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    UASB+CASS工藝處理葡萄糖廠(chǎng)生產(chǎn)廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-6-10 10:34:15

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    葡萄糖廠(chǎng)以玉米為原料生產(chǎn)出淀粉乳,然后用淀粉乳生產(chǎn)葡萄糖,生產(chǎn)淀粉乳部分采用封閉式濕磨工藝,生產(chǎn)葡萄糖部分采用酶法,年產(chǎn)葡萄糖6萬(wàn)噸。原料 玉米經(jīng)高溫浸泡,然后破碎,再進(jìn)行胚芽分離、細磨和離心分離,得到淀粉乳,生產(chǎn)出來(lái)的淀粉乳經(jīng)糖化、脫色、過(guò)濾、濃縮、結晶、干燥,最后得到成品葡萄糖。 在整個(gè)葡萄糖生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)淀粉乳部分廢水排放主要來(lái)源于玉米浸泡水提煉菲汀后的三效蒸發(fā)冷凝水;生產(chǎn)葡萄糖部分廢水排放主要來(lái)源于離子交換系統的再生 水、蒸發(fā)冷凝水、設備洗滌水、糖化冷卻水。污染物主要為淀粉、糖類(lèi)、有機酸等溶解性有機物質(zhì),含蛋黃粉、玉米芯、玉米皮等不溶性細小顆粒有機物,另外還含 有泥砂等無(wú)機物,其中主要以有機物為主,并不含有害物質(zhì),具有較好的可生化性,屬高濃度可生化有機廢水。

    某葡萄糖廠(chǎng)現年生產(chǎn)能力為6×104t,其日排廢 水2400m3。水質(zhì)指標見(jiàn)表1。

      1 處理工藝的確定

    由于葡萄糖廠(chǎng)的生產(chǎn)廢水有機物濃度高,無(wú)毒,其可生化性BOD5/CODcr大于0.5,屬高濃度易生化有機廢水,故應采用以厭氧生物處理為主的廢水治理工藝?紤]到廢水COD濃度高達4,500mg/L,為了減少處理系統能耗,采用UASB+CASS 處理工藝。其工藝流程見(jiàn)圖1。

       2 UASB+CASS組合工藝的特點(diǎn)

    (1)有機負荷高,COD去除率高

    (2)布水均勻,能保證微生物與基質(zhì)的充分接觸

    (3)抗沖擊負荷能力強

    (4)容積產(chǎn)氣率高,能耗很低

    (5)整個(gè)系統完全自控,設置全自動(dòng)防酸化保護系統,不會(huì )出現酸化現象

    (6)系統占地小,為其它厭氧系統的60%左右

    (7)運行穩定,處理效果好,理簡(jiǎn)單

    (8)由于采用靜止沉淀,出水水質(zhì)較其它處理好

    (9)好氧微生物富集簡(jiǎn)單,系統啟動(dòng)容易

    (10)系統除對有機物有很好去除外,對N、P的去除也較高

    (11)系統氧的利用率高,能耗較其它處理低15%左右

    (12)系統完全自動(dòng)控制,理容易

    (13)系統不易出現污泥膨脹現象

    3 主要技術(shù)指標

    3.1 設計水量 Q=2400m3/d

    3.2 主要工藝設計參數見(jiàn)表2
     

    2 主要設備工藝參數

     

    調節池

    UASB

    厭沉池

    CASS

    停留時(shí)間/h

    10.0

    12.0

    1.5

    --

    V有效容積/m3

    1000.0

    1200.0

    --

      2700.0

    COD容積負荷/kg.m-3.d-1

    --

    9.5

    --

    --

    污泥負荷/kg.kgMLSS-1.d-1)

    --

    --

    --

    0.1

      3.3 主要構筑物、設備    主要構筑物及設備見(jiàn)表3。 

    主要構筑物、設備

    序號

    名稱(chēng)

    規格型號

    數量

    1

    調節池

    20.0m×15.0m×3.8m(H)

    1

    2

    UASB

    10.0m×10.0m×7.0m(H)

    2

    3

    厭沉池

    16.0m×5.0m×5.5m(H)

    1

    4

    CASS

    27.0m×10.0m×5.5m(H)

    2

    5

    污泥濃縮池

    5.0m×5.0m×5.5m

    1

    6

    手動(dòng)格柵

    B600

    1

    7

    提升

    GMP-315-150

    2

    8

    三相分離器

    TJTS

    10

    9

    厭氧布水器

     

    20

    10

    回流水

    GMP-315-150

    2

    11

    氣液分離器

    Φ1.0m×2.0(H)

    1

    12

    水封器

    Φ1.0m×3.0m(H)

    1

    13

    微孔曝氣頭

    KBB-215

    1600

    14

    液下攪拌器

    QJB4/6

    2

    15

    鼓風(fēng)機

    SSR-150

    3

    16

    CASS回流

    QW50-10-2.2

    2

    17

    潷水器

    Q300m3/h

    2

    18

    板框壓濾機

    60m2

    1

    19

    污泥

    2PN

    1

            3.4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標見(jiàn)表4。
     

    主要技術(shù)經(jīng)濟指標

    序號

    項目

    設計指標

    1

    水量/m3.d-1

    2400

    2

    工程總投資/萬(wàn)元

    421.1

    3

    運行費用/.m-3

    0.53

    4

    總裝機容量/kW

    167.9

    5

    常用容量/kW

    98.9

    6

    耗電量/kWh.m-3

    0.78

    7

    占地面積/m3

    2750

    8

    噸水造價(jià)/

    1754.6

      4 調試、運行情況

    污水處理廠(chǎng)調試及試運行是污水處理工程建設的重要階段,是檢驗污水處理廠(chǎng)前期設計、施工、安裝等工程質(zhì)量的重要環(huán)節。設備安裝完工后,按單體調試、局 部聯(lián)合調試和系統聯(lián)合試運轉三個(gè)步驟進(jìn)行。UASB反應器的調試分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段為污泥馴化培養期:利用江門(mén)淀粉廠(chǎng)污水處理站的UASB反應器污 泥接種,接種后反應器污泥濃度約為20.0g/L。UASB反應器由20℃升至37℃,每日升溫1~2℃。將少量調節池中的高溫廢水入UASB反應器, 多余廢水流出,如此進(jìn)行加熱循環(huán)?刂七M(jìn)水量為4~6m3/h。同時(shí)控制以0.1~0.3kg CODCr/(m3·d)的容積負荷投加廢水,當溫度升高到37℃時(shí),負荷達2kg CODCr/(m3·d)時(shí),進(jìn)入提高負荷階段。第二階段負荷提高期:在UASB反應器穩定運行的基礎上,負荷從2kgCODCr/(m3·d) 提高到設計負荷9.5kgCODCr/(m3·d)。馴化期內間歇進(jìn)水,一天兩次,根據濃度和水量控制負荷。要求控制UASB反應器出水揮發(fā)性有機酸 (VFA)小于200mg/L,pH 7.2以上,CODCr去除率80%以上且產(chǎn)氣正常,方可進(jìn)一步提高負荷。整個(gè)調試期約7個(gè)月(第一階段4個(gè)月,第二階段3個(gè)月),自UASB反應器達到 設計負荷后,CODCr去除率一直維持在85%以上。雖然水質(zhì)有波動(dòng),但有機負荷總是穩定在9.5kgCODCr/(m3·d)以 上。CASS反應池好氧污泥的培養馴化采用接種培養法,具體是在CASS池中加入其它污水處理廠(chǎng)濃縮脫水后的污泥,悶曝24h,此后每天排出部分上清液并 加入新的污水,逐步加大負荷,此階段不排泥。培養期間應通過(guò)鏡檢密切觀(guān)察CASS池中微生物相的變化;同時(shí)進(jìn)行進(jìn)、出水水質(zhì)及反映活性污泥性能指標的測 定,包括:SV、MLSS、SVI、COD、BOD5等。隨著(zhù)微生物培養時(shí)間的增加,檢測到污泥中有大量活躍的原生動(dòng)物和少量的后生動(dòng)物,此時(shí) SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,MLSS=1200mg/L~1800mg/L,表明活性污泥培養基本成功。以上階段完成 后即可進(jìn)入污水廠(chǎng)全面試運行階段。

    污水廠(chǎng)試運行是指在滿(mǎn)負荷進(jìn)水條件下,優(yōu)化、摸索運行參數,取得最佳的去除效果,同時(shí)對工程整體質(zhì)量進(jìn)一步全面考核,為今后長(cháng)期穩定運行奠定基礎。調試所得的數據如下:

    ①UASB反應器:污泥濃度30g/L;容積負荷9.5kg[COD]/(m3.d);CODCr去除率85%。

    ②CASS:污泥濃度3g/L;污泥負荷0.1kg[COD]/(kg[MLSS].d); CODcr去除率90%。

    ③處理出水驗收數據為:CODCr67mg/L;BOD5 15mg/L;SS16mg/L,pH7.1。

    5 結論

    ①采用UASB—CASS工藝處理中、高濃度有機廢水,其工藝路線(xiàn)先進(jìn),是一種新型的處理工藝。

    ②該工藝CODCr去除率高(基本達95%以上)、運行穩定、操作簡(jiǎn)便。

    ③運行實(shí)踐表明,UASB—CASS工藝的抗沖擊負荷能力較好,在有一定波動(dòng)情況下出水仍較穩定,也適合于季節性生產(chǎn)的廠(chǎng)家。

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