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    生物活性炭深度處理和回用鋼鐵工業(yè)廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-8-18 9:22:08

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

            生物活性炭工藝是20世紀80年代發(fā)展起來(lái)的廢水處理技術(shù),多應用于微污染水源預處理及工業(yè)廢水深度處理,以去除水中難降解有機物。鋼鐵工業(yè)廢水經(jīng)常規工藝處理后,還殘留部分有機物和鐵、錳,不能達到污水回用的水質(zhì)標準。研究生物活性炭工藝在鋼鐵工業(yè)廢水深度處理中的應用,分析其對污染物,尤其是對鐵、錳的去除效果,形成生物活性炭深度處理鋼鐵工業(yè)廢水工藝,對回用鋼鐵工業(yè)廢水、降低鋼鐵工業(yè)水耗有著(zhù)實(shí)用意義。

    1 生物活性炭工藝原理

            生物活性炭工藝主要是將活性炭作為微生物聚集、繁殖生長(cháng)的良好載體,在適當的溫度及營(yíng)養條件下,發(fā)揮活性炭的物理吸附和微生物生物降解作用。當廢水充氧條件較好時(shí),廢水中的污染物被活性炭吸附,被吸附的有機物又為維持炭粒表面及孔隙中微生物的生命活動(dòng)提供了營(yíng)養物質(zhì),好氧微生物在活性炭表面及孔隙中繁殖生長(cháng),逐漸形成生物膜。由于活性炭上的生物膜對吸附的污染物持續的生物降解作用,使活性炭得到生物再生。

    2 材料與方法

    2.1試驗原水

            試驗原水取自某大型鋼鐵企業(yè)內圍廠(chǎng)河。圍廠(chǎng)河以接納該企業(yè)內各生產(chǎn)部門(mén)處理后達標排放的工業(yè)廢水為主,還包括廠(chǎng)區內的雨水及部分生活污水。試驗期問(wèn)圍廠(chǎng)河水質(zhì)變化情況及回用水質(zhì)標準見(jiàn)表1,COD、氨和總磷均已達到《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T19923--2005)循環(huán)冷卻水系統補充水水質(zhì)要求。

            鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中含有鐵、錳離子的顆粒物進(jìn)入水體,經(jīng)常規物化或生化處理系統處理后,出水水質(zhì)雖達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的要求,但相對回用水質(zhì),鐵、錳含量和濁度仍較高。廢水回用中,鐵、錳細菌可利用其作為營(yíng)養源生長(cháng)繁殖產(chǎn)生生物黏泥,腐蝕水壁,嚴重時(shí)甚至堵塞水,影響回用水系統的正常運行。由表1見(jiàn),試驗原水濁度及鐵、錳均超過(guò)GB/T19923-2005循環(huán)冷卻水系統補充水水質(zhì)標準。因此,對于達標排放的鋼鐵工業(yè)廢水,濁度、鐵、錳是深度處理的主要控制指標。

    2.2試驗裝置及工藝流程

            試驗裝置主體為生物活性炭濾柱(以下簡(jiǎn)稱(chēng)濾柱),工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。濾柱為有機玻璃材質(zhì),內徑150mm,柱高2400mm,柱底裝填100mm的礫石作為承托層,生物活性炭層高1200mm,填料采用1mm×4mm的柱狀活性炭。

    2.3運行參數

            濾柱采用自然掛膜方式,廢水水溫為25~30℃。生物膜培養期內,濾速過(guò)高易對尚未成熟的生物膜產(chǎn)生沖刷,不利于炭粒表面生物膜的形成,故掛膜期問(wèn)控制濾柱濾速1.2m/h左右,空床停留時(shí)間60rain。

            生物膜培養成熟后穩定運行,采用下向流運行方式,原水由進(jìn)水箱經(jīng)計量加壓至濾柱頂部,跌水曝氣進(jìn)入濾柱。整個(gè)試驗期內,濾柱在2種不同工況下運行:工況1為濾柱濾速1.6m/h,空床停留時(shí)間45rain;工況2為濾柱濾速2.4m/h,空床停留時(shí)間30rain。

            濾柱運行過(guò)程中,炭粒表面老化的生物膜及濾層中累積的顆粒物影響濾柱出水水質(zhì)和產(chǎn)水量,合理的反沖洗是濾柱正常運行的保障。試驗過(guò)程中,濾柱反沖洗周期根據水頭損失及出水水質(zhì)判斷,濾柱平均每隔4~5d反沖洗一次,沖洗方式采用單獨水沖,反沖洗歷時(shí)6~8rain,膨脹率209/6~309/6。

    2.4分析項目和方法

            分析項目主要有濁度、鐵、錳、COD、氨和總磷。濁度采用分光光度法測定,鐵采用鄰菲噦啉分光光度法測定,錳采用高碘酸鉀氧化-分光光度法測定,COD采用重鉻酸鉀法測定,氨采用納氏試劑分光光度法測定,總磷采用鉬酸銨分光光度法測定。

    3 結論

            (1)較高的水溫有利于生物活性炭生物膜的形成與成熟。實(shí)驗條件下,濾柱采用自然掛膜的方式,21d掛膜成功。

            (2)生物活性炭工藝對鋼鐵工業(yè)廢水中濁度、有機物及、磷等營(yíng)養物質(zhì)都有較好的去除效果,在停留時(shí)間為45min的運行工況下,濁度、COD、氨和總磷的平均去除率分別達90%、55%、84%和44%。

            (3)經(jīng)過(guò)富含鐵、錳廢水的長(cháng)時(shí)間過(guò)濾,活性炭填料表面形成的包括鐵、錳氧化細菌在內的生物群系,對鋼鐵工業(yè)廢水中的鐵、錳有較好的去除效果。在濾柱濾速為1.6m/h、停留時(shí)間為45min的運行工況下,鐵、錳平均去除率超過(guò)78%,基本達到GB/T19923-2005循環(huán)冷卻水系統補充水水質(zhì)要求。

            (4)生物活性炭工藝設備簡(jiǎn)單,占地面積小,運行理方便,在實(shí)現鋼鐵工業(yè)廢水回用的深度處理中有應用發(fā)展前景。

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