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    工業(yè)廢水去除硼技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2024-1-5 15:08:12  中國污水處理工程網(wǎng)

    硼(B)是一種非金屬元素,被廣泛地應用于各行各業(yè)中。例如,核能發(fā)電廠(chǎng)通常利用硼的中子吸收控制鈾分裂的速度,進(jìn)而有效地控制發(fā)電量;光亮鍍鎳時(shí),使用硼酸作為緩沖溶液,維持一定酸度,提升電鍍層質(zhì)量;此外,硼酸還出現在化工工藝、硼化玻璃、垃圾處理、煙氣凈化等領(lǐng)域的廢水中,過(guò)量的硼對人類(lèi)健康和動(dòng)植物生長(cháng)繁育都有著(zhù)顯著(zhù)的危害。近年來(lái),為了控制生態(tài)環(huán)境中的硼含量,國外廢水排放標準中相繼增加了硼的排水指標。我國GB89781996《污水綜合排放標準》中雖尚未對硼的排放限值做出要求,但北京、上海、遼寧等地方標準中都有硼這一指標。其中北京市《水污染物綜合排放標準》(DB11/307-2013A排放限值僅為0.5mg/L�?梢灶A見(jiàn),未來(lái)國內對硼的排放要求必將與國際接軌,標準也會(huì )越來(lái)越高,因此迫切需要研發(fā)先進(jìn)高效的工藝技術(shù),積累工業(yè)廢水除硼的相關(guān)經(jīng)驗和數據,為應對將來(lái)處理含硼廢水的需求提供技術(shù)基礎。

    某臺資大型化工企業(yè)自備電廠(chǎng)煙氣脫硫(FGD)含硼廢水(臺灣已經(jīng)于2014年排放標準中增加了硼的指標)含有氧化鎂、硫酸鹽、氟化物等污染物,含鹽量高。企業(yè)現有鎂法脫硫的水循環(huán)系統以及去除懸浮物和氟化物的沉淀槽、脫水機等處理裝置,本研究的重點(diǎn)是根據除硼的前期試驗,通過(guò)優(yōu)選處理方法得到實(shí)際運行的工藝數據,提出技術(shù)準確的工程方案。

    目前為止,國內在凈水處理,比如農田灌溉、海水淡化的除硼有部分報道,而對工業(yè)廢水除硼的系統研究較少,尤其是對于本案例中這種性質(zhì)復雜的廢水鮮有介紹,常規方法是否經(jīng)濟有效也尚未可知。因而筆者設計開(kāi)展相關(guān)工藝試驗研究,以期找到能夠用于工業(yè)廢水處理且能在工程上便于實(shí)施的高效除硼方法,也為未來(lái)除硼技術(shù)的深入研究和廣泛應用提供參考。

    試驗設計原則為處理效率高,所用藥劑經(jīng)濟環(huán)保易得,所選工藝工程上易于實(shí)施、不產(chǎn)生其他有毒有害副產(chǎn)物,處理成本在可接受范圍之內等。試驗方案中所用的除硼技術(shù)包括吸附法、離子交換法、電絮凝法、沉淀法,還提出多羥基化合物絡(luò )合沉淀法、鈣礬石結晶共沉淀法和鐵碳微電解除硼法,對此分別進(jìn)行工藝試驗。最終根據試驗結果針對此類(lèi)廢水給出推薦工藝,為其他研究者提供參考。

    1、實(shí)驗部分

    1.1 分析方法

    硼含量采用姜黃素分光光度法測定;氟化物采用梅特勒離子計,氟離子電極法測定;溶液pH由雷磁便攜式pH計(pHB-4)測定。

    1.2 主要試驗設備

    1)電絮凝裝置:自制有機玻璃電絮凝槽,有效容積3L;內置10片電極板,極板間距10mm,主極板厚5mm,內部極板厚3mm,極板有效尺寸為150mmx120mm,材質(zhì)為鐵和鋁;LODESTARLP3005D30V/5A可調直流穩壓電源。

    2)鐵碳微電解反應裝置:5L反應器,材質(zhì)耐熱玻璃;220kV/2kW電子萬(wàn)用爐。

    3)其余試驗設備有JB-2型恒溫磁力攪拌器;YP3102電子天平等。

    1.3 主要試驗材料

    鐵碳微電解填料,規格3~4cm,密度1.3t/m3,比表面積1.2m2/g,物理強度≥600kg/cm2;NaOH、山梨醇、海藻酸鈉等藥劑為分析純。

    1.4 試驗用水水質(zhì)

    試驗用水取自常熟某化工企業(yè)自備電廠(chǎng)FGD廢水,原水水質(zhì)見(jiàn)如表1。

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    2、試驗過(guò)程及結果分析

    2.1 電絮凝法

    電絮凝法在地熱水的除硼過(guò)程中展現出良好的處理效果,最佳試驗條件下,去除率可達到96%,出水中的硼降至1mg/L以下。筆者結合工程經(jīng)驗,在符合反應理論和工程可實(shí)施基礎上,選擇最優(yōu)的電絮凝試驗條件,采用可溶性的鋁陽(yáng)極和鐵陽(yáng)極分別于不同pH條件下進(jìn)行試驗,控制電流密度18A/m2,電解30min,試驗裝置如圖1所示。

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    在原水中按藥劑與B-物質(zhì)的量比21加入絡(luò )合劑木糖醇后再通過(guò)電絮凝槽,然后投加聚丙烯酰胺(PAM),沉淀30min,取上清液作為處理后水,取樣檢測,出水結果見(jiàn)圖2。

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    由圖2可知,進(jìn)水B-質(zhì)量濃度10mg/L時(shí),通過(guò)電絮凝后出水中硼質(zhì)量濃度約為5mg/L。在酸性(pH3)、中性(pH7)、堿性條件(pH11)下,鋁極板對廢水中硼的去除率分別為47%、46%、53%,鐵極板的去除率分別為50%、48%、55%,而加入絡(luò )合劑后再電絮凝的除硼率為54%、51%、57%,改變pH條件對去除率影響不大。鐵極板做陽(yáng)極時(shí),處理效果略好于鋁極板,原因可能是硼分子質(zhì)量比較小,單體較輕,而鐵的密度比鋁大,在水體中形成的絮體更為粗大緊密,沉淀速度快,且FeOH3凝膠有較強的吸附作用,因而在除硼方面具有微弱的優(yōu)勢。但兩種極板的去除效果都不夠理想,加入絡(luò )合劑后,除硼率略有提高,卻不能將出水中的硼控制在1mg/L以下。

    2.2 多羥基化合物絡(luò )合沉淀法

    硼酸在水溶液中存在形式與pH有較大關(guān)系,在總硼含量較低的酸性溶液中,中性的H3BO3分子占主導優(yōu)勢,隨著(zhù)pH升高,溶液中的〔BOH4-逐漸增多,H3BO3分子與〔BOH4-共同存在,當pH升到9.4以上,〔BOH4-陰離子含量將會(huì )占到80%。已知〔BOH4-為四面體構型,能夠快速跟鄰位順式羥基發(fā)生脫水反應,生成具有五元環(huán)結構的穩定絡(luò )合物。根據這一特性,設計進(jìn)行多羥基化合物絡(luò )合沉淀試驗。選擇的藥劑為木糖醇、山梨醇和海藻酸鈉,加藥量按照多元醇與硼的物質(zhì)的量比為21進(jìn)行投加,然后加入聚合氯化鋁(PAC)和PAM等。理論上,多羥基化合物很容易與〔BOH4-發(fā)生絡(luò )合,而PAC具有極強的吸附架橋和卷掃作用,能形成松散的礬花,加入PAM使礬花變大,最終通過(guò)沉淀分離將B-由水中去除。由于木糖醇和山梨醇加入到水中后會(huì )產(chǎn)生COD,且兩者的價(jià)格相對較高,因此投加量要進(jìn)行嚴格的控制。試驗參數及結果如表2所示。

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    由表2可知,該方法對硼的去除率并不理想,去除率有限的主要原因可能是雖然具有兩個(gè)順位羥基的多羥基化合物容易與〔BOH4-發(fā)生絡(luò )合,但產(chǎn)物分子較小,利用堿式氯化鋁無(wú)法將其捕捉。絡(luò )合反應后,含硼絡(luò )合物仍然難以從處理液中分離出來(lái)。在木糖醇與B-物質(zhì)的量比為101時(shí),有很好的去除效果,但藥劑投加量太大,僅藥劑成本便有37/m3,且出水COD遠遠超標,顯然不能在工程中使用�;罨杷崾且环N羥基和氨基橋聯(lián)形成的陰離子型無(wú)機高分子,作為助凝劑使用時(shí)可改善絮體結構,進(jìn)一步連接架橋,增加碰撞頻率,使得細小松散的絮凝體變得粗大且密實(shí)。因此,利用活化硅酸來(lái)對上述試驗進(jìn)行改進(jìn),試驗參數及結果如表3所示。

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    由表3可知,活化硅酸助凝劑起到的作用不大,去除率58%左右,提升效果并不理想。

    2.3 選擇性離子交換樹(shù)脂法和活性炭吸附法

    選擇TulsionCH-99選擇性離子交換除硼樹(shù)脂和活性炭分別進(jìn)行試驗。TulsionCH-99離子交換樹(shù)脂的主體結構是交聯(lián)聚苯乙烯,粒度約0.3~1.2mm,除硼機理為官能團中的羥基與硼絡(luò )合生成陰離子,氨基再將絡(luò )合陰離子捕捉,從而達到選擇性吸附硼的目的。試驗結果如表4所示。

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    由表4可知,選擇性離子交換樹(shù)脂的除硼效果較好,出水硼質(zhì)量濃度可達1mg/L以下。樹(shù)脂飽和后,采用鹽酸+氫氧化鈉再生,樹(shù)脂再生率>95%,但受試驗時(shí)間所限沒(méi)有檢驗長(cháng)時(shí)間運行是否會(huì )出現樹(shù)脂結垢、中毒等問(wèn)題。

    活性炭對硼的處理效果一般,僅有50%左右的去除率,筆者沒(méi)有做再生的試驗,飽和后只能作為廢棄物處理。

    2.4 鈣礬石結晶共沉淀法

    CaOH2NaOH聯(lián)合將廢水pH調到11.5以上后,將溶液分為兩份,一份加入PAC,一份不加,兩份水樣中都加入PAM,然后靜置沉淀,取上清液檢測。

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    由表5可知,加入過(guò)量CaOH2NaOH后,有50%左右的去除效果,再加入PAC后,出水中的硼可降至1mg/L以下。原因可能是廢水中有大量的SO42-離子,加入Ca2+PAC后,生成結晶物水化硫鋁酸鈣,即鈣礬石(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O)。鈣礬石從溶液中析出時(shí),由于表面吸附、包藏或者生成混晶使得可溶性的硼被沉淀下來(lái)混雜于沉淀物中,從而實(shí)現硼與水溶液的高效分離。此外,廢水中還含有高濃度Mg2+離子,pH調到11.5時(shí)開(kāi)始大量沉淀,MgOH2對硼也有一定的吸附效果。在多種機理共同作用下,該方法對硼的去除效果非常好。但加藥量較多,藥劑成本很高,接近每噸水55元,且由于大量的鎂離子也發(fā)生沉淀,處理后污泥量很大,因此該方法的經(jīng)濟性不夠理想。

    2.5 鐵碳微電解法

    此前,鐵碳微電解主要應用于去除COD、色度、氨氮、重金屬,以及提高廢水可生化性方面,筆者嘗試用鐵碳微電解法去除工業(yè)脫硫廢水中的硼。試驗時(shí)首先調節進(jìn)水為酸性,廢水通過(guò)微電解反應器,時(shí)間在40~60min,然后出水投加PAM,沉淀30min取上清液檢測。試驗結果如表6所示。

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    本方法除硼效率較高,出水中硼的質(zhì)量濃度約1mg/L,高溫有利于反應的進(jìn)行,在反應溫度為60℃時(shí),出水中B-的質(zhì)量濃度僅為0.3mg/L。

    鐵碳微電解反應與鐵陽(yáng)極電絮凝法產(chǎn)生的污泥明顯不同。前者污泥性狀更好,呈松散的大團棉絮狀,有利于污泥脫水。該方法的藥品使用量也遠遠小于鈣礬石結晶共沉淀法,污泥量較少,是一種去除效果與經(jīng)濟性相對都比較理想的方法。此外,該方法還同時(shí)具有除氟的效果,因此對于含氟含硼廢水非常適用。

    3、工藝推薦

    綜合上述試驗結果,并在充分考慮建設成本、運行成本及在工程上的可實(shí)施性之后,推薦處理工藝如圖3所示。

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    該工藝原理為鐵碳塔中的鐵碳填料在常溫條件下發(fā)生微電解反應,Fe單質(zhì)失去電子變?yōu)?/span>Fe2+,在形成FeOH2、FeOH3過(guò)程中,與水中的硼化合物進(jìn)行漸進(jìn)的耦合交聯(lián),形成共沉物質(zhì)。反應后的混合液在后續的沉淀槽內進(jìn)行固液分離,即可從水中去除硼,并同時(shí)去除掉大部分的氟化物。

    4、結論

    1)對于電廠(chǎng)脫硫廢水,無(wú)論是鐵極板還是鋁極板的電絮凝法處理該類(lèi)廢水效果都不夠理想,去除率只有50%左右,如果排放標準為5mg/L,可以考慮該方法,但是當排放標準為1mg/L時(shí),該方法并不適用。

    2)多羥基化合物絡(luò )合沉淀的方法去除效果不明顯,這主要是因為普通的絮凝劑和混凝劑無(wú)法將多羥基化合物與硼生成的絡(luò )合物有效捕捉,使用該方法需要尋找更合適的絮凝劑。

    3)鈣礬石結晶沉淀法有良好的處理效果,能將脫硫廢水的高含鹽劣勢轉化為優(yōu)勢,但是該方法藥劑耗量較大,運行成本高,且產(chǎn)生大量的污泥,只適用于處理水量較小的濃液。

    4)離子交換法的處理效果也比較好,可以將廢水中含有的硼處理至1mg/L以下,但處理水量較大時(shí),樹(shù)脂需要頻繁再生,增加大量工作量且成本較高,水中的鈣鎂離子以及大量的硫酸根長(cháng)期的影響也需驗證。

    5)本研究證明,嚴格工藝條件控制的鐵碳微電解法是處理電廠(chǎng)含硼廢水最理想的方法,處理效率高,投加藥劑少,產(chǎn)生的污泥量少,在成本和效率上遠遠優(yōu)于其他除硼方法。(來(lái)源:上海榮和環(huán)�?萍加邢薰荆�

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