1 工藝流程的確定
根據豆制品廢水的特點(diǎn)及經(jīng)處理后的廢水接入城市污水管網(wǎng)的要求,對高濃度廢水采用酸化水解—厭氧消化處理工藝,充分利用其能耗低、處理效率高、耐負荷并能產(chǎn)生沼氣等特點(diǎn)。
高濃度廢水經(jīng)酸化水解—厭氧消化后,出水與低濃度廢水混合,泵入城市排污管網(wǎng)。具體工藝流程見(jiàn)圖1。
高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 h,經(jīng)水解酸化后的酸化液通過(guò)水力篩網(wǎng)篩除未被水解酸化的大顆粒豆制品,然后進(jìn)入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭氧消化罐。厭氧發(fā)酵采用復合式上流厭氧污泥床工藝,中溫發(fā)酵,水力滯留時(shí)間為84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產(chǎn)沼氣達510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經(jīng)沉淀后進(jìn)入配水池與稀廢水混合,最終排入城市污水干管。
高濃度廢水經(jīng)酸化水解—厭氧消化后,出水與低濃度廢水混合,泵入城市排污管網(wǎng)。具體工藝流程見(jiàn)圖1。
高濃度廢水在酸化水解池的滯留期為12 h,經(jīng)水解酸化后的酸化液通過(guò)水力篩網(wǎng)篩除未被水解酸化的大顆粒豆制品,然后進(jìn)入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭氧消化罐。厭氧發(fā)酵采用復合式上流厭氧污泥床工藝,中溫發(fā)酵,水力滯留時(shí)間為84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產(chǎn)沼氣達510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經(jīng)沉淀后進(jìn)入配水池與稀廢水混合,最終排入城市污水干管。
水解酸化池的設置,可以把復雜且難降解、大顆粒的有機物水解成易降解的簡(jiǎn)單有機物,大大降低廢水中的SS含量,此時(shí)廢水的pH值不僅沒(méi)有降低,反而有所提高(這主要是與酸化時(shí)間較長(cháng)、酸化后期產(chǎn)甲烷菌群的活躍和部分銨離子的產(chǎn)生有關(guān)),這樣可以大大減少廢水對厭氧消化的沖擊。
在設計厭氧消化池時(shí),增加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出水回流至回流罐,與未經(jīng)處理的高濃度廢水混合后再進(jìn)入厭氧消化罐,這樣可以提高廢水的pH值,降低進(jìn)入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧污泥的局部沖擊,防止厭氧池內部酸化反應的存在,提高厭氧消化效率。隨著(zhù)回流比例的調整,可以大大提高厭氧消化罐的耐沖擊能力。
在設計厭氧消化池時(shí),增加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出水回流至回流罐,與未經(jīng)處理的高濃度廢水混合后再進(jìn)入厭氧消化罐,這樣可以提高廢水的pH值,降低進(jìn)入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧污泥的局部沖擊,防止厭氧池內部酸化反應的存在,提高厭氧消化效率。隨著(zhù)回流比例的調整,可以大大提高厭氧消化罐的耐沖擊能力。
2 設計和施工
由于廠(chǎng)區內可利用的空地很小,進(jìn)行總圖設計時(shí),結合工藝流程,將預處理各池以及沉淀池和配水池建成重疊型,節約了建設用地。
、儆捎趶U水處理設施正好位于原有的池塘上,其地基承載力和土質(zhì)均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構,由于其自重大,地基處理費用就相當高。厭氧罐和貯氣柜設計采用德國引進(jìn)的Lipp罐體,由于罐體自重輕,基礎比較容易處理,費用隨之降低。厭氧消化罐高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由于對厭氧消化罐的徑、高比進(jìn)行了調整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對三相分離器進(jìn)行了重新設計,采用三層鋼結構漏斗式導流板做三相分離器(見(jiàn)圖2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧污泥流失量很小,污泥截留效果明顯。
、儆捎趶U水處理設施正好位于原有的池塘上,其地基承載力和土質(zhì)均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構,由于其自重大,地基處理費用就相當高。厭氧罐和貯氣柜設計采用德國引進(jìn)的Lipp罐體,由于罐體自重輕,基礎比較容易處理,費用隨之降低。厭氧消化罐高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由于對厭氧消化罐的徑、高比進(jìn)行了調整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對三相分離器進(jìn)行了重新設計,采用三層鋼結構漏斗式導流板做三相分離器(見(jiàn)圖2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧污泥流失量很小,污泥截留效果明顯。
、谡託赓A氣柜采用干式貯氣柜,由于其自重很小,地基無(wú)需進(jìn)行特別處理。而濕式貯氣柜其自重較大,需較大的地基處理費用。采用Lipp技術(shù)卷制的干式貯氣柜,柜體為鍍鋅鋼板一次卷制成形的筒體,在柜內安裝了貯氣袋和高位控制架,柜外安裝有氣體量的顯示裝置,并同時(shí)安裝了氣袋保護裝置——氣體超壓保護器。貯氣袋采用從德國進(jìn)口的專(zhuān)用沼氣貯氣袋,其使用壽命較長(cháng),并且不需每年進(jìn)行維護,一年可節約一筆不小的維護費。
、蹍捬跸薏捎肔ipp技術(shù)進(jìn)行卷制。筒體材料采用不銹鋼復合高強度板卷制,在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不銹鋼螺栓與筒體之間的定位,不采用焊接方式。筒體制作完成后,進(jìn)行罐內的金屬結構安裝。由于罐體為金屬結構,罐頂可在罐內金屬結構完成后再進(jìn)行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來(lái)了極大的便利。厭氧罐內設有布水器,布水器采用枝狀布水,隔3m2設有一個(gè)布水頭,布水較為均勻。三相分離器的安裝是罐內金屬結構安裝的重點(diǎn),由三個(gè)圓錐形正反斗組成,施工要求高、難度大。在施工中充分利用罐頂后施工的特點(diǎn),三個(gè)圓錐斗在外進(jìn)行拼接,然后到罐內進(jìn)行安裝,降低了施工難度和勞動(dòng)強度,工程質(zhì)量也較容易控制,加快了工程進(jìn)度。安裝完成三相分離器和溢流槽后,進(jìn)行罐頂的安裝施工工作。罐體保溫材料采用阻燃型的聚苯乙烯泡沫板,外殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞鋼板采用特制的定位卡頭扁鋼定位,安裝效果良好。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間的澆筑采用膨脹混凝土(見(jiàn)圖3)。
、蹍捬跸薏捎肔ipp技術(shù)進(jìn)行卷制。筒體材料采用不銹鋼復合高強度板卷制,在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不銹鋼螺栓與筒體之間的定位,不采用焊接方式。筒體制作完成后,進(jìn)行罐內的金屬結構安裝。由于罐體為金屬結構,罐頂可在罐內金屬結構完成后再進(jìn)行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來(lái)了極大的便利。厭氧罐內設有布水器,布水器采用枝狀布水,隔3m2設有一個(gè)布水頭,布水較為均勻。三相分離器的安裝是罐內金屬結構安裝的重點(diǎn),由三個(gè)圓錐形正反斗組成,施工要求高、難度大。在施工中充分利用罐頂后施工的特點(diǎn),三個(gè)圓錐斗在外進(jìn)行拼接,然后到罐內進(jìn)行安裝,降低了施工難度和勞動(dòng)強度,工程質(zhì)量也較容易控制,加快了工程進(jìn)度。安裝完成三相分離器和溢流槽后,進(jìn)行罐頂的安裝施工工作。罐體保溫材料采用阻燃型的聚苯乙烯泡沫板,外殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞鋼板采用特制的定位卡頭扁鋼定位,安裝效果良好。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間的澆筑采用膨脹混凝土(見(jiàn)圖3)。
3 調試運行
調試運行工作從1996年11月開(kāi)始,對水解酸化、厭氧消化進(jìn)行培菌調試。
、偎馑峄壕N采取自然富集培養,處理水量與厭氧消化進(jìn)水量相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個(gè)半月后達到滿(mǎn)負荷運轉,處理能力為80m3/d。經(jīng)酸化處理后,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為5.5。
、趨捬跸簠捬蹙捎脧S(chǎng)區的陰溝污泥和杭州四堡污水處理廠(chǎng)的厭氧污泥接種,共接種60%含水率的厭氧污泥30 m3,菌種接入厭氧罐后,加入少量生產(chǎn)廢水作為培養基,先進(jìn)行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至達到設計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開(kāi)始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個(gè)半月后,進(jìn)水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產(chǎn)沼氣為510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。
、偎馑峄壕N采取自然富集培養,處理水量與厭氧消化進(jìn)水量相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個(gè)半月后達到滿(mǎn)負荷運轉,處理能力為80m3/d。經(jīng)酸化處理后,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為5.5。
、趨捬跸簠捬蹙捎脧S(chǎng)區的陰溝污泥和杭州四堡污水處理廠(chǎng)的厭氧污泥接種,共接種60%含水率的厭氧污泥30 m3,菌種接入厭氧罐后,加入少量生產(chǎn)廢水作為培養基,先進(jìn)行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至達到設計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開(kāi)始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個(gè)半月后,進(jìn)水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產(chǎn)沼氣為510m3/d,產(chǎn)氣率為1.70m3/(m3·d)。
4 正常運行
廢水處理工程運行初期,由于水量變化較大(約為60~150m3不等),廢水濃度波動(dòng)也很大,最低時(shí)CODCr濃度在8 000 mg/L左右,而最高時(shí)CODCr濃度可達到3×104 mg/L,這給正常運行帶來(lái)了困難。同時(shí)也發(fā)現,當廢水量較大時(shí)其濃度相應較低,而水量少時(shí)其濃度就很高,在工程實(shí)際運行管理中,根據這個(gè)特點(diǎn),當水量較大時(shí)采用延長(cháng)進(jìn)料時(shí)間同時(shí)減少厭氧消化罐的回流比例,以減少由于水量的增加而對厭氧消化所產(chǎn)生的沖擊。當水量減少而濃度較高時(shí),加大厭氧消化罐的回流比例和回流時(shí)間,加大回流比可以很好地減少高濃度廢水對厭氧消化的局部沖擊。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的探索,總結出高濃度廢水與厭氧回流水相混合后的COD濃度在1.5×104 mg/L以下時(shí),就可以減少對厭氧消化的沖擊,而將混合廢水的COD濃度控制在1×104 mg/L以下時(shí),基本上不會(huì )對厭氧產(chǎn)生沖擊,出水各項指標均很正常。
處理工程經(jīng)過(guò)近2年的運行,效果穩定,沒(méi)有出現大的反復,各單元的處理效果(平均值)與沼氣產(chǎn)氣量見(jiàn)表2。
處理工程經(jīng)過(guò)近2年的運行,效果穩定,沒(méi)有出現大的反復,各單元的處理效果(平均值)與沼氣產(chǎn)氣量見(jiàn)表2。
項目 |
高濃度廢水 |
格柵沉砂池 |
酸化水解池 |
厭氧消化罐 |
沉淀池 |
混合池 |
處理水量(m3/d) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
330 |
滯留時(shí)間(h) |
|
1 |
12 |
84 |
6 |
6 |
pH值 |
5.0 |
5.0 |
5.5 |
7.2 |
7.2 |
6.5 |
SS(mg/L) |
12000 |
11000 |
7200 |
430 |
350 |
501 |
去除率(%) |
|
8.3 |
34.5 |
94 |
18.6 |
|
CODCr(mg/L) |
24000 |
23000 |
16500 |
690 |
650 |
460 |
去除率(%) |
|
4.4 |
28.3 |
95.8 |
4.4 |
|
BOD5(mg/L) |
10800 |
10500 |
8500 |
260 |
260 |
200 |
去除率(%) |
|
2.8 |
19 |
97.5 |
|
|
溫度(℃) |
50 |
30 |
28 |
38 |
常溫 |
常溫 |
沼氣(m3/d) |
|
|
|
510 |
|
|
5 結論與經(jīng)驗
、偻ㄟ^(guò)近2年的運行,處理效果達到和超過(guò)設計指標,處理設備和裝置運行正常,說(shuō)明用水解酸化—厭氧發(fā)酵的工藝處理豆制品廢水是切實(shí)可行的。同時(shí),采用德國Lipp技術(shù)與設備,大大縮短了工程的施工周期,受天氣影響的程度也遠比鋼筋混凝土結構的工程要小,無(wú)論在南方或北方,Lipp技術(shù)都比較適合發(fā)展。
、谟捎诓捎肔ipp技術(shù)卷制的罐體其自重很小,罐體結構受力得到大大改善,對地基的處理費用大大降低,特別是在軟土地基的地區,工程造價(jià)更是顯著(zhù)下降。同時(shí),可以減少大量的日常維護和檢修費用,工程使用壽命也大大延長(cháng)。
、墼黾訁捬跸薜幕亓髁靠梢源蟠鬁p少對厭氧的沖擊,不必為調節pH而多支出藥品的費用,可以使運行處于低成本狀態(tài),增加了沼氣出售的收入(該工程產(chǎn)沼氣為510m3/d,若按1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。
、谟捎诓捎肔ipp技術(shù)卷制的罐體其自重很小,罐體結構受力得到大大改善,對地基的處理費用大大降低,特別是在軟土地基的地區,工程造價(jià)更是顯著(zhù)下降。同時(shí),可以減少大量的日常維護和檢修費用,工程使用壽命也大大延長(cháng)。
、墼黾訁捬跸薜幕亓髁靠梢源蟠鬁p少對厭氧的沖擊,不必為調節pH而多支出藥品的費用,可以使運行處于低成本狀態(tài),增加了沼氣出售的收入(該工程產(chǎn)沼氣為510m3/d,若按1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。