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    丁苯橡膠廢水處理催化氧化-混凝沉淀法

    發(fā)布時(shí)間:2023-3-8 14:27:02  中國污水處理工程網(wǎng)

    丁苯橡膠在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量廢水,廢水中所含的苯乙烯、丁二烯以及促進(jìn)劑、防老劑、阻聚劑等大多是有毒有害、難生化降解的有機污染物,其來(lái)源于單體回收單元和凝聚洗滌單元,這些污染物的化學(xué)需氧量(COD)較高,可生化降解性較差,因此需要通過(guò)多種方法聯(lián)用進(jìn)行處理才能達到排放標準。國內外橡膠廢水普遍采用混凝、沉淀進(jìn)行預處理,處理后可溶性COD去除率很低(5%左右);國內也有直接采用生物法處理丁苯橡膠廢水,但由于沖擊負荷適應能力差,導致生物培養不成功。

    針對丁苯橡膠裝置廢水的特點(diǎn),中國石油蘭州化工研究中心開(kāi)發(fā)了催化氧化-混凝沉淀成套處理技術(shù),該技術(shù)通過(guò)使用具有雙功能的藥劑,實(shí)現了在反應體系內同時(shí)去除COD和總磷(TP)的目的。在催化氧化單元,將廢水中可溶性、難生化的助劑(歧化松香酸等)、苯系物等大分子有機物,通過(guò)羥基自由基氧化降解成小分子有機酸,部分有機物被氧化為二氧化碳,提高了出水的生化需氧量(BOD)/COD(簡(jiǎn)稱(chēng)B/C)值,改善了廢水的可生化降解性,適宜后續生化處理系統。本工作依托國內2套丁苯橡膠生產(chǎn)裝置,自主研發(fā)了催化氧化-混凝沉淀法處理該裝置廢水技術(shù),建成了處理規模分別為180m3/h(裝置1)120m3/h(裝置2)的廢水處理裝置,并進(jìn)行調試運行,確保處理出水CODTP分別小于500mg/L、10mg/L,B/C值提高到0.35以上。

    1、試驗部分

    1.1 主要原材料

    丁苯橡膠裝置排放廢水,無(wú)色透明,有少量懸浮膠粒,COD3001200mg/L,TP50125mg/L,B/C值小于0.3。鐵鹽化合物,有效成分質(zhì)量分數為90%,工業(yè)級。雙氧水,有效成分質(zhì)量分數為27.5%,工業(yè)級。聚合氯化鋁(PAC),有效成分質(zhì)量分數為90%,工業(yè)級。

    1.2 分析與測試

    采用重鉻酸鉀法,按照GB119141989測定COD。采用鉬酸銨分光光度法,按照GB118931989測定TP。采用稀釋與接種法,按照GB74881987測定BOD。

    2、廢水處理裝置工藝流程

    廢水處理裝置的工藝流程如圖1所示。將丁苯橡膠廢水收集至調節罐調節水質(zhì)、水量,由提升泵打入催化氧化反應器,藥劑從管道混合器加入,并與廢水充分混合。廢水從反應器上部進(jìn)入,采用平推流形式經(jīng)折流后從反應器上部出水,該水質(zhì)呈弱酸性;在中和槽內加入堿液,通過(guò)在線(xiàn)pH計控制堿液的加入量,使pH值達到中性;中和槽出水進(jìn)入凝聚槽,在槽內加入PAC進(jìn)行攪拌,出水進(jìn)入斜管沉淀池,上清液進(jìn)入產(chǎn)水槽,達標后排入廠(chǎng)區污水管網(wǎng)。斜管沉淀池產(chǎn)生的污泥通過(guò)污泥輸送泵進(jìn)入污泥儲罐,由污泥渣漿泵送至疊螺脫水機,脫水后的泥餅外運處理。污泥儲罐排出的含有大量水分(含水質(zhì)量分數不小于98%)的污泥中加入聚丙烯酰胺(PAM),凝聚形成較大的污泥絮體,然后進(jìn)行脫水,脫水后的污泥含水質(zhì)量分數小于80%。疊螺脫水機排水中含有一定量的懸浮物和PAM,出水返回凝聚槽進(jìn)一步處理,同時(shí)廢水中所攜帶的PAM可與凝聚槽中的微小絮體發(fā)生絮凝反應,增大絮體體積,加快沉淀速率。

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    3、廢水處理裝置的調試及運行

    3.1 進(jìn)出水水質(zhì)的設計指標

    廢水處理裝置進(jìn)出水水質(zhì)的設計指標列于表1。

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    3.2 裝置運行參數的確定及調試

    調節罐

    調節罐的作用是為了調節水量及均衡水質(zhì),將廢水停留時(shí)間設定為3.5h。

    催化氧化反應器作為核心處理單元,催化氧化反應器中增設擋板,使廢水上下折流,確保廢水在反應器中的停留時(shí)間達到2.0h。該反應器中設有曝氣設施,保證反應過(guò)程中產(chǎn)生的絮體呈懸浮狀而不在反應器底部沉積。若催化氧化反應出水呈黑色,是因為:(1)催化劑和氧化劑投加量比例變化,使得催化劑不足;(2)調節槽來(lái)水pH值偏高;(3)反應體系攪拌不均勻。

    在生產(chǎn)過(guò)程中應檢查催化氧化的加藥系統是否正常,氧化劑和催化劑投加量是否達到設計值;檢測調節槽來(lái)水的pH值是否在3.04.0,如果pH值高于4.0,會(huì )消耗催化劑而導致氧化比例失調;如果pH值較高,則在調節槽中加酸調解;再檢查催化氧化反應器的曝氣攪拌效果,如果攪拌未開(kāi)啟或開(kāi)啟量太小,會(huì )導致反應不完全,同時(shí)反應形成的絮體會(huì )沉底,堵塞曝氣孔,影響攪拌效果。

    中和槽

    將催化氧化反應出水的pH值由3.0左右調整為7.58.5,以適應后續絮凝沉淀反應;廢水停留時(shí)間為20min,中和槽出水應為紅褐色,pH值為7.59.0。若中和槽的出水呈黑色,但催化氧化反應器出水為乳白色,則說(shuō)明加堿量偏小,pH值偏低。在生產(chǎn)過(guò)程中應該及時(shí)調節堿量,使pH值為7.59.0,呈現正常的紅褐色。

    凝聚槽

    將水中的磷酸根離子分別與鐵離子、鋁離子形成磷酸鐵和磷酸鋁沉淀,從而形成絮體與水分離,廢水停留時(shí)間為20min,凝聚槽出水應為紅褐色,pH值為6.09.0。若凝聚槽出水無(wú)絮體或絮體細小,沉淀池出水渾濁,是因為:(1)疊螺脫水機運行不正常,不能保證絮凝過(guò)程中所需的PAM含量;(2)中和槽來(lái)水pH值偏低。在生產(chǎn)過(guò)程中應檢查疊螺脫水機是否運行正常,確保凝聚槽中PAM含量得到補充;再測試中和槽來(lái)水的pH值,保證其值為7.59.0。

    斜管沉淀池降低出水懸浮物的濃度,以達到出水要求,停留時(shí)間為2h。在運行過(guò)程中,應及時(shí)排泥,防止污泥累積,造成外排污水懸浮物超標。

    若廢水經(jīng)過(guò)丁苯橡膠廢水處理裝置后的出水水質(zhì)仍不穩定,且水中產(chǎn)生大量泡沫,現場(chǎng)泡沫溢出,操作環(huán)境受到污染,這是因為:(1)丁苯橡膠裝置控制不平穩,造成生產(chǎn)波動(dòng),外排廢水水質(zhì)發(fā)生變化;(2)丁苯橡膠裝置合成單元操作不當,造成皂液、膠乳跑料。在生產(chǎn)過(guò)程中應該采取以下措施:(1)使丁苯橡膠生產(chǎn)裝置平穩運行;(2)完善操作規程,杜絕皂液、膠乳跑料;(3)加強生產(chǎn)車(chē)間與污水處理車(chē)間之間的協(xié)調溝通,了解水質(zhì)變化的原因,及時(shí)調整藥劑的投加量。

    4、裝置運行效果

    2套廢水處理裝置經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調試、完善及試運行,目前進(jìn)入穩定運行階段。裝置1的運行結果見(jiàn)圖2,不同批次進(jìn)出水B/C值的變化見(jiàn)圖3。裝置2的運行結果見(jiàn)圖4,不同批次進(jìn)出水B/C值的變化見(jiàn)圖5。

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    由圖2和圖3可以看出,裝置1中進(jìn)水COD513994mg/L,TP50107mg/L,B/C值為0.190.25,采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理后出水COD75449mg/L,TP110mg/L,B/C值為0.360.48,出水各項指標全部達到設計指標(見(jiàn)表1)。

    由圖4和圖5可以看出,裝置2中進(jìn)水COD3351142mg/L,TP69124mg/L,B/C值為0.190.25;采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理后出水COD53385mg/L,TP110mg/L(90%以上出水TP1mg/L),B/C值為0.380.46,出水各項指標全部達到設計指標。

    5、結論

    在廢水處理裝置上采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理丁苯橡膠廢水,當進(jìn)水COD不大于1000mg/L、TP不大于100mg/L時(shí),經(jīng)處理后的出水CODTP分別小于500mg/L、10mg/L,B/C值提高到0.35以上,有效降低了出水CODTP,改善了出水的生化降解性,且達到后續污水處理廠(chǎng)進(jìn)水標準。(來(lái)源:(中國石油蘭州化工研究中心)

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