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    高濃度酯類(lèi)廢水處理技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-4-11 15:21:24  中國污水處理工程網(wǎng)

    長(cháng)鏈脂肪酸酯是一類(lèi)重要的化工原料,通常以硫酸和皂角為生產(chǎn)原料,通過(guò)控制生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行生產(chǎn)。此類(lèi)工藝費用低,應用范圍廣,但由此產(chǎn)生的深褐色油渣和廢水量較大,污染性極強。每加工1t的皂角,會(huì )產(chǎn)生700800kg的廢水,廢水中硫酸根含量為80000120000mg/L、COD20000mg/L。含有長(cháng)鏈脂肪酸酯的污水處理難度較大,極難實(shí)現達標排放。開(kāi)展高濃度酯類(lèi)廢水處理工藝研發(fā)與設計,可為廢水在較低成本下的達標排放提供指導。

    目前針對此類(lèi)廢水的處理均采用組合工藝,包括預處理和深度處理。預處理工藝主要包括隔油、氣浮等物理處理方法,深度處理工藝主要包括電解、膜分離等方法。預處理工藝主要是分離廢水中的油,然后再處理廢水,但是由于長(cháng)鏈有機物的存在,廢水與油分離困難。通過(guò)隔油池之后,廢水中的含油量仍然較高,且廢水中硫酸根含量很高,pH值較低,從而導致廢水可生化性較低,極大限制了生物法的應用,只能選擇處理成本較高的電解處理工藝或膜分離工藝。目前,采用電解工藝對預處理后的廢水進(jìn)行處理,多存在電極板表面結焦、耗電量大等問(wèn)題,而采用膜分離法,則對膜的抗污染性要求較高,同時(shí)膜的清洗頻率也會(huì )提高,影響膜系統的使用壽命。綜上所述,基于目前高濃度酯類(lèi)廢水的水質(zhì)特點(diǎn),廢水的處理過(guò)程受到多方面的限制,廢水處理的工藝運行穩定性較差,成本也較高。針對高濃度酯類(lèi)廢水的處理過(guò)程,應以提高廢水可生化性、實(shí)現廢水的生物處理為最終目標。因此,應加強廢水中油類(lèi)物質(zhì)和硫酸根的分離效果,盡量降低廢水中的油含量和硫酸根含量;還可采用化學(xué)氧化的方式,將廢水中的大分子物質(zhì)氧化為分子量較小的物質(zhì),提高廢水的可生化性。

    文章以山東德州某制造辛二酯的化工廠(chǎng)所產(chǎn)生的廢水為研究對象,廢水每天產(chǎn)生量為200t,廢水出水為深褐色,上層為油層,靜置后油層為黑色,水層為紅棕色,油層和水層體積比為115,COD87000mg/L,懸浮物含量>10000mg/L,pH值<35,硫酸根含量為28000mg/L。采用化學(xué)藥劑除油—化學(xué)氧化—生物處理的工藝路線(xiàn),對廢水進(jìn)行處理,最終確定氧化鈣沉降—過(guò)氧化氫氧化—活性污泥處理的工藝路線(xiàn),探索了預處理、氧化處理等工藝的最佳效果,闡明了廢水在經(jīng)過(guò)預處理后的可生化性和工藝的穩定性。

    1、試驗材料與理化指標

    11 試驗儀器和試劑

    (1)實(shí)驗所需藥品有:氧化鈣(分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司)、氧化鐵(分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司)、聚合硫酸鐵(工業(yè)級,國藥集團化學(xué)試劑有限公司)、聚丙烯酰胺(工業(yè)級,淄博萬(wàn)景水處理技術(shù)有限公司)、氫氧化鈉(分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司)、過(guò)氧化氫(分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司)、次氯酸鈉(分析純,國藥集團化學(xué)試劑有限公司),污泥取自濟南某污水處理廠(chǎng)(二沉池回流污泥)。

    (2)實(shí)驗所需設備有:臭氧發(fā)生器(3g/L,廣州飛鴿儀器有限公司)、COD檢測儀(美國HACH公司,D1010)、pH值計(美國ThermalFisher公司,320P01A)、BOD檢測儀(美國HACH公司,BODTrakTMII生化需氧量分析儀)、離心機(德國Sigma25)、氣相色譜(美國Agilent公司,7890B)、紫外可見(jiàn)分光光度計(美國ThermalFisher公司,Evolution600)。

    12 污水理化指標

    10mL廢水樣品置入100mL容量瓶中,定容搖勻;2mL稀釋后的廢水,加入到COD檢測儀自帶的COD測試管(20015000mg/L)中,混合均勻后于150℃消解120min,冷卻后,利用COD分析儀測定COD。

    懸浮物測試方法按照稱(chēng)重法進(jìn)行檢測,將濾膜浸濕后,放在烘箱內80℃烘干至恒重,將一定體積的廢水通過(guò)045μm的濾膜,稱(chēng)取截留在濾膜上的固體質(zhì)量。廢水中懸浮物的含量計算由式(1)表示為

    懸浮物含量(mg/L)=(過(guò)濾烘干后濾紙的質(zhì)量-浸濕烘干后濾紙的質(zhì)量)/水的體積(1)

    硫酸根的檢測采用硫酸鹽分光光度法,收集通過(guò)045μm膜的廢水,以硫酸鈉作為硫酸根測定基準物。

    2、廢水處理工藝實(shí)驗

    廢水處理工藝包括藥劑預處理、氧化處理、活性污泥處理3個(gè)單元,如圖1所示。

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    21 廢水藥劑預處理

    將氧化鈣、氧化鐵分別配置成10%的漿液,將聚合硫酸鐵、聚丙烯酰胺、氫氧化鈉分別配置成8%、01%、10%的溶液。

    保持150rad/min的攪拌速度,利用上述預處理藥劑分別對廢水進(jìn)行處理。

    氧化鈣處理:將配置好的氧化鈣漿液緩慢加入1L廢水中,加入量為廢水量的1%5%,攪拌30min后分別置入2000rad/min的離心機中,離心時(shí)間為10min。

    氧化鐵處理:將配置好的氧化鐵漿液緩慢加入1L廢水中,加入量為廢水量的1%5%,攪拌30min后分別置入2000rad/min的離心機中離心10min。

    聚合硫酸鐵及聚丙烯酰胺處理:首先將配置好的聚合硫酸鐵溶液緩慢加入1L廢水中,加入量為廢水量的05%3%,然后將配置好的聚丙烯酰胺溶液緩慢加入廢水中,加入量為廢水量的01%,攪拌30min后分別置入2000rad/min的離心機中離心10min。

    氫氧化鈉處理:將配置好的氫氧化鈉溶液緩慢加入1L廢水中,加入量為廢水量的1%3%,攪拌30min后分別置入2000rad/min的離心機中離心10min。

    22 廢水氧化處理

    經(jīng)過(guò)藥劑預處理后的廢水,內部脂肪酸鏈仍為長(cháng)鏈,可生化性較差,廢水需進(jìn)一步進(jìn)行氧化處理,以提高生物處理效果。將預處理后的廢水導入氧化反應裝置進(jìn)行反應,氧化反應裝置如圖2所示。氧化處理所選用的氧化劑分別為臭氧、過(guò)氧化氫和次氯酸鈉。

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    臭氧處理:將臭氧通入經(jīng)過(guò)預處理藥劑處理后的廢水中,并保持通入量為2L/min,濃度為3g/L,氧化時(shí)間為2h。

    過(guò)氧化氫處理:向經(jīng)過(guò)預處理藥劑處理后的廢水中加入30%過(guò)氧化氫溶液,氧化時(shí)間為6h,曝氣量(空氣)2L/min。

    次氯酸鈉處理:向經(jīng)過(guò)預處理藥劑處理后的廢水中加入10%次氯酸鈉溶液,氧化時(shí)間為6h,曝氣量(空氣)2L/min。

    23 廢水活性污泥處理

    將經(jīng)過(guò)氧化處理后的廢水加入到活性污泥反應器中進(jìn)行生物處理,活性污泥反應器如圖3所示。采用活性污泥處理法,先將污泥置于反應器內,再將廢水通入反應器中,進(jìn)行曝氣處理,曝氣時(shí)間控制為8h,然后進(jìn)行污泥自然沉淀,沉降時(shí)間為35h,換水時(shí)間控制為05h,總反應周期為12h。測定出水水質(zhì),包括COD、懸浮物、pH值等指標。

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    3、廢水處理工藝優(yōu)化設計

    31 初始藥劑篩選

    藥劑處理后的廢水樣品如圖4所示,從左至右依次為氧化鈣、聚合硫酸鐵、氧化鐵、氫氧化鈉處理后的廢水樣品?梢钥闯,經(jīng)氧化鈣處理的廢水顏色較淺,且廢水呈現無(wú)油狀態(tài),而氫氧化鈉處理得到的廢水顏色最深。這是由于氧化鈣、氧化鐵均可與廢水中的長(cháng)鏈脂肪酸發(fā)生反應,同時(shí)廢水的pH值較低,可水解氧化鈣和氧化鐵,長(cháng)鏈脂肪酸鈣和長(cháng)鏈脂肪酸鐵均為不溶物,因此,在廢水中加入氧化鈣和氧化鐵后,廢水中均形成大量沉淀物,經(jīng)過(guò)離心分離后,廢水中部分脂肪酸和懸浮物被去除。聚合硫酸鐵在廢水中發(fā)生絮凝作用,也可形成沉淀物,將廢水中懸浮物形成更大的顆粒,在離心過(guò)程中沉淀去除,但對油脂類(lèi)化合物的絮凝效果不佳。因此,廢水經(jīng)過(guò)氧化鈣、氧化鐵和聚合硫酸鐵處理后,水質(zhì)均有一定的提高。而氫氧化鈉僅有調節pH值的作用,并無(wú)法分離油脂類(lèi)化合物,因此預處理效果較其他3種藥劑差。

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    不同藥劑對廢水的處理效果見(jiàn)表1。以COD指標為例,氧化鈣的處理效果最佳,這是因為廢水中除長(cháng)鏈脂肪酸外,還有一些油類(lèi)和不易沉淀的懸浮物,與加入氧化鐵相比,氧化鈣與油脂結合的能力更強,因此加入氧化鈣后,除了可形成長(cháng)鏈脂肪酸鈣,還可以吸附廢水中的油脂類(lèi)化合物,增加沉淀物的生成量。因此,經(jīng)過(guò)沉淀分離后,有更多的雜質(zhì)從廢水中分離。同時(shí)鈣離子和硫酸根反應會(huì )生成硫酸鈣沉淀,進(jìn)一步降低廢水中的硫酸根含量,降低廢水的生物抑制性和調整pH值等水質(zhì)參數。由于氧化鈣可以同時(shí)調節廢水COD、含油量、pH值和硫酸根等指標參數,因此氧化鈣作為預處理藥劑是最合適的。

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    32 氧化劑篩選及劑量?jì)?yōu)化

    通常微生物對長(cháng)鏈有機物的降解效果較差,而氧化劑可以通過(guò)氧化的形式將長(cháng)鏈脂肪酸切斷為短鏈物質(zhì),有利于提高廢水的可生化性,增強生物工藝的處理效果,不同氧化劑對廢水的處理效果見(jiàn)表2。臭氧對此類(lèi)廢水處理效果顯著(zhù),特別是COD指標較過(guò)氧化氫和次氯酸鈉處理降低更為明顯,同時(shí)臭氧處理還具有反應時(shí)間短的優(yōu)勢。但是臭氧使用時(shí)存在職業(yè)衛生的問(wèn)題,使用時(shí)處理現場(chǎng)通常會(huì )存在臭氧含量超標的情況,極大地限制了臭氧的應用。過(guò)氧化氫和次氯酸鈉的處理效果相似,但是次氯酸鈉在處理后會(huì )產(chǎn)生氯離子,既會(huì )提高溶液中陰離子的量,增強了廢水的生物抑制性;又會(huì )升高氯離子的含量,提高水體的腐蝕性,加大設備運行和維護的成本。過(guò)氧化氫作為氧化劑,不僅處理效果與其他氧化劑相似,并且在氧化后不產(chǎn)生離子性物質(zhì),同時(shí)過(guò)氧化氫在進(jìn)入生物反應單元之前極易被破壞,不會(huì )影響生物處理工藝的正常進(jìn)行。因此,選擇過(guò)氧化氫作為氧化劑處理廢水。

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    對于氧化過(guò)程而言,氧化劑的加入量會(huì )顯著(zhù)影響氧化過(guò)程的處理效果,特別是廢水的COD指標。過(guò)氧化氫的加入量對廢水中COD的影響如圖5所示,隨著(zhù)過(guò)氧化氫加入量的增加,廢水的COD逐漸降低,當加入量為31000時(shí),COD14000mg/L,此后進(jìn)一步增加過(guò)氧化氫的加入量,會(huì )導致COD升高。這是由于未參與反應的過(guò)氧化氫也會(huì )提高水體的COD指標,同時(shí)過(guò)氧化氫具有殺菌作用,當過(guò)氧化氫用量過(guò)高時(shí),會(huì )使廢水有一定的生物抑制性,殘留在廢水中的過(guò)氧化氫會(huì )影響后續生物處理單元的處理效。因此,應注意控制過(guò)氧化氫的加入量,同時(shí)采用曝氣的形式使過(guò)氧化氫與廢水充分混合,使加入的過(guò)氧化氫與廢水中的污染物充分反應,減少過(guò)氧化氫的殘留量,降低過(guò)氧化氫對生物處理單元的生物抑制性。

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    33 可生化性與穩定性?xún)?yōu)化

    采用廢水BODCOD的比值作為考察廢水可生化性的指標,如圖6所示。原廢水中的可生化性<01,表明即使原廢水在經(jīng)過(guò)pH值調節后,仍無(wú)法用生物法進(jìn)行處理。這主要是由于廢水中硫酸根含量較高和脂肪酸分子量較大所致。廢水在經(jīng)過(guò)氧化鈣預處理和過(guò)氧化氫氧化處理后,隨著(zhù)氧化時(shí)間的增加,可生化性得到極大提升,當反應時(shí)間為6h時(shí),BOD/COD提升至032。由于氧化鈣的加入,降低了廢水中硫酸根離子的含量;而氧化時(shí)間的增長(cháng),會(huì )使廢水中分子量大的脂肪酸氧化分解為分子量較小的有機物,此工藝從兩方面降低了廢水的生物抑制性。通常,廢水可生化性>03即表明廢水可進(jìn)行生化處理。從處理效果和運行成本方面綜合考慮,氧化處理的時(shí)間以6h為最佳。

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    由于廢水中同時(shí)含有一定量的硫酸根,硫酸根對微生物也有一定的生物抑制性。為避免硫酸根的積累對生物處理單元產(chǎn)生抑制,考察了生物處理單元的穩定性。在活性污泥反應器內連續反應10個(gè)周期后,出水情況如圖7所示。生物處理單元出水的懸浮物和COD指標均無(wú)較大波動(dòng),且出水在離心后仍可達到排放標準,這是由于在預處理單元中,選擇氧化鈣為預處理藥劑;水解后的鈣離子與廢水中的硫酸根反應形成沉淀,除去廢水中的硫酸根,使其含量大大降低,從而極大降低了廢水的生物抑制性;同時(shí)隨著(zhù)氧化過(guò)程的進(jìn)行,廢水中大分子量的有機物降解為小分子量的有機物,同樣也減少了廢水的生物抑制性。由此證明,采用的氧化鈣沉降—過(guò)氧化氫氧化處理工藝作為廢水進(jìn)入生物處理單元前的處理工藝,可以降低廢水的生物抑制性,使得廢水進(jìn)入活性污泥處理單元后,獲得滿(mǎn)足排放標準的處理效果和優(yōu)異的穩定性,從而能夠以較低的運行成本處理廢水。

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    34 廢水處理工藝優(yōu)化結果與分析

    廢水在實(shí)驗室的處理路線(xiàn)為氧化鈣沉降—過(guò)氧化氫氧化—活性污泥生物處理,總體處理工藝為:首先將廢水導入石灰加藥池,然后出水進(jìn)入板框壓濾機進(jìn)行脫泥,上層廢水導入氧化池,氧化池內采用曝氣的方式對廢水進(jìn)行攪拌,逐漸加入過(guò)氧化氫,使之在反應開(kāi)始后的1h內均勻加入到氧化池內。持續曝氣6h后導入生物池;曝氣8h并沉降35h,換水05h,處理周期為12h,出水進(jìn)入澄清池。

    按照設計的廢水整體處理路線(xiàn),對廢水處理工藝進(jìn)行中試試驗,廢水處理量提升為05t。在穩定運行10個(gè)工藝周期后,出水水質(zhì)情況見(jiàn)表3。各項排放指標均滿(mǎn)足排放標準,證明氧化鈣處理—過(guò)氧化氫氧化處理—活性污泥生物處理的方式可以滿(mǎn)足辛二酯廢水的處理要求。

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    廢水處理的主要費用包括氧化鈣、過(guò)氧化氫藥劑費用、電費、生物池維護費用和人工費用等。按照藥劑等耗材的平均價(jià)格計算的運行成本見(jiàn)表4。最終可以以88/t的價(jià)格處理此類(lèi)廢水,較市面上的常用工藝成本低。

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    4、結論

    針對高濃度酯類(lèi)廢水設計了氧化鈣預處理—過(guò)氧化氫氧化處理—活性污泥生物處理的廢水處理工藝,優(yōu)化了藥劑種類(lèi)、藥劑加入量和停留時(shí)間等參數,研究了廢水可生化性和工藝穩定性。在確定該廢水處理工藝的最佳條件為過(guò)氧化氫加入量為03%,氧化時(shí)間為6h,生物處理單元曝氣時(shí)間為8h,處理周期為12h情況下,廢水經(jīng)過(guò)最優(yōu)條件處理后,懸浮物降低至110mg/L,去除率可以達到985%;COD降低至130mg/L,去除率可以達到976%;含油量<01%,去除率可以達到100%;pH值達到82,廢水水體由紅褐色變?yōu)闊o(wú)色透明,實(shí)現了高濃度脂類(lèi)廢水的低成本達標排放。(來(lái)源:國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東科華電力技術(shù)有限公司技術(shù)中心,山東建筑大學(xué)熱能工程學(xué)院)

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