O1/A/O2工藝處理高濃度焦化廢水
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-7-17 15:52:21
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焦化廢水的處理及排放問(wèn)題一直是困擾焦化廠(chǎng)設計、建設、運營(yíng)管理的一大難題,尚未出現突破性的研究成果。該類(lèi)廢水中污染物組成復雜,包括酚類(lèi)、多環(huán)芳香族化合物及氮、氧、硫雜環(huán)化合物,是一類(lèi)典型的含有難降解有機物的工業(yè)廢水。
去除焦化廢水中的有機物、氨氮可采用的方法主要有化學(xué)法、物理化學(xué)法和生物法,而生產(chǎn)實(shí)踐和多項技術(shù)經(jīng)濟指標表明: 生物法是焦化廢水處理最經(jīng)濟、有效、易操作的處理方法。其中以反硝化與硝化反應為主體的缺氧、好氧處理是行之有效的。目前國內焦化廢水處理工藝和研究主要采用A/O 工藝及其變形工藝諸如A/O/O 工藝或A2/O 工藝等。由于焦化產(chǎn)品不同,焦化廢水的水質(zhì)有較大差異,即需選擇不同的生化處理工藝流程,其核心離不開(kāi)A/O硝化反硝化處理工藝。但目前采用A/O 工藝處理焦化廢水主要面臨著(zhù)生化處理出水很難達標的問(wèn)題,主要原因有如下幾點(diǎn):(1)好氧池進(jìn)水CODCr較高,且含有生物抑制性有機物,抑制了硝化菌活性,硝化效果差,出水氨氮不達標;(2)進(jìn)水氨氮濃度高,在缺氧段進(jìn)水可生化降解的CODCr較低,且缺氧段水力停留時(shí)間過(guò)短,造成反硝化效果差,不能發(fā)揮缺氧反硝化和CODCr去除作用。
首鋼某焦化廠(chǎng)排放的焦化廢水中CODCr、氨氮、硫化物、氰化物和酚等有毒有害物質(zhì)濃度較高,故在常規A/O 工藝前增加預曝氣池來(lái)降解有機物和有毒物質(zhì),即O1/A/O2工藝,其中第1 段好氧反應器去除CODCr和生物抑制性有機物為主,第2 段好氧反應器以去除氨氮為主。
1 焦化廢水來(lái)源及排放標準
1.1 廢水來(lái)源
焦化廠(chǎng)主要生產(chǎn)工藝為煤高溫干餾產(chǎn)生焦炭和煤氣,并從煤氣中回收焦油、苯、萘等化工產(chǎn)品。煉焦、煤氣凈化和化工產(chǎn)品精制過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生剩余氨水和工藝廢水,剩余氨水經(jīng)蒸氨處理后構成了焦化廢水的主要來(lái)源。
1.2 廢水水質(zhì)及排放標準
焦化廢水的水質(zhì)因煤氣凈化工藝的不同而差別很大。以首鋼某焦化廠(chǎng)為例,其廢水水質(zhì)見(jiàn)表1,處理后出水應達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級標準。
表1 焦化廢水水質(zhì)及排放標準
除pH、色度(倍)外,其他各項目單位均為mg/L。
2 O1/A/O2工藝的提出
當前焦化廢水生物處理主要采用A/O 工藝,它是在硝化—反硝化理論基礎上建立的,盡管在去除焦化廢水有機物、脫氮方面起到了積極的作用,但傳統A/O 工藝不能適應CODCr為6 000~9 500 mg/L 的高濃度工況,只有通過(guò)大量加入稀釋水的方法才能保證生化系統正常運行。所以O1/A/O2工藝較A/O工藝在高濃度焦化廢水處理上更有優(yōu)勢:(1)通過(guò)預曝氣,廢水中高濃度有機物及其他有毒物質(zhì)在預曝氣池中得以部分降解,從而為后續A 段反硝化和O2段硝化細菌提供良好的生存空間;同時(shí)經(jīng)過(guò)預曝氣池后,部分難以好氧生物降解的有機物在缺氧池中開(kāi)鏈、開(kāi)環(huán),使不可生物降解的有機物進(jìn)一步降低,并通過(guò)缺氧反硝化作用進(jìn)行脫氮。好氧池硝化細菌也處于最佳生態(tài)環(huán)境中,菌種活性特強,處理效果好。這樣就達到了去除焦化廢水有機物、脫氮的目的。(2)預曝氣池降解了部分有機物,系統耐沖擊負荷能力加大,同時(shí)減輕了后續工段的負擔,提高了系統對CODCr、NH3-N 的去除能力,同時(shí)達到控制污染物的目的。由于采用了前曝氣預處理、生物強化和控制較長(cháng)污泥齡等措施,系統對CODCr去除效果穩定,且能耐較大的CODCr負荷和短期高濃度NH3-N 的沖擊,取得了較好的處理效果。
3 廢水處理工藝流程
3.1 工藝流程及主要設計參數
為確保處理后焦化廢水達到國家排放標準要求,按每個(gè)處理階段對各污染物的去除效率,在焦化廢水處理工藝設計中設置了預處理、生化處理、深度處理和泥處理4 部分。具體工藝流程和主要配置如圖1 和表2 所示。
表2 主要構筑物和工藝參數
3.2 預處理工藝
當廢水中含油質(zhì)量濃度>50 mg/L 時(shí)會(huì )嚴重影響生化處理效果,一方面由于活性污泥菌膠團表面黏附一定量的油,阻礙了微生物對氧的攝取,從而使污泥的生物活性和生化處理效果下降;另一方面,污泥表面黏附油后,整體密度減小,影響了活性污泥的沉降性能,易造成污泥流失。設置平流隔油池的目的在于去除水中的輕油和重油,平流隔油池水力停留時(shí)間為3 h。設置氣浮池的目的在于去除水中的乳化油,氣浮池停留時(shí)間為1.2 h。
3.3 生化處理工藝
根據生物脫氮原理〔10〕,采用O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮處理工藝。對焦化廢水生物處理而言,水力停留時(shí)間不同,活性污泥的生物相組成和廢水能被去除的污染物也各不相同,通常好氧池去除酚類(lèi)的水力停留時(shí)間在8 h 之內,去除氰化物和硫氰化物的水力停留時(shí)間在16 h 以上,水力停留時(shí)間超過(guò)24 h 則有可能開(kāi)始氨的硝化,因此,要實(shí)現廢水去除有機物并生物脫氮,確定水力停留時(shí)間非常重要。由于焦化廢水含有大量難生物降解有機物和有毒有害物質(zhì),好氧生物降解速率和硝化速率相對于城市污水來(lái)說(shuō)要低得多。因此,好氧池應采用較低的容積負荷和較長(cháng)的水力停留時(shí)間,以保證出水水質(zhì)。
為使生化入水水質(zhì)均和、水量穩定,設置調節池,其停留時(shí)間31 h。預曝氣池為推流方式,采用微孔曝氣器的充氧方式,水力停留時(shí)間為16 h。缺氧池為豎流式,池內滿(mǎn)布固定生物填料,水力停留時(shí)間為20 h。好氧池為推流運行,采用微孔曝氣充氧方式,水力停留時(shí)間為56 h。為便于生產(chǎn)靈活調節,缺氧池、好氧池按三系列設計。
3.4 深度處理工藝
深度處理采用混凝沉淀工藝,進(jìn)一步脫除生化處理難以降解的CODCr、懸浮物和色度等有害物質(zhì)。生化出水進(jìn)孔室隔板反應池,混凝劑聚合硫酸鐵與水中的非水溶物質(zhì)作用形成絮體,同時(shí)投加助凝劑PAM 增強混凝效果;炷磻匚鬯A魰r(shí)間20 min,為保證最佳混凝效果,向反應池中投加NaOH 調節pH。之后廢水低流速進(jìn)入兩座輻流式混凝沉淀池進(jìn)行固液分離,混凝沉淀池表面負荷0.88 m3/(m2·h),停留時(shí)間為3.4 h;炷恋沓爻鏊瓹ODCr≤150 mg/L,色度≤70 倍。3.5 污泥處理工藝混凝沉淀污泥和剩余污泥等混合泥渣進(jìn)入濃縮池濃縮,污泥含水率99%,停留時(shí)間12 h。濃縮后的泥漿再經(jīng)2 臺廂式壓濾機脫水,污泥含水率75%。
4 工程運行結果與分析
本工程經(jīng)過(guò)調試合格,正式投產(chǎn)一段時(shí)間后,各工序處理效果平均值見(jiàn)表3。
表3 各工序處理效果mg/L
由表3 可見(jiàn),經(jīng)過(guò)預處理工段,CODCr、酚、懸浮物等含量都有不同程度的降低,為后續生化處理創(chuàng )造了良好的條件。經(jīng)過(guò)生化處理后CODCr、酚、氰等指標大幅降低。投加600~800 mg/L 聚合硫酸鐵、1~2 mg/L PAM 后,CODCr去除率可達50%左右,出水各項指標達到了二級排放標準要求。O1/A/O2工藝對CODCr及NH3-N 的去除效果如圖2、圖3 所示。
從圖2 可見(jiàn),當生化池進(jìn)水CODCr為3 500~5 800 mg/L 時(shí),二沉池出水CODCr能保持在280 mg/L左右,O1/A/O2工藝對CODCr的平均去除率達到了93%以上。再經(jīng)過(guò)混凝沉淀后,出水CODCr保持在150 mg/L 以下,出水達到了《污水綜合排放標準》二級排放標準要求。同時(shí)由表3 可以看出,預曝氣池對CODCr和酚降解起到了重要作用,去除率分別達到了70%和98%,為后續缺氧池和好氧池減輕了負荷,同時(shí)為使好氧池中硝化菌成為優(yōu)勢菌創(chuàng )造了條件。從圖2 可以得出O1/A/O2工藝能夠耐沖擊負荷,即使進(jìn)水CODCr偏高,也能對CODCr保持良好的去除效果。
由圖3 可以看出,當進(jìn)水氨氮在36~285 mg/L之間波動(dòng)時(shí),O1/A/O2工藝對NH3-N 的平均去除率為89%,且出水NH3-N<25 mg/L。分析其原因是由于O1/A/O2工藝中的預曝氣池去除了大量有機物,為硝化菌創(chuàng )造了最佳生存環(huán)境,同時(shí)在硝化區硝化菌對氨氮的降解時(shí)間較長(cháng),降解比較充分。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
綜上可以得出O1/A/O2工藝的主導思想為分級處理。即先通過(guò)O1段對高濃度焦化廢水進(jìn)行預處理,降解有機物和有毒物質(zhì),為后續A 段反硝化創(chuàng )造了良好條件。再通過(guò)O2段進(jìn)行完全碳化和硝化,最后通過(guò)上清液回流在A(yíng) 段中最大程度的反硝化,最終達到去除CODCr和NH3-N 的目的。分級處理的特點(diǎn)是:由于碳氧化菌的世代周期遠比硝化菌短,因此當有機物過(guò)剩時(shí),菌落中碳氧化菌占優(yōu)勢,并消耗了硝化菌生存所必需的氧,影響了硝化反應的進(jìn)行;通過(guò)設置預曝氣池,使一部分抑制硝化菌的污染物得以碳化分解或去除,有利于硝化過(guò)程達到最佳狀態(tài),當硝化液回流比R=3~5 時(shí),O1/A/O2工藝的處理效果良好。CODCr、NH3-N 去除率高且穩定,CODCr、NH3-N 的去除率分別在95%和89%以上。
O1/A/O2工藝取得良好的污染物去除效果,主要是讓微生物在各自適宜的環(huán)境中得到優(yōu)勢生長(cháng),充分發(fā)揮其活性并利用了優(yōu)勢菌進(jìn)行專(zhuān)性降解污染物的能力,使每個(gè)反應器盡可能地發(fā)揮作用,還利用了缺氧池生物填料降解能力強,處理效率高的特點(diǎn),最終使出水達標排放。但是出水CODCr略高,未達到污水處理一級標準,還需進(jìn)一步研究改進(jìn),以提高處理效果。同時(shí)應強化污染源頭的治理,完善化工生產(chǎn)工藝,控制生產(chǎn)工藝全過(guò)程,穩定生產(chǎn)廢水排水水質(zhì)、水量,這是生化處理正常運行的前提。
5 結語(yǔ)
(1)采用以O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮為核心的生物處理工藝處理高濃度焦化廢水,在經(jīng)過(guò)預處理、生化處理和深度處理后,出水達到了《污水綜合排放標準》二級排放標準要求,部分指標達到了一級排放標準要求。
(2)采用平流隔油池和氣浮池預處理能夠有效去除水中的油,為后續生化處理創(chuàng )造了條件。
(3)O1/A/O2硝化反硝化生物脫氮處理工藝運行穩定,操作方便,耐沖擊負荷強。在進(jìn)水CODCr3 500~5 800 mg/L,進(jìn)水NH3-N 36~285 mg/L 時(shí),系統對CODCr和NH3-N 去除率分別達95%、89%以上。
(4)O1/A/O2工藝中預曝氣池對CODCr和酚的去除率達到了70%、98%,有效降低了后續處理構筑物污泥負荷。
(5)采用聚合硫酸鐵絮凝劑和PAM 助凝劑,當投加量分別為600~800 mg/L、1~2 mg/L 時(shí),CODCr去除率可達50%左右,且脫色效果好。(工業(yè)水處理)