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    浮油回收-電磁凝聚-斜板沉淀工藝處理軋鋼生產(chǎn)廢水

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2009-8-18 9:27:59

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

      合肥鋼鐵公司一廠(chǎng)區軋鋼廠(chǎng)各軋鋼廠(chǎng)廢水總量為1600m3/h,水循環(huán)利用率僅為20%左右,且循環(huán)水質(zhì)差。大量含有氧化鐵皮、廢油等污染物的廢水排入附近的河流,據測定,排出水懸浮物含量高時(shí)為200 mg/L以上,油含量高時(shí)為15 mg/L以上,給受納水體造成了污染,合肥市政府將合鋼一廠(chǎng)區軋鋼廢水治理列入了合肥市重點(diǎn)污染源治理工程。 

    1 軋鋼廢水閉路循環(huán)治理

    1.1 治理工藝流程

      軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造后要求處理后的循環(huán)水質(zhì)為:懸浮物含量≤50mg/L,油含量≤5 mg/L。在總結軋鋼廢水處理技術(shù)的基礎上,結合我公司軋鋼作業(yè)生產(chǎn)區的特點(diǎn),采用浮油回收—電磁凝聚—斜板沉淀的方法對一廠(chǎng)區軋鋼廢水進(jìn)行集中處理,閉路循環(huán)使用。為了匯總所有的軋鋼廢水,采用了軋鋼廢水同生活污水、雨水分流的單獨軋鋼廢水排水總溝。各廠(chǎng)軋鋼廢水首先由軋鋼廢水總溝匯入隔油池(利用現有土水池改建而成),經(jīng)除油設施除油,再由升壓組提升送至電磁凝聚器磁化處理然后自流入斜板沉淀器,廢水經(jīng)沉淀處理后,進(jìn)入現有5000 m3蓄水池,再經(jīng)現有二級加壓站送至各軋鋼廠(chǎng)循環(huán)使用,補充水來(lái)自南淝河現有一級水源站。

      斜板沉淀器沉淀的氧化鐵皮,由沉淀器底部的螺旋輸泥機輸出,經(jīng)泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,脫水后的氧化鐵皮,用電動(dòng)抓斗裝車(chē)送燒結廠(chǎng)回收利用。

      經(jīng)除油設施回收的廢油也可重新利用。

      軋鋼廢水閉路循環(huán)治理工藝流程見(jiàn)圖2(圖中虛線(xiàn)框所示為現有設施)。

    1.2 主要處理設施

    1.2.1 除油設施

      軋鋼廢水含油主要是軋制設備潤滑時(shí)的跑、冒、滴、漏造成的,針對廢水含油主要是浮油的特點(diǎn),采用平流隔油池,軋鋼廢水先流經(jīng)隔油池,大量的浮油被隔油池的擋板阻隔并浮集在水的表面,再通過(guò)SY-120型浮油回收機進(jìn)行回收。該浮油回收機與傳統的浮桶式除油機等相比較,具有除油效果好、安裝、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),它的工作原理是依靠一條親油疏水的環(huán)形集油拖,通過(guò)機械驅動(dòng)以一定的速度在隔油池水面上連續不斷地回轉,把浮油從含油污水中粘附上來(lái),經(jīng)擠壓輥把油擠落到油箱中,進(jìn)行油的回收。除油設施安裝使用后,經(jīng)實(shí)測,進(jìn)水水質(zhì)含油量為16~4.5 mg/L,經(jīng)除油設施除油后,出水水質(zhì)含油量為4.8~2.3 mg/L,除油效果明顯,出水含油濃度符合循環(huán)水質(zhì)要求。

    1.2.2 電磁凝聚器

      經(jīng)一次鐵皮沉淀地沉淀處理后的軋鋼氧化鐵皮廢水,其中氧化鐵皮主要為微細顆粒組成,小于60 μm的微粒占80%左右,如采用平流式沉淀池進(jìn)行自然沉淀處理,當水力負荷為0.7 m3/(m2·h)時(shí),沉淀效率僅為50%左右,對廢水取樣進(jìn)行靜態(tài)沉淀試驗,沉淀15 min后,沉淀效率僅為56%。鑒于氧化鐵皮具有良好的鐵磁性,采用磁凝聚技術(shù),可使廢水中微細氧化鐵皮流經(jīng)磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生磁感應,離開(kāi)磁場(chǎng)后具有剩磁,帶磁的微粒在沉淀過(guò)程中互相吸引,聚結成較大的鏈條狀聚合體,加速沉降,提高沉淀效率,并能改善氧化鐵皮脫水性能,提高脫水速度。同時(shí),經(jīng)磁場(chǎng)處理過(guò)的水,有抑制水垢形成的作用。

      選用MWG型渠式電磁凝聚器,該電磁凝聚器安全可靠,不須設專(zhuān)人理,且運行費用低。該設施投入運行數年,大修時(shí)未發(fā)現循環(huán)水系統中有明顯結垢現象,取得了好的效果。

    1.2.3 斜板沉淀器

      采用新型CFC-20型異向流斜板沉淀器(共14臺),以取代平流式沉淀池進(jìn)行軋鋼氧化鐵皮廢水處理。該斜板沉淀器不僅水力負荷高,占地面積省,處理水質(zhì)好,還由于沉淀器底部配有適合沉淀泥漿特性的螺旋輸泥機,排出泥漿含水率低達50%左右,且排、停自由掌握,沉淀器和輸泥路,不會(huì )有堵塞事故發(fā)生,為氧化鐵皮的脫水輸送,創(chuàng )造了有利條件。

      CFC-20型斜板沉淀器主要技術(shù)參數為:水表面積:20 m2;高度:7.4 m;處理水量:100~140 m3/h;出水懸浮物含量≤50mg/L;沉降時(shí)間:8~10min;排出泥漿含水率:50%左右。

    2 治理后效果

      軋鋼廢水閉路循環(huán)治理工程,于1996年投入運行,經(jīng)合肥市環(huán)境監測站和合鋼公司環(huán)境監測站對治理效果進(jìn)行監測,結果表明,各項治理指標均達到循環(huán)水質(zhì)要求(見(jiàn)表1),治理效果明顯。

    1 一廠(chǎng)區軋鋼廢水治理工程水質(zhì)檢測情況

     

    進(jìn)水

    出水

     

    高值

    中間值

    低值

    高值

    中間值

    低值

    懸浮物/(mg·L-1)

    210

    139

    79

    48

    40

    31

    /(mg·L-1)

    16.1

    9.2

    4.4

    4.6

    3.0

    2.1

            一廠(chǎng)區軋鋼廢水實(shí)現了閉路循環(huán),一廠(chǎng)區總排水量由原來(lái)的45 km3/d,減少到14.8 km3/d,每年可減少向南淝河排放懸浮物 600t,油130t。

    3 經(jīng)濟效益

      治理系統投入運行后,經(jīng)濟效益十分顯著(zhù)。

     、 每年可回收氧化鐵皮1400t,廢油90t,價(jià)值約36萬(wàn)元。
     、 與治理工程投入使用前相比,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節約排水費約80多萬(wàn)元。
     、 與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,可減少水資源費約27萬(wàn)元,節約電費約47萬(wàn)元。

    4 結論

      軋鋼廢水治理改造后,使循環(huán)水系統實(shí)現了閉路循環(huán),經(jīng)濟效益顯著(zhù),同時(shí)也為巢湖流域的環(huán)境保護發(fā)揮了重要作用,達到了保護環(huán)境、綜合利用的目的,有顯著(zhù)的環(huán)境、社會(huì )效益。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)

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