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    混合微電解技術(shù)用于印染廢水處理

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-10-27 9:45:23

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘要:混合微電解工藝對以活性染料為主的印染廢水的脫色效果較好。從連續4d的運行來(lái)看,盡原水的色度波動(dòng)很大,但微電解處理出水幾乎無(wú)色透明。

    印染廢水中所含的漿料、染料、助劑以及染料與織物的反應物往往是難生物降解物質(zhì),在處理印染廢水時(shí)需先將這些物質(zhì)分離、去除,再進(jìn)行生化處理。常規的預處理是投加混凝劑(如FeSO4、AlCl3等),蘇玉萍等人[1]的研究表明常規投藥需要的混凝劑用量較大(如FeSO4的適宜投量為750~950mg/L),這樣會(huì )導致廢水的處理費用提高,實(shí)際運行時(shí)將產(chǎn)生大量的泥渣,出水會(huì )變黃(投加FeSO4)。最近,用混合微電解工藝在廣東某印染廠(chǎng)廢水處理的現場(chǎng)試驗中取得了很好的效果。

    微電解去除印染廢水中污染物的主要作用機理為:

    ①絡(luò )合、混凝作用,微電解反應連續釋放的Fe2+成為絡(luò )合劑和高效混凝劑;

    ②還原作用,微電解產(chǎn)生的新生態(tài)氫使某些染料的顯色基團脫色;

    ③氧化作用,微電解產(chǎn)生一定量的新生態(tài)氧具有很強的氧化性,可氧化一部分無(wú)機物和有機物。

    1現場(chǎng)試驗

    1.1工藝流程

    在以往的微電解應用中,大多數都將微電解工藝設計為固定床形式(類(lèi)似石英砂過(guò)濾),讓廢水穿過(guò)靜止的微電解鐵屑層,在此過(guò)程中發(fā)生微電解反應,但實(shí)際運行中發(fā)現這樣的設計存在下述兩個(gè)問(wèn)題:

    ①運行一段時(shí)間后微電解工藝效率下降,這是由于鐵屑的表面出現了惰性層而阻止了微電解反應的繼續進(jìn)行;

    ②由于印染廢水中存在織物纖維,易被微電解鐵屑層攔截而致堵塞。

    針對傳統微電解反應器的缺點(diǎn),將微電解反應器設計為機械攪動(dòng)式,這樣既可破壞鐵屑表面的惰性層,又可避免纖維堵塞。此外,強烈的攪動(dòng)加快了反應速度,可以加速產(chǎn)生Fe2+。部分廢水通過(guò)微電解反應后,與原水直接混合能得到很好的處理效果,稱(chēng)這樣的工藝為混合微電解技術(shù),并將微電解反應的出水與原水混合時(shí)的體積比稱(chēng)作混合比。

    混合微電解工藝流程如圖1所示。

    廢水由集水池經(jīng)水提升后分成兩部分,第一部分進(jìn)入微電解反應器,其流量可通過(guò)流量計控制;第二部分進(jìn)入混合池,與微電解出水混合后再沉淀,其流量也通過(guò)流量計控制。第一部分廢水在進(jìn)入微電解反應器前,先加酸調節廢水的pH值為3左右。微電解反應器的出水在與第二部分廢水混合時(shí),需視廢水的pH值情況加入少量的石灰,調節出水的pH值為8~9,在此pH值范圍的沉淀狀況較好。沉淀后的上清液由上部排出,污泥則沉于池底,再經(jīng)排泥定期排出。

    1.2試驗內容

    2000年6月在廣東某印染廠(chǎng)的廢水處理站進(jìn)行了現場(chǎng)試驗。該印染廠(chǎng)所用的染料絕大部分為活性染料,根據當地環(huán)保部門(mén)的監測結果,廢水中COD≤550mg/L,BOD5≤150mg/L,色度≤200倍,pH值為10~11。另外,廢水中SS含量很低,這是由于漂洗用水為軟化水,漂洗過(guò)程很少有懸浮物進(jìn)入。因執行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287—92)一級標準(COD≤100mg/L,BOD5≤25mg/L,色度≤40倍),故應控制的主要污染指標是COD和色度。有印染廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。

    現場(chǎng)試驗的設計流量為30L/h,每天從上午9點(diǎn)至下午6點(diǎn)連續運行,試驗內容包括:①考察該工藝在連續運行情況下處理印染廢水的有效性;

    ②獲得合適的混合比;

    ③微電解處理出水的生化處理效果(主要為COD的去除)。

    試驗設備主要有:

    折板式加酸混合槽,體積為10L,停留時(shí)間為10~15min;

    微電解反應器,尺寸為300mm×500mm,反應料厚為300mm,停留時(shí)間為0.5h;

    折板式混合槽,體積為10L,停留時(shí)間為10~15min;

    沉淀槽,豎流式沉淀池為500mm×800mm,停留時(shí)間為3.8h;

    曝氣沉淀槽,尺寸為50mm×800mm(與豎流式沉淀池結構類(lèi)似,中心曝氣筒尺寸為300mm×700mm),總停留時(shí)間為3.8h。

    上述設備均采用PVC材料焊接而成。

    3.試驗過(guò)程

    現場(chǎng)試驗連續進(jìn)行4d,根據工廠(chǎng)生產(chǎn)的排水特點(diǎn)選取每天廢水水質(zhì)最不利時(shí)段(此時(shí)染色廢水排放集中,色度最深)測定廢水和處理水的COD濃度。

    此外,還測定了微電解處理出水經(jīng)曝氣后的COD濃度變化。設計流量為30L/h,曝氣時(shí)間為15~30min,沉淀時(shí)間約為2h。同時(shí)可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。

    1.4試驗結果

    ①水樣外觀(guān)

    根據6月19日至22日連續4d的觀(guān)察,發(fā)現生產(chǎn)廢水的排放具有間歇性,通常上午廢水色度較淺,下午則較深。

    廢水水質(zhì)變化較大,但當混合比控制在1∶4左右時(shí),即使是廢水色度最深的時(shí)段,沉淀出水也能保持清澈,近于無(wú)色透明。

    ②對COD去除的效果

    表1是廢水色度最深時(shí)的取樣分析結果。

    進(jìn)水

    出水

    COD去除率(%)

    取樣時(shí)間

    COD(mg/L)

    取樣時(shí)間

    COD(mg/L)

    2000-06-19

    247

    2000-06-19

    67

    72.9

    2000-06-20

    347

    2000-06-20

    75.6

    78.2

    2000-06-21

    202

    2000-06-21

    95

    53

    2000-06-21

    248

    2000-06-21

    110

    55.6

    ③微電解處理出水的生化曝氣效果

    經(jīng)過(guò)4d的連續運行,發(fā)現污泥產(chǎn)量很少,出水沉淀后上清液清澈透明。

    曝氣處理前后廢水的COD濃度變化見(jiàn)表2。

    表2生化曝氣處理微電解出水的效果

    微電解出水(生化曝氣進(jìn)水)

    生化曝氣處理出水

    COD去除率(%)

    取樣時(shí)間

    COD(mg/L)

    取樣時(shí)間

    COD(mg/L)

    2000-06-21

    77.5

    2000-0 6-21

    11.6

    85

    2000-06-22

    110

    2000-06-22

    21.5

    80.5

    ④混合比取一定的微電解出水,再按比例取一定的原廢水進(jìn)行混合并調節pH值,靜置沉淀30min,觀(guān)察絮體的生成和沉淀效果,直至上清液幾乎無(wú)色透明。試驗結果見(jiàn)表3。

    表3試驗得到的合適混合比

    試驗時(shí)間

    混合比

    試驗時(shí)間

    混合比

    2000-06-19

    上午

    1∶4,1∶5,1∶6

    2000-06-21

    上午

    1∶4,1∶5,1∶6

    下午

    1∶4,1∶5

    下午

    1∶3.5

    2000-06-20

    上午

    1∶4,1∶5,1∶6

    2000-06-22

    上午

    1∶4,1∶5

    下午

    1∶3.5,1∶4

    下午

     

    2 結論

    ①混合微電解工藝對以活性染料為主的印染廢水的脫色效果較好。從連續4d的運行來(lái)看,盡原水的色度波動(dòng)很大,但微電解處理出水幾乎無(wú)色透明。

    ②混合微電解工藝對印染廢水的COD去除效果較好(去除率為53%~78%)。由于試驗為連續運行,取樣時(shí)為最不利時(shí)段,因此這一結果具有代表性,F場(chǎng)試驗的處理效果不如小試,但比固定床的去除效果高30%左右,這可能是混合式微電解避免了鐵屑鈍化且反應時(shí)的pH值較低(為3左右,固定床的pH值為5左右),反應相對劇烈,其氧化作用也更強烈的緣故。

    ③采用混合微電解工藝,只將1/5的廢水通過(guò)微電解反應器,反應后與4/5的廢水進(jìn)行混合(即1∶4的混合比),這樣可以減少微電解設備的體積,降低工程投資。

    ④微電解處理出水的生化處理效果好。曝氣時(shí)間為15~30min時(shí),對COD的去除率>80%。來(lái)源:中國環(huán)保頻道

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