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    兩級生物法處理焦化廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-11-4 10:16:00

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      焦化廢水是一種典型的有毒/難降解工業(yè)廢水,是煤在高溫干餾、煤氣凈化和副產(chǎn)品回收和精制過(guò)程中產(chǎn)生的,除含有高濃度的氨、氰化物、硫氰化物、氟化物等無(wú)機污染物外,還含有酚類(lèi)、吡啶、喹啉、多環(huán)芳烴(PAHs)等有機污染物。目前,工程中焦化廢水處理工藝主要有AO、AO-接觸氧化、OAO、AOAO等。金濤等通過(guò)工程改造表明,采用AO工藝處理焦化廢水,COD和NH4+-N去除率分別達到94.7%和97%。李歡等采用AOO工藝處理焦化廢水,出水NH4+-N降至5mg/L以下,COD及TN去除效果較差。因受煤質(zhì)、爐頂溫度和蒸氨工藝影響,焦化廢水水質(zhì)水量極不穩定,生化處理易受沖擊,導致熄焦水無(wú)法長(cháng)期穩定達標,大量有毒有害污染物隨著(zhù)熄焦過(guò)程排放到大氣環(huán)境。某焦化工業(yè)園區5000m3/d污水集中處理項目,首次提出“前端各廠(chǎng)AO預處理—后端園區OAO+深度處理”模式,具有較強的抗沖擊負荷能力,徹底解決了工業(yè)園區內5家焦化廠(chǎng)熄焦水穩定達標問(wèn)題,為焦化廢水零排放奠定基礎。

      1、工程概況

      某市工業(yè)園區內現有5家焦炭生產(chǎn)企業(yè),設計年產(chǎn)焦炭550×104t,每年排放近200×104m3高濃度含酚、含硫氰化物、含氮的焦化廢水。5家焦化廠(chǎng)生產(chǎn)廢水污水廠(chǎng)已建成,因水量波動(dòng)及管理等問(wèn)題,出水水質(zhì)無(wú)法達到國家相關(guān)標準(見(jiàn)表1),故統一建設園區污水處理廠(chǎng)。

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      2、工程設計方案

      2.1 設計水量和水質(zhì)

      工程設計規模為5000m3/d,主要用于集中處理預處理后的焦化廢水。依據《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)直排標準,設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表2。

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      2.2 工藝流程

      采用兩級處理模式,前端各廠(chǎng)預處理后廢水排入園區污水處理廠(chǎng)進(jìn)行深度處理,工藝流程如圖1所示。各焦化廠(chǎng)原水經(jīng)前端生化預處理,進(jìn)入園區調節池,經(jīng)一級好氧處理去除部分COD及氨氮,出水進(jìn)入缺氧池反硝化脫除總氮,由調節池分流部分進(jìn)入缺氧或投加適量葡萄糖提供反硝化碳源,再經(jīng)二級好氧進(jìn)一步脫除殘留污染物。殘留難生物降解污染物經(jīng)原位吸附池和強化Fenton氧化池加以去除,為保證熄焦池水質(zhì)達標,出水最后經(jīng)活性炭吸附塔后回至各焦化廠(chǎng)熄焦。

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      2.3 主要處理單元設計

      2.3.1 前端各廠(chǎng)預處理系統

      利用前端各焦化廠(chǎng)生化AO處理系統,主要流程為調節池(2000m3)/AO(4000m3)/二沉池(500m3),為園區深度處理做預處理,去除廢水中抑制硝化及反硝化菌屬生長(cháng)的SCN-、酚類(lèi)、CN-等,提高整個(gè)焦化廢水處理系統的抗沖擊能力。

      2.3.2 園區深度處理系統

     、僬{節池及事故池

      調節池主要對5家焦化廠(chǎng)預處理后的廢水進(jìn)行收集,并調節水質(zhì)水量。設計尺寸為40m×30m×6.5m,有效容積為7000m3,鋼筋混凝土結構,共1座。配有提升泵3臺(1用2備),Q=300m3/h,P=210kPa,N=22kW。另設有事故池1座,尺寸為45m×37m×6.5m,有效容積為1000m3。

     、谝患壓醚醭睾鸵患壋恋沓

      一級好氧池共2座,設計尺寸為35m×12m×6.5m,有效容積為5000m3,鋼筋混凝土結構,推流式運行,水力停留時(shí)間為24h,配有可提升式硅橡膠膜微孔曝氣管。配羅茨鼓風(fēng)機,Q=30m3/min,P=6.5kPa,N=45kW,2用1備。一級沉淀池1座,設計尺寸為20m×4.1m,有效容積為800m3,表面負荷為0.83m3/(m2·h),配備有中心傳動(dòng)刮泥機,直徑為20m,線(xiàn)速度為3m/min,減速機功率為0.75kW,配污泥回流泵,Q=300m3/h,P=210kPa,N=22kW,1用2備,污泥回流至好氧首端,回流比為50%。

     、鄱壢毖醭睾投壓醚醭

      二級缺氧池1座,主要進(jìn)行反硝化脫氮,設計尺寸為20m×17m×6.5m,有效池容為4000m3,停留時(shí)間為20h,鋼筋混凝土結構,配有水下攪拌器4套,功率為7.5kW。配有碳源儲罐以及碳源投加計量泵2臺(1用1備),向缺氧池投加適量碳源。

      二級好氧池1座,設計尺寸為20m×13m×6.5m,有效池容為3000m3,停留時(shí)間約14h,鋼筋混凝土結構,配有可提升式硅橡膠膜微孔曝氣管,曝氣與一級好氧曝氣由鼓風(fēng)機房共同提供。

     、芏壋恋沓

      二級沉淀池1座,設計尺寸為20m×4.1m,有效容積為800m3,表面負荷為1.04m3/(m2·h),配備有中心傳動(dòng)刮泥機,直徑為20m,線(xiàn)速度為3m/min,減速機功率為0.75kW,配污泥回流泵,Q=300m3/h,P=210kPa,N=22kW,1用2備,污泥回流至二級缺氧首端,回流比為100%。

     、菰晃匠睾蛷娀疐enton氧化池

      原位吸附池主要通過(guò)投加適量?jì)羲畡,去除部分COD以及SS,設計尺寸為4m×8m×4m,停留時(shí)間為45min,鋼筋混凝土結構。配有4臺攪拌機,功率為3kW,溶藥池尺寸為5m×4m×6m,凈水劑儲罐容積為15m3,螺桿泵3臺,功率為1.5kW,流量為2m3/h,1用2備,硫酸儲罐容積為10m3,計量泵3臺(2用1備),流量為125L/h。

      強化Fenton氧化池設計尺寸為4m×8m×4m,停留時(shí)間為45min,鋼筋混凝土結構。配4臺攪拌機,功率為3kW,溶藥池尺寸為5m×4m×6m,催化劑儲罐容積為15m3,螺桿泵3臺(1用2備),功率為1.5kW,流量為2m3/h,雙氧水儲罐容積為10m3,計量泵2臺(1用1備),流量為125L/h,硫酸儲罐容積為20m3,計量泵3臺(2用1備),流量為125L/h,液堿儲罐容積為15m3,計量泵3臺(2用1備),流量為125L/h。

     、拊晃胶蛷娀疐enton氧化沉淀池

      原位吸附及強化Fenton氧化沉淀池的設計尺寸及參數參照二級沉淀池。

     、呖稍偕钚蕴课剿

      可再生活性炭吸附塔主要強化去除水體中殘留的污染物,是焦化廢水處理系統最后一道保障。設計塔高為22m,底面積為10m2,流速為8m/h,不銹鋼結構,共3座。進(jìn)水方式為下進(jìn)上出,四周進(jìn)水,防止短流。配有化工泵4臺(2用2備),Q=170m3/h,P=500kPa,N=22.8kW。

     、辔勰酀饪s池

      污泥經(jīng)濃縮后送往壓濾機房進(jìn)行脫水處理,包括生化系統剩余污泥、原位吸附池和強化Fenton氧化池產(chǎn)生的化學(xué)污泥。設計尺寸為20m×5.9m,共1座,鋼筋混凝土結構。配疊螺式污泥脫水機及附屬設備,處理量為20m3/h,出泥含水率為80%,共3臺(1用2備)。

      3、調試與運行效果

      為滿(mǎn)足工業(yè)園區內5家焦化企業(yè)正常生產(chǎn)熄焦用水量,園區需在1個(gè)月內將處理量由最初的1000m3/d提升至5000m3/d。由于前端5家企業(yè)生化系統對COD具有一定去除能力,對氨氮及總氮脫除效果較差,焦化廢水進(jìn)入園區污水廠(chǎng)后,COD去除負荷較低,氨氮及總氮去除負荷較高。調試過(guò)程中,園區一級好氧污泥回流比為50%,二級好氧污泥至缺氧回流比為100%。

      3.1 日處理量提升及硝化負荷分配

      園區生化段COD去除負荷較低,主要受到硝化負荷的限制。針對焦化廢水硝化負荷的工程數據較為缺乏的問(wèn)題,水量提升前,經(jīng)批量試驗評價(jià)園區一段、二段的污泥硝化負荷分別為15.98、21.24kg/h。調試后,處理量為4000m3/d時(shí),一段、二段污泥硝化負荷分別提升至35.33、33.35kg/h。以試驗數據為基礎,指導工程中硝化負荷的提升,結果見(jiàn)圖2、3,可見(jiàn)該方法可以快速提升水量以及硝化負荷且保持硝化效果穩定。

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      3.2 COD、NH4+-N去除效果

      系統對COD、NH4+-N的去除效果分別見(jiàn)圖4、5。如圖4所示,強化Fenton出水COD已降至60~70mg/L,去除率達97%以上,再經(jīng)活性炭出水后COD低至20~30mg/L,去除率高達99%。如圖5所示,園區二段二沉池出水氨氮長(cháng)期保證在6mg/L以下,活性炭出水穩定在2mg/L以下,去除率達98%。園區污水廠(chǎng)回水至各焦化廠(chǎng)熄焦用水COD、NH4+-N可以滿(mǎn)足熄焦池水標準,降低熄焦過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機物,提高焦炭品質(zhì)。運行期間,前端5家污水廠(chǎng)遇到多次沖擊,前端生化段硝化受影響,但園區污水廠(chǎng)依舊穩定運行。

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      3.3 反硝化總氮去除效果

      總氮去除效果見(jiàn)圖6。

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      硝化調試完成后,水量主要進(jìn)入一段好氧池,如圖5所示,NH4+-N在一段好氧基本降解完成,在二段缺氧池進(jìn)行反硝化,無(wú)需增加硝化液回流管線(xiàn)。生物脫氮過(guò)程中,COD∶TN=4~6無(wú)需外加碳源,但本工程碳源不足,需要投加一定碳源。如圖6所示,脫氮穩定后,園區二沉池出水總氮在30mg/L以下,基本穩定在20mg/L,最終活性炭出水總氮在10mg/L以下,脫氮效率在95%以上。

      3.4 最終出水水質(zhì)

      調試完成后,隨機抽取3天園區最終出水水質(zhì),平均值如表3所示。從表3中數據可以看出,園區出水水質(zhì)均遠低于《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012)直排標準,且滿(mǎn)足工程設計標準。

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      4、結語(yǔ)

      工業(yè)園區內焦化廢水“前端各廠(chǎng)預處理—后端園區深度處理”兩級處理出水指標均滿(mǎn)足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB16171—2012),處理效果穩定良好,奠定了焦化廢水零排放基礎。(來(lái)源:中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 環(huán)境水質(zhì)學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室,中國科學(xué)院大學(xué),唐山中科格潤環(huán)境技術(shù)有限公司,合肥工業(yè)大學(xué)工業(yè) 裝備與技術(shù)研究院)

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