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    高效曝氣生物濾池處理氮肥工業(yè)廢水的工程實(shí)踐

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-4-30 10:15:12

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    河北省某化肥廠(chǎng)主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力為合成氨13.5萬(wàn)t/a、尿素20萬(wàn)t/a、甲醇3萬(wàn)t/a,是河北省最大的小氮肥企業(yè)。盡管企業(yè)采用零排放技術(shù)對造氣廢水進(jìn)行了循環(huán)利用,并對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改造調整,但企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,每天排放高氨氮終端廢水約1500m3。由于經(jīng)過(guò)多次濃縮,外排終端廢水中COD 約為500~1 000 mg/L,NH3-N 質(zhì)量濃度高達500~700 mg/L,SS 高達300~1 000 mg/L, 另外還含有一定的油類(lèi)物質(zhì),遠未達到工業(yè)循環(huán)冷卻水補給用水的要求。為了真正實(shí)現氮肥生產(chǎn)廢水零排放,企業(yè)擬使用有效、經(jīng)濟的方法對終端廢水進(jìn)行處理,以解決終端廢水直接外排所造成的污染;處理后的終端廢水回用作為循環(huán)冷卻水補給用水,可以減少企業(yè)工業(yè)用水量,具有可觀(guān)的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。然而,由于該廢水中C/N 嚴重失調(C/N=0.87,以COD 計),相對于一般氨氮廢水的處理,經(jīng)濟有效地去除高氨氮、低C/N 廢水中的氨氮難度很大,目前尚沒(méi)有類(lèi)似中試或工程實(shí)例可供借鑒。筆者采用經(jīng)濟有效的高效曝氣生物濾池工藝(GBAF)處理氮肥終端廢水,取得了很好的效果。

    1 工程概況

    1.1 廢水水質(zhì)水量及排放標準

    設計處理水量為2 000 m3/d(按廠(chǎng)方擴產(chǎn)后的外排水量設計)。設計進(jìn)出水水質(zhì)指標見(jiàn)表1。

    1.2 工藝流程

     

    1.3 GBAF 工藝特點(diǎn)

    GBAF 與傳統的曝氣生物濾池相比,它采用的高效懸浮大孔載體, 比表面積80m2/g, 孔隙率高(98%);同時(shí),通過(guò)分子設計,在載體中引入大量的活性和強極性基團并通過(guò)固定化技術(shù),將大量變異菌和酶制劑牢牢固定在載體上,單位體積生物量大,最高可達40 g/L。載體平均濕密度為1.00 g/cm3,在水中呈懸浮狀。由于采用了固定化技術(shù),微生物不易脫落,這樣既提高了生物濃度,又避免了堵塞,可省去二沉池,大大簡(jiǎn)化了工藝流程,使操作管理更加簡(jiǎn)便和科學(xué),易于控制。

    在GBAF 工藝中, 依據載體性能可維持生物的多樣性,使好氧、厭氧和兼性菌同時(shí)存在,這一特點(diǎn)在去除高濃度、大分子、難降解有機物尤其是NH3-N方面有其獨特優(yōu)勢。

    2 主要構筑物及設計參數

    廢水處理系統主要包括調節、生化處理兩部分。由于該廢水為低C/N 廢水,GBAF 在去除氨氮的同時(shí)對廢水中TN 亦有一定的去除效果, 考慮到節約投資和運行費用,本工程中沒(méi)有單獨設置反硝化處理工藝。

    2.1 隔油調節池

    該廢水水量變化較大,氨氮變化范圍較寬,為保證后續生化處理連續穩定運行, 本系統設計調節池調節水質(zhì)和水量?紤]到廢水中含有部分油類(lèi)污染物,調節池設計分為兩段,前段按照重力隔油池方式修建,后段設計成曝氣調節池, 池底鋪設穿孔曝氣管,對廢水進(jìn)行預曝氣。隔油調節池的主要作用是去除廢水中的重油及輕油, 降低后端的處理負荷,保證后端生物處理有效進(jìn)行。隔油池采用平流式隔油池(API),其特點(diǎn)是結構簡(jiǎn)單、適應性強、操作方便,可分離直徑大于150 μm 的油滴,還可起到沉淀池的作用。隔油池設計表面負荷1.8 m/h,池內設置刮渣機、集油管。分離出的焦油類(lèi)物質(zhì)排入污油收集池。調節池產(chǎn)生的污泥定期排放至集泥井,并經(jīng)污泥泵提升至污泥濃縮池。

    2.2 初次沉淀池

    由于廢水中懸浮物含量較高, 直接進(jìn)入GBAF池,很容易造成濾池堵塞,影響生化處理系統的連續穩定運行。因此,在GBAF 池前設置輻流式沉淀池1座,采用化學(xué)沉淀法去除廢水中大部分懸浮物。在添加混凝劑的基礎上, 其不但對細微顆粒具有良好的沉降能力,而且對廢水中的主要污染物(如COD、氨氮、硫化物等)亦有一定的去除效果。沉淀池產(chǎn)生的污泥通過(guò)快開(kāi)閥排放至污泥濃縮池。沉淀池出水自流進(jìn)入GBAF 池。

    2.3 GBAF 池

    GBAF 池的主要作用是通過(guò)好氧微生物降低廢水中的COD 和NH3-N。GBAF 池的NH3-N 容積負荷為0.6 kg /(m3·d),設計停留時(shí)間為24.0 h,有效接觸時(shí)間為12.0 h;GBAF 池池底安裝管式微孔曝氣器用于曝氣,氣水比30∶1,池內溶解氧控制在2~4mg/L;GBAF 池池內投加硝化劑并補充堿度,以有效降低氨氮;GBAF 池底部設置排泥管,污泥排放至集泥井并經(jīng)污泥泵提升部分至污泥濃縮池,部分回流到GBAF 池前?紤]到GBAF 工藝產(chǎn)生的污泥量極少,回流污泥和外排污泥的泵可以共用,其中通過(guò)閥門(mén)進(jìn)行切換。終端廢水主要設施和設計參數見(jiàn)表2。

    3 調試及運行情況

    廢水經(jīng)單機設備試車(chē)和系統設備聯(lián)動(dòng)試車(chē)運行穩定后進(jìn)行工藝調試。工藝調試主要是混凝沉淀工藝單元調試和GBAF 工藝單元調試。整個(gè)調試過(guò)程歷時(shí)50 d。

    4 設施運行監測結果

    工程于2007 年5 月初開(kāi)始調試,2007 年6 月中旬達到穩定運行,實(shí)際運行效果見(jiàn)表3。

     

    5 技術(shù)經(jīng)濟指標及環(huán)境效益分析

    處理后的出水與其他廢水混和后可直接回用于循環(huán)冷卻水,回用水按照0.4 元/m3 計算(處理后的污水擬直接回用,不考慮中間少量的損耗),則每年節約廢水所帶來(lái)的直接經(jīng)濟效益為:2 000×360×0.4=288000 元。主要經(jīng)濟指標見(jiàn)表4。

     

    6 小結

    (1) 以GBAF 技術(shù)為主體的工藝可有效地處理氮肥企業(yè)外排終端高氨氮廢水,出水COD 為81~158mg/L、BOD5 8~15 mg/L、SS 40~70 mg/L、NH3-N 4.8~68 mg/L,可連續穩定達到《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》(GB 13458—2001)中一級排放標準。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    (2)廢水出水水質(zhì)尚未完全達到《污水再生利用工程設計規范》(GB 50335—2002) 中再生水用作循環(huán)冷卻補充水(CODCr≤60 mg/L、BOD5≤10 mg/L、NH3-N≤10 mg/L、pH 6.5~9,TDS≤1 000 mg/L)的指標,但處理后的廢水與企業(yè)內其他回用水(如經(jīng)澄清處理和冷卻后的造氣廢水)混合后完全可以用于循環(huán)冷卻水補給用水或該廢水經(jīng)進(jìn)一步深度處理后(如多介質(zhì)過(guò)濾、連續砂濾和超濾等)也可直接用于循環(huán)冷卻水。

    (3)該廢水含有較高濃度SS 和一定的油類(lèi)物質(zhì),為保持GBAF 的連續穩定運行, 一定要加強預處理(如隔油、氣浮或沉淀等),以保證GBAF 池進(jìn)水SS≤100 mg/L、石油類(lèi)≤10 mg/L,而且BAF 池進(jìn)水中不能有明顯的炭黑狀油類(lèi)污染物。(作者:曾明, 北京蓋雅技術(shù)中心)

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