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    全膜法工藝的應用

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-8-12 9:15:08

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    1.項目概況

    青島恒源熱電有限公司2002年新建項目中,鍋爐補給水系統設計規模為供水量2X90m3/h。產(chǎn)水水質(zhì)符合高壓鍋爐給水規范,電導率<0.2μS/cm,SiO2<20ppb,硬度≈0。該鍋爐補給水系統采用超濾、反滲透、電除鹽等先進(jìn)的工藝技術(shù),控制系統設計為:PLC+上位機自動(dòng)控制?偼顿Y約600萬(wàn)人民幣。

    2.原水水質(zhì)

    系統的原水是自來(lái)水廠(chǎng)處理后的當地水庫水,水質(zhì)如下:


    3.工藝流程

    工藝流程采用了‘超濾+單級反滲透+EDI’的全膜法流程:

    原水→蒸汽加熱器→盤(pán)式過(guò)濾器→SFP超濾裝置→還原劑加藥裝置→阻垢劑加藥裝置→5μm保安過(guò)濾器→高壓→反滲透(RO)裝置→中間水箱→中間水→EDI裝置→除鹽水箱→除鹽水→加氨P(pán)H調節裝置→用水點(diǎn)

    預處理系統選用盤(pán)式過(guò)濾器+超濾工藝,其中盤(pán)式過(guò)濾器的主要作用是攔截水中可能的大顆粒物質(zhì),保護超濾膜。其中超濾采用的是專(zhuān)為反滲透預處理設計開(kāi)發(fā)的中空纖維超濾產(chǎn)品,EDI裝置使用的是最新的OMEXELL210型EDI。

    這些膜分離產(chǎn)品的應用,使得整個(gè)車(chē)間布置簡(jiǎn)潔、工程建設周期大大縮短。而且廠(chǎng)房高度僅需4米多,節省了相當地土建投資。

    4.運行記錄

    自2002年11月初投運至今,超濾進(jìn)水水質(zhì)較差,SDI15檢測不出;而超濾產(chǎn)水SDI15則保持在2以下。反滲透的進(jìn)水電導率在250—300µS/cm,產(chǎn)水電導率則在3µS/cm左右。在此進(jìn)水條件下,EDI的產(chǎn)水水質(zhì)在12—13MΏcm(@25℃)。如圖4所示。因此,在類(lèi)似原水水質(zhì)條件下,采用一級反滲透加EDI完全能夠滿(mǎn)足高壓鍋爐用水的要求。

    鍋爐給水的一個(gè)重要水質(zhì)指標是硅含量。為此,對流程幾個(gè)點(diǎn)總硅的含量進(jìn)行了檢測,結果如下:

    可見(jiàn),EDI產(chǎn)水的活性硅含量完全滿(mǎn)足要求,EDI對弱電解質(zhì)硅的脫除率為86%。

    結論

    在鍋爐補給水制備工藝中,采用超濾技術(shù)替代傳統的砂濾及活性炭、采用反滲透技術(shù)替代陽(yáng)陰床一級除鹽、采用EDI替代混床離子交換構建的全膜法工藝,在青島恒源熱電廠(chǎng)的運行經(jīng)驗表明,系統運行穩定,產(chǎn)水電導率小于0.09µS/cm,總SiO2含量為7ppb左右,完全滿(mǎn)足鍋爐用水要求。

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