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    高濃度洗煤廢水處理回用技術(shù)

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-2 10:33:10

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      A礦生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的洗煤廢水,其排水量可達4000m3/d。以往對洗煤廢水的處理主要以沉淀池自然沉淀為主,處理凈化效果不佳,排出后對自然環(huán)境造成一定的負面影響。有鑒于此,針對其原有處理工藝進(jìn)行改造優(yōu)化,確保凈化后水質(zhì)達到CJ25.1—89生活雜用水水質(zhì)標準,以便于回收利用。

      1、洗煤廢水的構成和特性分析

      1.1 洗煤廢水的構成分析

      礦井洗煤廢水的主要構成雜物包括煤泥顆粒(細煤泥粒度0mm~0.5mm,粗煤泥粒度0.5mm~1mm)、黏土顆粒和礦物質(zhì)等。一般情況下,洗煤廢水兼具固體懸浮物(SS)質(zhì)量濃度高、化學(xué)需氧量(COD)數值高、電位極為負的特性,這使得煤泥水不僅具有懸濁液的特性,同時(shí)還具有膠體特性,加之黏土顆粒和細煤泥顆粒密度小、難沉淀,進(jìn)而導致洗煤廢水污染嚴重的同時(shí)處理難度極高。經(jīng)測量可知,A礦洗煤廢水固體懸浮物質(zhì)量濃度為1500mg/L,化學(xué)需氧量為200mg/L。

      1.2 廢水水質(zhì)和水量分析

      該礦廢水設計處理流量為4000m3/d,廢水原水質(zhì)、原工藝處理后水質(zhì)和排放標準如表1所示。

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      2、工藝改良分析

      2.1 改良工藝選擇分析針對廢水樣本進(jìn)行對比試驗分析,采取“絮凝沉淀+BAF(曝氣生物濾池)”組合工藝對原工藝進(jìn)行改良,對原有12個(gè)沉淀池的功能進(jìn)行重新劃分:8個(gè)沉淀池進(jìn)行一級沉淀處理,2個(gè)沉淀池進(jìn)行二級混凝沉淀處理,1個(gè)沉淀池充當生物濾池,1個(gè)沉淀池充當出水存儲回用池。優(yōu)化改良后的工藝增設了混凝反應池、生物濾池和調節儲水池。圖1所示即為改良優(yōu)化后的工藝流程圖。

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      2.2 工藝說(shuō)明

      a)廢水部分。

      先將廢水經(jīng)格柵后導入pH調整池,完成酸堿度調整后將其導入混凝池,再加入PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)藥劑完成混凝后引入沉淀池中沉淀,經(jīng)過(guò)沉淀后的廢水引入中間調節池,并通過(guò)提升泵導入分配槽,通過(guò)分配槽后分配至8個(gè)曝氣生物濾池(BIOFOR濾池)中,經(jīng)生化降解后,再由生物濾池進(jìn)入貯水池,最后貯水池中存水再由出水池出水,用于正常生產(chǎn)作業(yè)。此外,反沖洗水泵將水漬貯水池中的水導入曝氣生物濾池后再流回沉淀池;

      b)污泥部分。

      廢水中的污泥沉淀至沉淀池后通過(guò)人工清掏;

      c)空氣部分。

      生化反應所需的空氣由3臺工藝曝氣鼓風(fēng)機在曝氣生物濾池底部連續鼓入,同時(shí)曝氣生物濾池反沖洗空氣則由反沖洗羅茨鼓風(fēng)機供應;

      d)藥劑添加。

      在pH調整池內添加燒堿,在混凝池內添加PAC和PAM藥劑;e)輔助設施,主要包括液位控制儀、水泵、風(fēng)機切換裝置等。

      3、工藝運行分析

      3.1 pH調整

      作業(yè)時(shí),在pH調整池中加入燒堿,將廢水pH值調整至最佳,以便于為后續混凝反應提供適宜的環(huán)境條件。作業(yè)時(shí)采用計量泵與在線(xiàn)pH計聯(lián)動(dòng)的方式,持續自動(dòng)加藥至pH值達到8為止。燒堿添加配比為1∶100,也就是每100kg水中添加1kg燒堿。此外,在作業(yè)前必須對在線(xiàn)pH計進(jìn)行校準。

      3.2 混凝池

      在混凝池中添加PAC和PAM藥劑,使得固體懸浮物混凝沉淀,以降低其在廢水中的質(zhì)量濃度。結合試驗分析,PAC質(zhì)量分數選定為15%,也就是每100kg水中加入15kgPAC;PAM質(zhì)量分數選定為0.1%,也就是每100kg水中加入0.1kg的PAM。作業(yè)時(shí)通過(guò)計量泵進(jìn)行全天候自動(dòng)加藥。

      3.3 曝氣生物濾池

      3.3.1 濾池掛膜

      使用兩階段自然掛膜法。在第一階段,將曝氣量控制在50%以?xún),同時(shí)對濾池持續曝氣供氧,依照25%的設計流量泵入廢水后悶曝1d,重復操作3次;隨后間歇曝氣10d,期間每次曝氣周期為6h,接著(zhù)以20%的設計水力持續增大進(jìn)水量,并同步增大曝氣量。在這一階段,應當對曝氣生物濾池進(jìn)出水的水質(zhì)變化進(jìn)行持續觀(guān)測,從而判定生物膜生長(cháng)情況。若出水水質(zhì)穩定,則表明掛膜初步完成,此后進(jìn)入第二階段。在第二階段,需進(jìn)一步增大進(jìn)水負荷和曝氣負荷,防止因水力負荷的驟然變化而損壞發(fā)育不成熟的生物膜。當水力負荷持續增大至滿(mǎn)負荷時(shí),濾池中微生物膜的數量可以滿(mǎn)足作業(yè)需求。此時(shí),也應當將曝氣負荷調至滿(mǎn)負荷。

      3.3.2 濾池運行

      掛膜作業(yè)完成后,將整個(gè)系統調整至正常運行模式。此時(shí),作業(yè)進(jìn)水量應結合實(shí)際通過(guò)配水槽進(jìn)行調控;供氣量由曝氣風(fēng)機供給,并對進(jìn)出水質(zhì)進(jìn)行持續監測。當水質(zhì)污染程度較高或流量脈動(dòng)過(guò)大而影響水質(zhì)時(shí),可通過(guò)啟動(dòng)羅茨風(fēng)機增大O2供給量,從而提升凈化效果。

      3.3.3 濾池反沖洗

      在過(guò)濾作業(yè)中,隨著(zhù)時(shí)間的推移,濾池生物膜會(huì )由于持續增殖而變厚,加之過(guò)濾截留的懸浮物數量不斷增加,濾層阻力增大,從而降低過(guò)濾效果。這時(shí),需要對濾池進(jìn)行反沖洗作業(yè),剔除濾池中老化的生物膜和濾床所截留的懸浮物,從而恢復正常處理能力。沖洗作業(yè)時(shí),將時(shí)間控制在22min左右,沖洗周期為4d,每次對2個(gè)濾池進(jìn)行反沖洗。

      4、效果分析

      4.1 懸浮物去除效果

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      圖2所示為工藝改良后廢水中固體懸浮物變化示意圖。由圖2分析可知,通過(guò)pH池調整并進(jìn)行混凝沉淀后,固體懸浮物質(zhì)量濃度降低超過(guò)90%,隨后再通過(guò)曝氣生物濾池中微生物膜的絮凝處理,最終出水固體懸浮物質(zhì)量濃度低于10mg/L,廢水中固體懸浮物整體去除率達到99%以上。

      4.2 化學(xué)需氧量變化

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      圖3所示為工藝改良后廢水中化學(xué)需氧量變化示意圖。由圖3分析可知,經(jīng)過(guò)兩級沉淀池的處理后,化學(xué)需氧量降低率僅27%左右。廢水中化學(xué)需氧量的降低主要依靠曝氣生物濾池中微生物的降解,當廢水通過(guò)曝氣生物濾池后,其化學(xué)需氧量降低可達到90%以上,從而使得出水的化學(xué)需氧量不超過(guò)30mg/L。

      5、結語(yǔ)

      通過(guò)對洗煤廢水處理工藝進(jìn)行改良優(yōu)化,廢水全部達標,均能夠被重新運用至礦井生產(chǎn)作業(yè)中。如此一來(lái),每年可減少超過(guò)300t的洗煤廢水流入自然環(huán)境中,減小礦井生產(chǎn)對自然環(huán)境的危害,同時(shí)每年可回收涌水近1.4×106t,創(chuàng )造水資源回收效益近1.5×106元。(來(lái)源:山西汾河焦煤股份有限公司回坡底礦)

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