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    紡織印染助劑生產(chǎn)廢水處理

    中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2013-2-26 10:58:21

    污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

    目前處理有機助劑的工程實(shí)例相對比較多,時(shí)鵬輝等對橡膠助劑廢水采用物化處理- 水解酸化-改良SBR 系統處理工藝[1],劉國信等對化工助劑生產(chǎn)廢水采用了真空蒸發(fā)- 水解酸化- 接觸氧化- 混凝沉淀處理工藝[2],劉勃等對塑料助劑廢水采用Fenton 氧化- 電解- 水解酸化- 固定化微生物處理工藝[3],均達到了污水綜合排放標準(GB 8978-1996)2 級以上排放標準,而紡織印染助劑廢水處理工程實(shí)例鮮見(jiàn)。

    國內某大型紡織印染助劑生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品為陽(yáng)離子軟片、PU 涂層劑、硬挺劑、磷酸鹽半成品、PA和鰲合劑,其排放廢水污染物主要來(lái)源于產(chǎn)品反應過(guò)程中的低沸物、洗釜殘留物和地面殘渣,廢水中表面活性劑及乳化劑、氨氮、有機胺和有機物的含量較高,水質(zhì)比較復雜,難降解物質(zhì)多[4]。根據工程實(shí)踐經(jīng)驗和中試試驗結果,設計了調節池- 加藥氣浮池-厭氧水解池- 懸浮生物濾池(內分脫碳區、亞硝化區和硝化區)- 沉淀池的物化- 生化組合工藝,經(jīng)現場(chǎng)調試運行,實(shí)現了廢水的入管達標排放。

    1、廢水水量及水質(zhì)設計廢水量600 m3/d,其主要水質(zhì)指標與排放要求如表1 所示。

    表1 廢水水質(zhì)與排放要求

    Tab.1 Characteristics of wastewater and the standard of drainage network

     

    2、工藝流程

    廢水處理工藝流程如圖1 所示。各車(chē)間廢水經(jīng)格柵井去除雜質(zhì)雜物后自流進(jìn)入調節池,調節水質(zhì)水量。調節池廢水由泵提升到氣浮池,同時(shí)加入藥劑,進(jìn)行混凝反應和氣浮處理,去除廢水中大部分膠體和懸浮物,降低后續生化處理的負荷,防止后續生物處理工藝中填料堵塞。氣浮出水自流進(jìn)入厭氧水解池,把大分子有機物分解成小分子有機物,提高廢水的可生化性。厭氧水解池出水進(jìn)入懸浮生物濾池,內分脫碳區、亞硝化區和硝化區,脫碳區通過(guò)好氧反應去除絕大部分的有機物,把有機污染物氧化成為CO2 和H2O,并通過(guò)細胞合成的方式去除部分氮、磷物質(zhì);亞硝化區和硝化區通過(guò)亞硝化、硝化反應去除廢水中的氨氮;出水經(jīng)沉淀池固液分離后入管排放。

    圖1 工藝流程

    Fig.1 Process flow chart

    3、主要構筑物及設計參數

    調節池:設計水力停留時(shí)間48 h,分隔其中的一部分為事故應急池,采用全地下式結構,頂部加蓋,收集廢氣,池底布置UPVC 穿孔管,采用鼓風(fēng)曝氣形式進(jìn)行空氣攪拌,設自吸式提升泵2 臺。

    加藥氣浮池:設計表面負荷為4 m3/(m2·d),絮凝區停留時(shí)間為15 min,混凝劑選用鋁鹽,采用泵前加藥的形式,最佳投加量為200 mg/L,控制pH 為7~8。

    厭氧水解池:設計水力停留時(shí)間12 h,頂部加蓋,收集廢氣,采用推流式,內掛組合填料,池底布置UPVC 穿孔管,可進(jìn)行空氣攪拌,接種污泥采用附近污水處理廠(chǎng)污泥。

    懸浮生物濾池:設計水力停留時(shí)間24 h,其中脫碳區設計水力停留時(shí)間10 h,設計COD 容積負荷為1.6 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制ρ(DO)>2mg/L,采用網(wǎng)狀大孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯;亞硝化區設計NH3-N 容積負荷為0.4 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制DO 質(zhì)量濃度1~2 mg/L,堿度>200 mg/L,采用網(wǎng)狀中孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯;硝化區設計NH3-N 容積負荷為0.2 kg/(m3·d),利用單孔膜曝氣器充氧,控制ρ(DO)>3 mg/L,堿度>100 mg/L,采用網(wǎng)狀小孔懸浮填料,材質(zhì)為聚氨酯。

    沉淀池:設計表面負荷為0.8 m3/(m2·d),采用平流式,多斗式泵吸排泥。

    4、調試與運行

    工程分階段進(jìn)行調試,2011 年7 月開(kāi)始進(jìn)行亞硝化區和硝化區的調試,接種菌種采用自主培養馴化的自養型亞硝化菌和硝化菌,采用序批式進(jìn)水對亞硝化菌進(jìn)行定向富集培養馴化,獲得了高濃度接種菌劑,通過(guò)絮凝沉淀濃縮,菌劑濃度達到109CUF/mL。

    4.1、調試

    4.1.1、加藥氣浮池

    廢水中膠體、懸浮物質(zhì)多,如PU 磨漿在水相中呈乳化狀,靜沉和氣浮對膠體的去除率非常低,因此采用加藥方法進(jìn)行破乳和脫穩。采用燒杯試驗對藥劑進(jìn)行了篩選,最后選用聚合氯化鋁(PAC),對pH影響小,最佳投加量為200 mg/L[5]。調試穩定后,加藥氣浮池廢水COD 平均值從4 284 mg/L 降到2 851mg/L,去除率為33.4%。

    4.1.2、厭氧水解池

    厭氧水解池接種污泥采用附近污水處理廠(chǎng)污泥,接種量4 t,池內原水稀釋5 倍,每天定量投加大糞、易降解有機廢水,按m(C):m(N):m(P)=100:5:1配置營(yíng)養物質(zhì),每班曝氣攪拌1 次,每次5 min,馴化一周;一周后按照每天遞增3%的速度進(jìn)水,3 個(gè)月后運行基本穩定,廢水COD 平均值從2 851 mg/L降到1 765 mg/L,去除率為38.1%;氨氮質(zhì)量濃度平均從157 mg/L 上升到184 mg/L,上升了17.2%。這是由于微生物將復雜大分子有機物水解成簡(jiǎn)單的溶解性小分子有機物,并發(fā)生了一定的厭氧反應,導致COD 下降;同時(shí),廢水中有機氮含量較高,在水解過(guò)程中轉化為氨氮,導致氨氮值上升。

    4.1.3、懸浮生物濾池

    懸浮生物濾池的脫碳區接種污泥采用附近污水處理廠(chǎng)污泥,池內接種污泥質(zhì)量濃度為4 000 mg/L左右,池內原水稀釋4 倍,每天定量投加大糞、易降解有機廢水,按m(C):m(N):m(P)=100:5:1 配置營(yíng)養物質(zhì),二班曝氣,一班停曝,掛膜3 d 后,脫碳區懸浮的污泥質(zhì)量濃度變?yōu)?00 mg/L 左右,其余均掛膜成功,這是由于采用了網(wǎng)狀大孔聚氨酯懸浮填料,該載體孔隙大、開(kāi)孔率高、比表面積大,對污泥的截留能力非常強;5 d 后按照每天遞增10%的速度進(jìn)水;滿(mǎn)負荷進(jìn)水1 周后,脫碳區運行基本穩定,廢水COD平均值從1 765 mg/L 降到273 mg/L,去除率為84.5%;廢水NH3-N 質(zhì)量濃度平均從184 mg/L 降到155 mg/L,去除率為15.8%。脫碳區為高負荷好氧區,去除了大部分的有機物,硝化負荷非常低,大部分氮元素為微生物同化作用去除。由于廢水中含有一定量的表面活性劑,調試初期泡沫較多,隨著(zhù)氣浮池藥劑的調整和厭氧水解池效率的提高,泡沫現象得到緩解。

    亞硝化區、硝化區接種菌種采用自主培養馴化的自養型亞硝化菌和硝化菌,每池各投加500 L的菌劑,悶爆,通過(guò)投加銨鹽和堿的方式對菌種進(jìn)行擴培和固定化。4 d 后按照每天遞增10%的速度進(jìn)水,同時(shí)繼續補充銨鹽和堿,逐步提高處理負荷;滿(mǎn)負荷進(jìn)水10 d 后,亞硝化區、硝化區運行基本穩定,廢水NH3-N 質(zhì)量濃度平均從155 mg/L 降到9.6 mg/L,去除率為93.8%。其中亞硝化區單孔膜曝氣器布置的數量為硝化區的2 倍,控制DO 質(zhì)量濃度為1~2mg/L,堿度>200 mg/L 時(shí),NH3-N 容積負荷可達0.3kg/(m3·d)左右,亞硝化率達到80%以上;硝化區控制ρ(DO)>3 mg/L,堿度>100 mg/L 時(shí),NH3-N 容積負荷為0.2 kg/(m3·d)左右。由于亞硝化區的進(jìn)水氨氮較高,傳質(zhì)動(dòng)力較好,所以處理負荷較高,在嚴格控制DO、堿度的條件下,可以實(shí)現亞硝化率的控制;硝化區的氨氮濃度較低,傳質(zhì)動(dòng)力較差,所以處理負荷較低,同時(shí)部分亞硝化鹽在硝化區轉化為硝酸鹽,需要控制較高的溶氧水平。實(shí)踐證明,網(wǎng)狀多孔懸浮填料對亞硝化菌和硝化菌的截留能力非常好,不易流失,調試啟動(dòng)非?,同時(shí),處理負荷、對溫度的敏感性和處理穩定性均遠高于泥法。具體參見(jiàn)http://www.sharpedgetext.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

    4.2、運行效果

    工程調試工作完成后,處理效果基本穩定,達到了出水水質(zhì)指標。廢水處理效果見(jiàn)表2。

    表2 廢水處理效果

    Tab.2 The effect of wastewater treatment

    5、經(jīng)濟效益分析

    工程總投資約400 萬(wàn)元,設計處理水量600m3/d,日常運行費用主要包括動(dòng)力費、藥劑費和人工費。其中動(dòng)力費為1.03 元/m3,藥劑費為0.74 元/m3,人工費0.50 元/m3,總運行費用為2.27 元/m3。

    6、結論

    采用調節池- 加藥氣浮池- 厭氧水解池- 懸浮生物濾池- 沉淀池組合工藝成功處理了紡織印染助劑生產(chǎn)廢水,各項指標均達到排入管網(wǎng)的標準。

    紡織印染助劑的生產(chǎn)受季節性因素和生產(chǎn)安排影響非常大,因此廢水的水質(zhì)水量波動(dòng)很大,為避免生化系統受沖擊,設計時(shí)調節池需要具備足夠長(cháng)的時(shí)間。

    水溫對厭氧水解池的正常運行和保持高效率關(guān)系較大,設計時(shí)可考慮利用廠(chǎng)區生產(chǎn)的余熱對控制厭氧水解池水溫。

    由于廢水中氨氮、有機氮含量較高,設計時(shí)需考慮廢水生化處理過(guò)程中有機氮會(huì )釋放為氨氮,導致氨氮值反彈;懸浮生物濾池在嚴格控制相關(guān)參數的條件下,可以實(shí)現亞硝酸鹽的積累,為厭氧氨氧化工藝和短程硝化反硝化工藝的工程應用提供了可能,具有節能、節約投堿量、節約碳源等優(yōu)點(diǎn),尤其適合于低C/N 比污水的處理。

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