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    某紡織印染工業(yè)園廢水集中處理工藝

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2011-7-17 9:42:54

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    摘要:紡織印染工業(yè)園區企業(yè)眾多,生產(chǎn)工藝的不同導致排放的廢水水質(zhì)、水量差別較大,選擇合適的處理工 藝至關(guān)重要。多年的運行數據表明:采用水解酸化+活性污泥法聯(lián)合生化處理工藝成功地大幅度消減了COD、色度, 并以混凝沉淀物化處理措施作為保障措施,保證了出水穩定達標排放。

    關(guān)鍵詞:印染廢水,水解酸化,活性污泥法,混凝沉淀

    經(jīng)濟的高速發(fā)展使社會(huì )分工越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化,在國家產(chǎn)業(yè) 和環(huán)保政策的引導下,各種各樣工業(yè)園區快速興起。如電鍍 工業(yè)園、紡織印染工業(yè)園、食品工業(yè)園、電子信息工業(yè)園、 化工工業(yè)園等。工業(yè)園區的廢水大都是集中治理模式,它具 有比分散治理更低的總基建投資、更低的運行管理費用、更 專(zhuān)業(yè)化的操作維護管理等優(yōu)點(diǎn)。不僅讓園區的企業(yè)減輕負 擔,也給管理者帶來(lái)了方便。

    中山市高平織染水處理有限公司處理工業(yè)園區20多家 紡織印染廠(chǎng)排放的廢水,設計總處理規模為3×104 m3/d,分 三期建設。目前一期設計規模為1×104 m3/d,已投入運營(yíng), 目前日均處理量在9000 m3左右。該廢水具有有機污染物含 量高、色度高、堿性大、硫化物含量高、水溫高、水質(zhì)水量 變化大等特點(diǎn),且可生化性差,屬難處理的工業(yè)廢水之一, 企業(yè)的訂單及季節性生產(chǎn)也使水質(zhì)參數產(chǎn)生較大變化。其水質(zhì)變化參數范圍如表1所示。

    1 處理工藝

    選擇合適的處理工藝,對降低投資運行費用和保證處理 效果至關(guān)重要。針對印染廢水的處理方法,國內外學(xué)者作了 大量的試驗研究,基本上可以分為物理法、化學(xué)法、生物法 以及物化+生化的聯(lián)合處理方法。物理法主要是吸附法,采 用的吸附劑多為活性碳,對去除水中溶解性有機物非常有 效,但它對膠體和疏水性染料去除效果較差,且處理費用較 高,國內很少采用;瘜W(xué)法包括混凝沉淀、氧化、電解等方 法;炷恋碇饕谢炷恋矸ê突炷龤飧》,采用鋁鹽或 鐵鹽為凝聚劑,PAM為絮凝劑,具有工藝流程簡(jiǎn)單、操作管理方便、設備投資省、占地面積少、對疏水性染料脫色效 率高等優(yōu)點(diǎn),應用較為廣泛;氧化法和電解法由于運行費用 較高,國內極少采用。

    生物法分為好氧生物法和厭氧生物法, 由于印染廢水中含有大量難于生物降解的物質(zhì)(如PVA漿 料、助劑等),單純依靠好氧降解法難以完全降解有機物, 故近年來(lái)多采用厭氧+好氧聯(lián)合生物處理方法。 針對工業(yè)區企業(yè)眾多,水質(zhì)復雜的特點(diǎn),而且工業(yè)園的污水處理?yè)撝?zhù)保護環(huán)境和安全生產(chǎn)的重擔,污水處理系統必須能長(cháng)期穩定達標,工藝的選擇必須可靠、穩定、安全,適應能力強,故選擇預處理+生化+物化聯(lián)合處理工藝。主體工藝流程見(jiàn)圖1。

    1.1預處理系統

    預處理調節池用來(lái)調節進(jìn)水的pH和溫度,降低對生化 系統的危害。廢水經(jīng)粗格柵后進(jìn)入廠(chǎng)家集水池,由提升 入調節池。在管道中安裝在線(xiàn)pH計,對pH、水溫進(jìn)行動(dòng) 態(tài)監測。若水溫高于42℃,通過(guò)自動(dòng)切換裝置將廢水切換 至冷卻塔,經(jīng)冷卻降溫后自流進(jìn)入調節池。根據測得的pH 自動(dòng)控制加入硫酸的量,使8.5≤pH≤10,然后由提升 入水解酸化池。廢水在調節池中的停留時(shí)間為7.5 h。 預處理的好壞直接影響到后續生物處理設施的運行效 果,如進(jìn)水溫度過(guò)高時(shí)(>42℃),微生物的活性會(huì )受到很大 的限制,直接導致出水水質(zhì)變差;進(jìn)水硫化物濃度過(guò)高(>40 mg/L)也對微生物有很大的毒性,嚴重時(shí)會(huì )導致微生物 死亡,系統癱瘓。硫化物的出現是因為企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中采用 了硫化染料,定期了解企業(yè)的生產(chǎn)狀況及廢水排放周期,有 針對性地投加適量的亞鐵鹽,可消除其危害。

    1.2厭氧系統

    水解酸化池主要用來(lái)提高廢水的可生化性,去除部分有 機物,并顯著(zhù)地降低色度。一般情況下,其出水COD<600 mg/L、 色度低于150倍、pH在6.7~8.5之間。 在水解酸化工藝中,采用升流式污泥床反應器和脈沖布 水器布水,將“豐”字型管道系統均勻布于池底。通過(guò)控制 脈沖頻率和強度使布水孔的出孔流速大于2 m/s,使池底的顆粒污泥與進(jìn)水進(jìn)行劇烈混合、充分反應,有效的利用了池 體容積,降低短流副作用。廢水在水解酸化池中停留時(shí)間為 13.8 h。

    1.3好氧系統

    廢水經(jīng)水解酸化后自流進(jìn)入活性污泥池,利用好氧微生 物的吸附降解作用,去除有機物。好氧池由四個(gè)反應池串聯(lián) 組成,進(jìn)水和回流污泥在第一個(gè)反應池混合,相當于A(yíng)-B 法中的A段,然后在后續的三個(gè)反應池充分降解,相當于B 段。這四個(gè)反應池中溶解氧濃度成階梯狀遞增,在第一個(gè)溶 解氧濃度(DO)控制在0.6 mg/L左右,第二三格DO控制在 1.0~1.8 mg/L,第四個(gè)DO控制在2.5 mg/L左右。在停留時(shí) 間上也不相同,這樣從整體上看成推流式,從單個(gè)池子上看 為完全混合式。廢水中的有機物好氧池里充分降解,采用3 臺羅茨鼓風(fēng)機曝氣,總的實(shí)際停留時(shí)間為11.8 h。在好氧工 藝中采用活性污泥法而不采用接觸氧化法是因為活性污泥 法更易維護和管理。

    生物沉淀池使好氧池的懸浮液實(shí)現固液分離,污泥由吸 泥機回活性污泥池,回流比為60%,上清液進(jìn)入物化沉淀池 或排放計量槽。剩余污泥排出量根據好氧池的污泥濃度和生物 鏡檢原生動(dòng)物的活性來(lái)確定,保持MLSS濃度為3.2~4.5 g/L。

    1.4物化系統

    生化沉淀池出水水質(zhì)經(jīng)在線(xiàn)監測器測定,如符合排放標 準則直接進(jìn)入計量槽排放,若達不到要求則需進(jìn)一步的處 理。 物化系統采用混凝沉淀系統,當系統水量過(guò)大、水質(zhì)驟變時(shí),生化沉淀池出水懸浮物、COD或色度達不到要求, 通過(guò)投加混凝劑或脫色劑改善出水水質(zhì),使其符合排放標 準。處理水質(zhì)水量變化較大的工業(yè)廢水,保障處理系統是必不可少的。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。

    1.5污泥處理系統

    好氧系統產(chǎn)生的污泥部分回流至好氧、厭氧系統,剩余 的污泥和物化系統產(chǎn)生的污泥入污泥濃縮池,由2臺1.5 m 帶寬的帶式污泥濃縮壓濾一體機進(jìn)行污泥脫水。脫水機濾液 經(jīng)固液分離后上清液返回調節池,污泥和厭氧系統定期排出 的污泥直接壓濾。

    2運行效果

    各系統的去除率見(jiàn)表2所示。

    3 運行費用

    該工程一期造價(jià)18303萬(wàn)元,其中土建投資8708萬(wàn),設備及其他投資959.5萬(wàn),運行費用在0.80-1.15元左右。如圖3所示。

    4 結論

    經(jīng)過(guò)近三年的運行和不斷改進(jìn),系統越來(lái)越完善,COD 年消減排放量為2040 t,BOD5約630 t。實(shí)踐證明,“預處理 +生化+物化法”處理工業(yè)園區印染廢水工藝是穩定、可靠的, 在為社會(huì )帶來(lái)環(huán)境效益的同時(shí)也為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟效益。 各廠(chǎng)家廢水單獨收集提升和水質(zhì)在線(xiàn)監測系統為計量 收費提供了依據,并能促進(jìn)企業(yè)改造落后工藝,推行清潔生 產(chǎn)制度。 該項目獲得“2005年國家重點(diǎn)環(huán)境保護實(shí)用技術(shù)示范工 程”。來(lái)源:谷騰水網(wǎng) 作者:區堯萬(wàn),李超偉,陳國輝,陳茂城

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