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    生物脫氮法去除焦化廢水氨氮

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-3-30 11:01:32

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      在普通生化處理技術(shù)上發(fā)展起來(lái)的。利用一些專(zhuān)性細菌實(shí)現氮形式的轉化,最終轉化成無(wú)害的氮氣。目前對焦化廢水生物脫氮的研究主要集中于缺氧/好氧(A/O)、厭氧一缺氧/好氧(A—A/O)和序批式間歇反應器(SBR)工藝。

     、貯/0工藝:Liu運用生物活化膜污泥混合系統去除氨氮,去除率達94%~99.9%。COD去除率為80%~95%。厭氧一好氧生物脫氮工藝中,硝化菌和反硝化菌交替處于被抑制狀態(tài),不能高效地發(fā)揮作用。針對這一問(wèn)題并結合焦化廢水特點(diǎn),余兆祥等人開(kāi)發(fā)了A/O固定生物膜系統處理焦化廢水.且A段和0段都采用了這一技術(shù).在反應裝置中填充填料。結果表明最高氨氮去除率(99.89%)出現在進(jìn)水碳氮質(zhì)量比為5、回流比為2的操作條件下。

     、贏(yíng)—A/O工藝:由于焦化廢水中所含的有機物在好氧條件下較難被微生物降解.經(jīng)過(guò)厭氧處理可改變其化學(xué)結構.為缺氧反應器中的反硝化反應提供高質(zhì)量的碳源,減弱有毒化合物對好氧反應器中硝化菌的毒害和抑制作。與A/O工藝相比,可節省碳源40%,寶鋼化工公司將運行成本從6元/m’降到4元/m。李詠梅用A—A/O生物膜法對上海焦化廠(chǎng)廢水進(jìn)行處理。結果表明,當進(jìn)水COD、氨氮的質(zhì)量濃度分別為600~1000、200~280mg/L時(shí).為同時(shí)達到較好的去除有機物和脫氮效果,系統的HRT至少應為34.5h,混合液回流比為4.0~5.0,好氧段pH值應保持在7.8~8.0,出水剩余堿度在100~200mg/L。在缺氧段中需加入甲醇作為外加碳源,甲醇與硝酸氮的質(zhì)量比以2.58:1為宜。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

      3SBR工藝:耿琰等人:采用浸沒(méi)式膜生物反應器(SMSBR)處理焦化廢水得出:膜的截留作用可使硝化菌在反應器內富集,而有利于提高系統的硝化能力.其去除氨氮的最高負荷為0.19kg/(m,·d),出水氨氮的質(zhì)量濃度小于1mg/L;泥齡長(cháng)可能使微生物的代謝產(chǎn)物或其它大分子物質(zhì)積累.從而抑制硝酸鹽細菌的活性,但泥齡過(guò)長(cháng)也會(huì )影響亞硝酸鹽細菌的活性,從而影響對氨氮的處理效果。

     、芏坛滔趸聪趸に嚕憾坛滔趸聪趸锩摰夹g(shù)由于具有降低能耗、節省碳源、減少污泥生成量、反應器容積小及占地面積省等優(yōu)點(diǎn).受到了人們普遍的關(guān)注。Joanna等人進(jìn)行了短程硝化反硝化的研究,試驗發(fā)現在恒定的溫度和氨氮濃度條件下,pH值是實(shí)現亞硝酸積累的一個(gè)關(guān)鍵因素,當游離氨氮的質(zhì)量濃度控制在1~6mg/L,同時(shí)HNO濃度不超過(guò)0.04mg/L,硝化反應時(shí)間大大縮短,HNO積累可達300mg/L,硝化反應速率為0.06g[N]/(g·d)。北京桑德環(huán)保集團開(kāi)發(fā)出SDN(強化反硝化/硝化)工藝,并成功應用在昆明焦化制氣廢水治理項目的技術(shù)改造、山西臨汾同世達實(shí)業(yè)有限公司焦化廢水治理等項目。

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