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    有色金屬冶煉高砷廢水處理Ⅲ

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-1-17 11:31:05

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    氧化吸附同步技術(shù)

    近年來(lái),零價(jià)鐵(Fe0)越來(lái)越被人們關(guān)注。人們發(fā)現Fe0 在對As(Ⅲ)的去除過(guò)程中,包含了氧化和吸附兩個(gè)作用,大大縮短了去除流程。研究表明,在有氧條件下,Fe0 經(jīng)過(guò)一系列反應,將As(Ⅲ)氧化成As(Ⅴ),通過(guò)生成的Fe(Ⅲ)聚合體對As(Ⅲ)、As(Ⅴ)的吸附作用以及無(wú)定形水合氧化鐵(HFO)對As(Ⅲ)、
    As(Ⅴ)的共沉淀作用去除砷。

    S. Bang 等〔24〕研究證實(shí),由于較高的溶解氧(DO)和較低的pH 能提高Fe0 的腐蝕速率,DO 和pH 對Fe0 除砷效果有較大影響。K. Tyrovola 等研究表明:PO43-、NO3-的存在會(huì )減緩其對砷的去除速率,且在20 ~40 ℃內, 溫度決定著(zhù)砷的去除率。S.Chakravarty 等制備了一種Fe-Mn 二元氧化物,利用五價(jià)錳的氧化性和三價(jià)鐵的強吸附性, 能夠有效地同時(shí)去除As(Ⅲ)和As(Ⅴ)。實(shí)驗證實(shí),這種吸附劑對As(Ⅲ)和As(Ⅴ)均有較高的去除率,最大的吸附量分別為1.77 mmol/g 和0.93 mmol/g。E. Deschamps等對用主要成分是Fe2O3
    和MnO2的天然Fe-Mn 礦物處理含砷水的效果進(jìn)行了研究,結果表明該類(lèi)礦物對As(Ⅲ)的去除率高于對As(Ⅴ)的去除率,但其對As(Ⅲ)和As(Ⅴ)吸附量均不大。D.W. Oscarson 等研究了合成的鐵氧化物表面涂有
    MnO2的吸附劑對As(Ⅲ)的氧化性與吸附性,發(fā)現其對As(Ⅲ)的吸附量小于單純鐵氧化物的吸附量,同時(shí)也低于將鐵的氧化物涂在MnO2上的吸附劑的吸附量。這種吸附劑幾乎不能氧化As(Ⅲ)。

    微生物修復技術(shù)

    生物修復技術(shù)主要是利用自然環(huán)境中生息的微生物或投加的特定微生物, 在人為促進(jìn)工程化條件下分解污染物,修復被污染的環(huán)境。該方法具有原材料來(lái)源豐富、操作成本低、去除速度快、去除量大等優(yōu)點(diǎn)。

    微生物除砷是利用某些可在較高濃度的砷酸鹽和亞砷酸鹽環(huán)境中生長(cháng)的細菌對砷進(jìn)行吸附。通常微生物對重金屬的吸附量可從幾毫克每升到8%~35%(微生物本身的干重)。一般認為,細菌之所以能抗砷,是由于細菌細胞經(jīng)誘導后,能夠減少砷化物在體內的積累,即能專(zhuān)一性地排出砷化物,從而保證了磷酸鹽專(zhuān)一系統正常的發(fā)揮作用,避免了細菌出現“磷酸鹽饑餓”癥狀,使自身免于毒害作用。

    I. A. Katsoyiannis 等報道,一些微生物可用于水中過(guò)量砷的去除。這些細菌包括無(wú)色桿菌(Achromobacter)、假單孢菌(Pseudomonas)、糞產(chǎn)鹼桿菌(Alcaligenes faecalis)等。

    膜生物反應器(MBR)是將膜分離技術(shù)與生物處理工藝相結合的一種新型廢水處理技術(shù)。該工藝最引人注目的是用膜分離技術(shù)取代常規的活性污泥二沉池,用膜分離技術(shù)作為處理單元中富集生物的手段,而不是采用常規的回流循環(huán)來(lái)增加曝氣池中微生物的濃度。它是用一個(gè)外部循環(huán)的板框式組件來(lái)實(shí)現膜過(guò)濾的。

    J. Chung 等用以H2為底物的生物膜反應器去除砷,通過(guò)生物膜的反硝化作用,As(Ⅴ) 被還原成As(Ⅲ),硫酸被還原成硫化氫,從而使As(Ⅲ)與硫化氫反應產(chǎn)生As2S3沉淀,或與Fe(Ⅱ)產(chǎn)生沉淀而被去除。在沒(méi)有硫酸根競爭的條件下,As(Ⅲ)的最大去除率為65%。A. Oehmen 等用生物膜反應器與水中的重金屬進(jìn)行離子交換, 砷在水中多以H2AsO4-、H2AsO3-的形式存在。生物膜對As 交換量是0.14 m2/h。

    植物修復技術(shù)

    植物修復是利用植物清除土壤中的污染物質(zhì)或使污染物質(zhì)無(wú)毒化的技術(shù)。包括植物提取、植物揮發(fā)、根際過(guò)濾和植物固定。植物修復與傳統修復方法比較,具有成本低、效果良好、不破壞環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),已成為普遍推崇的重金屬污染治理方法。

    L. Q. Ma 等分別發(fā)現鳳尾蕨植物———蜈蚣草(Pteris vittata)能超富集As。M. Srivastava 等又
    發(fā)現了P. biaurita L.、P. quadriaurita Retz 和P.ryukyuensis Tagawa 三種砷的超富集植物。S. Tu 等首先將蜈蚣草用于水體砷污染的修復,并獲得專(zhuān)利。研究發(fā)現,蜈蚣草能夠有效去除地下水中的砷。一株蜈蚣草3 d 就可以將砷質(zhì)量濃度50 μg/L、體積為600 mL 地下水中的砷降至10 μg/L。

    石灰-鐵鹽法處理高砷廢水工藝

    生產(chǎn)中常用的含砷廢水處理方法有: 石灰軟化法、硫化法、離子交換法和石灰鐵鹽法等。其中石灰軟化法僅在含砷量很少(0.2~0.3mg/L)的飲用水處理中采用。硫化法對低濃度的含砷廢水處理有效, 去除率也高, 但對亞砷酸鹽處理效果不好, 且藥劑費用貴, 殘留量大。離子交換法處理含砷酸鹽和亞砷酸鹽廢水都很有效, 但設備投資高, 處理費用昂貴, 僅在低濃度廢水處理中有應用的實(shí)例。目前使用最廣泛的處理流程為石灰鐵鹽法, 因為石灰和硫酸亞鐵均為廉價(jià)的藥劑, 故有成本優(yōu)勢。廢水采用直接加石灰中和、加鐵鹽和雙氧水氧化沉淀除砷, 該工藝流程見(jiàn)圖1。

    石灰鐵鹽法的缺點(diǎn)是會(huì )產(chǎn)出大量的沉渣, 且其中的Ca3(AsO4)2渣在一定的條件下會(huì )出現反溶, 引起二次污染, 需要二次處理。我國大多數有色冶煉廠(chǎng)的含砷酸性廢水, 多采用石灰鐵鹽法處理,同時(shí)也可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多關(guān)于含砷廢水處理的技術(shù)文檔。

    硫化鈉-石灰鐵鹽除砷法

    廣西河池某有色冶煉廠(chǎng)原來(lái)采用石灰鐵鹽法處理高砷廢水, 經(jīng)過(guò)研究,改為現在的硫化鈉-石灰鐵鹽法處理工藝, 取得了很好的效果。處理后可將砷的質(zhì)量濃度控制在0.5mg/L 以下; 同時(shí)將生成的雌黃作為商品出售, 少量中和污泥(石膏)返回冶煉配料; 廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的有害氣體經(jīng)引風(fēng)機引入石灰中和過(guò)程吸收, 完全實(shí)現了廢水處理過(guò)程的三廢零排放。

    1 工藝原理

    該廠(chǎng)制酸廢水中硫酸的質(zhì)量濃度達20mg/L 以上, 其中的砷主要以亞砷酸存在, 酸度很高時(shí), 砷還可以離子形式存在。工藝的第一階段為硫化鈉沉砷, 反應如下:

    兩段Na2S 沉砷后, 再用石灰-氧化-鐵鹽法除殘余砷, 其原理是: 先用石灰中和廢水中的硫酸使pH = 10 ~ 11, 然后加雙氧水和鐵鹽, 使砷氧化并和石灰一起反應, 生成砷酸鈣沉淀。Fe2+ 亦被氧化并水解生成氫氧化鐵。由于氫氧化鐵膠體表面積大,吸附力強, 可把As2O3、Ca3(AsO3)2、Ca3(AsO4)2等雜質(zhì)吸附共沉。

    由于砷酸鐵不溶解于水, 而亞砷酸鐵在水中還有一定的溶解度, 因此需要將廢水中的三價(jià)砷氧化成五價(jià)砷后進(jìn)行處理才能獲得滿(mǎn)意的效果。另外,生產(chǎn)中使用的鐵鹽并不是三價(jià)鐵, 而是FeSO4, 也需要將其氧化。為了不引入新的雜質(zhì), 生產(chǎn)中選用了雙氧水作氧化劑。

    在除砷過(guò)程中, 如果廢水中有銻鹽存在, 也會(huì )發(fā)生類(lèi)似反應而被除去。

    2 工藝流程

    含砷酸性廢水經(jīng)取樣化驗后分批入一段反應池, 加入1.1倍理論需要量的硫化鈉溶液, 用硫酸調節并控制反應的ph值為1.7~ 2.3。反應終了后壓濾, 濾液及洗滌液入二段反應池, 按10倍理論需要量加入硫化鈉溶液進(jìn)行二次脫砷。將二段反應漿液過(guò)濾, 濾渣與一段濾渣一起裝袋作為副產(chǎn)品雌黃出售, 濾液進(jìn)入三段反應池, 加入石灰調節溶液ph值至10~11。然后加入硫酸亞鐵和雙氧水,使砷生成砷酸鈣、砷酸鐵和堿式砷酸鐵沉淀。正常生產(chǎn)條件下, 三段反應后溶液砷的質(zhì)量濃度可降至0.25mg/L的水平。所得石膏渣經(jīng)自然干燥后送冶煉系統作為熔劑使用。

    因硫化鈉溶解槽過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生少量H2S、SO2等氣體, 故一段、二段反應槽均密封防腐, 用引風(fēng)機將產(chǎn)生的H2S、SO2等氣體引入三段反應池中和吸收, 確保無(wú)廢氣溢出。整個(gè)工藝實(shí)現了零排放,其流程如圖2所示。

    3 生產(chǎn)實(shí)踐效果

    含砷酸性廢水經(jīng)兩段硫化鈉法加一段石灰-氧化-鐵鹽法除砷處理后, 主要有害元素砷的質(zhì)量濃度穩定控制在0.5mg/L 以下, 平均0.27mg/L, 其它有色重金屬的脫除率也達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)規定的要求, 可以供生產(chǎn)循環(huán)使用, 或中和至ph<9后外排。高砷酸性廢水處理前后的污染物含量對比如表2。谷騰水網(wǎng)

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