~S/cm 以下。因此,根據含鹽量、電導率、溶解性總固體之間的轉換關(guān)系 (含鹽量/電導率 =0.7 .溶解性總固體不大于含鹽量 5%)得出.反滲透裝置產(chǎn)水滿(mǎn)足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規范》(G B 50050—2007 )中的相應水質(zhì)指標要求。此外經(jīng)過(guò)檢測,其他指標均滿(mǎn)足設計出水要求。根據工程實(shí)際運行工況,反滲透裝置的膜清洗周期一般為 3 個(gè)月。

      3 經(jīng)濟效益分析

      采用上述工藝路線(xiàn) .該工程廢水回用量為225m 3/h 。廢水回收率為75%。按照該企業(yè)所在地區水價(jià)3.6 元/m 3、電價(jià) 0.55 元/(kW ·h)計算 ,其噸水運行成本為l2.22 元 (含 電費 、人工費 、設備維修 、藥劑費 、濾料更換費、膜折舊及檢驗費、后勤保障費 、管理費,不含設備折舊費)。具體參見(jiàn)污水寶商城資料或http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      4 結論與建議

      (1)采用該膜法組合深度處理工藝對河北某煤化工企業(yè)焦化廢水二級生化出水進(jìn)行處理。產(chǎn)水水質(zhì)達到并優(yōu)于《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規范》(G B50050- - 2007)中的再生水水質(zhì)指標要求。產(chǎn)水可作為廠(chǎng)區生產(chǎn)補充新水使用 ,減少了工業(yè)新水用量 。(2 )對于含高污染物的焦化廢水二級生化 出水 .該膜法組合深度處理工藝 的廢水回收率可穩定達到75%.而 常規 雙膜法工藝處理該廢水時(shí)回收率僅 60%~70%.該工藝提高了廠(chǎng) 區水系統回收利用率 .減少了外排廢水量。緩解了煤化工企業(yè)對周邊環(huán)境造成的污染。(3)采用 Fenton 氧化技術(shù)與電滲析粗脫鹽技術(shù)相結合的強化預處理設施 ,可以有效地緩解反滲透裝置的膜污染 .延長(cháng)反滲透膜 的清洗周期至3個(gè)月。(4 )該組合工藝為焦化廢水深度處理領(lǐng)域提供了一條可借鑒的工藝路線(xiàn),具有一定的推廣意義。

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